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邯鋼熱基鍍鋅自動(dòng)控制系統(tǒng)的優(yōu)化與創(chuàng)新

2014-08-22 10:58:13楊占山
新媒體研究 2014年14期
關(guān)鍵詞:自動(dòng)控制系統(tǒng)創(chuàng)新優(yōu)化

楊占山

摘 要 文章介紹了邯鋼熱基鍍鋅自動(dòng)控制系統(tǒng)主要技術(shù)特點(diǎn),從中分析了系統(tǒng)存在的問題,從而提出了優(yōu)化方案。

關(guān)鍵詞 熱基鍍鋅;自動(dòng)控制系統(tǒng);優(yōu)化;創(chuàng)新

中圖分類號:TG155.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)14-0187-02

1 項(xiàng)目概況

邯鋼冷軋廠連續(xù)熱鍍鋅線是邯鋼主要效益來源之一,年設(shè)計(jì)產(chǎn)能30萬噸,生產(chǎn)熱鍍鋅卷板。自2003年投產(chǎn)以來,一直時(shí)斷時(shí)續(xù)的生產(chǎn),沒有發(fā)揮其真正產(chǎn)能。自2009年開始,滿負(fù)荷生產(chǎn),設(shè)備運(yùn)行報(bào)漏設(shè)計(jì)缺陷和安裝缺陷,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏,負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的相關(guān)人員,結(jié)合邯鋼實(shí)際、因地制宜在保證功能不缺失、精度不降低的前提下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)對控制系統(tǒng)的許多方面進(jìn)行了優(yōu)化和升級,不僅節(jié)約了大量的投資而且是功能更完備,性能更優(yōu)越。其中有些優(yōu)化具有推廣意義,有一定的技術(shù)含量,也是相關(guān)人員集體智慧的凝結(jié)。

2 詳細(xì)科學(xué)技術(shù)內(nèi)容

1)開發(fā)了焊機(jī)接地預(yù)檢測功能。由于本機(jī)組所使用的焊機(jī)工作原理是采用很大的電流(約為1.3萬安培)來實(shí)現(xiàn)兩卷帶鋼的焊接,這樣,在每次焊接高強(qiáng)板完成之后,由于焊接熱量很大,焊輪上都會沾有大量的鋼渣,為保證下次焊接的質(zhì)量,操作人員都需要用工具來清理焊輪,由于鋼渣處理不當(dāng),就會導(dǎo)致焊輪接地,而其焊接時(shí)要求焊機(jī)焊輪不能接地,并且其只有在焊接時(shí)才啟動(dòng)接地檢測功能,這樣,如果焊輪接地勢必因?yàn)榻拥責(zé)o法焊接,即使及時(shí)處理問題也因?yàn)楹附訒r(shí)間不夠,導(dǎo)致工藝段降速甚至停車,為此我們增加了焊機(jī)在線檢測接地的控制思想,從而使焊機(jī)在不焊接時(shí)也能進(jìn)行接地檢測,當(dāng)進(jìn)行在線接地檢測時(shí),如果有接地現(xiàn)象,接地指示燈亮,且觸摸屏顯示接地報(bào)警,提醒操作人員焊機(jī)接地,不能完成焊接程序,請操作人員及時(shí)清理焊輪鐵屑和雜質(zhì),保證焊輪清潔,從而為下次焊接時(shí)提供充足的焊接時(shí)間。

2)優(yōu)化了焊機(jī)焊接電流控制系統(tǒng)。因焊接回路電阻很低,焊接瞬間所產(chǎn)生的電流接近短路電流。經(jīng)過與廠家溝通,改變原來的梅達(dá)760電流控制系統(tǒng)焊接電流控制方式,改為通過改變交流調(diào)壓裝置的門極觸發(fā)角,進(jìn)行焊接電壓值的調(diào)節(jié),采用焊接電壓控制焊接電流,而電流采用開環(huán)控制,從而保證所產(chǎn)生的焊接電流更加平穩(wěn)。同時(shí)修改了電流觸發(fā)控制參數(shù),使電流控制系統(tǒng)能夠緩慢響應(yīng)電流增大命令,避免焊接開始時(shí)因電流瞬間增大造成對焊輪及帶鋼的損壞(已獲取專利)。

通過對焊機(jī)的長期生產(chǎn)實(shí)踐證明,在焊接參數(shù)優(yōu)化的情況下通過對焊縫強(qiáng)度的檢驗(yàn),都大大超過母材的強(qiáng)度。經(jīng)過優(yōu)化后的焊機(jī)焊接帶鋼厚度達(dá)到3.5 mm,焊后厚差不超過10%,帶鋼的焊縫進(jìn)行彎曲拉矯試驗(yàn)30次,嚙合度為10 mm,張力233 kN,焊縫完好率100%。極大的提高了厚規(guī)格高強(qiáng)板的焊接成功率,斷帶率有原來的8%下降到2%左右。

3)原設(shè)計(jì)加熱爐點(diǎn)火控制器通訊方式是通過總線棒,經(jīng)常出現(xiàn)因通訊故障不能遠(yuǎn)程控制的情況,這是因?yàn)樵跈z修爐區(qū)時(shí)經(jīng)常誤碰到或踩到總線棒上,影響通訊效果,每月都有總線棒損壞的情況,經(jīng)技術(shù)人員研究,將總線棒更換成耐高溫電纜,該優(yōu)化不僅保證了通訊質(zhì)量,而且節(jié)約了更換備件成本。實(shí)際運(yùn)行效果表明該優(yōu)化是科學(xué)的,該設(shè)計(jì)方案也徹底得到了認(rèn)可。

4)優(yōu)化硬件配置降低事故停機(jī)率。熱鍍鋅線控制系統(tǒng)用的是德國西門子的產(chǎn)品,全線ET200站有100處左右,每處ET200站下又帶有多個(gè)I/O模板,如果模板損壞就會報(bào)網(wǎng)絡(luò)通訊故障,查找故障只能指定到相應(yīng)ET200站下,不能看出此站點(diǎn)下的具體哪個(gè)模板壞,實(shí)際處理事故時(shí)都是電氣人員挨個(gè)換模板,直到把損壞的模板換掉才能判斷故障點(diǎn),并且更換模板不能熱插拔,這樣就會延長電氣事故的搶修時(shí)間,給維護(hù)及生產(chǎn)帶來很大的不便。針對此問題,鍍鋅電氣組組織專業(yè)人員展開攻關(guān),認(rèn)真研讀程序并研討對策,最終確定將全線ET200站硬件配置進(jìn)行修改,實(shí)現(xiàn)IO模板的熱插拔功能,并實(shí)現(xiàn)模板的在線診斷功能。同時(shí)將全線ET200站進(jìn)行統(tǒng)計(jì),畫出布置圖,并將現(xiàn)場ET200站同硬件配置中ET200站一一對應(yīng),以便出現(xiàn)問題后電氣維護(hù)人員能夠在第一時(shí)間找到故障站點(diǎn)及相應(yīng)模板,為電氣事故的搶修爭取了寶貴的時(shí)間,不僅能夠減少處理時(shí)間,還能夠減少生產(chǎn)線的停車次數(shù),提高產(chǎn)品合格率及成材率。

5)開發(fā)了焊縫跟蹤系統(tǒng)。熱鍍鋅線焊縫跟蹤自投產(chǎn)以來,經(jīng)常出現(xiàn)過氣刀時(shí)不能自動(dòng)打開的現(xiàn)象,原因是焊縫跟蹤出現(xiàn)誤差,致使跟蹤米數(shù)錯(cuò)誤,造成氣刀被掛壞,嚴(yán)重時(shí)會造成停車事故。在原設(shè)計(jì)中,1#焊縫跟蹤檢測裝置安裝在爐前密封輥前5.5米處,由于溫度高,導(dǎo)致焊縫跟蹤檢測儀經(jīng)常損壞,于是我們做了光柵檢測月牙來代替焊縫跟蹤儀,用接近開關(guān)檢測裝置,做了簡易編碼器來進(jìn)行計(jì)數(shù),雖然有所改善,但并沒有最終解決問題。后將焊縫跟蹤裝置移至離爐前密封輥10.5米處,由于原焊縫跟蹤程序使用SCL語言編寫,對我們來說可讀性差,經(jīng)過長時(shí)間讀程序,找出了實(shí)際位置的修改處,并對其進(jìn)行了修改,但是焊縫過氣刀時(shí)事故還是頻繁出現(xiàn),因此,維修技術(shù)人員組成攻關(guān)小組,對焊縫跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行研究,并對其創(chuàng)新。最終制定重新設(shè)計(jì)PLC程序,研究編碼器的計(jì)數(shù)格式,實(shí)地測量計(jì)數(shù)輥徑,和各設(shè)備之間的距離,編寫計(jì)數(shù)公式,實(shí)現(xiàn)焊縫精確定位,并在HMI上添加實(shí)時(shí)跟蹤標(biāo)記。對焊縫跟蹤進(jìn)行優(yōu)化后,除兩次因沒有沖孔造成焊縫掛傷氣刀外,沒有出現(xiàn)過跟蹤誤差,而且誤差小于0.1 m,徹底解決了焊縫跟蹤不準(zhǔn)的問題。實(shí)現(xiàn)了焊縫在HMI上的實(shí)時(shí)顯示功能,能夠從HMI上顯示焊縫的實(shí)際位置。

6)優(yōu)化HMI系統(tǒng)。原設(shè)計(jì)中HMI系統(tǒng)使用Wonderware公司的InTouch 7.1作為開發(fā)軟件,I/O Server作為通信接口,操作平臺采用Windows NT操作系統(tǒng)。每臺HMI系統(tǒng)均裝有獨(dú)立的I/O Server接口程序,同時(shí)與PLC通信,PLC要單獨(dú)處理每臺HMI的請求,增加了PLC的負(fù)擔(dān)。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,經(jīng)常出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷的情況,導(dǎo)致操作異常,嚴(yán)重時(shí)會導(dǎo)致整條生長線的停車事故,影響生產(chǎn)。為了確保HMI的正常運(yùn)行,相關(guān)技術(shù)人員經(jīng)過攻關(guān)提出了系統(tǒng)升級、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)改變的技術(shù)方案,將HMI開發(fā)軟件升級到9.5版本,并用DAServer代替I/O Server,并投入生產(chǎn)線使用。經(jīng)過生產(chǎn)驗(yàn)證,HMI系統(tǒng)運(yùn)行正常,沒有出現(xiàn)過因HMI系統(tǒng)改進(jìn)而影響正常操作、數(shù)據(jù)顯示錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)刷新緩慢等事故的現(xiàn)象。endprint

7)開發(fā)了O2分析儀控制系統(tǒng)。氧氣分析儀用來測量爐區(qū)CC段的氧含量,露點(diǎn)及氫氣含量。原設(shè)計(jì)用一套s7300控制,外方加密了控制程序,故障信息無法傳到HMI,有時(shí)會出現(xiàn)掃描混亂或停止掃描的現(xiàn)象,每次排除故障只能通過重新啟動(dòng)PLC來實(shí)現(xiàn),給維護(hù)帶來很大難度;且HMI只有掃描的數(shù)據(jù),缺乏控制性,數(shù)據(jù)不可靠,操作人員只能憑經(jīng)驗(yàn),一直制約著產(chǎn)品質(zhì)量。本設(shè)計(jì)是甩掉S7300控制,在預(yù)熱爐PLC增加了遠(yuǎn)程站點(diǎn),進(jìn)行硬件組態(tài),并進(jìn)行程序設(shè)計(jì)和編寫。共分為9路采集點(diǎn),每一路由一個(gè)電磁閥控制,一個(gè)排汽泵和一個(gè)取樣泵,通過程序?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程控制,所采集的氣體由分析儀進(jìn)行分析,輸出給PLC,最終由HMI顯示。當(dāng)采集的數(shù)據(jù)超過上限或下限時(shí)監(jiān)控畫面產(chǎn)生報(bào)警信息。

共增加了四個(gè)程序段分別為:主程序段FC763;電磁閥控制功能塊FC764;氧分析儀數(shù)據(jù)到HMI功能塊FC765;電磁閥順序切換功能塊FC766。增加了HMI的監(jiān)視與控制功能。主程序段用來控制分析儀的起動(dòng)條件、報(bào)警條件、采樣數(shù)據(jù)解析和輸入輸出點(diǎn)的映射關(guān)系;電磁閥控制功能塊用來控制電磁閥輸出條件;氧分析儀數(shù)據(jù)到HMI功能塊是將分析好的數(shù)據(jù)傳輸?shù)紿MI顯示;電磁閥順序切換功能,是用來控制九路通道順序切換和手動(dòng)切換。

8)自制逆變器送電工具。在熱鍍鋅線上,如果某個(gè)逆變器故障,維檢人員排除故障后不能直接送直流源高電壓,原因是逆變器內(nèi)大電容瞬時(shí)短路,放電將快熔燒毀?,F(xiàn)場送電時(shí),維檢人員不得不將直流源停電然后再送電,直流源再次送電后直流電壓時(shí)緩慢增長這樣單個(gè)逆變器熔斷器不會爆掉。這樣就會導(dǎo)致一個(gè)問題:整段電停掉后,生產(chǎn)線就會停車,產(chǎn)生停車廢品,影響產(chǎn)品質(zhì)量。相關(guān)技術(shù)人員利用串聯(lián)電阻分壓的理論,自制逆變器送電工具。將三個(gè)阻值不等的燈泡串聯(lián)到母排電壓上,使快熔兩端的電壓逐漸上升到母排電壓,徹底解決了逆變器送電時(shí)燒快熔的難題,減少了不必要的停車事故。

9)改善卷徑計(jì)算程序降低故障率。熱鍍鋅自投產(chǎn)以來,入口開卷機(jī)卷徑在開車后,偶爾會出現(xiàn)小米數(shù)現(xiàn)象,即開卷機(jī)剩余米數(shù)與實(shí)際不符,開車后就進(jìn)入甩尾模式,這樣一是操作人員需手動(dòng)將入口段停止,再進(jìn)行開卷機(jī)芯軸二次膨脹才能解決;二是會影響入口速度和活套張力,嚴(yán)重時(shí)會造成導(dǎo)致全線停車,2011年出現(xiàn)過兩次導(dǎo)致停車的情況。通過技術(shù)人員認(rèn)真分析其控制程序,對卷徑計(jì)算原理進(jìn)行深入研究,得知卷徑的最終輸出是靠兩個(gè)功能塊實(shí)現(xiàn),一是卷徑計(jì)算功能塊,一是卷徑濾波功能塊。卷徑在入口上卷時(shí)是粗略計(jì)算,真正開始計(jì)算條件是通過1#張力輥2#輥速度大于10m/m開始,也就是說只要滿足條件,就會通過1#張力輥的線速度和開卷機(jī)的角速度計(jì)算卷徑,并將數(shù)據(jù)保存在DB存貯區(qū)內(nèi),同時(shí)發(fā)現(xiàn),在入口段焊接完畢沒有運(yùn)行之前進(jìn)行的點(diǎn)動(dòng)動(dòng)作會導(dǎo)致卷徑計(jì)算程序的執(zhí)行,并保存計(jì)算結(jié)果。PDA數(shù)據(jù)顯示,在點(diǎn)動(dòng)過程中計(jì)算的卷徑經(jīng)常出現(xiàn)偏小的現(xiàn)象,當(dāng)入口運(yùn)行起來后且入口速度大于10 m,就會將先前計(jì)算的卷徑就會賦給卷徑濾波功能塊輸出最終卷徑,這是小米數(shù)產(chǎn)生的原因。我們采取的措施是,在入口開車之前對卷徑只是進(jìn)行粗略計(jì)算,不執(zhí)行卷徑計(jì)算功能塊,即在卷徑計(jì)算功能塊增加入口段運(yùn)行連鎖條件。通過修改控制程序,得到解決,效果良好。

3 關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點(diǎn)

1)焊機(jī)接地預(yù)檢測和強(qiáng)制焊接功能。重新設(shè)計(jì)了焊機(jī)接地檢測回路,增加CR接觸器,用CR斷開下焊輪和出口下夾持板接地線之間的連接,設(shè)計(jì)了接地檢測程序,增加了一個(gè)用于啟動(dòng)接地檢測功能的按鈕,當(dāng)操作工按下接地檢測按鈕時(shí),關(guān)鍵在于PLC只啟動(dòng)接地檢測功能,不啟動(dòng)焊接程序, 5秒鐘后如果下焊輪和出口下夾持板之間的電阻仍大于8歐姆,控制系統(tǒng)認(rèn)為焊機(jī)沒有接地,接地接檢測功能結(jié)束,提示操作工焊機(jī)具備焊接條件;5秒鐘后如果當(dāng)下焊輪和出口下夾持板之間的電阻小于8歐姆,焊機(jī)認(rèn)為焊輪接地,輸出一個(gè)信號,啟動(dòng)接地指示燈,提示操作工及時(shí)查找接地點(diǎn),保證下次焊接的正常進(jìn)行。

2)焊縫跟蹤系統(tǒng)。關(guān)鍵在于帶鋼焊縫的自動(dòng)跟蹤,保證了帶鋼經(jīng)過氣刀及拉矯機(jī)時(shí)自動(dòng)打開與關(guān)閉的精度,避免了焊縫撞壞氣刀擋板及拉矯機(jī)碾壓焊縫造成焊縫撕裂產(chǎn)生的斷帶問題。特別之處在于HMI焊縫的實(shí)時(shí)顯示,使操作人員根據(jù)焊縫位置及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)線速度及加熱爐內(nèi)控制參數(shù),以保證帶鋼更換規(guī)格時(shí)所需的爐內(nèi)氣氛。

3)氧氣分析儀控制系統(tǒng)。關(guān)鍵點(diǎn)在于重新設(shè)計(jì)了氧氣分析儀控制程序,舍棄了原有的加密程序,創(chuàng)新點(diǎn)為在HMI上增加了新功能,能夠遠(yuǎn)程控制氧氣分析儀的吹掃與測量及故障信息的實(shí)時(shí)顯示。

4)HMI系統(tǒng)升級與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)改造。關(guān)鍵技術(shù)在于上位機(jī)與PLC通信接口的改變,更改了熱鍍鋅HMI網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。提高了網(wǎng)絡(luò)傳輸速率,擴(kuò)展了通信通道,徹底解決了由于網(wǎng)絡(luò)擁堵造成的通訊中斷故障。

參考文獻(xiàn)

[1]張漢榮,李路.連續(xù)熱鍍鋅生產(chǎn)線過程自動(dòng)化系統(tǒng)[A].第十一屆全國自動(dòng)化應(yīng)用技術(shù)學(xué)術(shù)交流會論文集[C].2006.endprint

7)開發(fā)了O2分析儀控制系統(tǒng)。氧氣分析儀用來測量爐區(qū)CC段的氧含量,露點(diǎn)及氫氣含量。原設(shè)計(jì)用一套s7300控制,外方加密了控制程序,故障信息無法傳到HMI,有時(shí)會出現(xiàn)掃描混亂或停止掃描的現(xiàn)象,每次排除故障只能通過重新啟動(dòng)PLC來實(shí)現(xiàn),給維護(hù)帶來很大難度;且HMI只有掃描的數(shù)據(jù),缺乏控制性,數(shù)據(jù)不可靠,操作人員只能憑經(jīng)驗(yàn),一直制約著產(chǎn)品質(zhì)量。本設(shè)計(jì)是甩掉S7300控制,在預(yù)熱爐PLC增加了遠(yuǎn)程站點(diǎn),進(jìn)行硬件組態(tài),并進(jìn)行程序設(shè)計(jì)和編寫。共分為9路采集點(diǎn),每一路由一個(gè)電磁閥控制,一個(gè)排汽泵和一個(gè)取樣泵,通過程序?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程控制,所采集的氣體由分析儀進(jìn)行分析,輸出給PLC,最終由HMI顯示。當(dāng)采集的數(shù)據(jù)超過上限或下限時(shí)監(jiān)控畫面產(chǎn)生報(bào)警信息。

共增加了四個(gè)程序段分別為:主程序段FC763;電磁閥控制功能塊FC764;氧分析儀數(shù)據(jù)到HMI功能塊FC765;電磁閥順序切換功能塊FC766。增加了HMI的監(jiān)視與控制功能。主程序段用來控制分析儀的起動(dòng)條件、報(bào)警條件、采樣數(shù)據(jù)解析和輸入輸出點(diǎn)的映射關(guān)系;電磁閥控制功能塊用來控制電磁閥輸出條件;氧分析儀數(shù)據(jù)到HMI功能塊是將分析好的數(shù)據(jù)傳輸?shù)紿MI顯示;電磁閥順序切換功能,是用來控制九路通道順序切換和手動(dòng)切換。

8)自制逆變器送電工具。在熱鍍鋅線上,如果某個(gè)逆變器故障,維檢人員排除故障后不能直接送直流源高電壓,原因是逆變器內(nèi)大電容瞬時(shí)短路,放電將快熔燒毀。現(xiàn)場送電時(shí),維檢人員不得不將直流源停電然后再送電,直流源再次送電后直流電壓時(shí)緩慢增長這樣單個(gè)逆變器熔斷器不會爆掉。這樣就會導(dǎo)致一個(gè)問題:整段電停掉后,生產(chǎn)線就會停車,產(chǎn)生停車廢品,影響產(chǎn)品質(zhì)量。相關(guān)技術(shù)人員利用串聯(lián)電阻分壓的理論,自制逆變器送電工具。將三個(gè)阻值不等的燈泡串聯(lián)到母排電壓上,使快熔兩端的電壓逐漸上升到母排電壓,徹底解決了逆變器送電時(shí)燒快熔的難題,減少了不必要的停車事故。

9)改善卷徑計(jì)算程序降低故障率。熱鍍鋅自投產(chǎn)以來,入口開卷機(jī)卷徑在開車后,偶爾會出現(xiàn)小米數(shù)現(xiàn)象,即開卷機(jī)剩余米數(shù)與實(shí)際不符,開車后就進(jìn)入甩尾模式,這樣一是操作人員需手動(dòng)將入口段停止,再進(jìn)行開卷機(jī)芯軸二次膨脹才能解決;二是會影響入口速度和活套張力,嚴(yán)重時(shí)會造成導(dǎo)致全線停車,2011年出現(xiàn)過兩次導(dǎo)致停車的情況。通過技術(shù)人員認(rèn)真分析其控制程序,對卷徑計(jì)算原理進(jìn)行深入研究,得知卷徑的最終輸出是靠兩個(gè)功能塊實(shí)現(xiàn),一是卷徑計(jì)算功能塊,一是卷徑濾波功能塊。卷徑在入口上卷時(shí)是粗略計(jì)算,真正開始計(jì)算條件是通過1#張力輥2#輥速度大于10m/m開始,也就是說只要滿足條件,就會通過1#張力輥的線速度和開卷機(jī)的角速度計(jì)算卷徑,并將數(shù)據(jù)保存在DB存貯區(qū)內(nèi),同時(shí)發(fā)現(xiàn),在入口段焊接完畢沒有運(yùn)行之前進(jìn)行的點(diǎn)動(dòng)動(dòng)作會導(dǎo)致卷徑計(jì)算程序的執(zhí)行,并保存計(jì)算結(jié)果。PDA數(shù)據(jù)顯示,在點(diǎn)動(dòng)過程中計(jì)算的卷徑經(jīng)常出現(xiàn)偏小的現(xiàn)象,當(dāng)入口運(yùn)行起來后且入口速度大于10 m,就會將先前計(jì)算的卷徑就會賦給卷徑濾波功能塊輸出最終卷徑,這是小米數(shù)產(chǎn)生的原因。我們采取的措施是,在入口開車之前對卷徑只是進(jìn)行粗略計(jì)算,不執(zhí)行卷徑計(jì)算功能塊,即在卷徑計(jì)算功能塊增加入口段運(yùn)行連鎖條件。通過修改控制程序,得到解決,效果良好。

3 關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點(diǎn)

1)焊機(jī)接地預(yù)檢測和強(qiáng)制焊接功能。重新設(shè)計(jì)了焊機(jī)接地檢測回路,增加CR接觸器,用CR斷開下焊輪和出口下夾持板接地線之間的連接,設(shè)計(jì)了接地檢測程序,增加了一個(gè)用于啟動(dòng)接地檢測功能的按鈕,當(dāng)操作工按下接地檢測按鈕時(shí),關(guān)鍵在于PLC只啟動(dòng)接地檢測功能,不啟動(dòng)焊接程序, 5秒鐘后如果下焊輪和出口下夾持板之間的電阻仍大于8歐姆,控制系統(tǒng)認(rèn)為焊機(jī)沒有接地,接地接檢測功能結(jié)束,提示操作工焊機(jī)具備焊接條件;5秒鐘后如果當(dāng)下焊輪和出口下夾持板之間的電阻小于8歐姆,焊機(jī)認(rèn)為焊輪接地,輸出一個(gè)信號,啟動(dòng)接地指示燈,提示操作工及時(shí)查找接地點(diǎn),保證下次焊接的正常進(jìn)行。

2)焊縫跟蹤系統(tǒng)。關(guān)鍵在于帶鋼焊縫的自動(dòng)跟蹤,保證了帶鋼經(jīng)過氣刀及拉矯機(jī)時(shí)自動(dòng)打開與關(guān)閉的精度,避免了焊縫撞壞氣刀擋板及拉矯機(jī)碾壓焊縫造成焊縫撕裂產(chǎn)生的斷帶問題。特別之處在于HMI焊縫的實(shí)時(shí)顯示,使操作人員根據(jù)焊縫位置及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)線速度及加熱爐內(nèi)控制參數(shù),以保證帶鋼更換規(guī)格時(shí)所需的爐內(nèi)氣氛。

3)氧氣分析儀控制系統(tǒng)。關(guān)鍵點(diǎn)在于重新設(shè)計(jì)了氧氣分析儀控制程序,舍棄了原有的加密程序,創(chuàng)新點(diǎn)為在HMI上增加了新功能,能夠遠(yuǎn)程控制氧氣分析儀的吹掃與測量及故障信息的實(shí)時(shí)顯示。

4)HMI系統(tǒng)升級與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)改造。關(guān)鍵技術(shù)在于上位機(jī)與PLC通信接口的改變,更改了熱鍍鋅HMI網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。提高了網(wǎng)絡(luò)傳輸速率,擴(kuò)展了通信通道,徹底解決了由于網(wǎng)絡(luò)擁堵造成的通訊中斷故障。

參考文獻(xiàn)

[1]張漢榮,李路.連續(xù)熱鍍鋅生產(chǎn)線過程自動(dòng)化系統(tǒng)[A].第十一屆全國自動(dòng)化應(yīng)用技術(shù)學(xué)術(shù)交流會論文集[C].2006.endprint

7)開發(fā)了O2分析儀控制系統(tǒng)。氧氣分析儀用來測量爐區(qū)CC段的氧含量,露點(diǎn)及氫氣含量。原設(shè)計(jì)用一套s7300控制,外方加密了控制程序,故障信息無法傳到HMI,有時(shí)會出現(xiàn)掃描混亂或停止掃描的現(xiàn)象,每次排除故障只能通過重新啟動(dòng)PLC來實(shí)現(xiàn),給維護(hù)帶來很大難度;且HMI只有掃描的數(shù)據(jù),缺乏控制性,數(shù)據(jù)不可靠,操作人員只能憑經(jīng)驗(yàn),一直制約著產(chǎn)品質(zhì)量。本設(shè)計(jì)是甩掉S7300控制,在預(yù)熱爐PLC增加了遠(yuǎn)程站點(diǎn),進(jìn)行硬件組態(tài),并進(jìn)行程序設(shè)計(jì)和編寫。共分為9路采集點(diǎn),每一路由一個(gè)電磁閥控制,一個(gè)排汽泵和一個(gè)取樣泵,通過程序?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程控制,所采集的氣體由分析儀進(jìn)行分析,輸出給PLC,最終由HMI顯示。當(dāng)采集的數(shù)據(jù)超過上限或下限時(shí)監(jiān)控畫面產(chǎn)生報(bào)警信息。

共增加了四個(gè)程序段分別為:主程序段FC763;電磁閥控制功能塊FC764;氧分析儀數(shù)據(jù)到HMI功能塊FC765;電磁閥順序切換功能塊FC766。增加了HMI的監(jiān)視與控制功能。主程序段用來控制分析儀的起動(dòng)條件、報(bào)警條件、采樣數(shù)據(jù)解析和輸入輸出點(diǎn)的映射關(guān)系;電磁閥控制功能塊用來控制電磁閥輸出條件;氧分析儀數(shù)據(jù)到HMI功能塊是將分析好的數(shù)據(jù)傳輸?shù)紿MI顯示;電磁閥順序切換功能,是用來控制九路通道順序切換和手動(dòng)切換。

8)自制逆變器送電工具。在熱鍍鋅線上,如果某個(gè)逆變器故障,維檢人員排除故障后不能直接送直流源高電壓,原因是逆變器內(nèi)大電容瞬時(shí)短路,放電將快熔燒毀?,F(xiàn)場送電時(shí),維檢人員不得不將直流源停電然后再送電,直流源再次送電后直流電壓時(shí)緩慢增長這樣單個(gè)逆變器熔斷器不會爆掉。這樣就會導(dǎo)致一個(gè)問題:整段電停掉后,生產(chǎn)線就會停車,產(chǎn)生停車廢品,影響產(chǎn)品質(zhì)量。相關(guān)技術(shù)人員利用串聯(lián)電阻分壓的理論,自制逆變器送電工具。將三個(gè)阻值不等的燈泡串聯(lián)到母排電壓上,使快熔兩端的電壓逐漸上升到母排電壓,徹底解決了逆變器送電時(shí)燒快熔的難題,減少了不必要的停車事故。

9)改善卷徑計(jì)算程序降低故障率。熱鍍鋅自投產(chǎn)以來,入口開卷機(jī)卷徑在開車后,偶爾會出現(xiàn)小米數(shù)現(xiàn)象,即開卷機(jī)剩余米數(shù)與實(shí)際不符,開車后就進(jìn)入甩尾模式,這樣一是操作人員需手動(dòng)將入口段停止,再進(jìn)行開卷機(jī)芯軸二次膨脹才能解決;二是會影響入口速度和活套張力,嚴(yán)重時(shí)會造成導(dǎo)致全線停車,2011年出現(xiàn)過兩次導(dǎo)致停車的情況。通過技術(shù)人員認(rèn)真分析其控制程序,對卷徑計(jì)算原理進(jìn)行深入研究,得知卷徑的最終輸出是靠兩個(gè)功能塊實(shí)現(xiàn),一是卷徑計(jì)算功能塊,一是卷徑濾波功能塊。卷徑在入口上卷時(shí)是粗略計(jì)算,真正開始計(jì)算條件是通過1#張力輥2#輥速度大于10m/m開始,也就是說只要滿足條件,就會通過1#張力輥的線速度和開卷機(jī)的角速度計(jì)算卷徑,并將數(shù)據(jù)保存在DB存貯區(qū)內(nèi),同時(shí)發(fā)現(xiàn),在入口段焊接完畢沒有運(yùn)行之前進(jìn)行的點(diǎn)動(dòng)動(dòng)作會導(dǎo)致卷徑計(jì)算程序的執(zhí)行,并保存計(jì)算結(jié)果。PDA數(shù)據(jù)顯示,在點(diǎn)動(dòng)過程中計(jì)算的卷徑經(jīng)常出現(xiàn)偏小的現(xiàn)象,當(dāng)入口運(yùn)行起來后且入口速度大于10 m,就會將先前計(jì)算的卷徑就會賦給卷徑濾波功能塊輸出最終卷徑,這是小米數(shù)產(chǎn)生的原因。我們采取的措施是,在入口開車之前對卷徑只是進(jìn)行粗略計(jì)算,不執(zhí)行卷徑計(jì)算功能塊,即在卷徑計(jì)算功能塊增加入口段運(yùn)行連鎖條件。通過修改控制程序,得到解決,效果良好。

3 關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點(diǎn)

1)焊機(jī)接地預(yù)檢測和強(qiáng)制焊接功能。重新設(shè)計(jì)了焊機(jī)接地檢測回路,增加CR接觸器,用CR斷開下焊輪和出口下夾持板接地線之間的連接,設(shè)計(jì)了接地檢測程序,增加了一個(gè)用于啟動(dòng)接地檢測功能的按鈕,當(dāng)操作工按下接地檢測按鈕時(shí),關(guān)鍵在于PLC只啟動(dòng)接地檢測功能,不啟動(dòng)焊接程序, 5秒鐘后如果下焊輪和出口下夾持板之間的電阻仍大于8歐姆,控制系統(tǒng)認(rèn)為焊機(jī)沒有接地,接地接檢測功能結(jié)束,提示操作工焊機(jī)具備焊接條件;5秒鐘后如果當(dāng)下焊輪和出口下夾持板之間的電阻小于8歐姆,焊機(jī)認(rèn)為焊輪接地,輸出一個(gè)信號,啟動(dòng)接地指示燈,提示操作工及時(shí)查找接地點(diǎn),保證下次焊接的正常進(jìn)行。

2)焊縫跟蹤系統(tǒng)。關(guān)鍵在于帶鋼焊縫的自動(dòng)跟蹤,保證了帶鋼經(jīng)過氣刀及拉矯機(jī)時(shí)自動(dòng)打開與關(guān)閉的精度,避免了焊縫撞壞氣刀擋板及拉矯機(jī)碾壓焊縫造成焊縫撕裂產(chǎn)生的斷帶問題。特別之處在于HMI焊縫的實(shí)時(shí)顯示,使操作人員根據(jù)焊縫位置及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)線速度及加熱爐內(nèi)控制參數(shù),以保證帶鋼更換規(guī)格時(shí)所需的爐內(nèi)氣氛。

3)氧氣分析儀控制系統(tǒng)。關(guān)鍵點(diǎn)在于重新設(shè)計(jì)了氧氣分析儀控制程序,舍棄了原有的加密程序,創(chuàng)新點(diǎn)為在HMI上增加了新功能,能夠遠(yuǎn)程控制氧氣分析儀的吹掃與測量及故障信息的實(shí)時(shí)顯示。

4)HMI系統(tǒng)升級與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)改造。關(guān)鍵技術(shù)在于上位機(jī)與PLC通信接口的改變,更改了熱鍍鋅HMI網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。提高了網(wǎng)絡(luò)傳輸速率,擴(kuò)展了通信通道,徹底解決了由于網(wǎng)絡(luò)擁堵造成的通訊中斷故障。

參考文獻(xiàn)

[1]張漢榮,李路.連續(xù)熱鍍鋅生產(chǎn)線過程自動(dòng)化系統(tǒng)[A].第十一屆全國自動(dòng)化應(yīng)用技術(shù)學(xué)術(shù)交流會論文集[C].2006.endprint

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