999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

天鐵熱軋降低轉爐噴濺工藝優化實踐

2014-05-16 06:08:44
天津冶金 2014年3期

楊 梅

(天津天鐵冶金集團熱軋廠,河北涉縣 056404)

天鐵熱軋降低轉爐噴濺工藝優化實踐

楊 梅

(天津天鐵冶金集團熱軋廠,河北涉縣 056404)

針對天鐵熱軋轉爐冶煉過程中常見的噴濺現象,結合熱軋工藝實際,對噴濺產生原因、時間以及類型進行了分析,提出了相應的改進優化措施。通過制定冶煉前期快速升溫槍位操作法,優化爐料結構和渣料加入時間控制及槍位的控制,有效遏制了噴濺現象,鋼鐵消耗和成本指標下降,取得了較好的經濟效益。

轉爐;噴濺;槍位;工藝;優化

1 引言

天鐵集團熱軋板公司現有2座180t轉爐,自2007年投產以來,轉爐噴濺在吹煉過程中經常發生,尤其是在熱軋來鐵成分波動大、鐵溫低情況下噴濺問題更為明顯,直接影響鋼鐵料消耗及成本指標,對轉爐生產順行及設備均帶來安全隱患。

本文通過深入分析噴濺產生原因,采取了針對性地改進工藝措施,通過制定冶煉前期快速升溫槍位操作法,優化爐料結構和渣料加入時間控制及槍位的控制,有效遏制了噴濺現象,鋼鐵消耗得到大幅下降,成本指標得到下降,取得了較好的經濟效益。

2 噴濺現象及危害

通常把隨爐氣攜走、從爐口溢出或噴出爐渣與金屬的現象稱為噴濺。天鐵熱軋煉鋼將吹煉以開吹5 min為界,5 min以后流出爐口并且噴出物占整個爐帽2/3的情況視為噴濺。在一般情況下,噴濺造成金屬損失在0.5%~5%左右,大噴濺時損失的鋼鐵料消耗更高,能達到10%以上,嚴重影響了煉鋼成本指標,同時噴濺對設備、環境和生產安全等帶來以下幾點危害性:

噴濺時大部分爐渣和金屬噴出爐口,散落平臺和軌道,加大了勞動強度,嚴重時甚至會發生爆炸事故,將爐帽掀出,危及人身及設備安全。

噴濺物中帶有大量金屬,造成金屬損失增大,增加了鋼鐵料消耗及生產成本。

噴濺時會產生大量煙塵,對環境造成污染。

發生噴濺后使爐渣減少,降低了去除磷、硫的效果,同時造成爐內熱量的大量流失。另外,因噴濺鋼水量會發生變化,不利于轉爐冶煉的穩定操作。

3 原因分析

噴濺的根本原因是碳氧的不均衡反應,瞬間產生大量的CO氣體,將金屬和熔渣噴出爐外。

3.1 噴濺主要發生時期

通過對冶煉過程分析,從產生時間上看,噴濺主要發生在3個時期。

3.1.1 冶煉前期

此時爐溫低,而碳氧反應的溫度一般在1 550℃,碳-氧反應滯后,當Si、Mn反應結束后溫度還達不到1 550℃,而此時渣中已經積聚了大量的(FeO)%。當熔池溫度達到碳-氧反應所需要的溫度時,瞬間產生大量的CO氣體,從而造成噴濺。

3.1.2 冶煉中期

爐溫較高,此時發生噴濺有兩種:長時間過高槍位操作造成渣中(FeO)%積累過多;返干后過度調整造成噴濺。

3.1.3 冶煉后期

此時鋼液成分和溫度均勻,應準確控制終點并穩定火焰,終點適時降槍,降槍過早熔池碳含量還較高,碳的氧化速度猛增,也會發生大噴。

3.2 噴濺產生的原因

通常轉爐常見噴濺類型主要分為爆發性噴濺、泡沫性噴濺和金屬噴濺。

3.2.1 爆發性噴濺

熔池內碳氧反應發展不均衡,瞬間產生大量的CO氣體,這是爆發性噴濺發生的根本原因。

碳氧反應:[C]+(FeO)={CO}+[Fe] 是吸熱反應,正常情況下,碳均勻氧化,生成的CO氣體均勻排出,不會產生大的噴濺。碳在激烈氧化時,對溫度的變化非常敏感,由于操作上的原因使熔池驟然冷卻,溫度下降,從而抑制了正在迅速進行的碳氧反應,供入的氧氣生成了大量(FeO),并開始積聚。一旦熔池溫度升高到一定程度(一般在1 470℃以上),TFe積聚到20%以上時,碳氧反應以更猛烈的速度重新進行,瞬間排出大量具有巨大能量的CO氣體,從爐口奪路而出,同時,還挾帶著大量的鋼水和熔渣,造成較大的噴濺。例如,二批料加得不合適而帶來的大噴濺就是這種原因造成的。

3.2.2 泡沫性噴濺產生的原因

當鐵水成分中Si、P含量較高時,渣中產生的SiO2、P2O5含量也相對高,隨之渣量增加,同時熔渣TFe含量較高,表面張力降低,熔渣泡沫太多,CO氣體不易通暢排出,使得渣層厚度增加,嚴重時會漲到爐口。碳氧反應沖擊力不大也可能推動熔渣及金屬從爐口噴出形成噴濺。泡沫渣能夠很好地覆蓋在熔池液面上,阻礙氣體的排出,所以當渣量很大時或爐容比小的轉爐冶煉時,發生較大噴濺的可能性會大些。

3.2.3 金屬噴濺產生的原因

渣中TFe過低,熔渣流動性不好,氧氣流直接接觸金屬液面,因碳氧反應生成的CO氣體排出時,帶動金屬液滴飛出爐外,從而形成金屬噴濺。金屬噴濺又叫做返干性噴濺,其產生原因與爆發性噴濺相反。如果長時間低槍位操作、第二批料過早加入、急于降槍脫碳均有可能發生金屬噴濺。

4 優化熱軋煉鋼生產實踐

鐵水成分波動較大,Si含量波動范圍在0.15%~1.85%,Mn含量波動范圍為0.09%~0.85%,P、S含量的波動范圍也較大,見表1。

表1 天鐵熱軋鐵水成分變化范圍

熱軋煉鋼轉爐受外圍條件影響(鐵水條件不穩定、廢鋼不足、鐵溫低等),加上操作水平不標準等因素,導致在冶煉過程中出現前中后期不同程度的噴濺,雖然經過多次改進,但效果不明顯,統計結果顯示現噴濺率在45%左右,給鋼鐵料消耗及現場安全生產帶來諸多弊端。

針對熱軋來鐵成分波動大、鐵溫低的特點,結合煉鋼設備工藝特點制定冶煉前期快速升溫槍位操作法,目的是控制噴濺、穩定操作、降低鐵耗。

4.1 硅<0.30%

吹煉前期低槍位1.6 m快速升溫,著火穩定后立即加入氧化鐵皮、污泥球,80s(吹氧量450Nm3)加入頭批量白云石全部加入、白灰加3/4,低槍位快速升溫至270s左右(吹氧量2 400Nm3)同時參考煤氣回收CO濃度,逐步緩槍至2 100~2 200m化渣,待前期渣化好,390s左右(吹氧量3 800Nm3),根據化渣效果逐步跟槍至基本槍位1.8 m左右。

吹煉中期根據升溫效果批次加入燒結礦等冷料,加料后宜采用小幅上下竄槍操作,有利于保持化渣效果和脫磷,硅低TSC測試易早進行有利于后期終點操作控制,測試前根據渣況緩槍至2 100m左右,測試開始后及時跟槍,測試結束及時緩槍,過程測試碳控制在0.45%左右。

吹煉后期根據冶煉鋼種、TSC結果和火焰判斷,調整槍位,及時跟槍至1.6 m,拉碳時間保證30s以上,把握拉碳時機,保證碳、溫一次命中,見圖1。

圖1 硅<0.30%槍位控制操作法

4.2 硅>0.65%,錳>0.30%

硅高、錳高操作要提高廢鋼比,以壓槍為主,頭批料白云石2/3,白灰1/2,二批料要提前開始,每批次白灰700~800kg,白云石300~400kg方式加入,如火焰不穩,應及時小幅緩槍,同時配加灰料,槍位盡量控制在1.9 m以下,火穩定要及時跟槍(鐵溫低的爐次CO含量升至15%后要及時緩槍,防止爆發噴鐵)。中期低槍位操作批次加入燒結礦等冷料控制熔池溫度。吹氧量6000Nm3左右注意適當提前降低槍位0.05~0.1 m,控制后期噴濺,見圖2。

圖2 硅>0.65%,錳>0.30%槍位控制操作圖

4.3 0.30<Si<0.65

吹煉前期:采用1.6 m低槍位升溫操作,頭批料白云石2/3,白灰2/3,鐵皮、污泥球1/2,開吹著火穩定后立即加入氧化鐵皮、污泥球,升溫過程結合CO含量和爐口渣況把握緩槍時機。當CO含量升至10%時,緩槍0.1 m結合爐口渣況配加200~300kg灰料,當CO含量升至20%,緩槍0.1 m配加300~400kg灰料,CO 升至 30%時配加 300~400kg灰料,同時緩槍0.1 m,槍位保持在1.9 m左右(如爐口流渣嚴重,則及時緩槍至高槍位2.1 m左右,待火焰穩定再跟槍。當CO快升至40%左右,爐口火焰穩定,逐步跟槍至基本槍位1.75 m左右。

吹煉中期:根據升溫效果批次加入燒結礦等冷料,吹氧量6000Nm3左右注意適當提前降低槍位0.05~0.1 m,控制后期噴濺。測試前300~400kg氧量緩槍至2.0m左右強化化渣效果對脫磷有利,過程TSC開始后及時跟槍。過程測試溫度控制在1 570~1 610℃,碳控制在0.45左右。

吹煉后期:TSC測試后為保證脫磷效果,緩槍至2.0m左右同時配加500~800kg燒結礦,根據冶煉鋼種、TSC結果和火焰判斷,調整槍位,及時跟槍至1.5 m,拉碳時間保證30s以上,把握拉碳時機,保證碳、溫一次命中,見圖3。

圖3 0.30<Si<0.65槍位控制操作圖

5 實施效果

5.1 實施前后噴濺率對比

2013年度各月轉爐平均噴濺率見表2。

表2 2013年度各月轉爐噴濺率

5.2 實施前后鋼鐵料消耗對比

2013年度各月鋼鐵料消耗情況見表3。

由表1、表2可見,自4月份改進操作工藝以后,轉爐噴濺率穩步下降,5~8月份平均噴濺率都控制在了25%左右,控制效果明顯。同時,鋼鐵料消耗也呈逐月下降趨勢。

5.3 效益計算

5.3.1 按噴濺率降低計算

自改進操作工藝后,轉爐噴濺率由年初的45%左右降低到了25%,根據此數據,按照年產量250萬t計算:

表3 2013年度各月鋼鐵料消耗

月產量:2 500000/12=200000萬 t,

月產爐數:200000/190=1052爐(平均每爐出鋼量 190t),

月降低噴濺爐數:1052×(45%-25%)=211爐,每爐按吹損量計算約噴濺3 t,1個月減少噴濺量為211×3=633 t,鐵水價格按 2 797 元/t計算,1 個月可節約成本633×2797=177.1萬元。

5.3.2 按鋼鐵料降低計算

由最初1071 kg/t,連續3個月穩定在1064 kg/t,每降低1 kg/t按2元計算效益,月產量按25萬t計算,月可節約:

效益測算=2 元/kg×(1071-1064)kg/t×25 萬 t=350萬元

6 結束語

通過對熱軋轉爐煉鋼過程中噴濺現象的原因分析,找出有效應對措施,采取快速升溫操作法,轉爐噴濺現象得到了有效遏制,鋼鐵料消耗也進一步降低,成本指標的控制也取得了較好的效果。

Practice of Converter Splashing Reducing Process Optimization at Tiantie Hot Rolling

YANG Mei

(Hot Rolling Plant,Tianjin Tiantie Metallurgical Group Co.,Ltd.,She County,Hebei Province056404,China)

Aiming at common splashing during converter melting at Tiantie Hot Rolling Plant,the author analyzes the reason,time and types of splashing in combination with the practice of hot rolling process and puts forward relevant improvement and optimization measures.Splashing is effectively curbed by formulating fast temperature rise lance position operation approach at the early phase of melting,optimizing burden structure and controlling over slag builder adding time and lance position.The consumption of iron and steel material and cost indices go down and good economic benefit obtained.

converter;splashing;lance position;process;optimization

10.3969/j.issn.1006-110X.2014.03.002

2014-01-10

2014-02-03

楊梅(1982—),女,工程師,主要從事冶金技術管理工作。

主站蜘蛛池模板: 一级一级一片免费| 手机精品福利在线观看| 成人免费一区二区三区| 国产探花在线视频| 亚洲欧美自拍视频| AV无码国产在线看岛国岛| 日韩东京热无码人妻| 欧美日韩在线成人| 全部无卡免费的毛片在线看| 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美a在线看| 中文字幕人妻av一区二区| a级毛片免费播放| 欧美在线伊人| 天天躁狠狠躁| 久草网视频在线| 久久 午夜福利 张柏芝| 亚洲视频欧美不卡| h网址在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产高清色视频免费看的网址| 久久久精品国产SM调教网站| 国产女人在线视频| 天堂va亚洲va欧美va国产| 天天视频在线91频| 91蜜芽尤物福利在线观看| 激情无码视频在线看| 欧美国产三级| 亚洲日韩AV无码精品| 亚洲人成网址| 国产传媒一区二区三区四区五区| 一级毛片在线播放免费观看| 精品三级网站| 国产成人精品三级| 久久精品人人做人人| 日韩成人午夜| 亚洲第一视频区| 中文字幕66页| 亚洲三级电影在线播放| 亚洲区欧美区| 91国语视频| 亚洲午夜国产片在线观看| 国产成人禁片在线观看| 日韩欧美一区在线观看| 在线观看免费黄色网址| 国产精品尤物铁牛tv| 色妞www精品视频一级下载| 欧美精品不卡| 亚洲精品麻豆| 精品人妻无码中字系列| 91精品国产福利| 国产无码网站在线观看| 亚洲欧美自拍中文| 免费观看无遮挡www的小视频| 亚洲精品制服丝袜二区| 欧美特级AAAAAA视频免费观看| 日韩国产 在线| 国产日韩精品欧美一区灰| a毛片免费在线观看| 四虎在线观看视频高清无码 | 久久情精品国产品免费| 极品国产一区二区三区| 亚洲精品国产精品乱码不卞| 中国特黄美女一级视频| 久青草网站| 国内精品伊人久久久久7777人| 97色伦色在线综合视频| 亚洲人成网7777777国产| 亚洲国产精品日韩av专区| 国产精品成人免费视频99| 国产另类视频| 午夜电影在线观看国产1区| 国产精品久久久久久影院| 国产超碰在线观看| 蜜桃臀无码内射一区二区三区| 国产亚洲欧美日本一二三本道| 日韩精品一区二区三区大桥未久| 国产精品成人啪精品视频| 国产第四页| 久草性视频| 久久毛片网| 亚洲视频一区在线|