俞學升
(寶鋼集團八一鋼鐵有限公司,烏魯木齊830022)
精軋機錐箱聯軸器的保護罩結構優化
俞學升
(寶鋼集團八一鋼鐵有限公司,烏魯木齊830022)
針對機組精軋機錐箱聯軸器因保護罩設計缺陷,造成聯軸器點檢維護難度較大的問題,提出了結構優化方案并予以實施,極大地提高了設備點檢效率,使聯軸器運行處于受控狀態,對同行具有良好的借鑒作用。
精軋機錐箱聯軸器;保護罩;設計缺陷;結構優化
八鋼新高線機組于2009年7月投產,設計產能為60萬t/a。精軋機共有10臺錐箱,呈奇、偶2列分布,共安裝10套聯軸器,聯軸器采用錐箱潤滑油管供油(油膜軸承油美孚威格力525)。每套聯軸器配有1套保護罩,保護罩起到密封潤滑油和安全保護的作用。因圖1所示保護罩由鋼制材料全封閉制作完成,故不拆除保護罩,根本無法檢查聯軸器螺栓的聯接情況,如果發生螺栓脫落、斷裂,以及聯軸器齒形折斷事故,將會造成較大設備事故,僅2011年11月——2012年10月一年里,發生此類設備事故4起,處理事故累計時間為37 h。這些事故的發生,不僅給生產帶來了很大影響,而且顯著增加了維護強度。針對以上問題,對保護罩進行結構優化很有必要。

圖1 結構優化前的保護罩
保護罩由鋼制材料全封閉制作完成,由于保護罩呈封閉狀,如果要檢查保護罩內聯軸器螺栓聯接和供油狀況,須拆除保護罩。開展此項工作最少耗時2 h,且不能保證恢復安裝保護罩時的密封效果。因此,精軋錐箱聯軸器的點檢工作極難開展,點檢效率極低,不能實時掌控設備運行狀態。
為充分利用原保護罩,降低改造費用,我們對原保護罩進行了結構優化改進如圖2所示,具體如下:1)在原保護罩上蓋上開槽(280 mm×60 mm)。2)為防止焊接過程中原保護罩變形,在原保護罩上蓋焊接底板(Δ=10 mm,螺栓連接部位鉆孔、攻絲),安裝有機玻璃,利用壓板進行固定。

圖2 結構優化后的保護罩
保護罩結構優化的實施效果如表1。

表1 保護罩結構優化前后的對比
通過以上改進,在檢查聯軸器運行狀態時,只需通過有機玻璃即可檢查,10 min即可檢查完畢,發現隱患及時處理,極大地提高了設備點檢效率和設備運轉率,降低了設備事故,使設備運行處于受控狀態。
(編輯啟 迪)
TG 333
B
1002-2333(2014)05-0265-01
俞學升(1979—),男,工程師,主要從事機械設備的管理工作。
2013-12-31