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氨合成系統(tǒng)蒸發(fā)冷運(yùn)行技術(shù)改造

2014-08-10 09:22:26徐學(xué)武佟建平
石油化工應(yīng)用 2014年5期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

徐學(xué)武,周 昕,佟建平

(寧夏豐友化工股份有限公司,寧夏銀川 750021)

寧夏豐友化工股份有限公司合成氨系統(tǒng)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)合成氨14 萬噸,尿素23 萬噸。采用常壓固定床間歇造氣爐造氣,半水煤氣加壓和常壓脫硫、2.2 MPa 加壓無飽和熱水塔全低變、加壓ADA 變換氣脫硫、雙活化劑熱鉀堿脫碳凈化工藝,醇烷化精煉工藝,25 MPa、Φ1 600 mm 氨合成,水溶液全循環(huán)法生產(chǎn)尿素,生產(chǎn)用汽由3 臺(tái)75 t/h 循環(huán)流化床鍋爐供給。

1 提出問題

Φ1 600 mm 氨合成系統(tǒng)4 臺(tái)水冷器設(shè)備為臥式列管式換熱器,使用全廠二次循環(huán)水換熱。從2007 年投用至2011 年,由于循環(huán)水雜質(zhì)較多且有一定的腐蝕性,造成水冷器花板處內(nèi)漏,每次檢修都對(duì)4 臺(tái)水冷器進(jìn)行清理、試壓、并補(bǔ)漏。由于液相走管程,氣相走殼程,若漏量太大,則將整根液相管加堵頭焊死,造成水冷器換熱面積減少,水冷器出口溫度升高,分離效果變差,合成氨產(chǎn)量減少。為改變現(xiàn)有狀況,公司決定將氨合成水冷器更換為蒸發(fā)冷設(shè)備。

2 醇化系統(tǒng)工藝參數(shù)對(duì)比

2.1 冷卻效率

(1)在新鮮氣量一定的條件下,水冷、風(fēng)冷同時(shí)使用時(shí)蒸發(fā)冷的出口溫度比單純風(fēng)冷時(shí)低10~12 ℃。因此,風(fēng)冷和水冷同時(shí)作用時(shí),冷卻效率高。

表1 蒸發(fā)冷設(shè)備參數(shù)

(2)在新鮮氣量一定的條件下,開水泵時(shí)蒸發(fā)冷的溫差比舊水冷器的溫差高33~35 ℃,蒸發(fā)冷出口溫度比舊水冷器出口溫度低17 ℃;停水泵時(shí)蒸發(fā)冷的溫差比舊水冷器的溫差高22~24 ℃,蒸發(fā)冷出口溫度比舊水冷器出口溫度低5 ℃。新上蒸發(fā)冷系統(tǒng)比舊水冷器換熱效果好。

醇化蒸發(fā)冷投用后冷卻效率明顯提高,系統(tǒng)壓差、二進(jìn)二出壓差無明顯變化。因蒸發(fā)冷的冷卻由水冷和風(fēng)冷兩部分作用,在保證蒸發(fā)冷出口溫度一定的情況下,可根據(jù)環(huán)境因素和生產(chǎn)因素,由合成車間選擇水泵的使用情況。

2.2 CO、CO2 微量變化

在新鮮氣量一定的條件下,入系統(tǒng)CO 與CO2微量基本穩(wěn)定時(shí),出系統(tǒng)CO 與CO2微量變化不明顯。出口微量顯示醇塔的運(yùn)行情況和觸媒的反應(yīng)情況,與塔后蒸發(fā)冷系統(tǒng)作用不大。

3 烷化系統(tǒng)工藝參數(shù)對(duì)比

(1)當(dāng)水泵使用時(shí),氣量增大后,蒸發(fā)冷的溫差都在116~118 ℃。說明蒸發(fā)冷完全滿足生產(chǎn)系統(tǒng)要求。

(2)在氣體流量一定的條件下,開循環(huán)水泵時(shí)蒸發(fā)冷的溫差比停循環(huán)水泵時(shí)高10~14 ℃,說明當(dāng)蒸發(fā)冷的風(fēng)冷和水冷系統(tǒng)同時(shí)使用時(shí),冷卻效率較高。

(3)在氣量流量一定的條件下,蒸發(fā)冷的溫差比舊水冷器的溫差高17~22 ℃,且蒸發(fā)冷出口溫度比舊水冷器出口溫度低11~21 ℃。說明新上蒸發(fā)冷系統(tǒng)比舊水冷器換熱效果好。烷化蒸發(fā)冷投用后冷卻效率明顯提高,二進(jìn)二出壓差無明顯變化。

因蒸發(fā)冷的冷卻由水冷和風(fēng)冷兩部分作用,在保證蒸發(fā)冷出口溫度一定的情況下,可根據(jù)環(huán)境因素和生產(chǎn)因素,由合成車間選擇水泵的使用情況。因考慮到對(duì)后系統(tǒng)的影響,現(xiàn)選擇烷化蒸發(fā)冷開風(fēng)機(jī)和水泵運(yùn)行。

4 氨合成系統(tǒng)工藝參數(shù)對(duì)比

4.1 系統(tǒng)壓力

蒸發(fā)冷投入系統(tǒng)后,在循環(huán)量相同的條件下,投用后系統(tǒng)壓力較去年同期的偏低(0.2 MPa),系統(tǒng)壓差基本無變化。

4.2 冷卻效率

兩大四小六級(jí)滿量,在循環(huán)量和系統(tǒng)壓力基本相同的條件下進(jìn)行參數(shù)對(duì)比。當(dāng)烷化蒸發(fā)冷開循環(huán)水泵時(shí),蒸發(fā)冷出口溫度比停循環(huán)水泵時(shí)低15 ℃。烷化蒸發(fā)冷開循環(huán)水泵后,用5 臺(tái)冰機(jī)可滿足生產(chǎn)需要(更換設(shè)備前使用6 臺(tái)冰機(jī)),節(jié)能降耗效果明顯。

表2 蒸發(fā)冷溫度變化情況

4.3 分析對(duì)比

在循環(huán)量和系統(tǒng)壓力基本相同的條件下,蒸發(fā)冷系統(tǒng)投用后,與2010 年同期使用舊水冷器各參數(shù)的統(tǒng)計(jì)。(循環(huán)氫表在維修中故沒有氫氮比數(shù)值)。蒸發(fā)冷投用后的入塔氨含量比前一年低0.2 %~0.4 %,出塔氨含量基本相同,氨凈值增加了0.4 %,說明氨合成塔的觸媒運(yùn)行情況基本沒變,分離效果好,產(chǎn)量增加,較去年同期產(chǎn)量每班增加3~8 t。以平均每班增加5 t 氨產(chǎn)量計(jì)算,每天可增加15 t,每月(按30 天計(jì))可增加450 t合成氨。

5 后期整改

蒸發(fā)冷用軟水來自于去尿素軟水的支管上,尿素用水時(shí),造成合成蒸發(fā)冷有缺水情況。故2012 年3 月7 日利用系統(tǒng)小修的機(jī)會(huì),將蒸發(fā)冷軟水管改管接至熱電軟水總管上,解決了蒸發(fā)冷的缺水情況(見表2)。

3 月部分參數(shù)統(tǒng)計(jì)如下:12 臺(tái)風(fēng)機(jī)、8 臺(tái)水泵全部開啟,6 臺(tái)冰機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)(見表3)。

表3 洛陽隆化蒸發(fā)冷設(shè)計(jì)情況和3 月正常運(yùn)行情況對(duì)比

洛陽隆化設(shè)計(jì)蒸發(fā)冷的新鮮氣量大于現(xiàn)運(yùn)行的生產(chǎn)氣量,運(yùn)行時(shí)蒸發(fā)冷進(jìn)出口溫差均大于設(shè)計(jì)溫差,降溫效果明顯,且其他參數(shù)均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),蒸發(fā)冷投入使用情況良好。

6 消耗的比較

(1)電量:蒸發(fā)冷系統(tǒng)投用后,以正常穩(wěn)定生產(chǎn)為基礎(chǔ),蒸發(fā)冷系統(tǒng)開5.5 kW 風(fēng)機(jī)12 臺(tái),7.5 kW 風(fēng)機(jī)6臺(tái);7.5 kW 水泵4 臺(tái),5.5 kW 水泵4 臺(tái)。每天用電為(5.5×12+7.5×6+7.5×4+5.5×4)×24=3 912 度。冰機(jī)運(yùn)行5 臺(tái),停用2 臺(tái)冰機(jī)的用電量為190×2×24=9 120 度,每天節(jié)約用電9 120-3 912=5 208 度,每月可節(jié)約用電156 240 度。

(2)除鹽水用量:全廠除鹽水由熱電車間提供,因送合成車間支管上未加流量計(jì),先由熱電車間生產(chǎn)除鹽水總量上估算,2011 年蒸發(fā)冷投運(yùn)后熱電車間除鹽水流量為190~200 m3/h,蒸發(fā)冷未投運(yùn)前除鹽水流量為160~180 m3/h。除鹽水用量大約增加了20~30 m3/h,以平均25 m3/h 計(jì)算,每天大約增加除鹽水用量600 m3,每月增加為18 000 m3。

(3)供水系統(tǒng):舊水冷卻系統(tǒng),(冷排用2#水泵房新鮮水;四臺(tái)臥式水冷器,用2#泵房循環(huán)水)。投用蒸發(fā)冷系統(tǒng)后,新鮮水用量較少;2#水泵房停3 臺(tái)循環(huán)泵,每臺(tái)泵流量為486 m3/h,功率為75 kW,每天少用循環(huán)水為486×3×75%×24=26 244 m3,每月少用26 244×30=787 320 m3;每天節(jié)約用電75×3×24=5 400度,每月節(jié)約5 400×30=162 000 度。

停用2 臺(tái)冰機(jī)后,4#水泵房停一臺(tái)風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)功率為30 kW,每天節(jié)約用電30×24=720 度,每月節(jié)約用電720×30=21 600 度。

7 結(jié)論

經(jīng)過以上技術(shù)改造,蒸發(fā)冷系統(tǒng)投用后,節(jié)能降耗效果明顯,達(dá)到了預(yù)期目的。

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