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核島冷凍水泵電機(jī)振動(dòng)故障診斷與處理

2014-05-03 10:44:18李子斌王維友王祥祥
設(shè)備管理與維修 2014年5期
關(guān)鍵詞:振動(dòng)故障

李子斌 王維友 王祥祥

(福建寧德核電有限公司 福建福鼎)

1.概述

某核電站核島冷凍水泵的電機(jī)(佳木斯電機(jī)廠生產(chǎn))型號HY280M-2,電機(jī)功率90 kW,轉(zhuǎn)速2970 r/min,電機(jī)軸承型號6314/C3。在一次巡檢中發(fā)現(xiàn)3臺冷凍水泵的電機(jī)振動(dòng)均超標(biāo),通過添加油脂將電機(jī)振動(dòng)降至合格范圍,但當(dāng)電機(jī)再次啟停后發(fā)現(xiàn)振動(dòng)仍舊超標(biāo)。下面以2號泵為例,介紹故障分析和處理過程。

2.振動(dòng)測試(表1)

(1)對電機(jī)和泵進(jìn)行振動(dòng)測量發(fā)現(xiàn),泵的振動(dòng)在合格的范圍內(nèi),電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端垂直方向、驅(qū)動(dòng)端垂直方向和軸向方向振動(dòng)超標(biāo)。該電機(jī)和泵的振動(dòng)報(bào)警值為2.8 mm/s,停機(jī)值為4.5 mm/s。

表1 機(jī)組振動(dòng)測試數(shù)據(jù) mm/s

(2)對電機(jī)基座結(jié)合面進(jìn)行振動(dòng)測量,沒有發(fā)現(xiàn)振動(dòng)有較大的差別,對地腳螺栓進(jìn)行復(fù)查,也沒有發(fā)現(xiàn)螺栓松動(dòng)的情況。

(3)斷電瞬間測量電機(jī)振動(dòng),發(fā)現(xiàn)電機(jī)振動(dòng)值立刻降低。

(4)電機(jī)軸承添加油脂后,電機(jī)振動(dòng)降到合格范圍內(nèi),但是當(dāng)該電機(jī)停運(yùn)再運(yùn)行后振動(dòng)再次超標(biāo)。

(5)將連接電機(jī)和泵的聯(lián)軸器斷開,電機(jī)單轉(zhuǎn),測量振動(dòng),發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸承水平、垂直、軸向的振動(dòng)均沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化,停機(jī)后現(xiàn)場測量電機(jī)側(cè)聯(lián)軸器跳動(dòng)值在合格范圍內(nèi)。

(6)單轉(zhuǎn)電機(jī)的時(shí)候,將電機(jī)4個(gè)地腳螺栓的1個(gè)松開,電機(jī)振動(dòng)降到合格范圍內(nèi),將該螺栓上緊,振動(dòng)又超標(biāo),而且聽到電機(jī)有明顯的嗡嗡聲音。

3.振動(dòng)原因及頻譜分析

電機(jī)聯(lián)泵一起運(yùn)行時(shí),泵的振動(dòng)很小,說明泵本身不存在質(zhì)量不平衡、安裝不好、軸承損壞等故障;單轉(zhuǎn)電機(jī)時(shí),電機(jī)振動(dòng)與帶泵運(yùn)行時(shí)的振動(dòng)沒有發(fā)生明顯的變化,可以排除聯(lián)軸器對中不良。通過測量電機(jī)側(cè)聯(lián)軸器跳動(dòng),可以排除電機(jī)聯(lián)軸器套裝不好。

由振動(dòng)數(shù)據(jù)判斷電機(jī)振動(dòng)大的原因在電機(jī)本身,無論是帶泵一起運(yùn)行還是電機(jī)單轉(zhuǎn),電機(jī)兩端軸承振動(dòng)均超標(biāo)。

查看安裝、調(diào)試記錄,發(fā)現(xiàn)該電機(jī)在調(diào)試的時(shí)候振動(dòng)也超標(biāo),當(dāng)時(shí)處理時(shí)發(fā)現(xiàn),4個(gè)地腳螺栓松開其中1個(gè)振動(dòng)降到合格范圍內(nèi),把這個(gè)螺栓上緊后振動(dòng)又超標(biāo),最后是在聯(lián)泵后電機(jī)運(yùn)行過程中,通過慢慢調(diào)整地腳墊片將電機(jī)振動(dòng)降下來的。

查看振動(dòng)頻譜圖,發(fā)現(xiàn)故障頻率以2倍電源頻率占主導(dǎo),初步判斷該電機(jī)存在氣隙不均勻的缺陷;加油脂后,頻譜圖沒有大的變化,只是數(shù)值有所降低(圖1、圖2)。電機(jī)軸承添加油脂后振動(dòng)有所下降,分析原因是當(dāng)設(shè)備潤滑不足時(shí),通過添加油脂對軸承的支撐剛度有一定的加強(qiáng),某些軸承由于制造原因滾珠與外環(huán)、內(nèi)轉(zhuǎn)之間的間隙過大,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子與定子之間氣隙不均勻,當(dāng)加入油脂后滾珠表面形成一層油膜,補(bǔ)償了其與外環(huán)、內(nèi)環(huán)的間隙,振動(dòng)情況有所改善,但是當(dāng)電機(jī)停下來,再重新運(yùn)行的時(shí)候,油膜建立起來的剛度未必能跟之前的一樣。

圖1 巡檢時(shí)振動(dòng)超標(biāo)頻譜圖

圖2 加油脂后振動(dòng)頻譜圖

4.故障確認(rèn)

綜合以上分析,故障特征都和電機(jī)外殼變形引起的氣隙不均勻相吻合,據(jù)此判斷,該電機(jī)振動(dòng)超標(biāo)的根本原因?yàn)殡姍C(jī)機(jī)殼變形,當(dāng)電機(jī)4個(gè)地腳螺栓全部緊固的時(shí)候,電機(jī)機(jī)殼變形而導(dǎo)致電機(jī)的定子和轉(zhuǎn)子的氣隙不均勻,造成電機(jī)振動(dòng)超標(biāo)。

對電機(jī)進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)電機(jī)其中1個(gè)地腳有0.12 mm的間隙,其他3個(gè)地腳塞不進(jìn)0.05 mm的塞尺,用百分表對地腳進(jìn)行測量,當(dāng)全部地腳螺栓緊的情況下,單獨(dú)松有軟腳的地腳螺栓,發(fā)現(xiàn)百分表的指針同樣顯示有0.12 mm的變化,可以確定該電機(jī)振動(dòng)故障是由電機(jī)機(jī)殼變形導(dǎo)致氣隙不均勻引起的。

5.故障處理

綜合各種情況決定更換電機(jī),對新電機(jī)進(jìn)行單轉(zhuǎn)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)電機(jī)的振動(dòng)更大,在現(xiàn)場進(jìn)行地腳螺栓調(diào)整的時(shí)候發(fā)現(xiàn),當(dāng)松開其中一個(gè)地腳螺栓的時(shí)候,振動(dòng)馬上下降到合格范圍內(nèi),當(dāng)把該螺栓上緊,振動(dòng)又馬上變大,而且電機(jī)同樣出現(xiàn)嗡嗡的異常聲音。查看頻譜圖,發(fā)現(xiàn)故障頻率還是以2倍電源頻率占主導(dǎo),判斷該電機(jī)同樣存在氣隙不均勻的缺陷。

綜合以上的分析,判斷新?lián)Q的電機(jī)跟之前的電機(jī)存在同樣的缺陷,再咨詢其他核電站同行,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)的電機(jī)存在同樣的問題,進(jìn)一步咨詢發(fā)現(xiàn)新電機(jī)與原來的電機(jī)為同一廠家同一批次生產(chǎn)的,而這批次的電機(jī)都不合格。更換了另一批次的電機(jī)后,電機(jī)單轉(zhuǎn)振動(dòng)正常,重新對中聯(lián)泵后運(yùn)行,電機(jī)和泵的振動(dòng)都在正常范圍內(nèi)(表2)。

表2 更換另一批次電機(jī)后機(jī)組振動(dòng)值 mm/s

4.總結(jié)

電機(jī)在安裝、調(diào)試的過程中就發(fā)現(xiàn)存在問題,通過一些非常規(guī)的方法將振動(dòng)降下來,在電站正式商運(yùn)后,振動(dòng)故障再次出現(xiàn),處理起來非常麻煩,連續(xù)更換2臺電機(jī)后才將故障處理好,因此在以后機(jī)組安裝、調(diào)試過程中應(yīng)把好質(zhì)量關(guān),設(shè)備存在一些潛在的故障要及時(shí)處理。

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