肖正娟
(四川鴻艦重型機械制造有限責任公司,四川攀枝花617063)
φ950軋機壓下傳動裝置離合器問題分析與改造
肖正娟
(四川鴻艦重型機械制造有限責任公司,四川攀枝花617063)
軌梁廠φ950可逆式軋機的壓下裝置電磁離合器在使用時故障率較高,制約了正常生產運行。文中詳細分析了出現故障的原因及如何排除故障。改造后的離合器裝置運行平穩、生產率及產品質量提高,降低了能耗及維修成本,取得了顯著的經濟效益。
壓下裝置;離合器;改造
φ950可逆式軋機是軌梁廠軋制釩鈦重軌的重要設備,其壓下裝置用于調整軋輥在機架中的相對位置,以保證要求的壓下量,從而獲得需要的輥縫和給定的壓下量。在軋制過程中,由于現有電磁離合器故障率較高,容易連接失效,嚴重制約了正常生產,從而影響了釩鈦重軌的質量。
改造前,φ950軋機壓下傳動裝置電機功率為250kW,額定轉速1 488 r/min,實際使用轉速約為350 r/min;釩鈦重軌軋制現場環境溫度較高且粉塵大、振動大,工況惡劣。軋機為24 h工作制,動作頻繁。由于設備老化,現兩臺減速機蝸桿軸中心線存在偏差約2 mm,且無法調整。
改造前的離合器裝置如圖1所示,它由連接軸1和電磁離合器2組成。電磁離合器2靠線圈的通斷電來控制其自身的合離,從而帶動連接軸1的旋轉和停止。由于電磁離合器許用轉矩較低,安裝時要求兩臺壓下電機同軸度及端面平行度很高,安裝找正非常困難,且軋制現場粉塵較大,容易粘連在離合器內部,導致離合器摩擦扭力大為降低,離合器的靈敏度變差,其壽命較短,故障率高,主要表現為:

圖1 改造前的離合器裝置
1)離合器主動部分與從動部分軸之間的同軸度要求高,而現場實際安裝在一側帶鼓形齒式聯軸器的連接軸上,由于軸向無法固定,存在浮動,造成連接軸旋轉時甩動較大,離合器存在軸向竄動,容易連接失效,無法適應實際工作狀況。
2)離合器的軸向竄動,致使主動部分與從動部分在長期重力作用下嚴重變形,造成離合器在需打開時,出現打開不到位甚至打不開的故障。
3)原電磁離合器斷電后,離合部件存在剩磁,無法在短時間內再次工作,不能滿足軋機頻繁操作的工況條件。
4)重軌軋制現場金屬粉塵較多,容易粘連在離合器內部,使摩擦扭力大大降低,離合器的靈敏度變差,摩擦片磨損加快。
改造后的離合器裝置如圖2所示,主要由連接軸1、軸承座2、帶自潤滑球軸承的底座3、液壓缸4、ZWS290離合器5、撥爪6、固定座7和SBE接近開關8等部分組成。

圖2 改造后的離合器裝置
工作原理:液壓缸4在液壓系統的驅動下,推動撥爪6在離合器5的離合齒上滑移,從而控制離合器的連接和切離:離合器連接時就帶動連接軸1旋轉,離合器切離時連接軸1停止。
采用SBE接近開關8來限制撥爪6的行程,從而很好地控制離合器上離合齒的連接或切離位置,實現了離合器迅速、準確的連接與切離功能。具體改造方案如下:
1)針對原來使用的電磁離合器故障率高,容易連接失效的問題,經過研究,其它形式的離合器很難滿足現場工況的使用要求,而且改動量較大。參照軌梁廠萬能線采用的德國FLENDER公司的ZWS型離合器聯軸器,使用情況良好,工況基本相同。由于其特殊的定心設計,以及采用的鼓形齒,具有承載能力高、傳動效率高、箱體振動小、密封性好和互換性高等優點,能夠較好地滿足現有使用要求,而且最大允許軸心對中偏差值達到2.9 mm。根據φ950軋機現有設備情況,離合器選型為ZWS290型,并根據現有設備進行了結構上的調整。具體實施方案、離合器結構型式及主要參數見圖2、圖3和表1。

圖3 ZWS290離合器

表1 ZWS290型離合器主要參數
2)針對連接軸在旋轉時甩動較大,造成離合器軸向竄動、容易連接失效的問題,在連接軸上增加了帶自潤滑球軸承(型號HS34126NR)的固定軸承座2,用來對連接軸進行支撐,有效地改善了連接軸旋轉時的甩動,減少了對離合器離合齒的沖擊和磨損,離合器的軸向竄動明顯減少。
3)離合器的驅動方式由原來的電力驅動改為液壓缸驅動,液壓缸4(型號SN806 50/28X30)推動撥爪6在離合齒上滑移,從而來控制離合器的連接和切離。接近開關8限制了撥爪6的行程,實現了離合齒在滑移時定位更加精準。
4)原有設備其余部分均不需改動,以便于對生產影響最小。
改造后的離合器裝置安裝在φ950軋機壓下裝置上,經過數年運行,連接軸在工作中未出現明顯甩動,離合器滑移平穩,連接可靠,未出現失效故障,改進效果明顯。具體表現如下:
1)離合器在液壓系統驅動的撥爪作用下,鎖定牢靠,解決了軸向竄動問題,動作時離合齒滑移自如,長期工作未出現連接失效的問題。離合器裝置改造后使用至今狀態良好,延長了離合器的使用壽命,大大降低了更換周期。
2)連接軸在軸承座自潤滑球軸承中旋轉,平衡性高,轉動平穩,很好地杜絕了運行中的甩動問題,同時也減少了甩動對離合器的沖擊和磨損。
3)采用液壓驅動代替電磁驅動,具有以下優點:(1)快速響應好,調整精度高。尤其是有很大的加速度潛在能力。在頻率響應、位置分辨率等諸方面都大大優于電磁驅動。表2給出了液壓驅動與電磁驅動動態特性方面的比較。(2)采用了標準液壓元件,簡化了機械結構,減少了設備故障率。(3)比電磁驅動運行穩定。(4)液壓驅動徹底解決了電磁驅動不能在短時間內頻繁操作、不適應工況的問題。

表2 液壓驅動與電磁驅動動態特性比較
4)釩鈦重軌質量提高。設備調整好后狀態穩定,重軌尺寸控制良好,產品質量明顯好轉,廢品率大大降低。
軌梁廠φ950軋機壓下傳動裝置離合器的改造效果顯著,目前軌梁廠采用該方案已經順利投入生產,運行情況良好,設備運行率大大提高,重軌尺寸控制精度大幅改善。
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(編輯:啟 迪)
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1002-2333(2014)04-0243-02
肖正娟(1984-),女,助理工程師,從事機械設備的設計工作。
2014-01-22