盧瑜林(1.長江大學研究生院 湖北荊州 433124 2.中石化華北分公司工程技術研究院 河南鄭州 450006)
位于鄂爾從斯盆地的紅河油田長8油藏為致密裂縫性油藏,其油藏埋藏深度為2250米,地層溫度69℃,地層壓力20MPa,壓力系數0.91,平均滲透率0.4×10-3μm2,平均孔隙度10.8%;地層原油粘度為3.2mPa.S,飽和壓力6.5MPa,地層原油密度為0.79;油藏天然裂縫發育,裂縫密度達到0.38條/m。采用水平井壓裂投產,由于天然能量不足,一次采收率僅為3.6%,需要補充能量。但由于天然裂縫與人工裂縫形成了復雜的縫網系統,注水存在水竄問題,研究并弄清裂縫水竄機理,是預防水竄及提高驅油效果的關鍵。
通過三維地震相干二階導解釋資料顯示及開發實踐表明,紅河油田長8油藏局部存在大的溝通性裂縫,同時還存在小范圍的溝通縫及微裂縫,主要以溝通與非溝通的縫網形式存在。
1.溝通性裂縫竄流實驗研究
實驗流程設計如下圖1:

圖1 三種不同滲透率級差的驅替實驗流程圖
應用三根大級差滲透率填砂管長度為20cm,以并聯方式連接,經飽和模擬地層油粘度,含油飽和度為100%,再用水驅,觀察出液速度和驅油效率。用平流泵以0.2ml/min流速進行水驅,待出口端出水均勻且“數據檢測系統”中進、出口壓力趨于平穩,此時出口端已無油被驅出,即水驅結束,測試結果見表1、表2。

表1不同滲透率巖心并聯情況下水驅壓差測試結果

表2 不同滲透率巖心并聯情況下出液速度測試結果
實驗結論。當貫通性裂縫存在時,早期注入就存在一個速度差異產生竄流,但低滲區有一個短時間的增油效果,很快隨著注入流動阻力增大,速度變小,低滲層不出液。
2.非溝通性裂縫竄流特點實驗研究
應用三根大級差滲透填砂管,經飽和油,采用串聯方式,再用水驅,研究在同一注入速度下,不同流滲透率填砂管之間的驅替壓差,用平流泵以0.2ml/min流速對填砂管飽和油,待出口端出油均勻且“數據檢測系統”中進、出口壓力趨于平穩,即飽和油結束;再水驅,用平流泵以0.2ml/min流速對填砂管水驅,待出口端出水均勻且“數據檢測系統”中進、出口壓力趨于平穩,且已無油驅出,即水驅結束。實驗過程中記錄測試結果見下表3。

表3不同滲透率巖心串聯情況下驅替壓差對比結果
結果顯示,滲透率0.42 mD與滲透率42764.2mD巖心驅替壓差之比為22.5,滲透率0.42 mD與2876.7mD巖心驅替壓差之比13.3,而滲透率2876.7mD與滲透率42764.2 mD的巖心驅替壓差之比僅為1.68倍。由此可見,滲透率越低,驅替壓差越大,滲透率越高,驅替壓差越小。基質與裂縫的滲透率極差大、造成驅替壓差差異大,是導致竄流的根本原因。
1.紅河油田長8油藏存在大貫通性裂縫時,早期就會出現水竄,裂縫與基質驅動壓差大,是導致裂縫水竄的根本原因。
2.通過降低裂縫滲透率,縮小裂縫與基質的滲透極差達到降低或控制裂縫水竄目的,可提高基質驅替壓差,提高基質驅油效果。
3.采用泡沬驅替或者其它調剖方式,可降低裂縫與基質滲透率極差造成的竄流。研究應用起泡劑,利用泡沬遇油消泡、堵大不堵小的特點封堵大孔道,迫使介質進入基質,可以有效防竄提高驅油效果;也可研究適合的調剖劑,進行大裂縫通調剖封堵,防止裂縫水竄。
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