王躍松
(第一拖拉機股份有限公司第四裝配廠 河南洛陽)
輪式拖拉機專業廠,由專門的生產線完成對箱體類零件的加工,組合機床使用較廣泛,如粗、精銑各端面的組合銑、多面組合鉆鏜及多面攻絲機等。實際使用中,因PLC程序設計不合理、液壓動作順序錯誤等原因,對加工造成影響。
新購置雙面組合銑,對殼體前后端面粗銑加工,機床采用臥式雙面布置,中間為一個強力機械銑削工作臺,滑臺體就是機床床身,工作臺兩側面各安裝一側底座,上面安裝一個ZBXG160A強力銑削頭,銑削頭靠油缸在側底座上移動,銑削頭上安裝機夾盤銑刀。試切加工使用約一星期后,殼體后端面突然出現加工振紋。對后端面側銑頭的機夾盤銑刀進行檢查,未發現盤銑刀損壞及刀體松動現象。對夾具各定位點及輔助支承以及夾具主油缸夾緊力進行檢查,確認殼體定位準確、夾緊可靠,殼體毛坯與夾具體也無干涉。后端面側銑頭壓板、鑲條及連接部位無松動現象,機床安裝基礎可調墊鐵也無異常。
工序加工順序為:夾具夾緊→滑臺前進→銑削完成→兩側銑削頭讓刀→滑臺返回→滑臺到位→銑削頭進刀復位(銑削位置)。
觀察發現兩側銑頭復位時,控制銑頭鎖緊與放松的電磁閥未保持。調用PLC程序,發現該動作設計為點動,這使得銑削頭在加工過程中雖然進刀復位液壓閥始終吸合,使銑削頭保持向前進刀狀態,但在未夾緊狀態下沒有消除與側底座導軌的間隙及限制相對運動。由于后端面加工面大,機床使用一段時間后,首先對加工造成了影響。對PLC程序進行修改,將鎖緊與放松改為自鎖控制狀態,排除了故障。
單面組合銑,對殼體底面粗銑加工。機床臥式單面布置,中間為液壓工作臺,滑臺體側面安裝一側底座,安裝TX50A-F41銑削頭,機夾盤銑刀。近期由于零件的改進,夾具由氣動改為液壓夾具,用PLC控制夾具和機床,完成自動加工過程。操作人員反映,夾緊動作完成后,零件的一角與定位支承塊之間間隙大。首先排除了毛坯因素。夾具的動作順序為:定位夾緊→支承1→主油缸夾緊→支承2。
通過觀察,在以定位基準2執行完定位夾緊后,鄰近加工面側的兩個輔助支承點動作,隨后執行主油缸夾緊,定位夾緊旁的另兩個支承點動作。按照夾緊順序,加工面一側被支承點抬起后,由于是一個小油缸帶動楔塊將支承釘頂起的結構,主油缸夾緊無法將頂起過高的支承釘壓回,因為支承點處為毛坯面,而毛坯厚度的不均勻,造成夾緊后零件的一角與定位支承塊之間的間隙大。
從保證夾緊可靠及降低振動對加工面影響的角度考慮,將兩處支承點的動作順序進行調換更為合理,順序改為:定位夾緊→定位夾緊旁支承點動作→主油缸夾緊→近鄰加工面側支承點動作。
PLC程序輸出Y12/13控制7/8YV元件實現支承1返回/支承,Y14/15控制9/10YV元件實現支承2返回/支承。通過修改PLC程序,改變了兩支承前后順序,故障排除。
3面攻絲機,定位面在夾具上方,加工時主油缸將零件抬起至定位面3 mm處,主油缸兩側導柱連同升起,兩導柱側面各有一油缸活塞連接楔鐵,在導柱隨中間油缸升起后,楔鐵插入導柱內與滾輪接觸將導柱抬起,使零件最終夾緊后進行加工。加工完成后,楔鐵油缸先動作,導柱落下使零件放松,間隔設定的時間延時后,主油缸連同兩側導柱降下,使零件落下。

圖1 改進后液壓原理圖
機床使用中,經常出現加工完成后兩楔鐵油缸放松返回動作未執行到位,主油缸就執行動作,造成楔鐵與導柱卡死。通過適度加長時間延時,仍不能完全解除故障,如果時間延時過久,會對加工效率造成影響。分析故障原因有兩點:①由于兩楔鐵油缸由同一電磁閥控制,油路串聯,動作時兩油缸不同步,放松返回動作時表現明顯;②楔鐵磨損后與導柱內滾輪摩擦力增大,油缸執行放松返回動作時動作遲緩。
改進方案①,通過加裝檢測開關來檢測楔鐵油缸動作到位情況;②改進油路,增大放松返回動作壓力或流量。
方案①由于楔鐵油缸位于機床底座內部,安裝較困難,且維修調整不便,未采納;采用方案②,系統設定壓力為5 MPa,高于原設定壓力(原3 MPa),加裝一個二位二通電磁閥7YV,閥下端通過通徑底板的C口直接與系統油路相連,閥上端連接左側油缸管路(即通過B3口供油);修改PLC程序,執行夾緊動作時5YV得電,通過減壓閥保持3 MPa的原設定壓力經A3口供油,B3口回油,保證有效夾緊的同時避免夾緊力過大;執行放松動作時6 YV和7 YV得電,通過二位二通閥經B3口供油,A3口回油,放松壓力實際為5 MPa的系統壓力;由于壓力增大,在執行放松動作時油缸返回速度明顯變快,有效改善了動作遲緩與不同步的情況,使用效果良好。改進后液壓原理圖見圖1。