王鑫陽 劉文剛 魏德洲 曹 亮 崔寶玉
(東北大學資源與土木工程學院,遼寧 沈陽 110819)
遼寧某難選鉬礦石浮選試驗
王鑫陽 劉文剛 魏德洲 曹 亮 崔寶玉
(東北大學資源與土木工程學院,遼寧 沈陽 110819)
遼寧某難選鉬礦石主要有用礦物為輝鉬礦,脈石礦物為石英、長石、綠泥石、方解石、鋁土礦等,礦石中主要有價金屬元素為鉬。為合理開發利用該資源,采用階段磨礦、階段浮選工藝對該礦石進行了選礦試驗。結果表明,采用原礦磨細至-0.071 mm占60%,在水玻璃用量為2 000 g/t、煤油用量為200 g/t、2號油用量為70 g/t條件下粗選,粗精礦細磨至-0.071 mm占94%,經3次精選,粗選尾礦經1次掃選的流程,可以獲得鉬品位為45.25%、回收率93.56%的鉬精礦,為合理開發利用該礦石提供了依據。
輝鉬礦 浮選 粗精礦再磨
鉬在地殼中的含量很低,平均品位僅為0.001%左右。目前已知的鉬礦物有30多種,其中輝鉬礦分布最廣,是最重要的工業礦物[1-2]。我國鉬礦資源較為豐富,分布也相當廣泛,但高品位鉬礦較少,礦區鉬平均品位在0.1%以下的低品位鉬礦床鉬儲量占總儲量的2/3左右[3-5]。因此,提高鉬資源的回收利用效率和產品品質,對提升礦山企業經濟效益和社會效益具有重要意義[6-8]。遼寧某鉬礦石含鉬約0.54%,此外還含有一定量的鋁土礦,本文針對該類礦石開展了浮選試驗研究,以期為該類礦石的開發利用提供技術支持。
試驗礦樣取自遼寧某石英脈礦床,礦樣化學多元素分析結果見表1,X射線衍射分析結果見圖1。
從表1可以看出,試驗礦樣鉬品位為0.54%,除鉬外其他金屬元素含量均較低、不具備回收價值。

表1 原礦化學多元素分析結果
注:其中Au、Ag含量的單位為g/t。

圖1 礦樣X射線衍射結果
圖1表明,礦樣中主要有用礦物為輝鉬礦,脈石礦物主要為石英、長石、綠泥石、方解石、鋁土礦等。
鉬礦天然可浮性好,選礦富集比高。我國鉬礦選礦工藝經多年的生產實踐已比較成熟,絕大多數選廠均采用原礦先經一段粗選拋尾,粗精礦再磨精選的流程生產鉬精礦[5]。試驗礦樣鋁土礦含量較高,磨礦過細易泥化,會降低鉬精礦的回收率,因此采用階段磨礦、階段浮選的工藝流程進行試驗[9-10]。
2.1 粗選條件試驗
鉬粗選試驗流程如圖2所示。

圖2 鉬粗選試驗流程
2.1.1 磨礦細度試驗
磨礦細度試驗的藥劑制度為:水玻璃用量為2 000 g/t、煤油為150 g/t、2號油為70 g/t,浮選時間為5 min,磨礦細度試驗結果如圖3所示。

圖3 磨礦細度試驗結果
從圖3可以看出,隨著磨礦細度的增加,鉬粗精礦鉬回收率從90.55%逐漸增加到91.49%,但增長趨勢逐漸變緩,鉬品位從10.08%先降低到7.64%后又增加至8.75%。選取磨礦細度為-0.071 mm占60%。
2.1.2 水玻璃用量試驗
在磨礦細度為-0.071 mm占60%、煤油用量為150 g/t、2號油為70 g/t、粗選時間為5 min時,考察了水玻璃用量對鉬粗選指標的影響,結果見圖4。
從圖4可以看出,隨著水玻璃用量的增加,鉬粗精礦鉬品位先增加后降低,鉬回收率先降低后升高。綜合考慮,確定水玻璃用量為2 000 g/t。

圖4 水玻璃用量試驗結果
2.1.3 煤油用量試驗
在磨礦細度為-0.071 mm占60%、水玻璃用量為2 000 g/t、2號油為70 g/t、粗選時間為5 min條件下考察了煤油用量對鉬粗選指標的影響,結果見圖5。

圖5 煤油用量試驗結果
從圖5可以看出,隨著粗選煤油用量的增加,鉬粗精礦鉬品位下降,回收率呈先升高后小幅降低的趨勢。綜合考慮,確定煤油用量為200 g/t。
2.1.4 2號油用量試驗
在磨礦細度為-0.071 mm占60%、水玻璃用量為2 000 g/t、煤油為200 g/t、粗選時間為5 min條件下考察了2號油用量對鉬粗選指標的影響,結果見圖6。

圖6 2號油用量試驗結果
由圖6可知,隨著2號油用量的增加,鉬粗精礦鉬品位逐漸降低,粗精礦中鉬的回收率先增加后降低。隨著2號油用量的增加,泡沫黏度增大,增大了脈石礦物上浮的幾率,鉬粗精礦鉬品位下降。綜合考慮,確定2號油用量為70 g/t。
2.1.5 粗選時間試驗
在磨礦細度為-0.071 mm占60%,水玻璃用量為2 000 g/t、煤油為200 g/t、2號油為70 g/t條件下考察了粗選時間對鉬粗選指標的影響,結果見圖7。

圖7 粗選時間對分選效果的影響
由圖7可知,隨著粗選時間的增加,鉬粗精礦鉬品位下降,回收率升高。當粗選時間為7 min時,可以獲得鉬品位和鉬回收率分別為9.17%和94.15%的鉬粗精礦。
2.2 開路試驗研究
2.2.1 開路流程探索試驗
為了考察精選次數和掃選次數對最終精礦品位的影響,按圖8所示流程進行了浮選開路試驗,結果如表2所示。

圖8 開路試驗流程
從表2可知,原礦經1粗2掃2精開路試驗可以獲得鉬品位為29.90%、回收率為39.40%的鉬精礦。鉬精礦品位低,不符合要求,需對精選工藝進行改進;此外,2次掃選精礦鉬回收率僅為0.34%,2段掃選作業對提高鉬回收率的作用不大,采用1次掃選。

表2 浮選開路試驗結果
2.2.2 粗精礦再磨再選試驗
對最佳粗選條件下獲得的鉬粗精礦按圖9流程進行了再磨細度試驗,結果見圖10。

圖9 粗精礦再磨細度試驗流程

圖10 再磨細度對精礦品位的影響
從圖10可以看出,隨著磨礦細度的增加,精礦鉬品位逐漸增加。當再磨細度為-0.071 mm占94%時,經3次精選,精礦鉬品位可達48.30%,指標較好。在再磨細度為-0.071 mm占94%時,粗精礦再磨試驗指標見表3。

表3 再磨開路試驗結果
由表3可知,鉬粗精礦再磨后經3次精選可以獲得鉬品位為48.30%、作業回收率為53.51%、對原礦回收率為45.18%的精礦。
2.3 閉路試驗
在條件試驗及開路試驗的基礎上按圖11流程進行了鉬浮選閉路試驗,結果見表4。

圖11 浮選閉路試驗流程

表4 閉路流程試驗結果
由表4可知,對鉬品位為0.54%的原礦,經1次粗選、1次掃選、粗精礦再磨后3次精選,1次精選尾礦與掃選精礦合并返回粗選的試驗流程,可以獲得鉬品位為45.25%、回收率為93.56%的鉬精礦,尾礦鉬品位可降低至0.035%。
(1)遼寧某鉬礦石為難選礦石,其中含有大量鋁土礦,易泥化。該礦石主要有用礦物為輝鉬礦,鉬平均品位為0.54%。
(2)礦石在一段磨礦細度為-0.071 mm占60%、水玻璃用量為2 000 g/t、煤油用量為200 g/t、2號油用量為70 g/t條件下粗選,粗精礦磨細至-0.071 mm占94%經3次精選可以獲得鉬品位為45.25%、回收率93.56%的鉬精礦。
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(責任編輯 王亞琴)
FlotationSeparationofaRefractoryMolybdenumOreinLiaoning
Wang Xinyang Liu Wengang Wei Dezhou Cao Liang Cui Baoyu
(CollegeofResourcesandCivilEngineering,NortheasternUniversity,Shengyang110819,China)
Main minerals of a refractory molybdenum ore is molybdenite,gangue minerals are quartz,feldspar,chlorite and calcite,bauxite,etc.the valuable elements is molybdenum.In order to develop and utilize the resource,stage grinding,stage flotation process is carried out.The results show that,at the grinding fineness of 60% passing 0.071 mm,with sodium silicate dosage of 2 000 g/t,kerosene of 200 g/t,2#oil of 70 g/t for rough floatation,rough concentrate grinding at 94% passing 0.071 mm through three cleaning operation,rough tailing through one scavenging process,molybdenum concentrate with molybdenum grade of 45.25% and recovery of 93.56% is obtained,which can provides basis for development of the ore.
Molybdenite,Flotation,Regrinding of rough concentrate
2014-09-04
“十二五”國家科技支撐計劃項目(編號:2012BAB01B03)。
王鑫陽(1991—),女,碩士研究生。
劉文剛(1981—),男,博士,副教授。
TD923+.7
A
1001-1250(2014)-12-108-04