王文穎
(唐山三友志達鈣業有限公司,河北 唐山 063305)
唐山三友志達鈣業公司二水氯化鈣(片狀和粒狀)產量為10萬t。2011年二水氯化鈣單位產品綜合能耗為322.24kg,其中蒸汽消耗占96.16%,因此降低二水氯化鈣產品的蒸汽消耗,能有效降低其生產成本。
股份公司重堿車間蒸餾塔排放的蒸氨廢液先送至海邊渣場,上清液溢流后經逐級灘曬達到25°Be′左右,再經三效蒸發并澄清除鹽制成45%左右的鈣液。然后經四效蒸發器、升膜蒸發器及成品加熱貯槽進一步蒸發濃縮CaCl2超過68%,經制片設備(轉鼓制片機)或造粒設備(造粒機),冷卻結晶制得片狀或粒狀固體氯化鈣,再經流化床干燥后成為最終的二水氯化鈣產品。
收集2011年4月~2012年3月二水氯化鈣蒸汽單耗數據,制作圖1。
2011年4月~2012年3月二水片狀氯化鈣蒸汽單耗2.88t/t二水鈣,且不穩定,呈逐漸升高趨勢,這極大增加了二水氯化鈣產品的成本。
導致氯化鈣產品蒸汽消耗高的幾個主要因素:
我公司生產所用的原料液由制鹵工段提供,通過風力和太陽能的作用,將廢液逐級攤曬提濃,因此清液的濃度和溫度受氣候等外界因素限制,且隨著生產工藝逐步完善,操作進一步優化,公司生產能力不斷增加,所提供的攤曬清液不能滿足生產需求,因此濃度逐漸降低,2011年4月~2012年3月輸二清液平均含鈣量由17.37%降為14.66%。

圖1 二水氯化鈣蒸汽消耗情況
根據計算,理論上清液濃度每降低1%,單位產品的蒸汽消耗增加0.1t,清液溫度每降低10℃,單位產品的蒸汽消耗增加0.05t。
使用股份公司的新旭法鈣液后,其CaCl2含量和溫度與制鹵工段清液相比有一定提升,但其中MgCl2、灰乳以及CaSO4等雜質含量卻明顯較高。因此蒸發加熱器結疤較快,影響其換熱能力。
由于高濃鈣液的高溫和腐蝕特性,新蒸一效加熱器和片鈣四效加熱器先后出現加熱管漏的情況,造成換熱能力的下降,極大影響生產,以老片為例,四效加熱器出現泄漏后,在保證正常生產量的情況下,蒸汽耗量由原先的10t/h增加至14t/h。
新、老片鈣空氣加熱器以生蒸汽為熱源加熱環境空氣,用于干燥氯化鈣產品,外界空氣溫度較低時,蒸汽消耗有明顯增加,若能提高加熱器進口空氣溫度,則可降低蒸汽消耗。
2012年5月~2013年4月新旭法鈣液平均含鈣量由16.64%提高至21.16%,原料液溫度也由平均20℃提高至50℃。
1)加酸
制鹵工段清液的CaO含量為0.04tt左右,而新旭法鈣液的CaO含量為0.8tt左右,為此我們增加了一套可計量的加酸裝置,用以調整其CaO含量,通過反復摸索,在考慮結垢速率、設備腐蝕及產品質量等多方面因素,最終我們控制精制后的鈣液CaO含量為0.4tt左右。
2)調整洗車周期
使用新旭法鈣液后原定的新蒸、老蒸生產線五天洗車一次已無法保證加熱器正常使用,在滿足片鈣、粒鈣用液需求的同時還要兼顧蒸發加熱器的生產能力,我們通過反復調整摸索將洗車周期定為新蒸三天洗車一次,老蒸兩天洗車一次,通過一段時間的運行,其效果良好。
3)定期高壓清洗加熱器
租賃新型高效的高壓清洗設備,定期對各加熱器進行高壓清洗,去除結疤,提高其換熱能力。以蒸發為例,高壓清洗前,生產45%鈣液需單耗蒸汽約為0.8t/t鈣,高壓清洗后,蒸汽單耗可降為0.65t/t二水鈣左右。
加熱器發現泄漏后,利用生產的周期性,及時組織消漏,減少因泄漏造成的蒸汽浪費,并相繼定制了抗腐蝕性強的材質為TA10的一效加熱器和四效加熱器替代原來泄漏的加熱器,于今年8月份即將對加熱器進行更換,以徹底解決加熱器漏這一問題。
生蒸汽冷凝水溫度為130℃左右,其熱值較高,在片鈣增加空氣預熱器,利用冷凝水的熱值預熱進入新、老片空氣加熱器的空氣,以節省生蒸汽使用量,冬季時空氣經預熱后溫度可提升20℃左右。由此每噸二水氯化鈣可節汽約0.05t。
2012年5月~2013年4月二水氯化鈣蒸汽單耗2.50t/t二水鈣。
通過對生產系統的設備及工藝的優化改造,隨著項目的逐一實施,二水氯化鈣產品的蒸汽消耗得到了大大的降低,使其能耗有了較大幅度的降低,并取得了可觀的經濟效益。
[1] 劉佩田.化工單元操作過程[M].北京:化學工業出版社,2004