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Thaukyegat(2)電站混流式水輪機運行穩定性方案的研究

2014-07-08 02:17:26李子鳳
機械工程師 2014年10期

李子鳳

(東方電氣集團 東風電機有限公司,四川 樂山 614000)

0 引 言

混流式水輪機的重要指標之一——穩定性,其本質是機組能否保持長期、高效地運行。若該性能指標較好,則可在使用壽命內,減少檢修次數,提高發電的效率,最大程度地提升機組的使用率。然而,受電站現場條件的影響(如負荷較高、水力性能欠佳等),機組在運行中很難達到理論上所要求的連續穩定運轉,檢修的次數往往較多,且費時費力。因此,進一步完善機組的穩定性措施,對整機的性能具有重要的影響。本文以Thaukyegat(2)水電站為例,以電站的實際條件為依據,提出了相應的提高穩定性措施。

1 電站條件

1.1 電站基本參數

Thaukyegat(2)水電站位于緬甸境內,其壩址距Taungoo 城較近。電站總裝機容量120 MW,安裝3 臺單機容量40 MW 的混流式水輪機發電機組。由于電站裝機臺數少(3 臺)、保證出力小(為電站裝機容量的26.9%),電站的引水系統較長,沒有調壓井,只在電站引水管路的入口處設有一閘閥兼做調壓井,要求電站應盡可能通過日調節方式,在系統中承擔調峰負荷。部分電站基本參數如表1 所示(水輪機型號為HLA883-LJ-294)。

1.2 電站運行特點

如表1 所示:本電站水頭變幅大,其變幅接近巖灘、五強溪和皂市水電站,最大水頭與最小水頭的比值Hmax/Hmin=80.3/43.1=1.86、Hmax/Hr=80.3/65=1.23、Hmin/Hr=43.1/65=0.66,水輪機運行水頭范圍很寬。同時,從電站給出的加權因子(如表2 所示)可看出:水輪機在高水頭部分負荷區運行時間較長。

表1 電站基本參數

表2 電站加權因子

2 穩定性運行措施的提出

水輪機運行穩定性在混流式電站主要表現為軸系的擺度、頂蓋和導軸承的垂直和徑向振動、水輪機機坑內和尾水管進人門處的噪聲、機組出力擺動以及轉輪的裂紋等。特別是中、高比速混流式水輪機中的裂紋現象早已在世界各國屢見不鮮。因此針對道耶坎水電站水頭變幅大(最大水頭與最小水頭的比值高達1.86)、高水頭部分負荷區運行時間長的特點,我們在電站水輪機參數水平選擇、水輪機模型試驗研究到原型水輪機的設計等過程中,從各方面采取措施,以確保機組的安全、穩定運行,延長機組的使用壽命。

2.1 轉輪的選擇

該電站的轉輪模型擬選擇A883 模型。其最大使用水頭為89.2 m,對于本電站最大水頭為80.3 m(毛),其強度是足夠的。同時,本電站的轉輪上冠、下環和葉片都是采用抗汽蝕性能良好的ZG0Cr13Ni4Mo 材料,增加了轉輪其自身的性能。

2.2 轉輪模型流場分析

轉輪模型確定后,根據電站的實際運行情況,擬對模型的兩個工況下:1)=70.3 r/min(對應最大水頭Hmax=80.3 m);2)a0=24 mm、=94.5 r/min 時(對應最小水頭Hmin=43.1 m)轉輪的下環、中間流面和上冠的速度場進行計算。其仿真結果如圖1~圖6 所示。

圖1、圖3、圖5為在a0=16 mm=70.3 r/min 的結果,圖2、圖4、圖6 為a0=24 mm=94.5 r/min 的結果。從圖表中可以看出:在工況1 的時候,轉輪內部流動順暢,流態良好;而在工況2 時,卻已經出現了回流。

圖1 工況1 下環流態

圖2 工況2 下環流態

圖3 工況1 中環流態

圖4 工況2 中環流態

2.3 補氣措施的采取

由于混流式水輪機的轉輪葉片固定在上冠與下環之間,不可調節。在進行轉輪流道和葉片翼型水力設計時,主要考慮滿足水流在設計工況(最優效率工況)下具有良好的流動狀態。在偏離設計工況運行時,必然會產生尾水管渦帶。當偏離設計工況較遠時,還會產生轉輪葉片頭部的正、背面空化脫流和葉道渦。這些非穩定流態是引起水輪機水力振動的主要因素,是混流式水輪機的固有特性,不可消除。為此,我們在對該電站水輪機進行結構設計時采用了以下幾種補氣方式。

1)為消除尾水管渦帶,首先在發電機主軸的上端采用大軸中心孔自然補氣,設置了一個DN250 的真空破壞閥,其補氣量按水輪機額定流量的2%來考慮。其次在尾水管邊壁上也預留了補氣口。在尾水管的邊壁上設有一環形進氣腔,外接一根DN100 的進氣管,在進氣管的外端接DN100 的真空破壞閥,在錐管壁上對應環形腔的位置均勻地開了16-DN50 的進氣孔以便需要時使用。

2)在最大水頭Hmax=80.3 m(毛)時,其單位轉速為=70.3 r/min,其運行范圍在不補氣的情況下有可能會出現葉片頭部背面脫流。為預防萬一,我們在頂蓋上導葉后的位置設有6-DN20 的強迫補氣口,由6 根軟管引出,接至一根DN50 的環管上,再從環管上引出總管接至機坑里襯,以便外接補氣源。

圖5 工況1 上冠流態

圖6 工況2 上冠流態

3)在最小水頭Hmax=43.1 m(毛)=94.5 r/min 時,在不補氣的情況下,盡管從水輪機綜合特性曲線上沒有看到葉片頭部正面脫流線,且此工況運行的時間也非常少,但從此工況的速度場來看,已經出現了回流。為預防萬一,在頂蓋上對應轉輪上冠的位置設有2-DN32 的強迫補氣口,并分別引至機坑里襯,以便外接補氣源。同時考慮有壓氣源及其控制,當機組在高、低水頭極端狀態需要引用投入工作。同時也分別提供了6-DN20 和2-DN32 的塞子,如果機組在經過一定時間的運行,確認不需要強迫補氣,就把頂蓋上的補氣口堵塞住。

3 結 論

由于機組運行水頭變幅很大,同時負荷變化也較大,對機組的穩定運行來說本身就是一個巨大的考驗,而目前要開發一個完全適應該電站所有工況的轉輪很難,因此我們采取了各種補氣措施。與此同時,電站也應從引水系統、調速器的性能、合理選擇運行工況等手段盡可能地提高穩定性,共同來解決該機組運行的穩定性問題。

[1] 石清華,許巍巍,龔莉.低水頭混流式水輪機葉道渦引起的噪音及其消除[C]//.第十六次中國水電設備學術討論會論文集,2007:156-164.

[2] 宋文武.水利機械及工程設計[M].重慶:重慶大學出版社,2005.

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