蔡衛星,王 巍
(陜西郭家河煤業有限責任公司,陜西麟游 721500)
陜西郭家河煤業有限公司于2007年12月底成立,其中徐州礦務集團為第一大股東,占有股份60%,陜西省煤田地質局占有32.5%,寶雞市政府控股7.5%,礦井配套建設選煤廠及污水處理廠等,總投資為40億元。陜西郭家河煤業有限責任公司堅持“低消耗、高效率、生態環保”的科學發展建井理念,按照“國際一流,國內領先”的要求,以設備、技術、管理一流,資源節約和綜合利用一流,環境保護一流為目標,努力建設本質安全化、智能化、生態化的中國煤炭工業首家第4代煤礦。郭家河井田位于陜西省麟游縣北部,行政區劃屬丈八、招賢、天堂和兩亭4個鄉鎮管轄。井田東西長約14.8km,南北寬約8.4km,面積約94.7km2,呈不規則矩形。可采煤層為2煤和3煤,2煤層為局部可采,厚度0.25~13.45m,平均2.62m,為不穩定煤層;3煤層大部分可采,厚度1.23~22.94m,平均11.49m,為較穩定煤層。本井田擁有工業資源/儲量629.86Mt,可采儲量為429.00Mt。按生產能力為5.0Mt/a計算,考慮1.40的備用系數,礦井的服務年限為61.3a。
郭家河井田劃分為3個盤區。首采區Ⅰ盤區,為礦井采掘活動集中在Ⅰ盤區東、西兩翼。礦井是一井一面的生產布局,回采工作面為單翼采煤。
陜西郭家河煤業有限責任公司設計年產500萬噸/年,于2011年3月投產,從2011年生產以來,原煤產量逐年遞增,預計今年原煤產量將增至600萬噸,所生產的原煤全部經主井皮帶機運輸至地面,因此皮帶運輸是原煤運輸的根本保證。郭家河煤業有限責任公司原煤運輸系統情況:首先原煤從工作面生產出經順槽皮帶機運輸至兩翼盤區皮帶機,再經主井皮帶系統運至地面,最后經倉上刮板機卸載至3座儲煤約10萬噸的原煤倉內,然后井選煤廠轉運、篩選,裝車銷售。
主井運煤運輸系統共2部刮板機,5條皮帶機,其中地面1部皮帶機,主井2部皮帶機,東西兩翼分別安裝1部皮帶機,具體參數如下:
主井1部皮帶機參數:型號:DTL160/300/3×1400,運輸能力3000t/h,裝機功率:3×1400kW,運輸長度1956m,寬度1.6m,膠帶速度4.5m/s。
主井2部皮帶機參數:型號:DTL160/300/3×1400,運輸能力3000t/h,裝機功率:3×1400kW,運輸長度:2175m,寬度1.6m,膠帶速度4.5m/s。
Ⅰ盤區東翼皮帶機參數:型號:DTL160/300/2×1400,運輸能力 3000t/h,功率:2×1400kW,設計長度 1800m,,寬度 1.6m,膠帶速度4.5m/s。
Ⅰ盤區西翼皮帶機參數:型號:DTL160/30/4×1000,運輸能力3000t/h,裝機功率:4×1020kW,設計長度1800m,寬度1.6m,膠帶速度4.5m/s,輸送機傾角6°。
1305工作面順槽皮帶機型號:DTL140/200/3×560,輸送能力2000t/h,帶速4.5m/s,送輸長度2150m,PVG整芯阻燃膠帶型號PVG2000S,帶寬1.4m。
礦井主運輸系統的2部皮帶機,運輸距離達2175m,上運傾角7°。第一,膠帶鋪設上去后容易下滑,直接給安全造成威脅。第二,5條新膠帶要提前運輸至現場后,再在有限的空間內全部硫化成一條整體后,再進行鋪設,但是,皮帶機尾后方由于空間有限,導致無法進入新膠帶,致使新膠帶沒有空間存放。第三,新膠帶如果鋪設在舊膠帶上,造成舊膠帶導出困難(膠帶為80kg/m)。第四,更換下的舊膠帶無法在井下盤卷,造成回收運輸困難。第五,時間短,任務重,必須在有限的48小時內同時進行鋪設、硫化熱補2個接頭等諸多工作。
根據現場實際情況,采取用舊膠帶運送新膠帶方案,具體包括:確定將新膠帶全部存放在主副井聯巷(該聯巷道長度約25m),并提前在主井機道內安裝一臺20t回柱絞車,便于鋪設新膠帶和回收舊膠帶,在聯絡巷主井側拐角處加裝膠帶導向斜輥,并提前將皮帶機H架拆除四架,將縱梁用鋼絲繩與上方的托管梁連接好,保證膠帶能安全運行。將拆除H架處每3m安裝一個導向立輥,這樣能保證新膠帶鋪設上去后平穩、安全的運行。同時提前將新膠帶全部硫化成一條整體,便于鋪設膠帶。將提前硫化好的新膠帶通過導向斜輥用回柱絞車牽引入皮帶機道內,再用人員鋪設在皮帶機的下膠帶上,用自制加工的專用夾板將新舊膠帶固定在一起,然后低速(0.8m/s)開動膠帶機,接頭處全程安排專人跟蹤,機道每100m急停語音報警處安排專人值守,便于跟接頭人員發現異常時,能夠通過信號聯系及時停車。新膠帶接頭通過機尾,運行至硫化熱補地點后,停下皮帶機,松掉張緊絞車,讓膠帶自然下垂,用自制加工的專用卡子將上下段膠帶兩側各用3副卡子將上下膠帶卡在一起,并將卡子固定專用立柱鋼梁上,這樣能夠有效保證膠帶不下滑。然后切斷舊膠帶硫化熱補完畢后,緊張緊絞車,運行皮帶機至正常。由于新膠帶鋪設在下膠帶上,通過運轉,上膠帶硫化點后,舊膠帶完全鋪設在新膠帶上,出舊膠帶時,直接用回柱絞車牽引舊膠帶,并依然疊放在六聯巷內。然后用40t鏟車將舊膠帶(切割成50m/根)回收上井至廢料場存放。更換完畢后,運行效果非常好。
自建礦以來,首次對主井皮帶系統進行更換膠帶,為今后更換其他幾部皮帶機膠帶奠定了良好的經驗基礎,具體體現在以下幾個方面:
(1)在皮帶機運輸距離長,傾角大,膠帶自重下垂力度大,2個地點同時切斷膠帶等諸多不安全感因素下,有效地杜絕了膠帶下滑現象的發生。
(2)由于巷道空間狹小,還要預留出硫化熱補的空間,存放膠帶多的情況下,能夠在安全的前提下保證膠帶的順利鋪設。
(3)改變以往先將新舊膠帶硫化成一條整體再鋪設的工作思路,首次采用在下膠帶上鋪設新膠帶,將新膠帶全部鋪設上去后,再進行硫化熱補,同時還有效地保證出舊膠帶順利進行,提高工作效率,節約時間達24h有余。
(4)由于膠帶自重大,想在有限的時間和空間內將膠帶盤成卷狀,非常困難,且舊膠帶已經報廢,根據上述情況,將膠帶截斷為每50m一根,用40t鏟車向井上拖運,保證運輸安全。
(5)以往都是先將新舊膠帶逐條逐根的硫化鋪設,逐條逐根的將舊膠帶牽出,最后合龍門,這樣既耽誤時間,工作程序又復雜,且需要時間長,安全還得不到有效的保障。
通過上述經驗的總結,改變以往的工作方法,既提高了工作效率,又節約了時間,且安全得到有效的保障,因此此工作經驗值得全面推廣使用。
郭家河煤業原煤產量,提前一天完成任務,按日產2萬噸原煤計算,原煤單價按350元/噸,2萬噸*350元=700萬元。通過計算得出:合計提高效益700萬元,效果非常明顯,效益良好。且有效地保證了掘進進尺,為礦井的生產接續提供了保障。
(1)在時間短、任務重、人員緊缺的情況下,改變了傳統的工作思路保證了更換膠帶的順利進行。
(2)首次在我礦主運輸皮帶系統中進行更換膠帶,為今后更換膠帶提供了良好經驗借鑒的基礎。
(3)取得的安全效果和經濟效益非常明顯。
(4)降低生產成本,提高工作效率,優化工作流程。