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高爐煤氣除塵放灰系統(tǒng)自動(dòng)化改造

2014-08-12 22:36:53凌寒
科技視界 2014年19期
關(guān)鍵詞:自動(dòng)化安全

凌寒

【摘 要】近年來(lái)我國(guó)的環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng),過(guò)去的粗獷開放式生產(chǎn)模式逐漸成為過(guò)去,生產(chǎn)的廢氣、粉塵和廢渣等都被回收再利用。但在回收廢氣、粉塵和廢渣的同時(shí)也伴隨著安全隱患的增加,為了減少不安全因素,大部分企業(yè)都采取的工業(yè)自動(dòng)化遠(yuǎn)程操作。本文本著減少經(jīng)濟(jì)成本理念改進(jìn)了高爐煤氣除塵放灰系統(tǒng),增強(qiáng)了卸灰能力,減少了工人現(xiàn)場(chǎng)出勤次數(shù),降低了危險(xiǎn)系數(shù)。

【關(guān)鍵詞】除塵;安全;自動(dòng)化

0 引言

隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng),我國(guó)的高爐煉鐵已經(jīng)從過(guò)去的開放式煉鐵環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)榉忾]式煉鐵模式,當(dāng)年照片宣傳的鐵花四濺、白煙滾滾的年代已經(jīng)過(guò)去,現(xiàn)在煉鐵廠已經(jīng)成為花園式工廠。

高爐煉鐵的主要產(chǎn)品是生鐵,副產(chǎn)品有高爐煤氣、爐塵和爐渣。其中爐塵是隨著高速上升的煤氣帶離高爐的細(xì)顆粒爐料。一般含鐵30%~50%,含碳10%~20%。經(jīng)煤氣除塵回收后,可以用作燒結(jié)礦原料。[1]

高爐煤氣經(jīng)重力除塵器粗除塵后,進(jìn)入布袋除塵器精除塵,凈化后的煤氣經(jīng)煤氣主管、調(diào)壓閥組(或TRT)調(diào)節(jié)穩(wěn)壓后,送往廠區(qū)凈煤氣總管。荒煤氣的灰塵含量為5~6g/Nm3,經(jīng)布袋除塵后,煤氣的含塵量≤8mg/Nm3,即可以滿足用戶對(duì)煤氣含塵量的要求。

1 工藝流程

1.1 箱體組成

箱體由荒煤氣室(過(guò)濾室)、凈煤氣室、下灰斗、人孔、煤氣進(jìn)出口、氣體分布柵、安全閥、取樣口、吹掃口、煤氣放散口及支座等組成。荒煤氣從箱體頂部中間方向進(jìn)入,凈煤氣出口設(shè)在箱體頂部。荒煤氣從上而下,氣流均勻,避免布袋劇烈晃動(dòng)。

1.2 噴吹系統(tǒng)工藝流程

反吹介質(zhì)為氮?dú)猓總€(gè)箱體設(shè)二套脈沖氮?dú)夥创迪到y(tǒng)。脈沖閥的進(jìn)氣端與噴吹氣包連接,出氣端通過(guò)閥門(常開)與噴吹管連接。當(dāng)脈沖閥打開時(shí),氮?dú)庥蓢姶禋獍ㄟ^(guò)脈沖閥,經(jīng)噴嘴噴入文氏管,并振動(dòng)濾袋,進(jìn)行清灰。在噴吹清灰過(guò)程中,每次噴吹清灰時(shí)間為0.1~0.2S,在這一瞬間內(nèi)噴出的高壓氮?dú)猓纬筛咚贇饬鳎瑥闹車霐?shù)倍于噴射氣量的凈煤氣沖進(jìn)濾袋,致使濾袋急劇膨脹,引起一次沖擊振動(dòng),同時(shí),在瞬間產(chǎn)生由里及外的逆向氣流,由于沖擊和逆向氣流的作用,附著在濾袋外層的粉塵被抖落,而嵌于濾布孔隙中的粉塵也被吹掉,濾袋可重新使用。

1.3 卸輸灰裝置

卸輸灰裝置由大灰倉(cāng)、卸灰閥、皮帶等組成。為保證卸灰通暢,在布袋除塵器箱體和大灰倉(cāng)及中間灰倉(cāng)的下錐體設(shè)有倉(cāng)壁振動(dòng)器。

1.4 燃?xì)庾詣?dòng)化硬件組成

本系統(tǒng)主要由施耐德PLC組成,其中包括電源模板、CPU模板、數(shù)字量模板、模擬量模板和通訊模板組成。主站CPU為140CPU651 50,主分站通過(guò)主站CRP模塊和分站CRA模塊由同軸電纜進(jìn)行通訊連接,并安裝主站冗余。其余分站裝有140DDI、DDO、ARI、ACI等模塊用來(lái)采集數(shù)據(jù)及驅(qū)動(dòng)設(shè)備動(dòng)作。

1.5 卸灰程序段

程序說(shuō)明:

(1)如圖2所示,IO_PLC遠(yuǎn)程控制、IO_LOCAL現(xiàn)場(chǎng)控制、PD_RUN皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)反饋信號(hào)、HMI_START_PB電腦畫面啟動(dòng)、HMI_STOP_PB電腦畫面停止、CY_D壓差到信號(hào)、RUN_CMD倉(cāng)壁振動(dòng)器啟動(dòng)輸出、SUB 減法功能塊、GT大于功能塊。

(2)第一段程序,運(yùn)灰皮帶啟動(dòng)有兩種控制方式,遠(yuǎn)程控制和現(xiàn)場(chǎng)控制。在遠(yuǎn)程控制中,在PD_RUN信號(hào)來(lái)的前提下可在畫面手動(dòng)啟動(dòng)倉(cāng)壁振動(dòng)器RUN_CMD進(jìn)行放灰作業(yè),并在CY_D信號(hào)來(lái)時(shí)或手動(dòng)點(diǎn)動(dòng)停止按鈕停止振動(dòng)器運(yùn)行。在現(xiàn)場(chǎng)控制中只需要點(diǎn)動(dòng)啟動(dòng)和停止按鈕即可控制振動(dòng)器起停,沒(méi)有其他連鎖條件。并且遠(yuǎn)程和本地控制設(shè)有互鎖,防止設(shè)備誤動(dòng)作。

1.6 工藝特點(diǎn)及缺點(diǎn)

本系統(tǒng)是上進(jìn)煤氣工藝,特點(diǎn)是氣流方向和灰塵降落方向一致,反吹時(shí)有利于灰塵沉降,但灰斗部分易形成煤氣死去,溫度低,易結(jié)露和粉塵結(jié)塊,影響排灰的正常進(jìn)行,雖然大灰倉(cāng)及中間灰倉(cāng)的下錐體設(shè)有倉(cāng)壁振動(dòng)器,但有時(shí)效果不佳,還需要人為地敲打,這對(duì)煤氣區(qū)域作業(yè)的人帶來(lái)一定的安全隱患。

圖 2

2 工藝改進(jìn)

2.1 工藝改進(jìn)理念

(1)減少煤氣區(qū)域人工作的時(shí)間,減少安全事故發(fā)生的因素。

(2)獲得很好的卸灰效果,并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。

(3)跟據(jù)上述生產(chǎn)工藝特點(diǎn),建議每個(gè)箱體增加一組倉(cāng)壁振動(dòng)器。這樣可以增加箱體震動(dòng)點(diǎn),增強(qiáng)下灰能力,同時(shí)還可以減少人工現(xiàn)場(chǎng)敲擊,降低危險(xiǎn)系數(shù)。

(4)并且本著節(jié)能的理念,后增加的倉(cāng)壁振動(dòng)器B,是在倉(cāng)壁振動(dòng)器A工作時(shí)并且卸灰效果不佳的情況下啟動(dòng)。

(5)為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,在卸灰嘴下方的皮帶加裝皮帶秤,并設(shè)定秤值,再秤值小于額定值后若干秒,自動(dòng)啟動(dòng)倉(cāng)壁振動(dòng)器B。

2.2 程序設(shè)計(jì)

圖 3

程序說(shuō)明:

(1)在原有的程序基礎(chǔ)上,增加了以下幾段程序。如圖3所示。

(2)在第2段遠(yuǎn)程控制程序中,倉(cāng)壁振動(dòng)器A運(yùn)行的條件下,滿足皮帶秤值小于5kg并在20秒內(nèi)連續(xù)輸入電信號(hào)的情況下條件下,倉(cāng)壁振動(dòng)器B啟動(dòng),并可以實(shí)現(xiàn)振動(dòng)器B單獨(dú)手動(dòng)起停。

(3)在第2段現(xiàn)場(chǎng)控制程序中,振動(dòng)器B可由現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)和停止按鈕直接控制啟動(dòng),沒(méi)有其他連鎖條件。

(4)LT是“<”比較指令,當(dāng)PD_CZ<5kg時(shí)功能塊輸出,后面連接TON接通延時(shí)指令,在輸入指令保持20s后輸出,接通PD_SL。SUB是“—”指令,YL_PA—YL_PB的結(jié)果傳送入GT“>”比較指令輸入端,當(dāng)結(jié)果大于YL_SET時(shí)接通CY_D。

3 改造效果

通過(guò)改造卸灰的效果明顯加強(qiáng),一般每個(gè)箱體24小時(shí)放灰1次,改造前冬天現(xiàn)場(chǎng)工人敲擊每個(gè)箱體的平均次數(shù)為25/月,改造后冬天工人敲擊每個(gè)箱體的平均次數(shù)為5/月,即經(jīng)濟(jì)上人工費(fèi)用明顯下降,同時(shí)危險(xiǎn)系數(shù)也明顯降低。

【參考文獻(xiàn)】

[1]王筱留.高爐生產(chǎn)知識(shí)問(wèn)答[M].冶金工業(yè)出版社,2005.

[2]內(nèi)部生產(chǎn)工藝技術(shù)手冊(cè)[Z].

[責(zé)任編輯:孫珊珊]

【摘 要】近年來(lái)我國(guó)的環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng),過(guò)去的粗獷開放式生產(chǎn)模式逐漸成為過(guò)去,生產(chǎn)的廢氣、粉塵和廢渣等都被回收再利用。但在回收廢氣、粉塵和廢渣的同時(shí)也伴隨著安全隱患的增加,為了減少不安全因素,大部分企業(yè)都采取的工業(yè)自動(dòng)化遠(yuǎn)程操作。本文本著減少經(jīng)濟(jì)成本理念改進(jìn)了高爐煤氣除塵放灰系統(tǒng),增強(qiáng)了卸灰能力,減少了工人現(xiàn)場(chǎng)出勤次數(shù),降低了危險(xiǎn)系數(shù)。

【關(guān)鍵詞】除塵;安全;自動(dòng)化

0 引言

隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng),我國(guó)的高爐煉鐵已經(jīng)從過(guò)去的開放式煉鐵環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)榉忾]式煉鐵模式,當(dāng)年照片宣傳的鐵花四濺、白煙滾滾的年代已經(jīng)過(guò)去,現(xiàn)在煉鐵廠已經(jīng)成為花園式工廠。

高爐煉鐵的主要產(chǎn)品是生鐵,副產(chǎn)品有高爐煤氣、爐塵和爐渣。其中爐塵是隨著高速上升的煤氣帶離高爐的細(xì)顆粒爐料。一般含鐵30%~50%,含碳10%~20%。經(jīng)煤氣除塵回收后,可以用作燒結(jié)礦原料。[1]

高爐煤氣經(jīng)重力除塵器粗除塵后,進(jìn)入布袋除塵器精除塵,凈化后的煤氣經(jīng)煤氣主管、調(diào)壓閥組(或TRT)調(diào)節(jié)穩(wěn)壓后,送往廠區(qū)凈煤氣總管。荒煤氣的灰塵含量為5~6g/Nm3,經(jīng)布袋除塵后,煤氣的含塵量≤8mg/Nm3,即可以滿足用戶對(duì)煤氣含塵量的要求。

1 工藝流程

1.1 箱體組成

箱體由荒煤氣室(過(guò)濾室)、凈煤氣室、下灰斗、人孔、煤氣進(jìn)出口、氣體分布柵、安全閥、取樣口、吹掃口、煤氣放散口及支座等組成。荒煤氣從箱體頂部中間方向進(jìn)入,凈煤氣出口設(shè)在箱體頂部。荒煤氣從上而下,氣流均勻,避免布袋劇烈晃動(dòng)。

1.2 噴吹系統(tǒng)工藝流程

反吹介質(zhì)為氮?dú)猓總€(gè)箱體設(shè)二套脈沖氮?dú)夥创迪到y(tǒng)。脈沖閥的進(jìn)氣端與噴吹氣包連接,出氣端通過(guò)閥門(常開)與噴吹管連接。當(dāng)脈沖閥打開時(shí),氮?dú)庥蓢姶禋獍ㄟ^(guò)脈沖閥,經(jīng)噴嘴噴入文氏管,并振動(dòng)濾袋,進(jìn)行清灰。在噴吹清灰過(guò)程中,每次噴吹清灰時(shí)間為0.1~0.2S,在這一瞬間內(nèi)噴出的高壓氮?dú)猓纬筛咚贇饬鳎瑥闹車霐?shù)倍于噴射氣量的凈煤氣沖進(jìn)濾袋,致使濾袋急劇膨脹,引起一次沖擊振動(dòng),同時(shí),在瞬間產(chǎn)生由里及外的逆向氣流,由于沖擊和逆向氣流的作用,附著在濾袋外層的粉塵被抖落,而嵌于濾布孔隙中的粉塵也被吹掉,濾袋可重新使用。

1.3 卸輸灰裝置

卸輸灰裝置由大灰倉(cāng)、卸灰閥、皮帶等組成。為保證卸灰通暢,在布袋除塵器箱體和大灰倉(cāng)及中間灰倉(cāng)的下錐體設(shè)有倉(cāng)壁振動(dòng)器。

1.4 燃?xì)庾詣?dòng)化硬件組成

本系統(tǒng)主要由施耐德PLC組成,其中包括電源模板、CPU模板、數(shù)字量模板、模擬量模板和通訊模板組成。主站CPU為140CPU651 50,主分站通過(guò)主站CRP模塊和分站CRA模塊由同軸電纜進(jìn)行通訊連接,并安裝主站冗余。其余分站裝有140DDI、DDO、ARI、ACI等模塊用來(lái)采集數(shù)據(jù)及驅(qū)動(dòng)設(shè)備動(dòng)作。

1.5 卸灰程序段

程序說(shuō)明:

(1)如圖2所示,IO_PLC遠(yuǎn)程控制、IO_LOCAL現(xiàn)場(chǎng)控制、PD_RUN皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)反饋信號(hào)、HMI_START_PB電腦畫面啟動(dòng)、HMI_STOP_PB電腦畫面停止、CY_D壓差到信號(hào)、RUN_CMD倉(cāng)壁振動(dòng)器啟動(dòng)輸出、SUB 減法功能塊、GT大于功能塊。

(2)第一段程序,運(yùn)灰皮帶啟動(dòng)有兩種控制方式,遠(yuǎn)程控制和現(xiàn)場(chǎng)控制。在遠(yuǎn)程控制中,在PD_RUN信號(hào)來(lái)的前提下可在畫面手動(dòng)啟動(dòng)倉(cāng)壁振動(dòng)器RUN_CMD進(jìn)行放灰作業(yè),并在CY_D信號(hào)來(lái)時(shí)或手動(dòng)點(diǎn)動(dòng)停止按鈕停止振動(dòng)器運(yùn)行。在現(xiàn)場(chǎng)控制中只需要點(diǎn)動(dòng)啟動(dòng)和停止按鈕即可控制振動(dòng)器起停,沒(méi)有其他連鎖條件。并且遠(yuǎn)程和本地控制設(shè)有互鎖,防止設(shè)備誤動(dòng)作。

1.6 工藝特點(diǎn)及缺點(diǎn)

本系統(tǒng)是上進(jìn)煤氣工藝,特點(diǎn)是氣流方向和灰塵降落方向一致,反吹時(shí)有利于灰塵沉降,但灰斗部分易形成煤氣死去,溫度低,易結(jié)露和粉塵結(jié)塊,影響排灰的正常進(jìn)行,雖然大灰倉(cāng)及中間灰倉(cāng)的下錐體設(shè)有倉(cāng)壁振動(dòng)器,但有時(shí)效果不佳,還需要人為地敲打,這對(duì)煤氣區(qū)域作業(yè)的人帶來(lái)一定的安全隱患。

圖 2

2 工藝改進(jìn)

2.1 工藝改進(jìn)理念

(1)減少煤氣區(qū)域人工作的時(shí)間,減少安全事故發(fā)生的因素。

(2)獲得很好的卸灰效果,并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。

(3)跟據(jù)上述生產(chǎn)工藝特點(diǎn),建議每個(gè)箱體增加一組倉(cāng)壁振動(dòng)器。這樣可以增加箱體震動(dòng)點(diǎn),增強(qiáng)下灰能力,同時(shí)還可以減少人工現(xiàn)場(chǎng)敲擊,降低危險(xiǎn)系數(shù)。

(4)并且本著節(jié)能的理念,后增加的倉(cāng)壁振動(dòng)器B,是在倉(cāng)壁振動(dòng)器A工作時(shí)并且卸灰效果不佳的情況下啟動(dòng)。

(5)為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,在卸灰嘴下方的皮帶加裝皮帶秤,并設(shè)定秤值,再秤值小于額定值后若干秒,自動(dòng)啟動(dòng)倉(cāng)壁振動(dòng)器B。

2.2 程序設(shè)計(jì)

圖 3

程序說(shuō)明:

(1)在原有的程序基礎(chǔ)上,增加了以下幾段程序。如圖3所示。

(2)在第2段遠(yuǎn)程控制程序中,倉(cāng)壁振動(dòng)器A運(yùn)行的條件下,滿足皮帶秤值小于5kg并在20秒內(nèi)連續(xù)輸入電信號(hào)的情況下條件下,倉(cāng)壁振動(dòng)器B啟動(dòng),并可以實(shí)現(xiàn)振動(dòng)器B單獨(dú)手動(dòng)起停。

(3)在第2段現(xiàn)場(chǎng)控制程序中,振動(dòng)器B可由現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)和停止按鈕直接控制啟動(dòng),沒(méi)有其他連鎖條件。

(4)LT是“<”比較指令,當(dāng)PD_CZ<5kg時(shí)功能塊輸出,后面連接TON接通延時(shí)指令,在輸入指令保持20s后輸出,接通PD_SL。SUB是“—”指令,YL_PA—YL_PB的結(jié)果傳送入GT“>”比較指令輸入端,當(dāng)結(jié)果大于YL_SET時(shí)接通CY_D。

3 改造效果

通過(guò)改造卸灰的效果明顯加強(qiáng),一般每個(gè)箱體24小時(shí)放灰1次,改造前冬天現(xiàn)場(chǎng)工人敲擊每個(gè)箱體的平均次數(shù)為25/月,改造后冬天工人敲擊每個(gè)箱體的平均次數(shù)為5/月,即經(jīng)濟(jì)上人工費(fèi)用明顯下降,同時(shí)危險(xiǎn)系數(shù)也明顯降低。

【參考文獻(xiàn)】

[1]王筱留.高爐生產(chǎn)知識(shí)問(wèn)答[M].冶金工業(yè)出版社,2005.

[2]內(nèi)部生產(chǎn)工藝技術(shù)手冊(cè)[Z].

[責(zé)任編輯:孫珊珊]

【摘 要】近年來(lái)我國(guó)的環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng),過(guò)去的粗獷開放式生產(chǎn)模式逐漸成為過(guò)去,生產(chǎn)的廢氣、粉塵和廢渣等都被回收再利用。但在回收廢氣、粉塵和廢渣的同時(shí)也伴隨著安全隱患的增加,為了減少不安全因素,大部分企業(yè)都采取的工業(yè)自動(dòng)化遠(yuǎn)程操作。本文本著減少經(jīng)濟(jì)成本理念改進(jìn)了高爐煤氣除塵放灰系統(tǒng),增強(qiáng)了卸灰能力,減少了工人現(xiàn)場(chǎng)出勤次數(shù),降低了危險(xiǎn)系數(shù)。

【關(guān)鍵詞】除塵;安全;自動(dòng)化

0 引言

隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng),我國(guó)的高爐煉鐵已經(jīng)從過(guò)去的開放式煉鐵環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)榉忾]式煉鐵模式,當(dāng)年照片宣傳的鐵花四濺、白煙滾滾的年代已經(jīng)過(guò)去,現(xiàn)在煉鐵廠已經(jīng)成為花園式工廠。

高爐煉鐵的主要產(chǎn)品是生鐵,副產(chǎn)品有高爐煤氣、爐塵和爐渣。其中爐塵是隨著高速上升的煤氣帶離高爐的細(xì)顆粒爐料。一般含鐵30%~50%,含碳10%~20%。經(jīng)煤氣除塵回收后,可以用作燒結(jié)礦原料。[1]

高爐煤氣經(jīng)重力除塵器粗除塵后,進(jìn)入布袋除塵器精除塵,凈化后的煤氣經(jīng)煤氣主管、調(diào)壓閥組(或TRT)調(diào)節(jié)穩(wěn)壓后,送往廠區(qū)凈煤氣總管。荒煤氣的灰塵含量為5~6g/Nm3,經(jīng)布袋除塵后,煤氣的含塵量≤8mg/Nm3,即可以滿足用戶對(duì)煤氣含塵量的要求。

1 工藝流程

1.1 箱體組成

箱體由荒煤氣室(過(guò)濾室)、凈煤氣室、下灰斗、人孔、煤氣進(jìn)出口、氣體分布柵、安全閥、取樣口、吹掃口、煤氣放散口及支座等組成。荒煤氣從箱體頂部中間方向進(jìn)入,凈煤氣出口設(shè)在箱體頂部。荒煤氣從上而下,氣流均勻,避免布袋劇烈晃動(dòng)。

1.2 噴吹系統(tǒng)工藝流程

反吹介質(zhì)為氮?dú)猓總€(gè)箱體設(shè)二套脈沖氮?dú)夥创迪到y(tǒng)。脈沖閥的進(jìn)氣端與噴吹氣包連接,出氣端通過(guò)閥門(常開)與噴吹管連接。當(dāng)脈沖閥打開時(shí),氮?dú)庥蓢姶禋獍ㄟ^(guò)脈沖閥,經(jīng)噴嘴噴入文氏管,并振動(dòng)濾袋,進(jìn)行清灰。在噴吹清灰過(guò)程中,每次噴吹清灰時(shí)間為0.1~0.2S,在這一瞬間內(nèi)噴出的高壓氮?dú)猓纬筛咚贇饬鳎瑥闹車霐?shù)倍于噴射氣量的凈煤氣沖進(jìn)濾袋,致使濾袋急劇膨脹,引起一次沖擊振動(dòng),同時(shí),在瞬間產(chǎn)生由里及外的逆向氣流,由于沖擊和逆向氣流的作用,附著在濾袋外層的粉塵被抖落,而嵌于濾布孔隙中的粉塵也被吹掉,濾袋可重新使用。

1.3 卸輸灰裝置

卸輸灰裝置由大灰倉(cāng)、卸灰閥、皮帶等組成。為保證卸灰通暢,在布袋除塵器箱體和大灰倉(cāng)及中間灰倉(cāng)的下錐體設(shè)有倉(cāng)壁振動(dòng)器。

1.4 燃?xì)庾詣?dòng)化硬件組成

本系統(tǒng)主要由施耐德PLC組成,其中包括電源模板、CPU模板、數(shù)字量模板、模擬量模板和通訊模板組成。主站CPU為140CPU651 50,主分站通過(guò)主站CRP模塊和分站CRA模塊由同軸電纜進(jìn)行通訊連接,并安裝主站冗余。其余分站裝有140DDI、DDO、ARI、ACI等模塊用來(lái)采集數(shù)據(jù)及驅(qū)動(dòng)設(shè)備動(dòng)作。

1.5 卸灰程序段

程序說(shuō)明:

(1)如圖2所示,IO_PLC遠(yuǎn)程控制、IO_LOCAL現(xiàn)場(chǎng)控制、PD_RUN皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)反饋信號(hào)、HMI_START_PB電腦畫面啟動(dòng)、HMI_STOP_PB電腦畫面停止、CY_D壓差到信號(hào)、RUN_CMD倉(cāng)壁振動(dòng)器啟動(dòng)輸出、SUB 減法功能塊、GT大于功能塊。

(2)第一段程序,運(yùn)灰皮帶啟動(dòng)有兩種控制方式,遠(yuǎn)程控制和現(xiàn)場(chǎng)控制。在遠(yuǎn)程控制中,在PD_RUN信號(hào)來(lái)的前提下可在畫面手動(dòng)啟動(dòng)倉(cāng)壁振動(dòng)器RUN_CMD進(jìn)行放灰作業(yè),并在CY_D信號(hào)來(lái)時(shí)或手動(dòng)點(diǎn)動(dòng)停止按鈕停止振動(dòng)器運(yùn)行。在現(xiàn)場(chǎng)控制中只需要點(diǎn)動(dòng)啟動(dòng)和停止按鈕即可控制振動(dòng)器起停,沒(méi)有其他連鎖條件。并且遠(yuǎn)程和本地控制設(shè)有互鎖,防止設(shè)備誤動(dòng)作。

1.6 工藝特點(diǎn)及缺點(diǎn)

本系統(tǒng)是上進(jìn)煤氣工藝,特點(diǎn)是氣流方向和灰塵降落方向一致,反吹時(shí)有利于灰塵沉降,但灰斗部分易形成煤氣死去,溫度低,易結(jié)露和粉塵結(jié)塊,影響排灰的正常進(jìn)行,雖然大灰倉(cāng)及中間灰倉(cāng)的下錐體設(shè)有倉(cāng)壁振動(dòng)器,但有時(shí)效果不佳,還需要人為地敲打,這對(duì)煤氣區(qū)域作業(yè)的人帶來(lái)一定的安全隱患。

圖 2

2 工藝改進(jìn)

2.1 工藝改進(jìn)理念

(1)減少煤氣區(qū)域人工作的時(shí)間,減少安全事故發(fā)生的因素。

(2)獲得很好的卸灰效果,并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。

(3)跟據(jù)上述生產(chǎn)工藝特點(diǎn),建議每個(gè)箱體增加一組倉(cāng)壁振動(dòng)器。這樣可以增加箱體震動(dòng)點(diǎn),增強(qiáng)下灰能力,同時(shí)還可以減少人工現(xiàn)場(chǎng)敲擊,降低危險(xiǎn)系數(shù)。

(4)并且本著節(jié)能的理念,后增加的倉(cāng)壁振動(dòng)器B,是在倉(cāng)壁振動(dòng)器A工作時(shí)并且卸灰效果不佳的情況下啟動(dòng)。

(5)為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,在卸灰嘴下方的皮帶加裝皮帶秤,并設(shè)定秤值,再秤值小于額定值后若干秒,自動(dòng)啟動(dòng)倉(cāng)壁振動(dòng)器B。

2.2 程序設(shè)計(jì)

圖 3

程序說(shuō)明:

(1)在原有的程序基礎(chǔ)上,增加了以下幾段程序。如圖3所示。

(2)在第2段遠(yuǎn)程控制程序中,倉(cāng)壁振動(dòng)器A運(yùn)行的條件下,滿足皮帶秤值小于5kg并在20秒內(nèi)連續(xù)輸入電信號(hào)的情況下條件下,倉(cāng)壁振動(dòng)器B啟動(dòng),并可以實(shí)現(xiàn)振動(dòng)器B單獨(dú)手動(dòng)起停。

(3)在第2段現(xiàn)場(chǎng)控制程序中,振動(dòng)器B可由現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)和停止按鈕直接控制啟動(dòng),沒(méi)有其他連鎖條件。

(4)LT是“<”比較指令,當(dāng)PD_CZ<5kg時(shí)功能塊輸出,后面連接TON接通延時(shí)指令,在輸入指令保持20s后輸出,接通PD_SL。SUB是“—”指令,YL_PA—YL_PB的結(jié)果傳送入GT“>”比較指令輸入端,當(dāng)結(jié)果大于YL_SET時(shí)接通CY_D。

3 改造效果

通過(guò)改造卸灰的效果明顯加強(qiáng),一般每個(gè)箱體24小時(shí)放灰1次,改造前冬天現(xiàn)場(chǎng)工人敲擊每個(gè)箱體的平均次數(shù)為25/月,改造后冬天工人敲擊每個(gè)箱體的平均次數(shù)為5/月,即經(jīng)濟(jì)上人工費(fèi)用明顯下降,同時(shí)危險(xiǎn)系數(shù)也明顯降低。

【參考文獻(xiàn)】

[1]王筱留.高爐生產(chǎn)知識(shí)問(wèn)答[M].冶金工業(yè)出版社,2005.

[2]內(nèi)部生產(chǎn)工藝技術(shù)手冊(cè)[Z].

[責(zé)任編輯:孫珊珊]

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