王 丹,郭金濤,張文成,丁慶玉
(1.中國石油石油化工研究院大慶化工研究中心,黑龍江 大慶163714;2.大慶石化工程有限公司)
近幾年,隨著環保法規的日益嚴格,柴油質量升級的步伐也不斷加快,我國目前實施的是國Ⅲ排放標準,要求柴油中硫質量分數小于350μg/g;我國將于2015年1月在全國范圍內實施國Ⅳ排放標準,要求柴油中硫質量分數小于50μg/g;2018年1月實施國Ⅴ排放標準,要求柴油中硫質量分數小于10μg/g。
柴油餾分中所含硫化物可分為非噻吩類硫化物和噻吩類硫化物。非噻吩類硫化物的沸點較低,可通過直接脫硫路徑進行加氫脫硫,比較容易脫除。噻吩類硫化物中包含噻吩、二苯并噻吩及烷基苯并噻吩,噻吩類硫化物中硫原子上孤對電子與芳香環上π鍵共軛,結構穩定,不易脫除,尤其是二苯并噻吩及其衍生物的加氫脫硫活性較低,需通過先加氫后脫硫的間接脫硫路徑進行。如4,6-二甲基二苯并噻吩具有空間位阻結構,最難脫除。本課題組研究發現,以中國石油大慶石化分公司(簡稱大慶石化)催化裂化柴油為原料,當加氫柴油中硫質量分數小于350μg/g時,剩余硫化物為少量苯并噻吩、二苯并噻吩及其衍生物;當加氫柴油中硫質量分數小于50μg/g時,剩余硫化物為二苯并噻吩及其衍生物;當加氫柴油中硫質量分數小于10μg/g時,剩余硫化物僅為4,6-二甲基二苯并噻吩。說明生產超低硫清潔柴油的難點是具有空間位阻結構的4,6-二甲基二苯并噻吩的脫除。
中國石油石油化工研究院與中國石油大學(北京)聯合開發了超低硫柴油加氫精制催化劑PHF-101。該催化劑制備過程中克服了傳統載體助劑改性的缺點,載體的制備采用“功能化高效規整結構載體制備技術”,將助劑元素以規整可控的方式引入載體,并采用金屬導向負載技術制備出W-Ni高活性催化劑。該催化劑具有適宜的酸性和孔道結構,催化劑表面活性金屬組分均勻分散,具有直接脫硫和間接脫硫兩種活性中心,助劑與載體間產生協同作用,有利于柴油餾分中大分子硫化物的脫除,同時具有烯烴與芳烴飽和性能,實現了硫、氮、芳烴的同步脫除,解決了超低硫柴油生產的技術難點。本文主要介紹PHF-101催化劑在大慶石化1.2Mt/a柴油加氫精制裝置的首次工業應用情況及標定結果。
PHF-101催化劑的物化性質見表1。

表1 PHF-101催化劑的物化性質
為了滿足柴油質量升級的要求,大慶石化新建一套1.2Mt/a柴油加氫精制裝置,該裝置由大慶石化工程有限公司設計,2010年9月投產,采用PHF-101催化劑。裝置分為加氫反應和產品分餾兩個部分:加氫反應部分設1臺反應器,內有3個床層,采用爐前混氫、冷高壓分離和冷低壓分離、氫氣循環方案;產品分餾部分采用雙塔流程,包括脫硫化氫汽提塔和產品分餾塔,產品分餾塔采用重沸爐取熱。
在加氫反應器一床層頂部依次裝填PHF-101P-1,PHF-101P-2,PHF-101P-3保護劑,保護劑下面裝填PHF-101催化劑,由江蘇天鵬石化特種工程有限公司負責裝填。催化劑所有床層都采用自然裝填,催化劑裝填數據見表2。PHF-101催化劑裝填量為60t,平均裝填密度為0.789t/m3,保護劑裝填量為5t。

表2 催化劑裝填數據
硫化劑為二甲基二硫化物,采用干法硫化。硫化條件為:硫化壓力6.6MPa,起始注硫溫度170℃,分別在230℃下恒溫8h、在290℃下恒溫2h、在350℃下恒溫8h,各階段的升溫速率控制在不大于6℃/h,循環氫中硫化氫體積分數控制在0.1%~1.5%。硫化升溫曲線見圖1,循環氫中硫化氫含量變化見圖2。
對催化劑上硫率進行核算的結果表明,催化劑實際上硫率與理論上硫率完全相符,本次催化劑的硫化是成功的。

圖1 催化劑的硫化升溫曲線

圖2 硫化過程中循環氫中硫化氫含量變化曲線
催化劑硫化后,逐漸向反應系統引入催化裂化柴油、焦化柴油和焦化汽油,控制進料量為130 t/h,操作條件為:反應器入口溫度264℃,出口溫度322℃,床層平均溫度299℃,入口壓力6.9 MPa,氫油體積比650,體積空速2.3h-1。床層溫差45℃,床層壓降0.17MPa,化學氫耗0.58%。原料柴油與加氫柴油的性質見表3。加氫后柴油硫質量分數降低至165.3μg/g。

表3 開工初期的原料柴油和加氫柴油性質
裝置開工初期按照國Ⅲ柴油(滿足國Ⅲ排放標準的柴油)方案進行生產。由操作條件和產品性質可知,采用PHF-101催化劑生產國Ⅲ柴油時,操作條件緩和,精制柴油性質良好。
2011年4月對催化劑進行國Ⅳ柴油(滿足國Ⅳ排放標準的柴油)生產方案標定,原料為大慶石化煉油廠焦化汽油、焦化柴油、催化裂化柴油(混合質量比16∶46∶38),按照1.2Mt/a加工量進行標定,進料量控制在150t/h,主要工藝參數見表4,原料及產品性質見表5。

表4 國Ⅳ柴油生產方案標定期間的主要工藝參數

表5 國Ⅳ柴油生產方案標定期間的原料及產品性質
由表4、表5可知:在反應器入口溫度293℃、平均溫度336℃、入口壓力6.95MPa、空速2.48 h-1、氫油體積比516的工藝條件下,加工硫質量分數為1 231μg/g的混合汽油、柴油原料,加氫柴油中硫質量分數達到45μg/g,達到國Ⅳ柴油的質量標準要求;加氫石腦油中烯烴體積分數為0.6%,達到蒸汽裂解制乙烯裝置原料的要求。
2011年6月對催化劑進行了國Ⅴ柴油(滿足國Ⅴ排放標準的柴油)生產方案調整,原料仍為大慶石化公司焦化汽油、焦化柴油和催化裂化柴油,3種物料的質量比為24.5∶53.9∶21.6,進料量按照96t/h控制,主要操作參數見表6,原料及產品性質見表7。

表6 國Ⅴ柴油生產方案標定期間的主要工藝參數

表7 國Ⅴ柴油生產方案標定期間的原料及產品性質
從表6、表7可知,在平均反應溫度344℃、反應器入口總壓力6.8MPa、氫分壓6.1MPa、體積空速1.7h-1的工藝條件下,加工硫質量分數為1 009.5μg/g的混合汽油、柴油原料,加氫柴油中硫質量分數為5.9μg/g(小于10μg/g)、十六烷值為51.5(大于51.0)、多環芳烴質量分數為8.5%(小于11.0%),達到國Ⅴ柴油的質量標準要求。說明采用PHF-101催化劑可生產出合格的國Ⅴ柴油,且加氫工藝條件緩和,能夠滿足長周期穩定生產國Ⅴ柴油的要求。
大慶石化1.2Mt/a柴油加氫裝置除標定期間外,其它時間按照國Ⅲ柴油生產方案運行。自開工以來,原料硫質量分數在900~1 300μg/g之間,床層平均溫度在290~330℃之間,體積空速在1.0~2.3h-1之間,加氫柴油產品中硫質量分數小于150μg/g。2012年5月裝置停工檢修后,由于原料供應不足,裝置的運行空速有所降低,平均床層溫度也隨之降低。
PHF-101催化劑自2010年9月開工以來,截止到2013年10月已平穩運行37個月,加氫柴油產品可滿足大慶石化的生產要求。
大慶石化公司1.2Mt/a柴油加氫精制裝置加工的原料全部為劣質的二次加工油,從2010年9月裝置開工至2013年10月,裝置已穩定運轉37個月。從國Ⅳ柴油、國Ⅴ柴油生產方案標定結果可知,PHF-101催化劑具有較高的加氫活性和良好的活性穩定性,可生產國Ⅳ柴油和國Ⅴ柴油,能夠滿足工業裝置的長周期運轉要求,具有良好的應用前景。