崔 超
(中建筑港集團有限公司 青島 266032)
船閘工程基坑開挖普遍較深,且船閘工程一般緊鄰河岸,工程地質含水量豐富,地下水位一般較高,對基坑止水、降水提出了很高的要求。管涌是船閘基坑開挖過程中常見的現象,管涌的發生對于船閘基坑及周邊建筑物安全構成了嚴重威脅,對管涌的處理必須要快,不能使管涌事態發展嚴重。本文對發生在基坑中間位置的某處管涌的發生經過、原因進行分析,并對處理過程進行闡述,旨在對此類管涌處理提供一些思路。
2012年2月11日,項目部按照施工計劃開挖完成7號閘室基坑,此次開挖深度為-2.5~-5.6 m。2012年2月12日07:00在6號基坑與7號基坑分縫間發現涌水,根據觀察,涌水含灰黑色泥沙,涌水量有逐漸增大的趨勢。出水點具體位置見圖1。

圖1 降水井平面布置圖
項目部發現涌水后,及時通知了監理部及工程辦,因12日天氣持續降雨,暫時調遣挖掘機到現場填筑圍堰,避免涌水浸泡基坑,圍堰內下放水泵進行抽排水。2月13日早,管涌部位涌水量穩定,涌水部位擴大為直徑約2 m,深度約5 m的沉陷孔洞,經過與設計院等4方共同商定,提出了以下處理方案:首先在管涌位置開挖,保證管涌出水點在開挖坑底中間位置,管涌部位全部用碎石+砂拌和后回填[1],頂部放置油桶作為過濾箱,油桶周邊全部打孔,外部包裹目布,過濾箱內放水泵將過濾后清水抽出。過濾清水并觀測穩定后,用鋼管引至底板外側井管內。外側井管采用直徑300 mm的波紋管,管壁打孔包裹目布,底部采用土工布封底,四周填充碎石沙濾料。橫向直徑160 mm的鋼管埋設完成以后,頂部全部用封底混凝土澆筑。待閘室底板封絞結束且墻后回填到位后,井內停止抽水,待內外水壓平衡不再涌水,邊側降水井進行回填及壓漿處理,對底板中間預埋鋼管進行壓漿處理
2月13日按照方案將過濾箱安裝完成并順利抽水,2 d后水質清澈,項目部連續對管涌部位進行觀測,至3月7日管涌部位涌水均清澈,水量穩定,涌水量約為20 m3/h,濾料未下陷。3月7日按照既定方案,開挖溝槽下放鋼管,將水引至底板外側,并對7號底板進行了封底。
此后繼續每天對管涌涌水進行觀測,前期涌水一直穩定,3月底管涌部位水質突然變渾濁,項目部將引水水泵自-8.0 m提高至-6.5 m后水質變化不大,為此于4月1日將管涌部位混凝土鑿除并重新開挖補充碎石,并按照設計院要求在7號閘室底板南北側及下閘首部位共打設5口底標高為-20.0 m的深井進行降水。經過處理后水質清澈,涌水穩定。
4月17日水質再次突然變渾濁,分析原因可能與4月16日晚降水井線路故障導致基坑北側8口降水井水泵燒壞而停抽有關。根據4月18日管涌處理專題會議要求,項目部對現場降水井線路進行重新梳理,并按要求配備了充足的備用降水設備,保證降水的連續性。同時對管涌部位濾料進行換填,并再次補打深水井,要求濾料中提高砂含量,并且于4月19日對濾料下挖2 m全部進行了換填,并于4月25日在7號底板南北側補打3口-20.0 m深井進行降水。降水井連續降水后,根據觀測,涌水量明顯減少,用水量約為13.5 m3/h,但未能持續減少,并且由于濾料砂含量太高,管涌部位涌水無法自濾料中涌出,大部分從濾料和泥土接縫處涌出,并且涌水一直未能濾清,涌水部位濾料持續下沉。為此,項目部于4月29日對濾料再次進行換填(全部用小石子進行換填),至5月2日,水質逐漸清澈,涌水穩定,濾料穩定未下沉。
根據地質勘探報告[2],本工程地下水類型主要為上層滯水與空隙性承壓水。
場地地表?、②層由于存在裂隙、孔隙、孔洞,透水、含水,構成場地上層滯水含水層。⑥、⑧層粘土局部分布,⑤、⑦層粉土與⑨層粉砂互相連通,⑤層室內垂直向滲透系數K=1.9×10-5c m/s~2.4×10-4c m/s;⑦層室內垂直向滲透系數K=1.5×10-5c m/s~7.2×10-4c m/s;⑨層室內垂直向滲透系數K=1.2×10-5c m/s~9.7×10-4c m/s;為弱~中等透水性;⑤、⑦、⑨層共同構成了場地的第一承壓含水層(微承壓)。上覆②層~④層粘性土室內垂直向滲透系數K=1.1×10-5c m/s~3.6×10-8c m/s;為微~極微透水性,構成其隔水頂板。⑩層粉質粘土室內垂直向滲透系數K=1.2×10-8c m/s~7.8×10-8c m/s;為極微透水性,構成其隔水底板。根據地質勘探,場地承壓水位為1.93 m。
根據設計圖紙,閘室基坑開挖標高為-5.9 m,處于⑤層土內,其下層⑦及⑨層均含有微承壓水,特別是⑨層含水層,含水層厚度大,且為粉砂土,如果⑤、⑦層內有小空隙與⑨層相通,極易出現管涌現象,且管涌前期涌出土的顏色為灰黑色粉砂土,根據地質報告,⑤、⑦層為灰黃色,只有⑨層土含有灰色粉砂。并且在基坑開挖及處理管涌開挖過程中,在管涌部位挖出木樁,推測此處原先就存在涌水通道,因此此次管涌極有可能為自⑨層土內沿原有涌水通道涌出的承壓水。
根據現場安排,計劃先施工8,9號底板后,再施工7號底板,最后施工10號底板,7號底板作為倒數第2塊施工。
管涌部位已經用級配碎石拌和后回填,在頂部放置油桶作為過濾箱,油桶周邊全部打孔,外部包裹目布,過濾箱內放水泵將過濾后清水抽出。過濾清水并觀測穩定后,用鋼管引至底板外側井管內。在底板施工前,若管涌部位出清水無變化,則對管涌部位進行封底,在挖開區域均采用30 c m的C20混凝土封底。
在管涌兩側有5口深井,其中9號、補1號、補2號位于北側,27號、補3號位于南側,深井底標高為-20 m,經過持續降水,管涌中出的明水數量較初期有明顯減少,但未能繼續減少。現在9號深井中有泥砂抽出,暫不進行抽水,觀察穩定后再行處理。其他深井及降水井進行持續抽水,以保證地下水位的降低,抽水時間持續到底板寬縫施工完成。
項目部對抽水線路進行專項鋪設,北側500 k VA變壓器總線路與船閘發電機進行聯接,南側總線路與315 k VA變壓器進行聯接,保證停電后0.5 h內可實現2個變壓器之間的交互送電,以確保地下降水的進行。在停電期間,在深水降水開始工作抽水之前,引水管中的水泵也不抽水,以減少地下水的水力梯度,以免擾動管涌通道中的泥砂平衡。
待閘室7號底板澆筑完成,將兩側土方回填到-3.65 m后,將引出管中的水泵暫停抽水,觀測依靠管涌自身水頭上升能否達到內外平衡,如不再涌水,則停止引水管中的水泵抽水,并根據情況利用閘室底板預留鋼管對管涌處進行壓漿封堵。如仍有少量涌水,則設置小功率水泵抽除自溢的水體,并加高引水井高度,水泵上提,觀測涌水是否減小,并加快6,7號一層廊道施工速度,待廊道完成后,將土方回填到1.0 m標高后,將水泵停抽,再觀測管涌處的水頭平衡情況,如不再涌水,即利用預留在閘室中的鋼管進行壓漿處理。
若7號基坑管涌處封底至底板澆筑期間管涌出現渾水,則將管涌引水水井接高,抽水水泵上提,依靠自身水頭減少管涌出水量,另外加快7號底板施工速度,底板澆筑完成后按照上述方案進行處理。為避免出現底板施工期間出現問題,管涌部位封底時間盡量延后,縮短自封底至底板澆筑間隔時間,加強7號底板澆筑前降水井管理工作,確保基坑降水穩定,避免管涌部位出現異常。底板澆筑完成后水頭達到平衡則盡快進行壓漿處理[3]。
3.5.1 漿液配置
采用混合純水泥漿液,即水泥-水玻璃雙液快凝漿液,水泥采用P.O32.5普通硅酸水泥,水灰比為0.6,加入適量水玻璃,含量約為水泥用量的2%,漿液初凝時間控制在1~2 h,具體含量由試驗室室內試驗確定后現場實施[4]。
3.5.2 施工工序
(1)首先用專用鉆機利用底板上預留的鋼管孔向下鉆孔,鉆孔深度為底板底面以下5 m。
(2)利用鉆機鉆桿由下而上進行壓漿,通過高壓管將漿液壓入注漿管內,此時應配合調節注漿壓力、流量,以便漿液順利壓入土體內。注漿壓力保持在0.3~0.4 MPa左右,在每一壓漿段內灌入一定預估的漿量后(根據《地基處理手冊》灌漿溶液總用量Q=K×V×n×1 000=1×15.7×0.44×1 000=6 908 L,根據總量及注漿段高度預估分段注漿量),應停止壓漿,待其漿液穩定(一般20 min)后,再把注漿管提起50 c m。再壓漿、穩定,拔管至設計標高。壓漿時應注意是否冒漿,一旦發現冒漿,應立即停止壓漿,待穩定一下,水泥漿初凝后方可再次壓漿。
(3)單孔注漿結束后,預留鋼管頂部采用圓木塞封堵密實,防止管內漿回噴。3.5.3 質量控制措施
(1)施工期間,認真記錄每個注漿孔的注漿壓力、注漿時間、水泥用量等參數,并注意底板及其他注漿孔的冒漿情況。
(2)注漿期間,在9號底板上架設測量儀器,對7號底板進行沉降觀測,一旦發現底板出現上浮跡象,立即停止注漿,查明原因或減小注漿壓力后再進行注漿。
(3)因水泥漿內要摻加水玻璃,水玻璃摻加量應用量杯嚴格控制用量,水泥漿液要隨拌隨用,攪拌均勻,不得有結塊和有襯墊的漿液待灌。
通過以上處理方法可知,對此類基坑底部中間位置管涌的處理,采用過濾引流,后期壓漿的處理方式,速度快,方法簡便,費用較少,處理效果好,管涌處理過程不影響其他結構物的施工,可為其他類似管涌事故的處理提供參考。
[1] JGJ79-2002建筑地基處理技術規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2002.
[2] 江蘇揚州水利勘測設計研究院.寶應船閘工程地質報告[R].揚州:江蘇揚州水利勘測設計研究院,2010.
[3] JGJ120-99建筑基坑支護技術規程[S].北京:中國建筑工業出版社,1999.
[4] GB50666-2011混凝土結構工程施工規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2011.