王建軍
【摘要】連續(xù)皮帶機(jī)系統(tǒng)運(yùn)輸效率高、可靠性高,基本不受運(yùn)輸距離的延長而影響運(yùn)輸速度,已經(jīng)成為TBM掘進(jìn)施工出渣運(yùn)輸?shù)闹髁鞣绞健榱藴p少襯砌施工和掘進(jìn)施工之間的相互影響,加快襯砌的施工進(jìn)度,減少工期時(shí)間,提高施工安全性,可采用連續(xù)皮帶機(jī)系統(tǒng)運(yùn)送出渣。本次研究結(jié)合西秦嶺隧道工程實(shí)例,對TBM同步襯砌條件中以連續(xù)皮帶機(jī)系統(tǒng)實(shí)際使用中存在的問題進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的解決措施。
【關(guān)鍵詞】TBM、同步襯砌、連續(xù)皮帶機(jī)、維護(hù)使用
TBM連續(xù)掘進(jìn)長度不斷增加,有軌運(yùn)輸出渣已完全不能滿足長大隧道TBM施工時(shí)出渣運(yùn)輸?shù)男枨螅B續(xù)皮帶機(jī)系統(tǒng)運(yùn)輸效率高、可靠性高,基本不受運(yùn)輸距離的延長而影響運(yùn)輸速度,已經(jīng)成為TBM掘進(jìn)施工出渣運(yùn)輸?shù)闹髁鞣绞健_B續(xù)皮帶機(jī)系統(tǒng)雖然具有安全高效等優(yōu)點(diǎn),但系統(tǒng)相對比較復(fù)雜,任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都會(huì)導(dǎo)致整個(gè)出渣系統(tǒng)無法運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)而導(dǎo)致TBM無法施工,影響工程進(jìn)度。
同步襯砌技術(shù)在我國的應(yīng)用時(shí)間較短,在中天山鐵路隧道的TBM掘進(jìn)中首次采用此種技術(shù),并在實(shí)際應(yīng)用中取得理想效果[1]。西秦嶺隧道工程也同樣采用同步襯砌技術(shù),西秦嶺隧道全程19.8km,掘進(jìn)出渣采用皮帶機(jī)運(yùn)送模式,這點(diǎn)和中天山隧道不同,該工程采用的連續(xù)皮帶機(jī)需要穿越過同步襯砌車,所引來的襯砌車其結(jié)構(gòu)以及整體設(shè)計(jì)都有工程自己的特點(diǎn)[2]。在出渣情況下,襯砌混凝土受到的動(dòng)載震動(dòng)還會(huì)對混凝土的凝固質(zhì)量造成影響,在出渣及襯砌過程中,皮帶機(jī)需保持運(yùn)動(dòng)姿態(tài)不變,這些問題都影響著工程有效開展,這點(diǎn)也是本文研究的重點(diǎn)。
1.工程概況
西秦嶺隧道工程位于蘭渝鐵路中段,在甘肅省隴南市境內(nèi),隧道全長約為28.24km,于左右線分別設(shè)置2條單線隧道,最大埋深約為1.4km,依照工程設(shè)計(jì),本隧道工程以TBM掘進(jìn)方式及鉆爆法聯(lián)合進(jìn)行,1段全程約5.59km,2段全程約7.34km。TBM1段掘進(jìn)在出口處進(jìn)行通風(fēng)及出渣,2段則于斜井處出渣及通風(fēng)。
2.連續(xù)皮帶機(jī)出渣系統(tǒng)
連續(xù)皮帶機(jī)出渣系統(tǒng)主要包括:卸載滾筒總成、主驅(qū)動(dòng)及電器驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)、儲(chǔ)帶倉總成、皮帶張緊機(jī)構(gòu)總成及電器驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)、皮帶調(diào)偏及延伸安裝窗口、移動(dòng)尾段、急停系統(tǒng)、皮帶托輥支架和皮帶[3]。
西秦嶺TBM配套連續(xù)皮帶機(jī)采用ST2000型鋼絲皮帶,皮帶寬度914mm,運(yùn)行速度達(dá)3.05m/s,輸送能力達(dá)600m?/h。整條皮帶機(jī)采用4套300KW變頻電機(jī)配減速機(jī)驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)滾筒直徑約1098.6mm,表面采用帶陶瓷片的覆蓋,以減少皮帶打滑的可能性。儲(chǔ)帶倉總長87.075m,包括18個(gè)改向和張緊滾筒,共能存儲(chǔ)10層皮帶,共計(jì)650米。
3.同步襯砌技術(shù)的應(yīng)用分析
3.1同步襯砌施工方案
本次施工依照同步襯砌臺(tái)車不同的位置設(shè)置,一共設(shè)計(jì)了兩種同步襯砌的具體方案:同步襯砌車和TBM設(shè)計(jì)成一個(gè)配套整體,另一方案為使同步襯砌車和TBM始終保持一個(gè)合理間距,每種方案使用的模板并非同一類型,分別是液壓鋼模與穿行液壓鋼模[4]。
通過對兩種方案的綜合對比,將同步襯砌車裝置于TBM的后配套處構(gòu)成一個(gè)整體的施工方案并不能適用于本次工程中。而另一種襯砌車和TBM始終保持一定間距,利用穿行鋼模的方式,因空間布局較難,也同樣不可取,因此本次工程最終確定為襯砌車和TBM后配套始終保持一定間距,并選取液壓鋼模作為模板的施工方案。
3.2同步襯砌施工規(guī)劃
本次施工以TBM掘進(jìn)施工和二次襯砌平行操作,二次襯砌在TBM掘進(jìn)之后適時(shí)進(jìn)行。襯砌臺(tái)車的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)必須將連續(xù)皮帶機(jī)、水管、通信電纜、高壓電纜、通風(fēng)軟管以及運(yùn)行車輛穿行的因素考慮在內(nèi),且臺(tái)車在操作過程中必須保證TBM所需材料運(yùn)輸、皮帶傳送、高壓供電、照明通風(fēng)、給排水及通訊的持續(xù)進(jìn)行[5]。
TBM掘進(jìn)段的襯砌施工需安排2臺(tái)基準(zhǔn)班級為452cm的大型模板液壓襯砌車(以下成車1,車2),緊跟TBM施工,車1需緊跟TBM進(jìn)行施工,對于圍巖情況差的洞段進(jìn)行及時(shí)襯砌,可進(jìn)行多次施工,車2設(shè)置于車1后,預(yù)先留置橫通道等施工位置進(jìn)行施工,TBM的掘進(jìn)速度為平均0.6km/月。
3.3施工流程
TBM在進(jìn)入洞口時(shí),車1、車2同時(shí)緊跟入洞,在洞口約100m處停車,待矮邊墻施工完成且滿足一定強(qiáng)度,再跟至TBM后方的適當(dāng)處,開始和TBM同步襯砌。車3跟車1、車2同時(shí)入洞,首先進(jìn)行洞口處的V級圍巖襯砌,之后接著進(jìn)行預(yù)備洞中可進(jìn)行二次襯砌的施工段,最終達(dá)到TBM的出發(fā)洞之后暫停,等TBM掘進(jìn)第一階段徹底完成,且連續(xù)皮帶機(jī)和給排水、通風(fēng)等管道拆除之后,車3再從內(nèi)部開始向外進(jìn)行預(yù)備洞中其它部分的二次襯砌。
4.存在的問題及原因分析
本次工程在實(shí)際操作中存在幾點(diǎn)影響施工的重點(diǎn)問題,具體如下:
(1)工程初期偶見皮帶機(jī)跑偏以及石渣墜落的故障,影響施工正常開展,經(jīng)分析得知連續(xù)皮帶機(jī)的運(yùn)行要求較高,在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)皮帶架須始終維持在出渣時(shí)的位置及狀態(tài),主要是因?yàn)闆]有良好固定位置,造成此類問題的出現(xiàn)。
(2)工程施工中曾出現(xiàn)襯砌車偏載的情況,對施工造成不利影響,經(jīng)分析得知這是由于皮帶機(jī)的靜態(tài)荷載所造成的,此外在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),還會(huì)因動(dòng)態(tài)荷載致使養(yǎng)護(hù)狀態(tài)下的混凝土出現(xiàn)質(zhì)量下降等情況,進(jìn)而造成開裂、質(zhì)量差等問題。
(3)皮帶機(jī)在穿越襯砌車時(shí)其位置不能發(fā)生改變,這就要求臺(tái)車上需要留有固定且足夠的空間,此外臺(tái)架下還需要有軌運(yùn)輸車不斷運(yùn)行,這也是臺(tái)車臺(tái)架以及模板設(shè)計(jì)的一大難題。
5.解決方案
5.1為保證無論臺(tái)車是何種工況,皮帶機(jī)都能維持在出渣時(shí)的狀態(tài)機(jī)位置,我們采取的解決方案是在臺(tái)架與模板見流出足夠大的專用通道與滑軌空間,以此可承載皮帶機(jī)。為保障皮帶機(jī)持續(xù)出渣運(yùn)行,在穿越臺(tái)車時(shí),單純對在洞壁固定用的三角支撐進(jìn)行拆除,并由臺(tái)車上設(shè)置的專用滑軌來承載皮帶機(jī),在臺(tái)車的移動(dòng)過程中,將前方皮帶機(jī)上的三角支撐進(jìn)行拆除,同時(shí)在后部將三角支撐進(jìn)行安裝。
5.2為防止偏載以及震動(dòng)對于臺(tái)車和混凝土的影響,我們采用的方案是利用荷載轉(zhuǎn)移與綜合減振法,以此防止皮帶機(jī)在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng)向模板和臺(tái)架傳送。
5.3為了解決空間通行要求,在施工條件進(jìn)行實(shí)地勘察,并對臺(tái)車的結(jié)構(gòu)、材料等參數(shù)進(jìn)行多次計(jì)算,以此來確定臺(tái)車的斷面設(shè)計(jì),來滿足空間通行要求。
6.結(jié)論與討論
西秦嶺隧道以本文所分析的施工方案,現(xiàn)已全面完工,并于2014年7月正式全線貫通,通過實(shí)踐證明該種方案的同步襯砌車可實(shí)現(xiàn)良好穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),各個(gè)工序在此方案下實(shí)現(xiàn)緊密銜接,并通過施工組織中的不斷磨合,施工后期的襯砌速度不斷提升。總之,西秦嶺隧道的連續(xù)皮帶出渣條件下TBM掘進(jìn)和二次襯砌同步施工方案是國內(nèi)首創(chuàng),在實(shí)踐中也取得良好實(shí)效,此種方案具有顯著實(shí)踐意義,值得推廣。
參考文獻(xiàn):
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