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連續重整裝置解決銨鹽問題淺析

2014-06-09 11:05:50姜冶中海石油舟山石化有限公司運行四部
化工管理 2014年23期

姜冶(中海石油舟山石化有限公司 運行四部)

公司80萬噸/年連續重整裝置由預加氫單元、重整單元、再生單元和余熱鍋爐四部分組成,重整反應器和再生單元采用的是美國UOP三代工藝技術。該裝置自2008年5月開工成功至2010年5月,經歷了兩年的安全生產周期并圓滿完成生產任務,不僅滿足了餾分油加氫裝置所需的氫氣,同時為25萬噸/年芳烴抽提裝置提供原料,還副產高辛烷值C5和液化石油氣。但由于原油氮含量變化的特點,裝置生產也出現了一些問題,比如長期運轉中出現壓縮機入口濾網堵塞、生成油分餾塔(脫戊烷塔)分離效果降低等問題,對公司的正常生產造成了一定的影響。針對這些問題,部門采取多項措施,及時解決了問題并取得了良好的成效。

一、背景

連續重整裝置由外購化工輕油和加氫石腦油混合作為原料,其中外購油組分比較穩定,本公司的加氫石腦油的組分和雜質含量變化,尤其是芳烴潛含量和硫、氮含量這幾項重要指標的變化較大。原料油進入裝置后,先經預處理單元與氫氣混合在305℃的溫度、2.4MPa的壓力和RS-30催化劑的作用下脫除S、N、O、Cl及金屬雜質從而滿足重整催化劑PS-VI的進料要求。

二、工況說明與分析

1.C3201和C3202低壓缸入口過濾網銨鹽堵塞

(1)壓縮機入口流量緩慢降低,低壓缸入口溫度逐漸上升,一返一閥門不斷開大;壓縮機正常投用轉速串級控制時,壓縮機轉數變化幅度較大,對機組的正常運轉產生不利影響,并且不能很好的控制V3201壓力,造成再生系統不穩定,頻繁出現再生停車現象,增大催化劑的損耗并且降低了催化劑的壽命。

(2)自開工初期,部門領導和技術人員研究,其主要原因是芳烴潛含量較低,重整進料中小于0.7ppm的氮含量,雖然對生產足夠氫氣和抽提進料沒有影響,但是這些氮會經反應生成NH3,與催化劑攜帶的Cl生成的HCl結合生成銨鹽,造成C3201和C3202低壓缸入口過濾網堵塞,壓縮機運行工況不穩定,需要重整裝置停工處理,嚴重影響裝置的正常運行。

2.生成油分餾塔脫戊烷塔(T3401)分餾效果變差

(1)塔頂溫度和壓力受塔底溫度變化影響波動較大,回流量變化不能控制塔頂溫度,且塔頂產品中C6+組分含量逐漸上升,不僅使產品高辛烷值C5不合格,而且送至抽提裝置的脫戊烷油組分偏重,對抽提裝置操作帶來不便的同時,降低了C6、C7芳烴組分的收率,即降低了苯和甲苯的產量,造成公司效益的損失。

(2)根據T3401參數的變化情況分析,造成T3401分餾效果差的主要原因是塔盤結鹽,使塔內氣液相接觸不充分,傳質換熱效果下降,塔頂輕組分和塔底重組分不能夠按照設計分離徹底,也就使塔頂塔底產品都不理想。

三、解決方法

1.壓縮機入口通蒸汽

為了能夠短期緩解C3201和C3202低壓缸入口結鹽現象對裝置正常生產的影響,經公司生產領導批準,在C3202低壓缸入口引細管線,裝小流量孔板,對壓縮機入口過濾器進行引霧化蒸汽吹掃操作。依據銨鹽溶于水的原理,經過幾個小時的蒸汽霧化吹掃操作,從壓縮機的各項運行參數可以參考看出,過濾器上堵塞的部分銨鹽能夠溶于蒸汽被氫氣帶出,至下游設備被脫出。

2.T3401水洗

為解決脫戊烷塔(T3401)塔盤結鹽的問題,使塔頂和塔底產品符合下游進料要求,從進料換熱器入口在線引除鹽水進塔,注水量由標定好的注水泵控制,依據銨鹽溶于水的原理,使塔盤上堵塞的銨鹽溶于水被脫出,起到清洗塔盤的作用,恢復T3401分餾效果,從而使抽提進料組分穩定和高辛烷值C5產品合格。注水時間根據化驗分析Cl離子和銨離子的量和塔的工況決定。洗塔前后T3401各參數變化見表。

表格 T3401參數

由表看出,通過對塔盤的水洗,T3401的各操作參數與裝置運行初期已經基本相同,產品質量也有很大提升。

結論

1.經過引蒸汽吹掃壓縮機入口過濾網的操作,達到了緩解壓縮機入口流量不斷減少造成機組運行不穩定的目的,避免了循環氫壓縮機和重整增壓機的停工檢修操作,為裝置長周期運轉爭取了時間;

2.對T3401洗塔操作,將塔盤上的結鹽溶解帶出,使塔恢復正常運行狀態,產出合格,為下游裝置平穩運行打下基礎,同時為公司增加了高利潤產品,獲得了更大的經濟效益。

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