徐子棟(中國石化揚子石油化工有限公司烯烴廠 江蘇 南京 210048)
作為石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的核心,乙烯裝置是能源消耗的大戶,理應承擔重要的節(jié)能責任。在乙烯能耗構成中,蒸汽消耗是僅次于燃料消耗的重要組成部分,約占總能耗的15%。乙烯裝置所使用的蒸汽等級多、數(shù)量大,蒸汽系統(tǒng)的穩(wěn)定和平衡直接影響著裝置能耗的高低。其中,超高壓蒸汽(SS)作為蒸汽系統(tǒng)中壓力和溫度等級最高的部分,一方面承擔著驅(qū)動裝置核心動設備的責任,另一方面通過減溫減壓器維持蒸汽系統(tǒng)各級管網(wǎng)的穩(wěn)定運行。其發(fā)生裝置為水汽輔鍋和裂解爐廢鍋。由于裂解爐自產(chǎn)SS的熱源為裝置余熱,所以優(yōu)化裂解爐自產(chǎn)SS系統(tǒng)對于整個乙烯裝置的節(jié)能降耗都有著重要意義。
揚子石化公司烯烴廠乙烯裝置共有14臺裂解爐,型號分別為:SRT-Ⅰ、GK-Ⅵ、CBL-Ⅵ、SRT-Ⅳ、SL-Ⅱ。通常情況下,安排3臺裂解爐投用氣相原料,8裂解爐投用液相原料。超高壓蒸汽由各臺裂解爐的廢熱鍋爐系統(tǒng)發(fā)生,并在裂解爐對流段內(nèi)過熱后并入管網(wǎng)。2011年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,所有裂解爐的總發(fā)氣量為設計值的83.6%。
裂解爐投料負荷決定了裂解爐整體熱負荷的大小,進而影響自產(chǎn)SS量。以裂解爐BA1105(SL-Ⅱ型)的運行數(shù)據(jù)為例,可以看出投料量與自產(chǎn)SS量的關系(圖1)。

圖1 裂解爐BA1105投料量對自產(chǎn)超高壓蒸汽量的影響
受到原料供應、市場需求和裝置狀態(tài)等多種因素的影響,在線運行的裂解爐負荷難以達到設計值。對各臺裂解爐在線運行的負荷情況進行統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),液相進料爐負荷一般為設計值的87%左右,而氣相進料爐的負荷不到設計值的70%。
裂解爐SS發(fā)生系統(tǒng)中使用的高壓調(diào)節(jié)閥主要有:鍋爐給水調(diào)節(jié)閥、汽包間斷排污閥、超高壓蒸汽放空閥以及蒸汽減溫器閥,這類閥門運行環(huán)境為高溫、高壓、大差壓。由于工藝介質(zhì)流經(jīng)閥體時流速較快,在運行過程中易發(fā)生汽蝕、沖刷、振動等現(xiàn)象,在閥門頻繁開關以及小開度操作時上述現(xiàn)象尤為明顯。對某時段內(nèi)各裂解爐發(fā)氣、排污和高壓閥門狀態(tài)進行了統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)高壓閥門內(nèi)漏特別是汽包間斷排污閥的內(nèi)漏是致使裂解爐排污量升高的主要原因,而較高的排污量會嚴重影響超高壓蒸汽的發(fā)生。
隨著廢熱鍋爐運行時間的延長,SS發(fā)汽量不可避免地降低。根據(jù)統(tǒng)計,裂解爐運行末期的發(fā)氣量比初期減少約10%,尤其是SL-Ⅱ型爐(BA1102至BA1105)的廢鍋發(fā)汽量更是減少了20%左右。
廢熱鍋爐長期運行后結(jié)焦會直接降低SS發(fā)生量。目前,廢熱鍋爐的清焦有兩種方式:水力清焦和在線燒焦。將清焦后廢熱鍋爐的發(fā)氣效率與設計值以及歷史最優(yōu)值進行比對,發(fā)現(xiàn)廢熱鍋爐清焦質(zhì)量較差可使發(fā)氣量最多減少20%。
先后實施煉油廠液相丙烷、芳烴廠歧化干氣和乙烯裝置自產(chǎn)丙烷引入裝置作裂解原料的改造項目,從而使兩臺氣相原料爐(BA107、BA108)的負荷由不足70%提高到80%以上,SS發(fā)汽量增加約15.5t/h。
建立汽包排污狀況日報表,細化特殊調(diào)節(jié)閥操作規(guī)程,同時科學制定閥門檢修或調(diào)校周期,加強高壓閥門內(nèi)漏判斷方法的培訓。對于部分壓差較大的閥門設置上游手動閥,通過調(diào)整上游閥開度避免調(diào)節(jié)閥的過度沖刷。
建立長運行周期廢熱鍋爐監(jiān)控臺賬,制作水力清焦驗收卡片和在線燒焦操作卡片。實施后,廢熱鍋爐上線初始溫度平均降低10℃,部分裂解爐的初始發(fā)氣量達到歷史最高值。
針對乙烯裝置裂解爐自產(chǎn)超高壓蒸汽量偏低的問題,進行了一系列排查和分析,采取了一些切實可行的技術和管理措施。經(jīng)過一段時間的觀察,裂解爐超高壓蒸汽的發(fā)生量得到了明顯的提高,裝置能耗進一步降低,運行管理水平也得到了提升。