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淺析高效蒸發(fā)工藝在阜冶尾渣技改項目中應用

2014-06-05 06:42:38王春海
新疆有色金屬 2014年1期
關鍵詞:設備系統(tǒng)

王春海

(新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 阜康 831500)

淺析高效蒸發(fā)工藝在阜冶尾渣技改項目中應用

王春海

(新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 阜康 831500)

通過對蒸發(fā)結晶系統(tǒng)進行技術改造及高效蒸發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)實踐的摸索,本文對高效蒸發(fā)系統(tǒng)與原系統(tǒng)進行了對比分析和總結,展現(xiàn)了現(xiàn)代化設備的生產(chǎn)優(yōu)勢。

真空式蒸發(fā) 自動化系統(tǒng) 濃縮 鎳銅分離 比重 連續(xù)冷卻結晶

阜康冶煉廠銅系統(tǒng)工藝流程采用:鎳系統(tǒng)尾渣氧化焙燒;焙砂連續(xù)常壓浸出;浸出液調(diào)配;調(diào)配液不溶陽極電積。

通過以上四工序產(chǎn)出合格陰極銅。在浸出過程中焙砂45%的鎳、25%的鐵進入浸出液,隨著生產(chǎn)的進行雜質(zhì)含量不斷積累。陰極銅的生產(chǎn)要求溶液含鎳低于20 g/L、鐵低于2 g/L。為了維持電解液中鎳鐵含量在較低的范圍內(nèi),就必須對電解液進行凈化,以保證電極過程的正常進行。

1 蒸發(fā)結晶系統(tǒng)生產(chǎn)的原理及作用

⑴通過對抽取的溶液進行加溫,達到一定的溫度,溶液中的水分開始不斷蒸發(fā),溶液體積變小,溶液的金屬濃度不斷提高;根據(jù)銅、鎳、鐵在同一溫度和酸度下溶解度不同的性質(zhì)將銅與鎳、鐵進行分離;從而達到凈化的目的。

⑵溶液濃縮后,金屬粒子濃度不斷增大,這時如果降低溫度,溶液中硫酸銅會很快結晶析出,而鎳、鐵還是以離子狀態(tài)存在于溶液中,通過對冷卻溶液過濾即可達到銅鎳分離的目的。

⑶結晶過程:結晶是分兩步進行的,首先是晶核的形成過程,其次是晶體的形成過程。晶核的形成過程與成長和熱溶液的溫度及冷卻強度、物料在冷卻器里的停留時間、攪拌速度及雜質(zhì)含量等因素有關。當晶核慢慢長大后,由于攪拌的作用下晶核與溶液中的粒子發(fā)生碰撞,使得晶核慢慢長大變成硫酸銅晶體,就完成了結晶過程。

其實質(zhì)在與利用硫酸銅在不同溫度、不同酸度條件下溶解度不同特性進行生產(chǎn)。銅離子和酸濃度高時,硫酸銅結晶率高;冷卻結晶溫度低,結晶母液含銅低,結晶率也高,但結晶溫度過低有析出硫酸鎳的可能。所以一次結晶終點溫度控制在25~30℃,二次結晶終點溫度應不低與30℃,以防硫酸鎳共同析出。特別是當溶液含鎳高時,硫酸銅結晶終點溫度應控制得更高一些。

目前銅體系中Ni含量20~40 g/L、Fe含量3~5 g/L,用于蒸發(fā)的溶液為浸出壓濾液Cu 70~90 g/L、Ni30~40 g/L、Fe 3~5 g/L、H2SO450~70 g/L。而使用含酸過高溶液,易造成設備腐蝕而嚴重影響正常生產(chǎn)的進行。

2 生產(chǎn)工藝

2.1 技改前蒸發(fā)結晶生產(chǎn)工藝

蒸發(fā)結晶工藝流程采用兩段開放式直接濃縮法,蒸汽壓力0.4MPa,溶液沸騰溫度97~98℃,單槽比重達到1 400~1 450 kg/m3放入結晶槽內(nèi)。結晶溫度低于30℃時利用離心機進行硫酸銅生產(chǎn),經(jīng)二次蒸發(fā)結晶產(chǎn)生的母液鎳離子與原液比富集1.7倍。二次母液打入凈化工段或外送,硫酸銅結晶經(jīng)重溶后進入體系補充銅離子濃度。

圖1 直接濃縮法(老系統(tǒng))

2.2 技改后蒸發(fā)結晶生產(chǎn)工藝

技改后蒸發(fā)結晶生產(chǎn)工藝采用兩段負壓真空式蒸發(fā)釜,低壓蒸汽,蒸汽溫度100℃,釜壓-60 kPa,釜內(nèi)溶液溫度65℃即可沸騰蒸發(fā)。利用水力噴射泵的高速液流使釜內(nèi)產(chǎn)生負壓并帶走冷凝水。當釜內(nèi)溶液達到設定比重1 400~1 450 kg/m3時自動出液至結晶槽并補充新液,保持釜內(nèi)比重。連續(xù)出液至結晶槽,多級結晶槽逐步降溫至30℃~25℃,用氣動隔膜泵泵入帶式過濾機進行液固分離,一次母液再進行二次蒸發(fā)結晶。最終產(chǎn)生的二次母液含鎳離子達到原液的1.7倍以上,銅離子低于40 g/L。二次母液送凈化系統(tǒng)或外車間消耗,以達到降低體系含鎳的效果。

圖2 高效蒸發(fā)工藝(技改后)

3 蒸發(fā)結晶系統(tǒng)的改進及應用

阜康冶煉廠新進板式換熱全自動蒸發(fā)系統(tǒng)設備兩套,配套使用2臺真空泵、2臺帶式過濾機,11臺結晶槽及軟水系統(tǒng)蒸汽減壓設備,建冷熱水循環(huán)槽等配套設備設施與2010年完成技改投入使用。試生產(chǎn)過程中遇到許多問題,經(jīng)不斷探索研究、改進,逐步地解決了生產(chǎn)中遇到的難題,使生產(chǎn)指標達到設計要求。

3.1 應用效果

3.1.1 調(diào)試使用中存在的問題

⑴噴射泵噴射使高效蒸發(fā)釜釜內(nèi)產(chǎn)生負壓,負壓上升釜內(nèi)進水。

⑵冷熱水槽水位不平衡,經(jīng)常被打空或冒槽蒸發(fā)被迫中斷。

⑶蒸發(fā)過程中釜內(nèi)溫度升高報警,蒸發(fā)被迫中斷。

⑷蒸發(fā)入液流量小、蒸發(fā)比重上不去、帶式過濾機吸濾無結晶或結晶少。

3.1.2 原因分析

⑴噴射泵下液管長度及熱水槽液位高度影響釜內(nèi)負壓的上升與保持。當釜內(nèi)負壓高于噴射水壓時就會將水吸入釜中。

⑵冷熱水泵流量不平衡,冷水槽至熱水槽溢流不暢導致冷水槽經(jīng)常冒槽,熱水槽水位不足壓差降低不能正常蒸發(fā)。

⑶蒸發(fā)過程中蒸汽壓力、溫度過高而導致超溫報警,溫度過高對現(xiàn)選用設備腐蝕嚴重不利正常生產(chǎn)。導致這一現(xiàn)象主要因為蒸汽減溫減壓設備出現(xiàn)故障,壓力過高或軟化水噴淋降溫效果不佳。

⑷蒸發(fā)入液流量小、蒸發(fā)比重上不去、結晶少或無結晶主要有幾方面原因造成:板式換熱效率低或結晶終點溫度過高未形成結晶。

3.1.3 整改措施

⑴加長噴射泵下液管長度,降低熱水槽溢流液位提高壓差。

⑵增加冷熱水槽溢流能力加裝溢流管,定期檢查冷熱水槽循環(huán)板式換熱是否有堵塞現(xiàn)象。

⑶檢查減壓設備、軟水降溫設備是否運轉正常,軟水管路上加裝過濾網(wǎng)以杜絕噴頭堵塞。

⑷加強軟水制備質(zhì)量,提高蒸汽質(zhì)量,及時清洗結垢,增加換熱效率;增加結晶槽數(shù)量,降低循環(huán)冷卻水溫度。

表1 新老系統(tǒng)指標對比

4 結論

從上述分析可以看出,隨著科學技術的進步,選用先進的自動化設備投入運行以來,其系統(tǒng)穩(wěn)定,設備運行安全可靠;實現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn),極大地提高了生產(chǎn)能力;采用低壓蒸汽及負壓蒸發(fā),達到增效降耗的目的。運用自動化儀表集中控制,實現(xiàn)異地操作設備和監(jiān)視運行狀態(tài)的功能,做到了減人增效的目的。實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的自動監(jiān)控,提高了勞動生產(chǎn)率,降低了工作人員的勞動強度。實踐證明,阜康冶煉廠蒸發(fā)結晶系統(tǒng)積極進行技術改造,科學合理的選用自動化板式換熱蒸發(fā)系統(tǒng)并投入生產(chǎn),是安全、可靠和經(jīng)濟適用的,具有一定的推廣價值。并在生產(chǎn)實踐中獲得了寶貴的經(jīng)驗,為今后濕法冶煉廠設計、技改和建設積累了經(jīng)驗。

[1]朱祖澤.賀家齊.現(xiàn)代銅冶金學.2003.

[2]楊顯萬,丘定番.濕法冶金.2007.

收稿:2014-02-07

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