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100 kt/a蒽醌法過氧化氫裝置氫化塔改造總結

2014-07-11 02:24:24馬志銀安徽晉煤中能化工股份有限公司安徽臨泉236400
氮肥與合成氣 2014年9期
關鍵詞:設計

馬志銀 陳 山(安徽晉煤中能化工股份有限公司 安徽臨泉236400)

某公司的1套100 kt/a蒽醌法過氧化氫裝置開車過程中,因氫化反應控制欠佳,氫化、氧化反應中產生大量的降解物,造成系統多次被迫停車處理,系統流量只能控制在400 m3/h;后對氫化塔進行改造,增加了工藝控制手段。改造后,系統逐步恢復正常,流量提高到670 m3/h,日產過氧化氫(質量分數27.5%,下同)400 t。

1 存在的問題

該裝置設計產能100 kt/a過氧化氫,設計流量500 m3/h。在開車運行一段時間后,流量控制在550 m3/h左右,萃取塔經常出現液泛,系統流量被迫控制在400 m3/h以下;氫化液顏色發黑、氧化液顏色偏黑、氧化液中存在明顯的雞蛋黃似的降解物,氫效和氧效低,過氧化氫產品質量不合格。現場觀察,氫化上塔、中塔液體分布盤上方持液量大,料層較厚,系統增加負荷受到很大影響。

2 原因分析

(1)氫化塔上部氣液分布盤孔徑為Φ8.5 mm,設計流量應當可控制在500 m3/h,但氣液分布盤上方持液量大,以判斷液體分布盤孔徑小,通過的循環工作液液體總量少,工作液在催化劑層中流量小,存在偏流現象,部分氫化反應過度,造成氫化反應過程中大量產生降解物,進而影響到氧化反應,使氧化反應中同時產生大量的氧化降解物,破壞了工作液的工作體系,工作液黏度大,萃取液發生液泛。

(2)由于氫化下塔出口管在+2.00 m平面位置處,氫化液氣液分離器進料口在+6.00 m平面,在氫化下塔有部分已氫化的工作液浸泡在催化劑層中,使這部分工作液被再度氫化,氫化反應過度而產生大量氫化降解物。

3 孔徑核算

根據60 kt/a過氧化氫裝置氫化塔設計經驗核算(表1):60 kt/a過氧化氫裝置氫化塔塔徑Φ2 400 mm,設計工作液流量為190~240 m3/h,循環氫化液流量為20~130 m3/h,設計孔徑Φ8.5 mm。100 kt/a過氧化氫裝置氫化塔塔徑Φ3 500 mm,設計流量500 m3/h,循環氫化液流量130~250 m3/h,孔徑仍設計為Φ8.5 mm,孔徑偏小。

4 改造措施

(1)將氫化塔的上塔、中塔、下塔液體分布盤

表1 氫化塔氣液分布盤工藝參數比較

項 目 理論流量/(m3·h-1)孔徑/mm噴淋空速/h-1塔盤持液高度/mm最小值最大值理論流速/(m·s-1)最小值最大值 60 kt/a過氧化氫裝置2108.51 940400.885 89370 8.51 9401161.508 615 100 kt/a過氧化氫裝置改造前4648.54 212400.885 898048.54 2121161.508 615 100 kt/a過氧化氫裝置改造后65310.04 212400.885 891 11310.04 2121161.508 615

5 改造效果

氫化塔改造后,系統循環工作液流量已提高至670 m3/h,氫效7.2 g/L、氧效6.9 g/L、萃余0.09 g/L、有效蒽醌質量濃度140 g/L,工作液顏色恢復正常,工作液體系穩定,氧化工序基本無降解物產生,日產400 t過氧化氫。

通過科學計算,對過氧化氫裝置氫化塔進行合理改造,使100 kt/a過氧化氫裝置運行穩定,2013年累計生產過氧化氫145 kt,創造了可觀的經濟效益。

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