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氯吸附技術在1.0Mt/a連續重整裝置上的應用及其改造

2014-05-14 10:33:10
石油煉制與化工 2014年6期
關鍵詞:催化劑系統

孫 建 國

(中國石化天津分公司,天津300271)

中國石化天津分公司(天津分公司)1.0Mt/a連續重整裝置由中國石化洛陽工程公司總承包,2009年12月投產,以直餾重石腦油、蒸汽裂解汽油抽余油、加氫裂化重石腦油為原料,生產苯、甲苯、混合二甲苯及高辛烷值汽油調合組分。該裝置采用國外第三代超低壓連續重整工藝成套專利技術,再生放空氣體中氯化物的脫除采用ChlorsorbTM氯吸附系統,采用中國石化石油化工科學研究院(簡稱石科院)開發的高選擇性低積炭速率PS-Ⅵ催化劑[1]。然而在裝置實際運轉中發現,ChlorsorbTM氯吸附技術對PS-Ⅵ重整催化劑性能影響較大,為此,在2012年8月大檢修時,采用石科院開發的固體脫氯技術對ChlorsorbTM氯吸附系統進行了改造。本文主要介紹ChlorsorbTM氯吸附技術及固體脫氯技術,并對比兩種脫氯技術對催化劑性能的影響。

1 ChlorsorbTM氯吸附技術特點及運轉情況

1.1 技術特點

連續重整催化劑再生放空氣體中含有氯化物,為了使再生放空氣體達到環保要求,減少環境污染,在以前的技術中設置了再生放空氣體堿洗系統,以便除去再生放空氣體中的氯化物等。然而在實際運轉過程中,很多采用堿洗系統的裝置出現了腐蝕和堵塞等問題,影響了裝置的安全平穩運轉。針對這種情況,國外公司開發了ChlorsorbTM氯吸附技術。該技術的核心是利用重整催化劑作為吸附劑,吸附再生放空氣體中的氯化物。ChlorsorbTM氯吸附技術利用了催化劑在低溫比高溫具有更強持氯能力的特點,使高溫燒焦區催化劑上脫附的氯化物在低溫ChlorsorbTM吸附區催化劑上重新吸附,從而達到氯回收的目的。

1.2 催化劑再生及ChlorsorbTM氯吸附流程

天津分公司1.0Mt/a連續重整裝置再生器和ChlorsorbTM氯吸附工藝流程見圖1和圖2。由圖1和圖2可見,催化劑再生的主要流程是催化劑首先經過分離區、預熱區和氯吸附區后進入再生器,在再生器中,催化劑一次經過燒焦區、氧氯化區和焙燒區,再進入到下一個流程。ChlorsorbTM氯吸附工藝中催化劑和放空氣體的主要流程為:來自分離料斗分離區的待生催化劑,經來自除塵風機出口的一股氣體預熱后,向下流動進入ChlorsorbTM氯吸附區;再生器頂部的放空氣首先被再生冷卻器風機出口的空氣冷卻,然后向上流動進入ChlorsorbTM氯吸附區,與預熱后的催化劑充分接觸,使再生放空氣體中的氯化物盡可能吸附到催化劑上,經過氯吸附后的再生放空氣直接排入大氣,吸氯后的催化劑流入再生器,進行后續的再生燒焦等。

圖1 1.0Mt/a連續重整裝置再生器流程

1.3 氯吸附效果

為了較好地實現重整催化劑的“金屬功能”和“酸性功能”的匹配,要求催化劑上含有一定量的氯。然而在反應過程和再生過程均會造成催化劑上的氯流失,其中再生放空氣體中的氯流失貢獻了再生過程中氯流失的絕大部分。為了彌補重整催化劑的氯流失,催化劑再生系統的氧氯化過程需連續注氯,維持重整催化劑的反應活性。

在實際操作中,氯吸附系統受再生放空氣中氯化物含量、水含量、燒焦溫度、注氯量、吸附區溫度等因素的影響。2010年5月至2010年11月,對ChlorsorbTM氯吸附前后再生放空氣體中氯含量的變化進行測定,結果見表1。從表1可以看出,再生放空氣體在經過ChlorsorbTM氯吸附前,氯質量分數在1 100~1 825μg/g之間,經過ChlorsorbTM氯吸附區的PS-Ⅵ催化劑吸附后,氯質量分數在7.4~18.0μg/g之間,脫氯率達到了98.7%~99.4%,高于該技術專利商的保證值(97%),說明PS-Ⅵ催化劑具有良好的氯吸附性能。

表1 ChlorsorbTM氯吸附前后再生放空氣體中氯含量變化

2010年6月至2011年6月,對ChlorsorbTM氯吸附前后PS-Ⅵ催化劑上氯含量進行測定,結果見表2。從表2可以看出,經過ChlorsorbTM氯吸附后,PS-Ⅵ催化劑的氯含量增加0.07~0.18百分點,注氯量(氯注入量(kg/h)與催化劑循環量(kg/h)的比率)為0.026%~0.065%。相對于采用再生放空氣體堿洗技術時的0.08%~0.15%注氯量,使用ChlorsorbTM氯吸附系統后,再生放空氣體中的氯得到有效回收,減少了氯化物的排放。

圖2 1.0Mt/a連續重整裝置ChlorsorbTM氯吸附工藝流程

表2 ChlorsorbTM氯吸附前后催化劑氯含量變化

1.4 ChlorsorbTM氯吸附系統對重整催化劑比表面積的影響

為了考察ChlorsorbTM氯吸附系統對催化劑的影響,2009年12月至2011年5月對PS-Ⅵ催化劑的比表面積進行跟蹤分析,結果見表3。從表3可以看出,隨著工業運轉周期的增加,催化劑的比表面積迅速降低,催化劑運轉周期達到130次時,催化劑的比表面積從新鮮劑的195m2/g下降至152 m2/g,下降速率很快,主要原因是催化劑在吸附氯化物的同時也吸附了水,在燒焦過程中催化劑處于高溫、高水蒸氣含量狀態,導致催化劑比表面積快速下降。通過分析測定再生循環氣中水質量分數超過115 000μg/g,氯吸附區出口溫度較低處有水析出。催化劑的比表面積是決定催化劑壽命的主要因素之一,催化劑比表面積的下降會使催化劑持氯能力下降,不僅會導致裝置腐蝕等問題,同時也導致催化劑性能下降,壽命縮短。

表3 重整催化劑比表面積的變化

1.5 ChlorsorbTM氯吸附技術對裝置的其它影響

裝置開工后,催化劑再生系統多處出現腐蝕,腐蝕部位主要集中在再生循環氣回路、氯吸附區系統。主要表現為:①ChlorsorbTM投用初期,因再生系統水含量高,催化劑粉塵在氯吸附區內結塊,造成分離料斗至再生器的8根催化劑輸送線中的3根堵塞,再生器被迫停工卸劑,對輸送管線進行疏通;②再生循環氣回路管線、氯吸附區系統熱電偶多處被腐蝕;③ChlorsorbTM投用后系統水含量高,催化劑粉塵在再生氧分儀內部采樣線內積聚堵塞,每隔3個月左右就會出現氧分儀指示不準的情況,需在再生系統冷停工后對氧分儀內部采樣線進行清理。

2 采用固體脫氯技術對ChlorsorbTM氯吸附系統進行改造

盡管相對于堿洗技術,ChlorsorbTM氯吸附技術省去了尾氣堿洗系統,減少了廢堿液的處理,也降低了氯的注入量,從環保角度看是十分有利的。但是,卻產生了催化劑比表面積的下降加快、壽命縮短及設備腐蝕等問題。為此,在2012年8月大檢修時,采用石科院開發的固體脫氯技術對ChlorsorbTM氯吸附系統進行了改造。

2.1 改造后的流程

主要改造內容為:切除ChlorsorbTM氯吸附系統(即再生放空氣體不再經過ChlorsorbTM氯吸附區),新增2個脫氯罐,脫氯罐中裝填石科院開發的GL-1型專用固體脫氯劑[2-3]。改造后固體脫氯工藝流程見圖3。從圖3可以看出,來自再生器的再生尾氣直接進入脫氯罐,在脫氯罐內酸性氣體與固體脫氯劑充分接觸,兩罐可并聯或串聯操作,單個脫氯罐的脫氯劑裝填量為16.5t。為了防止低溫氯腐蝕,該系統將原有氯吸附區入口斷開后加盲蓋,同時將吸附區出口斷開后加盲蓋,新增管線進行連接后,利舊原有流程排至大氣,脫氯劑定期更換。

圖3 改造后固體脫氯工藝流程

2.2 改造前后效果對比

投用固體脫氯罐后的主要操作條件和脫氯效果見表4。由表4可見,脫氯罐出口溫度一直維持在160~170℃,而且在高水、高氯含量情況下脫氯劑未發生板結、粉化;脫氯罐出口再生放空尾氣中氯質量分數降低到2μg/g以下,與ChlorsorbTM氯吸附技術相比,氯含量降低了72%~88%,吸附效果更優。

表4 投用固體脫氯罐后的主要操作條件和脫氯效果

投用固體脫氯技術后,停用了氯吸附系統的2臺換熱器,裝置能耗降低,根據設計值,節約的蒸汽折合人民幣約16萬元/a,裝置腐蝕情況得到明顯改善,再生系統運行更加平穩,大大減少了非計劃停工次數。

改造前后PS-Ⅵ催化劑的比表面積與再生周期的關系見圖4。由圖4可見,盡管采用固體脫氯技術后,催化劑的比表面積依然隨著再生周期數的增加而逐漸下降,但下降趨勢明顯減緩。通過計算可知,使用ChlorsorbTM氯吸附技術時,從2009年12月至2010年9月,PS-Ⅵ催化劑的比表面積由195m2/g下降到161m2/g,下降了17.43%,平均每個月下降1.94百分點;采用固體脫氯技術改造后,從2012年10月至2013年8月,PS-Ⅵ催化劑比表面積由195m2/g下降到174m2/g,下降了10.8%,平均每個月下降1.08百分點。固體脫氯技術的采用大大延長了PS-Ⅵ催化劑的使用壽命。

圖4 固體脫氯與ChlorsorbTM氯吸附技術對催化劑比表面積的影響

3 結 論

(1)ChlorsorbTM氯吸附技術的應用效果達到了設計要求,使注氯量顯著下降,減少了裝置的氯排放。

(2)采用ChlorsorbTM氯吸附技術時,再生循環氣中水含量大幅度增加,加快了催化劑比表面積的下降速率,使催化劑壽命縮短;再生煙氣中水含量高,導致再生系統部分管線堵塞、設備腐蝕嚴重等問題。

(3)采用固體脫氯技術對ChlorsorbTM氯吸附系統進行技術改造后,再生裝置運行平穩,再生放空尾氣中氯質量分數降低到2μg/g以下;PS-Ⅵ催化劑的比表面積下降趨勢明顯減緩,大幅度延長了催化劑使用壽命。

(4)采用固體脫氯技術進行改造后,催化劑再生裝置的能耗降低,裝置腐蝕情況得到明顯改善。

[1]馬愛增.連續重整裝置設計參數研究[J].石油煉制與化工,2013,44(6):64-69

[2]張秋平.催化重整過程中的脫氯工藝技術[J].石油煉制與化工,2012,42(3):25-28

[3]時寶琦,張秋平,馬愛增.GL-1脫氯劑在連續重整裝置放空煙氣脫氯中的應用[J].石油煉制與化工,2012,43(3):79-82

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