宋東輝 汪 貴 祁亞玲 胡 玲 董麗萍 杜通林
中國石油集團工程設計有限責任公司西南分公司,四川 成都 610041
近年來完成的多項包含分子篩脫水裝置的項目,從現場操作運行來看,存在著流程不優化、設備本體損壞、設備能耗高等問題。本文對工藝流程和設備的結構設計等方面做了改進和優化,并將其應用于土庫曼斯坦某天然氣處理廠工程的設計中。
由于H2S分子極性較強,分子篩在吸附脫水的同時吸附了天然氣中的部分H2S,造成H2S在分子篩中積累,再生初期的短時間內大量H2S進入再生系統中。若該股再生氣經增壓后返回到脫水裝置進口,則再生氣長期在分子篩脫水裝置中循環,會造成出裝置的產品天然氣中H2S含量超標,不能滿足相關的規范要求。同時,出分子篩脫水塔的富再生氣經再生氣冷卻器冷卻后溫度降低, H2S對設備及管線腐蝕加劇,長期運行會導致嚴重的后果[1]。存在潛在風險的部位見圖1。
1.2.1 H2S積累問題的解決方案
為解決H2S積累問題,對富再生氣的工藝流程進行了優化:
a) 當再生氣中的H2S含量超標時(即再生初期),富再生氣經再生氣壓縮機增壓后返回至上游脫硫脫碳裝置的進口,脫除富再生氣中的H2S。
b) 當再生氣中H2S含量正常時,富再生氣返回至脫水裝置進口。從以往工程改造情況看,通過此優化,既解決了干氣中H2S含量超標的問題,又減輕了H2S含量正常時脫硫脫碳裝置的負荷。
具體優化情況見圖2。
1.2.2 設備及管線腐蝕問題的解決方案
富再生氣中H2S在再生初期含量較高,經過再生氣冷卻器后,其含量及溫度均滿足H2S腐蝕條件。為此,在設備及管線的選材方面做了相應的研究和比較[2-3]:
a) 再生氣冷卻器后的管線選用20 G,抗HIC材料。
b) 再生氣分離器采用Q245R(正火板)。

圖1 存在潛在風險的部位示意圖

圖2 分子篩脫水裝置流程優化示意圖
c) 再生氣壓縮機的進氣條件中明確了H2S含量,供貨商根據條件選擇能夠滿足該氣質條件的材料。
通過以上選材措施能夠很好地避免H2S在富再生氣中的腐蝕問題。
再生氣分離器為易腐蝕設備。為避免或盡量減少富再生氣對其腐蝕,結構設計做了一定的優化,其進口設計為彎管結構,并在封頭處設置了防沖擋板[4-5],具體結構見圖3。

圖3 再生氣分離器防腐蝕設計細節圖
節能優化的設備主要為再生氣加熱爐。
2.2.1 常規加熱爐(純輻射式)
純輻射式加熱爐采用燃料氣直接對爐管加熱,火焰在爐膛中的輻射熱將再生氣加熱達到要求的再生溫度。該類型的加熱爐由于僅僅利用了火焰直接加熱的熱量,排煙溫度較高,效率較低,燃料氣用量大,能耗較高。同時,純輻射式加熱爐的體積較大,增加了施工的難度。
2.2.2 加熱爐結構的優化
除純輻射式加熱爐外,通常采用另外一種形式的加熱爐即輻射式+對流式加熱爐。輻射式+對流式加熱爐利用了高溫的煙氣。進入加熱爐的再生氣首先進入對流段通過煙氣對其預熱,對流段所承擔的負荷約為總負荷的30%,然后再進入輻射段完成加熱。對流室的增加,降低了排煙溫度,減少了熱損失,將加熱爐的效率從69%提高到78.3%,減小了爐子的尺寸和投資。有利于降低設備的長期運行成本,實現節能環保的目的。設備結構對比見圖4。

圖4 加熱爐結構對比圖
以往工程中出現過分子篩脫水塔底部支撐垮塌的情況。本項目對分子篩脫水塔的支撐結構設計綜合考慮了塔內件、分子篩及瓷球等填充物的重量因素,并考慮了極端情況的天然氣吸附壓降,經過強度計算后優化了支撐結構形式,增加了十字支撐結構,保證在極端工況時分子篩脫水塔不受損傷,為裝置的平穩運行起到了積極作用。結構優化前后對比見圖5~6。

圖5 優化前塔底結構圖

圖6 優化后塔底結構圖
通過對以前工程中出現的問題進行研究,在新的工程中著重對裝置的工藝流程和設備選型進行優化,使裝置的操作運行平穩,并大大降低裝置的能耗,達到節能環保的目的。
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