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20t電爐鋼渣分離技術(shù)工藝探討

2014-07-02 21:19:51崔家冀
科技視界 2014年10期

崔家冀

【摘 要】隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越加激烈,20t電弧爐作為當(dāng)今煉鋼設(shè)備中逐步淘汰,如何最大限度的發(fā)揮其價(jià)值,作為小型電弧爐車(chē)間,只有進(jìn)行提高鋼的潔凈度最大限度的提高產(chǎn)品的含金量,本文主要闡述針對(duì)20t電爐系統(tǒng)實(shí)施鋼渣分離新技術(shù),有效降低鋼種[O]、P的含量,進(jìn)一步提高鋼水潔凈度。

【關(guān)鍵詞】鋼渣分離;EAF爐;中間包;蠟石磚;水口

0 前言

電爐冶煉氧化渣過(guò)多,限制了后期精煉,直接影響鋼水純潔度,影響生產(chǎn)周期的運(yùn)轉(zhuǎn),針對(duì)20噸電爐進(jìn)行工藝改進(jìn)提出了鋼渣分離技術(shù)。

1 技術(shù)

1.1 工藝流程

20t電爐系統(tǒng)流程為EAF+LF/VD+模鑄三聯(lián)式工藝,在此工藝流程基礎(chǔ)上出鋼過(guò)程增加一個(gè)中間包,進(jìn)行鋼渣分離處理,鋼水進(jìn)入精煉的鋼包內(nèi),分離的氧化渣進(jìn)行剝離回至EAF爐內(nèi)。

1.2 中間包及相關(guān)工裝的設(shè)置

鋼渣分離技術(shù)的核心問(wèn)題便是中間包的設(shè)置問(wèn)題,比如鋼包磚的選用影響到使用周期、水口的大小影響到分離過(guò)程的快慢以及安全性能等

1.2.1 中間包磚

為了提高中間包壽命,減少掛渣,留渣量,綜合考慮選用蠟石磚。

1)耐高溫性能好。蠟石磚耐火度可達(dá)1670℃以上,高溫荷重溫度也能達(dá)到1470℃;

2)砌筑整體性好。蠟石磚采用平砌法,有效減少每層磚的數(shù)量,提高磚的緊密度,同時(shí)由于蠟石磚采用合理的低溫?zé)晒に?,確保了制訂外形尺寸的致密度;

3)不沾渣。在高溫熔體作用下,磚表面生成半熔融狀態(tài)的高粘度、高硅質(zhì)玻璃體釉,厚度約1~2mm,封閉了磚表面氣孔,使得鋼、渣等熔體無(wú)法滲入體中。

4)較低的導(dǎo)熱性能??梢杂行岣弑匦Ч?,溫降較慢,提高熱利用率。

1.2.2 中間包水口

鋼渣分離過(guò)程就是中間包中的鋼水通過(guò)水口放流至LF爐工位的鋼包內(nèi),這個(gè)過(guò)程時(shí)間上要快,可以有效的減少溫降,從而要求水口規(guī)格必須大,但是同因?yàn)?0t鋼包的液壓站為便攜式,壓力一定情況下,水口的規(guī)程有所限制,目前方案有兩種①Φ60mm②Φ80mm。為了有效進(jìn)行對(duì)比,進(jìn)行了試驗(yàn),數(shù)據(jù)如表1。

1.2.3 工藝控制

1)通過(guò)對(duì)中間包和做包烘烤進(jìn)行溫度控制;

2)避免開(kāi)澆不暢進(jìn)行水口的烘烤,并且使用大口徑水口;

3)出鋼鋼水混沖過(guò)程進(jìn)行增碳,提高鋼水流動(dòng)性;

4)實(shí)施工藝前進(jìn)行液壓機(jī)構(gòu)和鋼包檢查和確認(rèn)工作。

1.3 統(tǒng)計(jì)

通過(guò)針對(duì)鋼渣分離新技術(shù)的采用Φ80mm水口進(jìn)行試生產(chǎn),進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)

1.3.1 鋼水溫降

放流過(guò)程的鋼水溫降,此溫降較為穩(wěn)定,其中最小值35℃,溫降基本保證在60℃左右,這是由于座包為常用普通鋼包,都是連續(xù)作業(yè)生產(chǎn),偶爾出現(xiàn)大幅度溫降產(chǎn)生,由于采用新鋼包導(dǎo)致,同時(shí)為了減少合金烘烤,采取在座包內(nèi)加入合金辦法,這也造成了鋼水溫度下降的一個(gè)因素。

1.3.2 精煉時(shí)間

溫降大了,升溫時(shí)間有所增加,前期升溫較以往多出10-20分鐘左右,但是通過(guò)數(shù)據(jù)分析觀察,一般鋼種完全可以控制在60min以?xún)?nèi),效果較為良好。

1.3.3 渣料用量

LF冶煉主要以造渣為主,由于倒包工藝實(shí)施,氧化渣減少,提高精煉效率。渣量需求降低,減少了精煉渣石灰的用量。

1.3.4 回P得控制

通過(guò)倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期還原導(dǎo)致的回P現(xiàn)象,數(shù)據(jù)如表3

2 總結(jié)

通過(guò)該工藝實(shí)施,不僅減少了鋼水下渣量,降低各種渣量使用,同時(shí)有效的減少了鋼水的初始全氧含量,減輕了LF爐精煉強(qiáng)度。

【參考文獻(xiàn)】

[1]王新華.純潔鋼冶金技術(shù)(學(xué)術(shù)報(bào)告)[R].北京科技大學(xué),2001.

[2]國(guó)外特殊鋼生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.

[3]朱建龍,等.短流程潔凈鋼冶煉理論與實(shí)踐[J].2002.

[責(zé)任編輯:曹明明]

【摘 要】隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越加激烈,20t電弧爐作為當(dāng)今煉鋼設(shè)備中逐步淘汰,如何最大限度的發(fā)揮其價(jià)值,作為小型電弧爐車(chē)間,只有進(jìn)行提高鋼的潔凈度最大限度的提高產(chǎn)品的含金量,本文主要闡述針對(duì)20t電爐系統(tǒng)實(shí)施鋼渣分離新技術(shù),有效降低鋼種[O]、P的含量,進(jìn)一步提高鋼水潔凈度。

【關(guān)鍵詞】鋼渣分離;EAF爐;中間包;蠟石磚;水口

0 前言

電爐冶煉氧化渣過(guò)多,限制了后期精煉,直接影響鋼水純潔度,影響生產(chǎn)周期的運(yùn)轉(zhuǎn),針對(duì)20噸電爐進(jìn)行工藝改進(jìn)提出了鋼渣分離技術(shù)。

1 技術(shù)

1.1 工藝流程

20t電爐系統(tǒng)流程為EAF+LF/VD+模鑄三聯(lián)式工藝,在此工藝流程基礎(chǔ)上出鋼過(guò)程增加一個(gè)中間包,進(jìn)行鋼渣分離處理,鋼水進(jìn)入精煉的鋼包內(nèi),分離的氧化渣進(jìn)行剝離回至EAF爐內(nèi)。

1.2 中間包及相關(guān)工裝的設(shè)置

鋼渣分離技術(shù)的核心問(wèn)題便是中間包的設(shè)置問(wèn)題,比如鋼包磚的選用影響到使用周期、水口的大小影響到分離過(guò)程的快慢以及安全性能等

1.2.1 中間包磚

為了提高中間包壽命,減少掛渣,留渣量,綜合考慮選用蠟石磚。

1)耐高溫性能好。蠟石磚耐火度可達(dá)1670℃以上,高溫荷重溫度也能達(dá)到1470℃;

2)砌筑整體性好。蠟石磚采用平砌法,有效減少每層磚的數(shù)量,提高磚的緊密度,同時(shí)由于蠟石磚采用合理的低溫?zé)晒に?,確保了制訂外形尺寸的致密度;

3)不沾渣。在高溫熔體作用下,磚表面生成半熔融狀態(tài)的高粘度、高硅質(zhì)玻璃體釉,厚度約1~2mm,封閉了磚表面氣孔,使得鋼、渣等熔體無(wú)法滲入體中。

4)較低的導(dǎo)熱性能??梢杂行岣弑匦Ч?,溫降較慢,提高熱利用率。

1.2.2 中間包水口

鋼渣分離過(guò)程就是中間包中的鋼水通過(guò)水口放流至LF爐工位的鋼包內(nèi),這個(gè)過(guò)程時(shí)間上要快,可以有效的減少溫降,從而要求水口規(guī)格必須大,但是同因?yàn)?0t鋼包的液壓站為便攜式,壓力一定情況下,水口的規(guī)程有所限制,目前方案有兩種①Φ60mm②Φ80mm。為了有效進(jìn)行對(duì)比,進(jìn)行了試驗(yàn),數(shù)據(jù)如表1。

1.2.3 工藝控制

1)通過(guò)對(duì)中間包和做包烘烤進(jìn)行溫度控制;

2)避免開(kāi)澆不暢進(jìn)行水口的烘烤,并且使用大口徑水口;

3)出鋼鋼水混沖過(guò)程進(jìn)行增碳,提高鋼水流動(dòng)性;

4)實(shí)施工藝前進(jìn)行液壓機(jī)構(gòu)和鋼包檢查和確認(rèn)工作。

1.3 統(tǒng)計(jì)

通過(guò)針對(duì)鋼渣分離新技術(shù)的采用Φ80mm水口進(jìn)行試生產(chǎn),進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)

1.3.1 鋼水溫降

放流過(guò)程的鋼水溫降,此溫降較為穩(wěn)定,其中最小值35℃,溫降基本保證在60℃左右,這是由于座包為常用普通鋼包,都是連續(xù)作業(yè)生產(chǎn),偶爾出現(xiàn)大幅度溫降產(chǎn)生,由于采用新鋼包導(dǎo)致,同時(shí)為了減少合金烘烤,采取在座包內(nèi)加入合金辦法,這也造成了鋼水溫度下降的一個(gè)因素。

1.3.2 精煉時(shí)間

溫降大了,升溫時(shí)間有所增加,前期升溫較以往多出10-20分鐘左右,但是通過(guò)數(shù)據(jù)分析觀察,一般鋼種完全可以控制在60min以?xún)?nèi),效果較為良好。

1.3.3 渣料用量

LF冶煉主要以造渣為主,由于倒包工藝實(shí)施,氧化渣減少,提高精煉效率。渣量需求降低,減少了精煉渣石灰的用量。

1.3.4 回P得控制

通過(guò)倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期還原導(dǎo)致的回P現(xiàn)象,數(shù)據(jù)如表3

2 總結(jié)

通過(guò)該工藝實(shí)施,不僅減少了鋼水下渣量,降低各種渣量使用,同時(shí)有效的減少了鋼水的初始全氧含量,減輕了LF爐精煉強(qiáng)度。

【參考文獻(xiàn)】

[1]王新華.純潔鋼冶金技術(shù)(學(xué)術(shù)報(bào)告)[R].北京科技大學(xué),2001.

[2]國(guó)外特殊鋼生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.

[3]朱建龍,等.短流程潔凈鋼冶煉理論與實(shí)踐[J].2002.

[責(zé)任編輯:曹明明]

【摘 要】隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越加激烈,20t電弧爐作為當(dāng)今煉鋼設(shè)備中逐步淘汰,如何最大限度的發(fā)揮其價(jià)值,作為小型電弧爐車(chē)間,只有進(jìn)行提高鋼的潔凈度最大限度的提高產(chǎn)品的含金量,本文主要闡述針對(duì)20t電爐系統(tǒng)實(shí)施鋼渣分離新技術(shù),有效降低鋼種[O]、P的含量,進(jìn)一步提高鋼水潔凈度。

【關(guān)鍵詞】鋼渣分離;EAF爐;中間包;蠟石磚;水口

0 前言

電爐冶煉氧化渣過(guò)多,限制了后期精煉,直接影響鋼水純潔度,影響生產(chǎn)周期的運(yùn)轉(zhuǎn),針對(duì)20噸電爐進(jìn)行工藝改進(jìn)提出了鋼渣分離技術(shù)。

1 技術(shù)

1.1 工藝流程

20t電爐系統(tǒng)流程為EAF+LF/VD+模鑄三聯(lián)式工藝,在此工藝流程基礎(chǔ)上出鋼過(guò)程增加一個(gè)中間包,進(jìn)行鋼渣分離處理,鋼水進(jìn)入精煉的鋼包內(nèi),分離的氧化渣進(jìn)行剝離回至EAF爐內(nèi)。

1.2 中間包及相關(guān)工裝的設(shè)置

鋼渣分離技術(shù)的核心問(wèn)題便是中間包的設(shè)置問(wèn)題,比如鋼包磚的選用影響到使用周期、水口的大小影響到分離過(guò)程的快慢以及安全性能等

1.2.1 中間包磚

為了提高中間包壽命,減少掛渣,留渣量,綜合考慮選用蠟石磚。

1)耐高溫性能好。蠟石磚耐火度可達(dá)1670℃以上,高溫荷重溫度也能達(dá)到1470℃;

2)砌筑整體性好。蠟石磚采用平砌法,有效減少每層磚的數(shù)量,提高磚的緊密度,同時(shí)由于蠟石磚采用合理的低溫?zé)晒に?,確保了制訂外形尺寸的致密度;

3)不沾渣。在高溫熔體作用下,磚表面生成半熔融狀態(tài)的高粘度、高硅質(zhì)玻璃體釉,厚度約1~2mm,封閉了磚表面氣孔,使得鋼、渣等熔體無(wú)法滲入體中。

4)較低的導(dǎo)熱性能。可以有效提高保溫效果,溫降較慢,提高熱利用率。

1.2.2 中間包水口

鋼渣分離過(guò)程就是中間包中的鋼水通過(guò)水口放流至LF爐工位的鋼包內(nèi),這個(gè)過(guò)程時(shí)間上要快,可以有效的減少溫降,從而要求水口規(guī)格必須大,但是同因?yàn)?0t鋼包的液壓站為便攜式,壓力一定情況下,水口的規(guī)程有所限制,目前方案有兩種①Φ60mm②Φ80mm。為了有效進(jìn)行對(duì)比,進(jìn)行了試驗(yàn),數(shù)據(jù)如表1。

1.2.3 工藝控制

1)通過(guò)對(duì)中間包和做包烘烤進(jìn)行溫度控制;

2)避免開(kāi)澆不暢進(jìn)行水口的烘烤,并且使用大口徑水口;

3)出鋼鋼水混沖過(guò)程進(jìn)行增碳,提高鋼水流動(dòng)性;

4)實(shí)施工藝前進(jìn)行液壓機(jī)構(gòu)和鋼包檢查和確認(rèn)工作。

1.3 統(tǒng)計(jì)

通過(guò)針對(duì)鋼渣分離新技術(shù)的采用Φ80mm水口進(jìn)行試生產(chǎn),進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)

1.3.1 鋼水溫降

放流過(guò)程的鋼水溫降,此溫降較為穩(wěn)定,其中最小值35℃,溫降基本保證在60℃左右,這是由于座包為常用普通鋼包,都是連續(xù)作業(yè)生產(chǎn),偶爾出現(xiàn)大幅度溫降產(chǎn)生,由于采用新鋼包導(dǎo)致,同時(shí)為了減少合金烘烤,采取在座包內(nèi)加入合金辦法,這也造成了鋼水溫度下降的一個(gè)因素。

1.3.2 精煉時(shí)間

溫降大了,升溫時(shí)間有所增加,前期升溫較以往多出10-20分鐘左右,但是通過(guò)數(shù)據(jù)分析觀察,一般鋼種完全可以控制在60min以?xún)?nèi),效果較為良好。

1.3.3 渣料用量

LF冶煉主要以造渣為主,由于倒包工藝實(shí)施,氧化渣減少,提高精煉效率。渣量需求降低,減少了精煉渣石灰的用量。

1.3.4 回P得控制

通過(guò)倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期還原導(dǎo)致的回P現(xiàn)象,數(shù)據(jù)如表3

2 總結(jié)

通過(guò)該工藝實(shí)施,不僅減少了鋼水下渣量,降低各種渣量使用,同時(shí)有效的減少了鋼水的初始全氧含量,減輕了LF爐精煉強(qiáng)度。

【參考文獻(xiàn)】

[1]王新華.純潔鋼冶金技術(shù)(學(xué)術(shù)報(bào)告)[R].北京科技大學(xué),2001.

[2]國(guó)外特殊鋼生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.

[3]朱建龍,等.短流程潔凈鋼冶煉理論與實(shí)踐[J].2002.

[責(zé)任編輯:曹明明]

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