王繼創 孟繁森 安俊玉 徐衛紅 河南油田分公司采油二廠
古城油田目前有正常注水井25口,正常注聚井10口,由于南部砂體位于河道中心部位,物性、連通性好。2011年完善注采井網后油井受效,但同時區塊綜合含水上升較快,動態調整難度大。2010年年底有8口受平面矛盾及單向突進影響,產能下降12t。2011年對古225#、古2307#等8口井進行示蹤劑監測。
氮氣抑水技術主要是針對高液量、高含水油井注入一定的氮氣,通過優化注氮參數及注入工藝,從而改變液流方向,以達到抑水之目的[1-2]。
注氮氣提高采收率的原理為:①氮氣在多孔介質中發泡,堵塞大孔道,控制水錐,調整產液剖面;②氮氣能降低水相相對滲透率;③由于重力分異,注入的氮氣進入微構造高部位形成次生小氣頂,驅替頂部原油向下移動;④氮氣能保持地層壓力,有利于減緩底水錐進,氮氣不溶于水,微溶于油,具有良好的膨脹性,驅油彈性能量大;⑤氮氣黏度小,有較強的穿透能力,能進入水竄通道,降低水竄能量,解放潛力油層段;另外相滲改變,油井含水降低,巖性由水潤濕性轉變為油潤濕性,降低了水相滲透率,提高了油相滲透率,改善措施效果。
鑒于以上作用機理,結合其他油田成功應用經驗,在古城油田南三塊開發單元開展氮氣抑水試驗。
近年古城油田4個主體常采單元共實施38井次的氮氣抑水試驗,共增油3377t。其中泌123區2012年2月10日開始實施氮氣抑水,實施6口,有效6口,有效率達到100%,且增油效果顯著。
氮氣抑水技術在現場應用過程中經歷了實驗嘗試—總結規律—推廣應用三個階段。
(1)注氮選井原則。應選取水淹嚴重(邊水淹為主),生產層位相對單一(3層以下),采出程度較低(<35%),有一定地層能量(日產液>10t)的油井。
(2)施工方式選擇。采取氮氣段塞+清水壓井+燜井的方式,先從油管注入氮氣,根據井口壓力情況決定清水用量及燜井天數。
(3)注氮強度選擇。結合監測資料,根據水淹決定氮氣注入量,正常情況下要求每米油層厚度注氮量>3000m3。
(1)氮氣抑水堵邊水效果明顯好于注入水淹井。通過對不同水淹類型油井的見效情況進行對比分析,發現注氮氣后邊水淹油井生產效果明顯好于注入水淹油井。見效特征主要表現為增產幅度大、穩定,有效期持續時間長。6口邊水淹井累計增油949t,有效率100%;而5口注入水淹油井注氮后增油146t,見表1和表2。

表1 邊水淹井注氮效果評價

表2 注入水淹井注氮效果評價
(2)見效油井產狀變化大,見效特征顯著。氮氣抑水見效較好的5口油井,其見效特征呈現出較強的規律性。見效的5口油井液量穩定或下降,其中3口井液量呈下降趨勢,2口井液量穩定。其他生產參數如液量、含水、氯離子均呈下降趨勢,產油量上升明顯。液量、液面、含水及氯離子等參數的下降表明邊水能量有所減弱,油井的層間矛盾得到一定程度的緩解,高含水層被抑制,含水較低的出油層得到解放和動用,充分說明所注氮氣對大通道高產液層產生了一定的抑水效應,增油效果明顯。泌123區注氮井合計日均增油9.2t,平均單井日增油1.5t,增產幅度達150%以上。目前該區注氮井平均日產油20t,對區塊產量貢獻率達到27.4%。
(3)高黏度油井實施效果較差。泌125區實施氮氣抑水的7口油井雖然都見到了一定的增油效果,但增產幅度較小,單井日增油只有25t左右,總體增產幅度遠遠差于泌123區。分析認為,泌125區Ⅳ9層氮氣抑水效果差的原因主要是因為原油黏度的影響,Ⅳ9層油層溫度(37℃)下原油黏度為6868mPa·s,在正常的地層溫度下原油流動困難,極大地影響了措施效果。
(4)注氮強度與增油量關系不大。隨著注氮量的增加,油井產油量并沒有表現出相應的增加趨勢,需進一步摸索探討,找出具有最佳經濟效益的注氮量。
氮氣抑水實施結果表明,氮氣具有較好的抑水作用,對受邊水或注水(聚)影響出現高含水現象的井,注氮后水能量得到抑制,聚(水)驅作用得以發揮,見到好的效果;對于有邊水而沒有注水對應的井,措施后見到一定的效果,但潛力相對較?。粚τ谧⑷氩黄胶庖鸬乃Z,注氮后可達到控水、增油的效果。
古城油田已實施38井次的氮氣抑水措施,累計注氮量65×104m3,累計增油3377t,累計產出166.4萬元,投入產出比達1∶2.4,經濟效益顯著。
(1)由于氮氣難溶于水微溶于油的物理特性,在后期生產過程中,抑水的氮氣大部分被采出地面,被地層溶解、吸收的氮氣量極其有限,多次氮氣抑水后,必然會出現地層虧空、產油量下降等現象,為后續開發帶來諸多問題。
(2)氮氣抑水增油技術現場適用范圍有限。從現場實施效果來看,氮氣抑水無法解決由于井網不完善,平面矛盾突出而造成的注入水淹問題。該項技術對注水井水竄油井和聚驅聚竄油井實施效果并不明顯,應采取配套輔助措施,進一步深化技術內涵,拓寬技術適用范圍,從宏觀上提高措施有效率。
(3)部分油井出現了氣竄現象,受竄油井產能呈下降態勢,目前缺乏有效的堵塞手段。
(4)監測資料缺乏。由于注氮抑水尚處于試驗探索階段,缺乏必要的動態監測資料,應加大油井產出液剖面監測力度,為注氮效果分析提供基礎資料。
氮氣抑水現場試驗取得了較好的效果,為進一步提高開發效益,下步應做好以下工作:
(1)以注水開發為基礎,在地層能量得到有效補充的前提下,再考慮采取氮氣抑水措施,以保證措施的長效性。
(2)選取部分水井開展氮氣驅試驗,實施過程中輔以調剖措施,提高平面堵竄能力,擴大氮氣波及體積,提高氮氣平面控制程度,達到既調剖抑水又補充能量的目的,提高氮氣驅油效率。
(3)針對泌125區原油黏度高,地層溫度下原油流動困難的特點,考慮采取氮氣抑水+熱處理的方法,提高地層溫度,增加原油流動性。
(4)加強氮氣抑水井后期生產管理工作,結合提液調參等常規生產手段來提高措施效果。
(5) 對部分有效期短的井加大氮氣用量,對于邊水能量強、無注水對應的油井,通過投注增加內部能量,培育高產井。
[1]曹維福,羅琳.特低滲透油藏注氮氣流體相態行為特征[J].大慶石油地質與開發,2009,28(4):121-124.
[2]杜殿發,郭青,王青,等.特稠油油藏注氮氣可行性分析[J].石油鉆采工藝,2008,30(6):75-79.