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栲膠法常壓脫硫改造小結

2014-07-21 15:21:06任衍廣王彬
科技創新與應用 2014年23期

任衍廣 王彬

摘 要:在常壓栲膠脫硫工藝中,脫硫塔塔堵是個普遍的問題,各化工廠均存在不同程度的塔堵。文章對硫泡沫過濾的設備,填料材質進行研究改造降低了塔堵。實踐證明,熔硫釜清液回收不當、再生槽所需氧化空氣量不足;填料支撐板設計不合理等原因是造成塔堵的重要原因。

關鍵詞:常壓;栲膠;脫硫;塔堵

引言

我公司采用高純度CO與甲醇低壓羰基合成醋酸,由富氧造氣爐來的粗煤氣中含有大量H2S,本系統使用堿性栲膠水溶液,將CO氣體中H2S的進行脫除,以滿足醋酸生產所需原料之一高純度CO氣。同時再生脫硫溶液,回收硫泡沫副產硫磺。

1 栲膠脫硫在本系統的應用

栲膠中主要含有丹寧,非丹寧及水不溶物等。由于栲膠含有較多活潑的基團,所以有較強的吸氧能力,在脫硫過程中起著載氧作用。酚類物質經空氣再生氧化而成醌態,因其具有較高的電位,能將低價釩氧化為高價釩,進而將吸收在溶液中的硫氫根氧化,析出單質硫。本系統中,來自氣柜的粗一氧化碳氣經電除焦油器除去焦油和粉塵,然后經羅茨風機加壓至約40Kpa,送往預脫硫塔下部,與塔頂噴淋下來的栲膠脫硫溶液逆流接觸,其中絕大部分H2S和部分有機硫被吸收,然后送往后系統的壓縮工段。

2 本系統存在的問題

在運行過程中,硫膏逐漸積存在預脫硫塔填料內,造成塔內壓差上漲,系統助力增大,羅茨風機出口壓力、電流也隨著阻力增大而上漲,系統出口壓力下降,影響了系統的安全穩定運行。每年因此停車扒塔清洗填料4次,共停車60小時,影響了系統高負荷穩定運行,同時也對環境造成了一定程度的污染。

目前,國內合成氨工廠、甲醇廠、醋酸廠同類常壓脫硫裝置,也存在不同程度堵塔問題,各企業也在積極尋找解決塔堵的辦法,但效果并不明顯。

3 原因分析及改造措施

3.1 原因分析

3.1.1 機械性雜質堵塞:煙塵、浮游顆粒。由于儀表故障,工藝問題以及電暈極太臟問題使靜電除塵停車率較高。

3.1.2 硫堵:細小硫磺顆粒(懸浮硫)、粘硫,這是堵塞的最主要原因。

3.1.3 操作溫度的影響。當再生槽內溫度低于25℃時,在高PH值低釩濃度下的氧化析硫速度減慢,硫泡沫形成不穩定,且溫度低時又有利于溶液中懸浮硫的溶解,硫泡沫就更難形成,堵塞更易發生,并且溫度低時溶液的粘度隨著增大,堵塞將由下而上推進。

3.1.4 熔硫后補液不當,當環境溫度較高時,補液量的大小,對泡沫影響不太明顯。當到氣候比較冷時,補液溫度太低時,補液稍大時,泡沫消失較快,溶液中硫難以浮選。

3.1.5 鹽堵:從上塔堵塞物分析數據看,鹽堵也不可忽視。硫再生槽上層浮選出的硫泡沫經沉淀后進入熔硫釜,經蒸汽蒸煮后副產硫磺,蒸煮后清液由于經過加熱后的溶液組分發生了變化,進入系統后造成溶液粘度增大,且副鹽增多,形成塔堵。

3.1.6 設備缺陷

塔單位截面積的氣體流量:

36000/0.785*3.22*2=2250m3(正?!?500m3)

塔單位截面積的液體流量:310/0.785*3.22=38.75m3(正?!?0m3)

氣液比:36000/620=58

由以上數據顯示,塔單位截面積的液體流量明顯不足,駝峰式支撐板設計不合理,易于積存硫膏與碎填料造成塔內阻力大。

3.2 改造措施

3.2.1 溶液系統增加一臺硫泡沫壓濾機過濾硫膏

在溶液流程中增加到一臺硫泡沫壓濾機,在常溫條件下,利用真空過濾板過濾硫膏,過濾硫膏后的清液組分未發生任何變化,送往系統后不會形成鹽堵,解決了熔硫清液無法回系統的難題。

3.2.2 對氧化空氣裝置進行改造

根據對氧化再生空氣量的計算,氣量明顯不足,欠缺700m3/h,通過研究討論在現場近路設計一路壓縮空氣引入再生槽,作為補充空氣使用。

3.2.3 填料改型

本系統使用的填料為ф76聚丙烯階梯環H=18m、分三段。單塔填料總量為150m3。填料空隙小,使溶液在下落過程中很難帶走積聚在填料中的硫膏。長此下去,硫膏愈積愈多,形成塔堵。在不改變填料的比表面積、整體吸收面積的條件下對填料重新研制,以期實現提高溶液沖刷填料表面硫膏的能力。

對填料材質進行研究選材,選用不易于粘附硫膏的材質,達到硫膏難以在填料積聚,易于被栲膠溶液沖刷帶走,降低塔堵。

通過計算與對比,將原聚丙烯階梯環更換為聚丙烯扁環,尺寸由原先的∮76改為∮90。

4 填料支撐板改型

現預脫硫塔使用的填料支撐板為駝峰式。駝峰式塔盤兩駝峰之間谷底間隔分布降液孔,駝峰下部各80mm的坡面無任何孔,填料在谷底聚集,破碎的填料被沖刷到降液孔上造成堵塞,且析出的硫易在無孔部分聚集形成硫膏,造成液體偏流,塔阻力升高,并使溶液循環量降低,脫硫率下降。

通過對駝峰板的缺陷進行研究,設計出合理的柵板式填料支撐板更換原駝峰板。柵板式支撐板強度小于駝峰板,需在柵板下部增加緊固件進行加固。

5 結束語

通過此次常壓脫硫技術改造,總結出以下幾點:

5.1 影響預脫硫壓差上漲的原因是多方面的。其中清液回收不當;再生槽所需氧化空氣量不足;填料支撐板設計不合理;藥品添加過量都會影響到預脫硫塔壓差的控制。

5.2 通過對系統的改造,可大大延長預脫硫系統的運行周期。本項目的實施已經達到預期的目標:項目實施以后預脫硫塔穩定運行周期由原兩個月延長到八個月,系統基本上達到穩定運行狀態。

參考文獻

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作者簡介:任衍廣,男,38歲,山東省滕州市人,畢業于山東理工大學?,F為兗礦魯南化工有限公司CO制備車間技術員。

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