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淺議污水除油站收油流程的改進

2014-04-29 00:00:00張春榮
科技創新與應用 2014年28期

摘 要:油田高含水后期,污水水質逐漸惡化,污水站存油趨于頻繁,文章通過利用虹吸收油原理改進收油方式,大大提升了收油效率,擺脫了污水罐收油時受運行液位的影響,減輕了操作人員勞動強度。

關鍵詞:虹吸;收油;液位調節

隨著油田開發進入中后期,采出液量含水率、聚合物含量逐年升高,污水處理量越來越大,含油污水進入污水罐沉降除油后,大部分游離污油被脫除,導致污水罐收油工作頻繁,另外,現有的污水收油流程收油效率低、持續時間長,影響了污水站的正常運行。

1 收油流程現狀

目前,污水處理罐在收油時要嚴格控制運行液位,液位過高或過低都直接影響污水罐的收油效果,其主要原理是:依靠罐內集油槽、集油箱收集罐內頂部的存油,然后利用污水罐配套收油裝置將集油槽、集油箱內原油排放到污水罐外面的污油回收池,或利用提升泵將污油回收至原油處理系統進行二次處理。由于污水罐內集油槽或集油箱具有固定的安裝高度,運行液位必須略高于集油槽、集油箱的安裝高度,否則不能保證收油工作的正常運行。冬季收油時由于環境溫度較低,罐內存油粘度高、流動性差,加之收油槽與低溫高粘存油接觸面較小,即使污水罐運行液位控制較好,污油回收效率也很低,收油效果不理想。另外,近年的污水處理站分批次改造投運后,由于設計或現場施工原因造成各類污水罐收油槽、溢流槽安裝高度不匹配,部分污水罐在收油時無法保證罐內液位高于集油槽高度,導致不能正常收油。

鑒于上述原因,目前罐內低溫存油回收大多需要借助蒸汽伴熱措施,人力投入較多,有的污水罐甚至只能放空收油,這些措施雖然能夠達到污油回收的目的,但由于工作量大,受生產情況制約,收油周期長,對污水水質治理十分不利,所以,尋求一種簡便可行的收油方法,擺脫受液位和粘度影響所致的污水罐收油問題成為當務之急。

2 收油流程改進方案

2.1 污水罐收油流程改進內容

原收油流程存在的弊端主要有:收油槽橫截面積較小,與污油接觸面少,導致收油時流速較慢,存油流動性差;收油槽高度固定,不能隨意調節,收油時液位不好控制;污水罐保溫性能差,存油溫度低,粘度高,回收困難;收油工作量大、時間長。

鑒于此,在改造時作了如下改進:改原收油槽為收油軟管,進口為喇叭狀,并保證其能充分接觸油面;為了降低收油時的液位調節難度,收油軟管加裝浮筒,保證其在一定高度范圍內,在液位變化的同時收油高度也能隨之變化;為了解決存油低溫高粘的問題,需要設計伴熱輔助流程;整個流程設計保證1-2人就能完成收油操作,收油過程在1-2h內完成。

2.2 污水站收油流程設計

虹吸動力流程設計:在污水罐外面沿罐壁架設一條Ф114玻璃鋼管線,管線下部連接兩條輔助管線,一條通過收油閥門與污水罐原收油管線連接,用于收油,另一條通過管線與污水罐來水管線(或連接在污水外輸泵的出口匯管上)相連。收油之前,先打開管線上的截斷閥門,利用來水壓力使玻璃鋼管線內部充滿水后關閉截斷閥,迅速打開收油閥門,確保收油管線內產生虹吸,利用虹吸作用回收罐內污油。在收油管的最底部安裝放空閥,防止冬季收油后管內存水凍壞管線。

收油軟管設計:在設計的收油管線上安裝法蘭后連接收油軟管,由污水罐透光孔伸入罐內,收油軟管一般為1-1.5m為宜。收油軟管放入污水罐內之前,應先在進口處安裝一條調節繩引到罐外底部,污水罐收油完成后利用這條調節繩將收油軟管進口提出液面,破壞虹吸,停止收油。收油軟管進口為一種特制工件,由固定桿、法蘭、防渦板等組成,防渦板與收油軟管、進口法蘭至少要保持5cm的間距,以保證收油軟管有足夠的進油量。

收油液位調節機構設計:將收油軟管的進油端通過調節繩連接在浮筒上,連同浮筒放入罐內,通過測試確定收油口浸入油中的高度。軟管另一端與連接法蘭連好后,與罐外原收油流程連接,實現正常收油。

改進后收油操作方法:關閉收油閥及放空閥,調節污水罐進口閥,提高來水管線的壓力,打開收油管供水閥,待收油管內充滿水后,確保收油軟管進口在液面以下,后打開收油閥,此時充滿收油管的污水在自身重力作用下迅速向下流出,由于進油口已浸入液面以下,因此在收油管內形成一定的真空,收油軟管進口附近的污油在壓力的作用下流入收油管,逐步形成虹吸,將罐內污油收出罐外。當收油完成后可拉動調節繩,將收油軟管進油口提出液面,虹吸遭到破壞,收油停止。

在油溫較低、污油粘度大、流動性差的情況下收油時,在收油前可利用收油管線對罐內污油先進行加熱,降低其粘度,增加其流動性后,再進行收油作業。即首先利用調節繩將罐內收油軟管進油口提出液面,并與液面保持一定的距離,然后控制污水罐來水閥門提高來水壓力,打開收油管線供水閥門向收油管線內供水,當水充滿收油管線后,在剩余壓力作用下,收油管內污水會沖出收油軟管進油口,噴向罐內污油液面,由于收油軟管進油口處安裝了防渦板,并且防渦板底面設計成了傘狀弧形,因此沖出進油口的污水遇到防渦板后,就會呈傘狀噴灑向罐內污油油面,又由于污水罐來水(污水)溫度較高,因此可提高罐內污油溫度,當罐內污油達到足夠的流動性以后,再將流程倒回,按正常收油程序收油。

3 改進后應用效果

2013年利用污水來水余溫加熱注水罐內原油,大大降低了罐內原油粘度,達到了增強罐內污油流動性的目的,取得了預期效果。通過運行,總結出該收油流程具有以下優點:由于收油軟管在罐內上下活動范圍較大(可達1.5-2m),減小了液位對收油工作的影響,使收油工作基本上不受到液位的影響,有利于生產的調節;收油工作可隨時進行,減少了老化油的形成;對罐內污油加熱時,利用來水余壓,不需安裝動力系統,減少了投資,節約了電能和成本;拉動調節繩即可調節收油液位,不再需要操作人員上罐操作,減輕了操作人員的勞動強度;該收油流程簡單可靠,且投資小,見效快,具有較大的推廣價值。

4 效益分析

4.1 經濟效益

電費:改造后取消了原有的30kW收油泵,按每周收油2次,每次運行6h計算,年節約電費2600元。

維修費:年節約設備維修保養費用1萬元。

流程改造費用:該收油流程完全利用廢舊管線、浮筒,無需動火,自行改造施工,全部改造僅1萬元左右就可完成,較原收油流程投入節約資金6萬元。

綜上所述,共創經濟效益7.26萬元。

4.2 社會效益

罐內污油及時回收處理,減輕了存油老化程度,對原油處理系統沖擊小,增加了采油廠的原油產量,同時減少了污水水質擾動因素;整個操作1-2人兩小時內即可完成,減輕了工人勞動強度,提高了工作效率。

參考文獻

[1]馮叔初,郭揆常,等.油氣集輸與礦場加工[M].東營:中國石油大學(華東)出版社,2006.

[2]鄧述波,等.油田采出水的特性及處理技術[M].北京:石油工業出版社,2008.

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