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酸浸法高鎂爐渣制備白炭黑的研究*

2014-10-17 08:46:20于海蓮
無機鹽工業 2014年7期
關鍵詞:產量產品

于海蓮,胡 震

(1.四川理工學院材料與化學工程學院,四川自貢 643000;2.精細化工助劑及表面活性劑四川省高校重點實驗室)

長期以來,絕大多數爐渣未得到利用,甚至被廢棄,爐渣一直是各大鋼鐵企業亟待解決的難題[1]。廣西防城港地區的爐渣主要以高鎂爐渣為主,鎂含量過高,嚴重影響到下游產品的安定性,因此,更加嚴重制約了高鎂爐渣的利用[2]。爐渣的大量堆積不僅侵占土地資源,而且對大氣、土壤和水資源造成嚴重的污染,給當地居民的健康帶來極大的潛在危害,因此,對爐渣中的有用資源進行回收利用,是一項利國利民的工作。將爐渣中的硅制備成白炭黑產品,可用于輪胎、硅橡膠、農藥、飼料、涂料、食品、油墨、電池、催化劑載體、電子封填材料等領域,具有廣泛的應用前景,白炭黑具有較高的附加值,可帶來可觀的經濟效益[3-4]。目前,國內外利用高鎂爐渣中硅制備白炭黑的研究僅有一篇報道,林七女等[5]利用高爐渣制備水合二氧化硅,但未系統性考察各因素對水合二氧化硅的影響;另外,蘇毅、黃禮麗等[6-8]在利用黃磷爐渣制備白炭黑上取得了一些研究成果,但原料主要是以黃磷爐渣為研究對象。本研究利用非淬水高鎂爐渣中的主要成分二氧化硅制備白炭黑,為高鎂爐渣的綜合利用開辟了一條新途徑。

1 實驗部分

1.1 實驗原料、試劑與儀器

實驗原料:采用廣西防城港煉鋼爐渣,預先干燥處理,粒度≤250 μm,其主要成分如表1所示。

表1 爐渣主要成分 %

試劑:濃鹽酸,分析純。

儀器:QM-QX10型實驗室球磨機;HH-2型數顯恒溫水浴鍋;SHB-Ⅲ型循環水式真空泵;JHS-1/90型電子恒速攪拌機;DHG-9075A型電熱鼓風干燥箱;S4 Explorer X射線熒光光譜儀;TENSOR27型傅里葉變換紅外光譜儀。

1.2 工藝流程

粉末狀爐渣→用鹽酸酸解→過濾→得到白炭黑粗產品→用蒸餾水充分洗滌→烘干→白炭黑產品。

1.3 實驗方法

1)將球形非淬水高鎂爐渣研磨成粉末狀;2)配制一定濃度的鹽酸溶液,置于水浴鍋中對其進行加熱,向其中加入適量的爐渣粉末,對其不斷攪拌,使其充分溶解和反應;3)對反應溶液進行過濾,收集過濾沉淀,并用蒸餾水對其洗滌,烘干待檢測;4)采用紅外光譜對產品進行定性分析,采用X射線熒光光譜進行純度分析。

1.4 檢測分析

1)傅里葉紅外光譜檢測。實驗條件:采用KBr壓片法,儀器分辨率為4 cm-1,檢測器為MCT,檢測范圍為 400~4000 cm-1。

2)X射線熒光分析。實驗條件:X射線管為75 μm端窗Rh靶光管,真空條件下無標樣檢測原子序數大于6的各種元素及其含量。

2 結果與討論

2.1 樣品的紅外光譜分析

圖1是樣品的紅外光譜圖。由圖1可知,在1088.7 cm-1和468.2 cm-1處出現的兩個峰為 Si—O—Si的伸縮振動和彎曲振動引起的特征吸收峰,可以確定該產品中含有SiO2;在3440.0cm-1處的寬峰是由于樣品中結晶水的—OH伸縮振動,1633.3 cm-1處的吸收峰是由于樣品中結晶水的—OH的彎曲振動,說明產品中含有結晶水。因此,可確定該產品即為白炭黑。

圖1 樣品的紅外光譜圖

2.2 考察各工藝因素對白炭黑制備的影響

2.2.1 鹽酸濃度對白炭黑產量的影響

工藝條件:20 g粉末爐渣,反應時間為1.5 h,反應溫度為65℃,洗滌次數為6次。考察不同濃度的鹽酸對白炭黑產量的影響,其實驗結果如圖2所示。

圖2 鹽酸濃度對白炭黑產量的影響

由圖2可知,當鹽酸濃度小于4.0 mol/L時,白炭黑產量隨鹽酸濃度的增大而減小;而當鹽酸濃度大于4.0 mol/L時,白炭黑的產量隨鹽酸濃度的增大而增大。這是因為在鹽酸酸解非淬水高鎂爐渣反應中,該反應體系是一個放熱反應,鹽酸的濃度越大,活化分子的數目將增加,反應速率將加快,生成的膠體包覆在未反應的顆粒表面,阻止了爐渣顆粒進一步反應,所以,白炭黑的產量減小;但當鹽酸的濃度達到一定量時,反應液的固液比相對較大,生成物將由離子態向結晶形態轉化,有利于反應朝正反應方向進行,所以白炭黑的產量增大。考慮到鹽酸濃度較低時,反應速率較低,反應所需時間較長,因此,鹽酸濃度選擇4.0 mol/L為宜。

2.2.2 反應溫度對白炭黑產量的影響

工藝條件:20 g粉末爐渣,鹽酸濃度為4.0 mol/L,反應時間為1.5 h,去離子水洗滌6次。考察不同反應溫度對白炭黑產量的影響,其實驗結果如圖3所示。由圖3可知,溫度低于55℃時,白炭黑產量隨溫度的升高而減小;當溫度高于55℃后,溫度升高,白炭黑產量趨于穩定。這是因為溫度升高,體系的反應速率增大,同時該反應是一個放熱反應,因此,隨著溫度的升高,加速了反應體系中HCl的揮發,鹽酸的量將減少,導致白炭黑的產量降低;而溫度高于55℃時,反應溫度較高,反應在較短的時間內完成,鹽酸的揮發量雖有所降低,但是生成的膠體快速地包覆在未反應的顆粒表面,阻止了爐渣顆粒進一步反應,而且生成的產物會向四周擴散,不利于聚集,所以,白炭黑的產量幾乎趨于平穩。雖然溫度低于55℃時,產率較高,但是反應的速率較低,因此,綜合考慮,反應溫度選擇55℃為宜。

圖3 反應溫度對白炭黑產量的影響

2.2.3 反應時間對白炭黑產量的影響

工藝條件:20 g粉末爐渣,鹽酸濃度為4.0 mol/L,溫度為55℃,洗滌6次。考察不同反應時間對白炭黑產量的影響,其實驗結果如圖4所示。

圖4 反應時間對白炭黑產量的影響

由圖4可知,隨著反應時間的不斷延長,白炭黑產量不斷增大,主要是由于反應時間長,反應物得到充分反應,反應比較徹底。但是,隨著反應時間的延長,生成的白炭黑不斷地向四周進行擴散和溶解,不利于聚集,也會導致少量的產物損失,因此,當反應時間超過2.5 h以后,白炭黑的產量幾乎不再增加。故反應時間應選擇2.5 h為宜。

2.2.4 去離子水洗滌次數對白炭黑產量的影響

工藝條件:20 g粉末爐渣,鹽酸濃度為4.0 mol/L,溫度為55℃,反應時間為2.5 h。考察洗滌次數對白炭黑產量的影響,其實驗結果如圖5所示。由圖5可知,白炭黑的產量隨著去離子水洗滌次數的增加先快速降低后趨于平穩。這是因為,產品在不斷洗滌的過程中會有部分白炭黑溶解在去離子水中,導致了部分產品損失,同時,產品中的雜質也會充分溶解在去離子水里,所以,產量開始明顯減少。當洗滌次數少于6次時,白炭黑的純度較低。當洗滌次數超過6次以后,產量趨于平穩,主要是由于產品中的絕大多數雜質被洗滌掉,產品剩下的顆粒稍大一些,溶解度較低,此時產品的純度也較高,能達到90.2%以上,此時白炭黑的產量為10.90 g。因此,白炭黑洗滌次數選擇6次為宜。

圖5 洗滌次數對白炭黑產量的影響

3 結論

探討了采用鹽酸酸解非淬水高鎂爐渣制備白炭黑產品工藝的可行性。得到了白炭黑制備最佳工藝條件:鹽酸濃度為4.0 mol/L,反應溫度為55℃,反應時間為2.5h,洗滌次數為6次。在該工藝條件下白炭黑的產量為10.90g,白炭黑產品純度達到90.2%。

[1]遠忠森.高鎂爐渣性能研究進展[D].長沙:中南工業大學,1984.

[2]侯新凱,徐德龍,薛博,等.鋼渣引起水泥體積安定性問題的探討[J].建筑材料學報, 2012,15(5):588-595.

[3]朱春雨.我國沉淀法白炭黑市場現狀及發展趨勢[J].橡膠科技市場,2011(6):2-9.

[4]方明,王愛琴,謝敬佩,等.電子封裝材料的研究現狀及發展[J].熱加工工藝,2011, 40(4):84-87.

[5]林七女,李志峰,管山吉,等.利用高爐渣生產水合二氧化硅的研究[J].中國資源綜合利用,2010,28(6):33-35.

[6]蘇毅,李國斌,夏舉佩.磷酸浸取黃磷爐渣制沉淀二氧化硅的研究[J].無機鹽工業,2007, 39(11): 41-44.

[7]蘇毅,李國斌,夏舉佩,等.黃磷爐渣資源化的試驗研究[J].礦冶,2008,17(1): 26-29.

[8]黃禮麗,何登良,鄧啟華,等.鹽酸浸取黃磷爐渣制備白炭黑[J].綿陽師范學院學報, 2010,29(2):63-68.

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