黃 飛
(中國石化上海石油化工股份有限公司塑料部,上海市 200540)
中國石化上海石油化工股份有限公司的4#聚乙烯(PE)裝置(簡稱4PE裝置)采用北歐化工公司“Borstar雙峰PE專利技術(shù)”(簡稱雙峰工藝),即將預(yù)聚合反應(yīng)器(R-301)、超臨界環(huán)管反應(yīng)器(R-302)和氣相流化床反應(yīng)器(R-401)串聯(lián)組合成連續(xù)聚合工藝,生產(chǎn)相對分子質(zhì)量分布曲線呈雙峰的高密度聚乙烯。每當R-401出現(xiàn)故障導(dǎo)致停車時,都要對循環(huán)氣換熱器(E-401)進行高壓水槍清洗,以除去E-401內(nèi)堵塞的PE顆粒。另外,如果R-401內(nèi)分布板中間部分的沖洗管線發(fā)生堵塞,也必須用高壓水槍清洗。不清洗E-401時,R-401內(nèi)有料開車,乙烯發(fā)生反應(yīng)需1.0 h;R-401內(nèi)無料開車,乙烯發(fā)生反應(yīng)需7.0 h。清洗E-401后,R-401內(nèi)無料開車,乙烯發(fā)生反應(yīng)需20.0 h。因此,每次4PE裝置開車,使R-401內(nèi)的乙烯發(fā)生反應(yīng)都需很長時間,造成開車期間排放進入火炬的可燃氣體流量達4 t/h,過渡料也大幅增加,導(dǎo)致物耗、能耗增加。
本工作主要從R-401冷卻系統(tǒng)優(yōu)化、置換條件優(yōu)化、檢修環(huán)節(jié)優(yōu)化、開車步驟優(yōu)化等四個方面探索R-401開車的優(yōu)化方法,以期縮短4PE裝置的開車時間。
從圖1可以看出:R-401的冷卻系統(tǒng)無任何輔助加熱設(shè)施,R-401開車只能通過啟動循環(huán)氣壓縮機(C-401)產(chǎn)生熱量來對整個系統(tǒng)升溫,但升溫速率非常慢。在置換期間,升溫速率約為1℃/h;在升壓期間,R-401內(nèi)未加丙烷時升溫速率約為5 ℃/h,開始加丙烷時升溫速率約為3 ℃/h。

圖1 優(yōu)化前、后R-401的冷卻系統(tǒng)流程示意Fig.1 Schematic diagram of the cooling system of R-401 before optimization and after optimization
根據(jù)歷史數(shù)據(jù),用高壓水槍清洗E-401后,R-401需置換12次左右,每次置換約1.5 h。在開車期間,循環(huán)冷卻水(CW)系統(tǒng)的V-1和V-2以及現(xiàn)場所有CW手動閥都關(guān)閉,以確保CW處于密閉循環(huán)系統(tǒng);置換和開車期間,通過啟動C-401達到升高CW溫度的目的。假設(shè)CW溫度為25.0 ℃,那么置換12次共需18.0 h,E-401的CW溫度可升高到43.0 ℃。假設(shè)升壓1.0 h后開始向R-401中加入丙烷,此時CW溫度為48.0 ℃。R-401中加入丙烷后,按3 ℃/h的速率升溫,當CW溫度達到80.0 ℃時還需要11.0 h左右,升溫共需近30.0 h。
4PE裝置正常生產(chǎn)期間消耗蒸汽6 t/h,開車期間消耗蒸汽9 t/h,相應(yīng)也會產(chǎn)生同量的冷凝水,溫度約98.0 ℃。原設(shè)計將這股冷凝水排至循環(huán)水場,造成能量的損耗。為此,將這股冷凝水引至P-401出口的倒淋處,回收這部分熱量,供系統(tǒng)升溫使用。圖1中紅線即為增加的裝置冷凝水回用至R-401的CW系統(tǒng)管線。
E-401的列管外徑為25.40 mm,列管長度為19.475 m,列管共1 956個;E-401直徑為2.032 m,長度為19.500 m,即E-401的容積約為44 m3。CW管道直徑為0.620 m,長度約150.000 m,即CW管道容積約為45 m3。由此可計算出:冷卻系統(tǒng)共計可容納水89 t左右。
假設(shè)用98.0 ℃的冷凝水將CW溫度從25.0℃升至80.0 ℃,冷凝水回用量為6 t/h,同時假設(shè)C-401不啟動,冷凝水回用1.0 h后,CW上升的溫度可根據(jù)熱量平衡計算得到,為29.6 ℃。
通過遞歸計算可以得到CW溫度隨時間變化的趨勢。從圖2可看出:22.0 h后,CW溫度可以升至80.0 ℃。

圖2 CW溫度隨時間延長而上升的趨勢Fig.2 The uptrend of the cooling water temperature with time
從以上可知,單獨使用C-401對CW升溫需要30.0 h,單獨使用冷凝水升溫需要22.0 h。在實際操作過程中,通常的升溫方法是既啟動C-401升溫,又通過冷凝水升溫,兩者同步進行,大約只需要13.0 h即可將CW溫度從25.0 ℃升至80.0 ℃,極大地縮短了CW升溫時間。由此可見,對R-401冷卻系統(tǒng)優(yōu)化,僅通過極小的投資就可以達到縮短開車準備時間的目的。如需進一步縮短開車準備時間,完全可以通過增加一個換熱器的方法,用蒸汽對CW加熱來進一步實現(xiàn)。
R-401置換通用操作為:利用氮氣對系統(tǒng)升壓至0.20 MPa(絕對壓力)時,啟動C-401,再同步升溫升壓;待壓力到0.70 MPa(絕對壓力)時,停止充氮氣,通過聯(lián)鎖將氮氣泄壓至火炬。反復(fù)以上操作,直到R-401系統(tǒng)內(nèi)的水含量合格為止。該操作約需12次才能滿足工藝要求。
對于系統(tǒng)中存在水分,這種置換方法還是暴露出一定的缺陷。首先,系統(tǒng)溫度上升太慢,系統(tǒng)溫度上升速率只有1 ℃/h,而每次升壓過程基本上只維持45 min,不利于水分的揮發(fā)。其次,氮氣與水接觸的時間太短。每次置換,C-401啟動時間約為15~30 min,系統(tǒng)若存在死角,則不利于水分的揮發(fā)。最后,C-401啟動過于頻繁。C-401額定功率為3 600 kW,每次啟動不但對電網(wǎng)產(chǎn)生影響,而且對C-401設(shè)備本身也會造成一定損耗。
假設(shè)1:用氮氣置換,氮氣中的水分可以忽略不計,置換壓力為0.70 MPa(絕對壓力),置換溫度為65.0 ℃,此溫度時水的飽和蒸汽壓為25.00 kPa(絕對壓力)、密度為0.161 2 kg/m3。排向火炬的壓力降至0.10 MPa(絕對壓力)。則每次置換850 m3氮氣能吸收的最大水量為0.161 2×850=137.00 kg(850 m3為反應(yīng)器和管道容積之和)。
假設(shè)2:置換溫度為25.0 ℃,在該溫度條件下水的飽和蒸汽壓為3.17 kPa(絕對壓力)、密度為0.023 0 kg/m3。其他條件不變,則每次置換能吸收的最大水量為0.023 0×850=19.55 kg。
由此可知:置換氣體的溫度對置換過程中帶走的水分影響非常大,溫度越高,帶走的水分越多,越有利于置換。
置換溫度不同,也會導(dǎo)致水在氮氣中的擴散速率不同。置換溫度高,分子運動激烈,傳熱傳質(zhì)速率提高,水在氮氣中的擴散速率加快,達到平衡需要的時間就短。當然,在置換溫度相同的前提下,增加置換氣體與水接觸的時間和頻率,也會增加擴散速率,縮短平衡時間。因此,置換效率除了與置換溫度有關(guān),還與每次置換與水接觸的時間和頻率有關(guān)。
在假設(shè)1的條件下,同時假設(shè)置換時間充分,那么,第一次置換氮氣即可將系統(tǒng)中的液態(tài)水全部吸收,且水分達到飽和狀態(tài)。每次置換后系統(tǒng)中的水分只剩下1/7(由0.70 MPa泄壓到0.10 MPa),經(jīng)計算只需置換6次,系統(tǒng)中的水分即可低于10 mL/m3,達到工藝要求。
根據(jù)前面的理論分析和升溫速率分析,提出以下置換方法:提前一天將裝置蒸汽冷凝水通入E-401對CW加熱,理論上CW溫度可以達到76.0℃。用氮氣對系統(tǒng)升壓至0.20 MPa時啟動C-401,待C-401啟動后,降低置換氮氣用量,可以僅通過沖洗氮氣保持對系統(tǒng)升壓,該升壓過程維持1.0 h后系統(tǒng)泄壓。該置換步驟重復(fù)兩次,之后按正常置換步驟進行,待第六次置換時做露點分析。在整個置換過程中,應(yīng)把露點分析處的手動閥打開,持續(xù)向大氣排放,保證管道內(nèi)氣體的露點與反應(yīng)器內(nèi)氣體的露點一致,避免分析產(chǎn)生偏差。
用高壓水槍清洗E-401后,從R-401進料到乙烯開始反應(yīng),需要約20.0 h,這是一個漫長的過程,大量的丙烷、乙烯、1-丁烯被排向火炬,造成無謂的損失,具體排放量見表1。

表1 裝置開車期間的排放量Tab.1 The discharge data during the plant start-up
在開車期間,由于R-401所有吹掃點必須保持氮氣吹掃,以避免吹掃管線堵塞,該股流量約為1 000 kg/h;另外,R-401還有一股約3 000 kg/h的丙烷進料,主要目的是快速建立R-401氣相組分中的丙烷濃度,以避免PE產(chǎn)量提高后循環(huán)氣溫度過低。由于氮氣和丙烷都不參與反應(yīng),因此,在開車期間必須保持同等流量的氣體排放至火炬,以平衡R-401的壓力。
從檢修環(huán)節(jié)分析,造成排放量大的原因有兩方面:1)E-401共計1 956個列管,每次清洗基本上都有3~5個列管無法清通,導(dǎo)致列管內(nèi)存有大量的液態(tài)水,需要通過不斷置換才能逐步除去,導(dǎo)致置換次數(shù)較多。2)R-401內(nèi)分布板中部吹掃管線堵塞,用高壓水槍清洗,導(dǎo)致R-401底部管線積水,較難處理。
根據(jù)以上分析,每次在R-401的人孔和E-401的上下法蘭復(fù)位之前,必須完成5項優(yōu)化措施:1)必須將E-401的每個列管清通,并檢查每個列管,發(fā)現(xiàn)不通的列管再次用高壓水槍清通。2)對清通后的每個列管用空氣逐一吹掃,徹底除去列管內(nèi)的水分。判斷標準為從E-401底部腔體觀察每個列管內(nèi)部都是干燥的。如果E-401內(nèi)有的列管無法吹掃,則必須用軟管通入空氣將列管內(nèi)殘留的水分全部除去。3)吹掃E-401的上下腔體,除去殘留水分。4)用高壓水槍清通E-401后,便可通入蒸汽冷凝水對E-401的CW升溫,以加快水分的蒸發(fā)。5)在清掃R-401底部管線中PE粉料的同時,用空氣將管道內(nèi)的水分徹底除去。
通過以上方法,R-401的置換次數(shù)從12次降低到6次,可以縮短置換時間近9.0 h,按照30 t/h的負荷計算,增加產(chǎn)量270 t;減少C-401啟動次數(shù)6次;減少氮氣用量6×850×7=35 700 m3;縮短開車期間的排放時間近9.0 h。從表1可看出,開車期間乙烯、1-丁烯、丙烷和氮氣排放量分別減少1.5,0.1,14.5,19.9 t。
PE產(chǎn)品的中間分析和等級判斷依據(jù)為:熔體流動速率(MFR)和密度。只有PE的MFR和密度合格才能切換為正品。4PE裝置為雙峰工藝,制約最終產(chǎn)品是否合格的因素較多,包括R-302內(nèi)PE的MFR,R-401內(nèi)PE粉料停留時間、氫氣濃度、1-丁烯濃度和床層分配率(假設(shè)PE粉料總量為100 t,其中,有60 t的PE粉料是在R-401內(nèi)合成,那么R-401內(nèi)床層分配率為60%,其他40%的PE粉料則是在R-301和R-302內(nèi)合成的)等。任何一個參數(shù)沒有達到目標值,最終產(chǎn)品質(zhì)量都有可能達不到要求。
從圖3a可看出:當催化劑加入7.0~8.0 h后,R-401內(nèi)PE產(chǎn)量迅速提高,說明乙烯開始發(fā)生反應(yīng)。此時可以逐步提升R-302內(nèi)的氫氣與乙烯的摩爾比[n(H2)/n(C2H4)](見圖3c),以便將更多的活性移至R-401,同步也可以調(diào)整R-401內(nèi)的n(H2)/n(C2H4)和1-丁烯與乙烯摩爾比[n(C4H8)/n(C2H4)](見圖3d)。隨著反應(yīng)的不斷進行,當催化劑加入11.0~12.0 h后,即R-401內(nèi)的反應(yīng)穩(wěn)定后,逐步降低R-302內(nèi)PE產(chǎn)量,以便快速提升R-401內(nèi)瞬時分配率(假設(shè)PE總產(chǎn)量為30 t/h,其中R-401內(nèi)PE產(chǎn)量為18 t/h,那么瞬時分配率為60%,其他40%的PE產(chǎn)量則是在R-301和R-302內(nèi)合成)(見圖3b)。從圖3還可看出:催化劑加入時間為27.0 h左右,床層分配率才能達到目標值。由于PE粉料在各反應(yīng)器內(nèi)的停留時間較長,R-302內(nèi)為1.5 h,R-401內(nèi)為3.0 h,當床層分配率達到規(guī)定范圍后還需要6.0~9.0 h才能真正切換為正品,所以4PE裝置從開始加入催化劑到產(chǎn)出合格產(chǎn)品需要近36.0 h。

圖3 各種控制參數(shù)隨催化劑加入時間延長而變化的趨勢Fig.3 The trend of the controlling parameters with time of adding catalyst
通常,開車時有4個關(guān)鍵步驟:
1)控制R-401內(nèi)的床層料位。在R-401內(nèi)的乙烯沒有反應(yīng)前,適當降低R-302內(nèi)氫氣濃度,盡量提高R-302內(nèi)的PE產(chǎn)量,目的是以最快速率建立R-401床層,使R-401內(nèi)的乙烯能快速反應(yīng)。
2)控制R-302內(nèi)氫氣濃度。當R-401內(nèi)乙烯開始反應(yīng)后,逐步提高R-302內(nèi)氫氣濃度,將催化劑的更多活性轉(zhuǎn)移至R-401中,以便能夠快速提升R-401內(nèi)PE產(chǎn)量。當R-401內(nèi)乙烯聚合穩(wěn)定時,將R-302內(nèi)氫氣濃度控制到目標值,并在4 h內(nèi)取樣兩次,確保R-302內(nèi)PE的MFR合格。
3)控制R-401內(nèi)的床層分配率。當R-401內(nèi)的瞬時分配率穩(wěn)定提升后,逐步降低R-302內(nèi)PE產(chǎn)量,以便能夠快速提升瞬時分配率。瞬時分配率最終控制在高于目標值2%~3%,以便能夠快速提升床層分配率。當床層分配率低于目標值1%時,開始將瞬時分配率調(diào)整到目標值,之后同步提升產(chǎn)量。
4)控制R-401內(nèi)各組分的濃度。當R-401內(nèi)乙烯反應(yīng)穩(wěn)定后,逐步提高乙烯分壓,降低氫氣濃度。當瞬時分配率達到目標值后,控制氫氣濃度同步達到目標值。1-丁烯濃度的控制方法與此相同。
根據(jù)歷史經(jīng)驗,嚴格按照以上方法開車可以縮短開車時間至少8.0 h,按照30 t/h負荷計,可以增加產(chǎn)量240 t。
a)通過將蒸汽冷凝水回用至R-401冷卻系統(tǒng),CW溫度從25.0 ℃升至80.0 ℃,優(yōu)化前CW升溫耗時30.0 h,優(yōu)化后CW升溫只需13.0 h,極大地縮短了CW升溫時間。
b)通過提高CW溫度、優(yōu)化置換方法、細化R-401系統(tǒng)復(fù)位前的確認工作,置換次數(shù)從原來的12次減少到6次,R-401系統(tǒng)中的水含量即可合格;縮短置換時間近9.0 h,增加產(chǎn)量270 t,減少氮氣用量35 700 m3;縮短開車期間的排放時間近9.0 h,乙烯、1-丁烯、丙烷和氮氣排放量分別減少1.5,0.1,14.5,19.9 t。
c)通過優(yōu)化R-302內(nèi)氫氣濃度,R-401內(nèi)床層料位、床層分配率和各組分濃度等,可以縮短開車時間至少8.0 h,增加產(chǎn)量240 t,共計增加產(chǎn)量510 t。
[1] 王松漢.石油化工設(shè)計手冊.第一卷.石油化工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002:571.