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—920m4煤底板軌道石門揭煤抽采鉆孔低濃原因分析

2014-11-11 06:01:30湯林
科技創新導報 2014年25期
關鍵詞:施工

湯林

摘 要:經過對-920m4煤底板軌道石門揭煤抽采鉆孔進行考察、分析,確定其低濃的主要原因是與揭5煤抽采鉆孔通透及鉆孔不規范施工。

關鍵詞:-920m4煤底板軌道石門 揭煤 抽采 低濃 分析

中圖分類號:TD82 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)09(a)-0055-04

-920m4煤底板軌道石門設計全長156 m,方位22°,巷道標高為-922.4 m,凈寬5.2 m,凈高4.6 m,采用錨網噴支護。在巷道掘進過程中,需先后揭開5煤與4煤,揭煤段采用架棚支護。

-920m4煤底板軌道石門工作面撥門前,在-923m東翼軌道大巷巷幫施工4個測壓鉆孔,實測5煤瓦斯壓力1.66 Mpa,瓦斯含量5.84 m3/t,預計揭煤有突出危險,于是預先在-923m東翼軌道大巷巷幫施工81個抽采邊孔,進行預抽;在預抽率達到76.01%后,實測5煤殘余瓦斯壓力為0.10 Mpa,殘余瓦斯含量為3.11 m3/t,區域消突措施有效。于是在-923m東翼軌道大巷內撥門施工-920m4煤底板軌道石門,巷道施工至5煤頂板最小法距5 m外進行區域驗證時,區域驗證揭5煤無突出危險,遂揭開5煤,向前施工至4煤頂板最小法距7 m時,停頭施工左、右幫鉆場,并在2個鉆場及迎頭施工揭煤鉆孔,對4煤進行預抽。

1 存在問題

在-920m4煤底板軌道石門揭煤鉆孔施工及抽采過程中,發現單孔濃度始終較低,預抽效果得不到保障,為此,多次對該地點抽采情況進行考察并整改,探求提高預抽濃度的辦法。

2 分析問題

在對-920m4煤底板軌道石門低濃原因分析的過程中,除二水平深層煤瓦斯賦存狀態迥異及揭煤鉆孔設計的合理性外,還主要考察了以下三方面因素:

2.1 受揭5煤抽采鉆孔通透的影響

-920m4煤底板軌道石門在掘進過程中,先揭5槽煤,采用巷幫鉆孔進行提前預抽,在預抽評價合格結束后,揭開5煤;后采用在迎頭及兩幫鉆場打鉆的方式對4煤提前預抽,由于兩道煤相距較近,在先后兩次鉆孔施工過程中,存在穿孔的情況,以致在預抽4煤瓦斯時,原巷幫揭5煤的抽采鉆孔成為漏氣通道,從而影響了4煤的預抽效果。(揭5煤及4煤鉆孔設計平、剖面圖如圖4、5所示)

為研究揭5煤抽采鉆孔對揭4煤預抽鉆孔的影響,曾于6月26日早班對現場進行考察,當時-920m4煤底板軌道石門揭煤抽采鉆孔共施工8個孔,迎頭施工鉆孔5個:6#、18#、19#、20#、31#,東邊鉆場施工3個:11#、12#、13#。

為研究揭5煤抽采鉆孔對揭4煤鉆孔預抽效果的影響情況,特于26日早班對揭5煤抽采鉆孔干管加設擋板(停抽),考察情況如表1、2、圖1所示。

由表1、2、圖1可知,在揭5煤抽采干管加設擋板后,使揭4煤預抽鉆孔單孔濃度整體呈下降趨勢,干管濃度增大,且對干管流量和負壓的影響較大,單從人工計量的流量推算,孔板系數K=0.127,加孔板前的壓差為235 mmH2O,加孔板后的壓差為410 mmH2O,流量從1.947 m3/min增加到2.572 m3/min,變化趨勢較明顯。

同時,在施工揭4煤抽采鉆孔的過程中,發現揭5煤抽采鉆孔出水量變大,導致揭5煤抽采鉆孔連孔裝置內的積水較大,于是加強人工排水力度;在6月25日早班對揭5煤抽采鉆孔進行控抽后,發現揭5煤抽采鉆孔在撥門口東邊的2組不再出水,在撥門口西邊的1組有少量出水現象;在26日早班對揭5煤抽采鉆孔進行停抽后,發現揭5煤抽采鉆孔不再出水。

以上論述可充分說明揭4煤抽采鉆孔與揭5煤抽采鉆孔通透是導致-920m4煤底板軌道石門揭煤鉆孔低濃的原因之一。

2.2 受鉆孔不規范施工的影響

根據6月26日現場考察的8個揭4煤在抽鉆孔單孔濃度與抽采干管總濃度比較做出曲線圖見圖2、3所示。

由曲線圖2、3可知,在抽鉆孔的單孔濃度整體大于干管濃度,說明存在漏氣點。

同時,在6月25日早班的檢查中,發現第18#抽采鉆孔孔口漏氣。在6月26日早班鉆孔考察過程中,發現右幫鉆場內在抽的第11#、12#、13#孔附近有3個孔為報廢孔,均處敞口狀態;在線檢測的數據顯示,截至6月26日早班,在抽的8個單孔干管總流量高達1.933~2.68 m3/min。在8月6日早班考察過程中,發現迎臉鉆孔補6#、補8#孔與其它孔打穿,往孔內吸風,處敞口狀態;左幫鉆場補2#孔與其它孔打穿,往孔內吸風。

此外,現場實際鉆孔施工位置與鉆孔設計施工位置存在較大偏差,有的鉆孔比較密集,有的比較疏遠,整體分布不均勻。

從而說明預注漿不到位、鉆孔施工質量差、封孔不嚴、圍巖及孔口漏氣,在很大程度上制約了抽采效果,是導致-920m4煤底板軌道石門揭煤鉆孔低濃的原因之一。

2.3 抽采連孔裝置不存在漏氣點

曾于8月中旬對-920m4煤底板軌道石門抽采支管、抽采連孔裝置及自動放水裝置等進行漏氣性檢查,通過逐一控制相關閘閥的開啟狀態統計自動計量裝置顯示的濃度、流量及壓力,研究結果如表3所示。

通過數據分析,當1、5、9號閘閥分別處于開啟狀態,其余閘閥關閉,抽采支管流量為0,說明3套自動放水裝置均不漏氣;當總閘閥A、B開啟,其余閘閥關閉,抽采支管流量為0,說明3套連孔裝置均不漏氣,并且連孔裝置至自動計量裝置之間的管路也不漏氣。

3 解決辦法

鑒于-920m4煤底板軌道石門及二水平其它揭煤頭揭煤鉆孔抽采濃度較低的情形,在預抽深層煤瓦斯之前,準確收集、分析地質瓦斯資料是根本,科學、合理的抽采鉆孔設計是基礎,規范、高質量的鉆孔施工工序和高效、精細的抽采管理是保障。

4 結語

綜上所述,導致-920m4煤底板軌道石門預抽濃度較低的原因,主要是受揭5煤抽采鉆孔通透和鉆孔不規范施工的影響。(見圖4~6)endprint

摘 要:經過對-920m4煤底板軌道石門揭煤抽采鉆孔進行考察、分析,確定其低濃的主要原因是與揭5煤抽采鉆孔通透及鉆孔不規范施工。

關鍵詞:-920m4煤底板軌道石門 揭煤 抽采 低濃 分析

中圖分類號:TD82 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)09(a)-0055-04

-920m4煤底板軌道石門設計全長156 m,方位22°,巷道標高為-922.4 m,凈寬5.2 m,凈高4.6 m,采用錨網噴支護。在巷道掘進過程中,需先后揭開5煤與4煤,揭煤段采用架棚支護。

-920m4煤底板軌道石門工作面撥門前,在-923m東翼軌道大巷巷幫施工4個測壓鉆孔,實測5煤瓦斯壓力1.66 Mpa,瓦斯含量5.84 m3/t,預計揭煤有突出危險,于是預先在-923m東翼軌道大巷巷幫施工81個抽采邊孔,進行預抽;在預抽率達到76.01%后,實測5煤殘余瓦斯壓力為0.10 Mpa,殘余瓦斯含量為3.11 m3/t,區域消突措施有效。于是在-923m東翼軌道大巷內撥門施工-920m4煤底板軌道石門,巷道施工至5煤頂板最小法距5 m外進行區域驗證時,區域驗證揭5煤無突出危險,遂揭開5煤,向前施工至4煤頂板最小法距7 m時,停頭施工左、右幫鉆場,并在2個鉆場及迎頭施工揭煤鉆孔,對4煤進行預抽。

1 存在問題

在-920m4煤底板軌道石門揭煤鉆孔施工及抽采過程中,發現單孔濃度始終較低,預抽效果得不到保障,為此,多次對該地點抽采情況進行考察并整改,探求提高預抽濃度的辦法。

2 分析問題

在對-920m4煤底板軌道石門低濃原因分析的過程中,除二水平深層煤瓦斯賦存狀態迥異及揭煤鉆孔設計的合理性外,還主要考察了以下三方面因素:

2.1 受揭5煤抽采鉆孔通透的影響

-920m4煤底板軌道石門在掘進過程中,先揭5槽煤,采用巷幫鉆孔進行提前預抽,在預抽評價合格結束后,揭開5煤;后采用在迎頭及兩幫鉆場打鉆的方式對4煤提前預抽,由于兩道煤相距較近,在先后兩次鉆孔施工過程中,存在穿孔的情況,以致在預抽4煤瓦斯時,原巷幫揭5煤的抽采鉆孔成為漏氣通道,從而影響了4煤的預抽效果。(揭5煤及4煤鉆孔設計平、剖面圖如圖4、5所示)

為研究揭5煤抽采鉆孔對揭4煤預抽鉆孔的影響,曾于6月26日早班對現場進行考察,當時-920m4煤底板軌道石門揭煤抽采鉆孔共施工8個孔,迎頭施工鉆孔5個:6#、18#、19#、20#、31#,東邊鉆場施工3個:11#、12#、13#。

為研究揭5煤抽采鉆孔對揭4煤鉆孔預抽效果的影響情況,特于26日早班對揭5煤抽采鉆孔干管加設擋板(停抽),考察情況如表1、2、圖1所示。

由表1、2、圖1可知,在揭5煤抽采干管加設擋板后,使揭4煤預抽鉆孔單孔濃度整體呈下降趨勢,干管濃度增大,且對干管流量和負壓的影響較大,單從人工計量的流量推算,孔板系數K=0.127,加孔板前的壓差為235 mmH2O,加孔板后的壓差為410 mmH2O,流量從1.947 m3/min增加到2.572 m3/min,變化趨勢較明顯。

同時,在施工揭4煤抽采鉆孔的過程中,發現揭5煤抽采鉆孔出水量變大,導致揭5煤抽采鉆孔連孔裝置內的積水較大,于是加強人工排水力度;在6月25日早班對揭5煤抽采鉆孔進行控抽后,發現揭5煤抽采鉆孔在撥門口東邊的2組不再出水,在撥門口西邊的1組有少量出水現象;在26日早班對揭5煤抽采鉆孔進行停抽后,發現揭5煤抽采鉆孔不再出水。

以上論述可充分說明揭4煤抽采鉆孔與揭5煤抽采鉆孔通透是導致-920m4煤底板軌道石門揭煤鉆孔低濃的原因之一。

2.2 受鉆孔不規范施工的影響

根據6月26日現場考察的8個揭4煤在抽鉆孔單孔濃度與抽采干管總濃度比較做出曲線圖見圖2、3所示。

由曲線圖2、3可知,在抽鉆孔的單孔濃度整體大于干管濃度,說明存在漏氣點。

同時,在6月25日早班的檢查中,發現第18#抽采鉆孔孔口漏氣。在6月26日早班鉆孔考察過程中,發現右幫鉆場內在抽的第11#、12#、13#孔附近有3個孔為報廢孔,均處敞口狀態;在線檢測的數據顯示,截至6月26日早班,在抽的8個單孔干管總流量高達1.933~2.68 m3/min。在8月6日早班考察過程中,發現迎臉鉆孔補6#、補8#孔與其它孔打穿,往孔內吸風,處敞口狀態;左幫鉆場補2#孔與其它孔打穿,往孔內吸風。

此外,現場實際鉆孔施工位置與鉆孔設計施工位置存在較大偏差,有的鉆孔比較密集,有的比較疏遠,整體分布不均勻。

從而說明預注漿不到位、鉆孔施工質量差、封孔不嚴、圍巖及孔口漏氣,在很大程度上制約了抽采效果,是導致-920m4煤底板軌道石門揭煤鉆孔低濃的原因之一。

2.3 抽采連孔裝置不存在漏氣點

曾于8月中旬對-920m4煤底板軌道石門抽采支管、抽采連孔裝置及自動放水裝置等進行漏氣性檢查,通過逐一控制相關閘閥的開啟狀態統計自動計量裝置顯示的濃度、流量及壓力,研究結果如表3所示。

通過數據分析,當1、5、9號閘閥分別處于開啟狀態,其余閘閥關閉,抽采支管流量為0,說明3套自動放水裝置均不漏氣;當總閘閥A、B開啟,其余閘閥關閉,抽采支管流量為0,說明3套連孔裝置均不漏氣,并且連孔裝置至自動計量裝置之間的管路也不漏氣。

3 解決辦法

鑒于-920m4煤底板軌道石門及二水平其它揭煤頭揭煤鉆孔抽采濃度較低的情形,在預抽深層煤瓦斯之前,準確收集、分析地質瓦斯資料是根本,科學、合理的抽采鉆孔設計是基礎,規范、高質量的鉆孔施工工序和高效、精細的抽采管理是保障。

4 結語

綜上所述,導致-920m4煤底板軌道石門預抽濃度較低的原因,主要是受揭5煤抽采鉆孔通透和鉆孔不規范施工的影響。(見圖4~6)endprint

摘 要:經過對-920m4煤底板軌道石門揭煤抽采鉆孔進行考察、分析,確定其低濃的主要原因是與揭5煤抽采鉆孔通透及鉆孔不規范施工。

關鍵詞:-920m4煤底板軌道石門 揭煤 抽采 低濃 分析

中圖分類號:TD82 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)09(a)-0055-04

-920m4煤底板軌道石門設計全長156 m,方位22°,巷道標高為-922.4 m,凈寬5.2 m,凈高4.6 m,采用錨網噴支護。在巷道掘進過程中,需先后揭開5煤與4煤,揭煤段采用架棚支護。

-920m4煤底板軌道石門工作面撥門前,在-923m東翼軌道大巷巷幫施工4個測壓鉆孔,實測5煤瓦斯壓力1.66 Mpa,瓦斯含量5.84 m3/t,預計揭煤有突出危險,于是預先在-923m東翼軌道大巷巷幫施工81個抽采邊孔,進行預抽;在預抽率達到76.01%后,實測5煤殘余瓦斯壓力為0.10 Mpa,殘余瓦斯含量為3.11 m3/t,區域消突措施有效。于是在-923m東翼軌道大巷內撥門施工-920m4煤底板軌道石門,巷道施工至5煤頂板最小法距5 m外進行區域驗證時,區域驗證揭5煤無突出危險,遂揭開5煤,向前施工至4煤頂板最小法距7 m時,停頭施工左、右幫鉆場,并在2個鉆場及迎頭施工揭煤鉆孔,對4煤進行預抽。

1 存在問題

在-920m4煤底板軌道石門揭煤鉆孔施工及抽采過程中,發現單孔濃度始終較低,預抽效果得不到保障,為此,多次對該地點抽采情況進行考察并整改,探求提高預抽濃度的辦法。

2 分析問題

在對-920m4煤底板軌道石門低濃原因分析的過程中,除二水平深層煤瓦斯賦存狀態迥異及揭煤鉆孔設計的合理性外,還主要考察了以下三方面因素:

2.1 受揭5煤抽采鉆孔通透的影響

-920m4煤底板軌道石門在掘進過程中,先揭5槽煤,采用巷幫鉆孔進行提前預抽,在預抽評價合格結束后,揭開5煤;后采用在迎頭及兩幫鉆場打鉆的方式對4煤提前預抽,由于兩道煤相距較近,在先后兩次鉆孔施工過程中,存在穿孔的情況,以致在預抽4煤瓦斯時,原巷幫揭5煤的抽采鉆孔成為漏氣通道,從而影響了4煤的預抽效果。(揭5煤及4煤鉆孔設計平、剖面圖如圖4、5所示)

為研究揭5煤抽采鉆孔對揭4煤預抽鉆孔的影響,曾于6月26日早班對現場進行考察,當時-920m4煤底板軌道石門揭煤抽采鉆孔共施工8個孔,迎頭施工鉆孔5個:6#、18#、19#、20#、31#,東邊鉆場施工3個:11#、12#、13#。

為研究揭5煤抽采鉆孔對揭4煤鉆孔預抽效果的影響情況,特于26日早班對揭5煤抽采鉆孔干管加設擋板(停抽),考察情況如表1、2、圖1所示。

由表1、2、圖1可知,在揭5煤抽采干管加設擋板后,使揭4煤預抽鉆孔單孔濃度整體呈下降趨勢,干管濃度增大,且對干管流量和負壓的影響較大,單從人工計量的流量推算,孔板系數K=0.127,加孔板前的壓差為235 mmH2O,加孔板后的壓差為410 mmH2O,流量從1.947 m3/min增加到2.572 m3/min,變化趨勢較明顯。

同時,在施工揭4煤抽采鉆孔的過程中,發現揭5煤抽采鉆孔出水量變大,導致揭5煤抽采鉆孔連孔裝置內的積水較大,于是加強人工排水力度;在6月25日早班對揭5煤抽采鉆孔進行控抽后,發現揭5煤抽采鉆孔在撥門口東邊的2組不再出水,在撥門口西邊的1組有少量出水現象;在26日早班對揭5煤抽采鉆孔進行停抽后,發現揭5煤抽采鉆孔不再出水。

以上論述可充分說明揭4煤抽采鉆孔與揭5煤抽采鉆孔通透是導致-920m4煤底板軌道石門揭煤鉆孔低濃的原因之一。

2.2 受鉆孔不規范施工的影響

根據6月26日現場考察的8個揭4煤在抽鉆孔單孔濃度與抽采干管總濃度比較做出曲線圖見圖2、3所示。

由曲線圖2、3可知,在抽鉆孔的單孔濃度整體大于干管濃度,說明存在漏氣點。

同時,在6月25日早班的檢查中,發現第18#抽采鉆孔孔口漏氣。在6月26日早班鉆孔考察過程中,發現右幫鉆場內在抽的第11#、12#、13#孔附近有3個孔為報廢孔,均處敞口狀態;在線檢測的數據顯示,截至6月26日早班,在抽的8個單孔干管總流量高達1.933~2.68 m3/min。在8月6日早班考察過程中,發現迎臉鉆孔補6#、補8#孔與其它孔打穿,往孔內吸風,處敞口狀態;左幫鉆場補2#孔與其它孔打穿,往孔內吸風。

此外,現場實際鉆孔施工位置與鉆孔設計施工位置存在較大偏差,有的鉆孔比較密集,有的比較疏遠,整體分布不均勻。

從而說明預注漿不到位、鉆孔施工質量差、封孔不嚴、圍巖及孔口漏氣,在很大程度上制約了抽采效果,是導致-920m4煤底板軌道石門揭煤鉆孔低濃的原因之一。

2.3 抽采連孔裝置不存在漏氣點

曾于8月中旬對-920m4煤底板軌道石門抽采支管、抽采連孔裝置及自動放水裝置等進行漏氣性檢查,通過逐一控制相關閘閥的開啟狀態統計自動計量裝置顯示的濃度、流量及壓力,研究結果如表3所示。

通過數據分析,當1、5、9號閘閥分別處于開啟狀態,其余閘閥關閉,抽采支管流量為0,說明3套自動放水裝置均不漏氣;當總閘閥A、B開啟,其余閘閥關閉,抽采支管流量為0,說明3套連孔裝置均不漏氣,并且連孔裝置至自動計量裝置之間的管路也不漏氣。

3 解決辦法

鑒于-920m4煤底板軌道石門及二水平其它揭煤頭揭煤鉆孔抽采濃度較低的情形,在預抽深層煤瓦斯之前,準確收集、分析地質瓦斯資料是根本,科學、合理的抽采鉆孔設計是基礎,規范、高質量的鉆孔施工工序和高效、精細的抽采管理是保障。

4 結語

綜上所述,導致-920m4煤底板軌道石門預抽濃度較低的原因,主要是受揭5煤抽采鉆孔通透和鉆孔不規范施工的影響。(見圖4~6)endprint

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