摘 要:文章針對氣沖線運行中出現的一些問題,提出了進行電控系統技術改造的可能性。進而通過對技術方案的考察、論證,借鑒相關單位的成功改造經驗,確定了技改方案。改造過程中,驗證了技術方案的合理性和經濟適用性。改造完成后,結合改造過程和運行中出現的情況,總結了本次改造的成功與不足,希望能為日后的工作起到借鑒作用。
關鍵詞:鑄造設備;進口生產線;伺服控制;技術改造
1 改造的必要性
我們公司的BMD氣沖自動造型線,是1992年從德國BMD公司引進的,1993年7月調試完畢、投入使用,用于鑄造柴油機缸體、缸蓋等部件。
該生產線經過近二十年的運行,電控系統方面存在如下問題:主要器件生產廠家SIEMENS和ABB,已于2000年前后相繼停止了有關器件的生產,備件采購相當困難;有幾種備件,尤其是ABB的備件,由于沒有儲備已嚴重影響了生產線的運行,使生產線陷入了隨時可能停產的境地,相應的備件在市場上根本沒有替代品;系統老化,故障頻繁,維修方面耗費了大量的人力、財力、物力,嚴重影響了生產線的使用效率,使先進的生產線根本發揮不出應有的高效率。
機械、液壓系統方面也存在器件老化、摩損嚴重、尺寸偏差較大等問題,大大降低了生產線的效率。上述問題的出現,單純靠維修已無法解決問題了。
針對上述問題,參考相關廠家的氣沖線改造的成功經驗,公司領導在充分考察、論證、對比分析的基礎上,最終確定了對氣沖線進行電控系統技術改造的方案:以電控系統技術改造為主,機械、液壓系統的改造維修為輔。
2 技術方案的確定
2008年,為了降低BMD氣沖線的維修成本和故障維修時間,提高生產效率,公司領導提出了對BMD氣沖線進行技術改造的構想。
最初,相關部門提出了多種可能的方案供選擇。公司領導對方案進行充分比較、篩選,綜合考慮工期、成本等因素,確定這種方案為最佳方案:進行BMD氣沖線電控系統技術改造,并輔以機械、液壓系統改造維修。
技術方案確定后,公司派出了技術、管理人員組成的考察組,選定了兩家已經進行了BMD氣沖線電控系統技術改造的公司:江西五十鈴鑄造廠和杭汽發鑄造廠,去南昌和杭州進行了實地考察,與兩家公司的技術人員進行了交流,在生產現場了解了改造后的生產線的運行狀況,對兩條線的技術改造在設計和運行中出現的問題進行了詳細的探討。
在考察研究的基礎上,技術人員提出了本公司BMD氣沖線電控系統技術改造的思路:
(1)用SIEMENS S7-400系列PLC替代原來的S5-135U;(2)將ABB系統整體拆除,原有功能由S7-400系列PLC執行;(3)變頻器采用SIEMENS SINAMICS S120,處理單元為CU320,替代原有的SIMODRIVE 610系列變頻器。最初我們選用的新變頻器是SIMODRIVE 611U,當從SIEMENS方面了解到611U即將停產的消息后,為了保證日后的備件供應,及時對我們的改造方案進行了調整,決定采用目前市場上相對較新、技術成熟的S120變頻器;(4)伺服電機采用SIEMENS 1FT6系列替代原有的1FT5系列;(5)新上兩臺工控機,一臺裝STEP7軟件,用于編程;一臺裝WinCC軟件,帶兩個顯示器,控制室和現場各放一個,用于監控和文本顯示。
該技術方案主要著眼于以下幾方面:
(1)S7-400、S120是目前SIEMENS公司的主流產品,技術比較成熟,短時間內肯定不會有技術過時的風險。S7-400與S5-135U結構相似,可以把S5-135U上的接線對應移植過來,只需要做很少的改動,對工期和質量有保障。如果采用S7-300代替S5-135U,雖然價格上會便宜一些,但會增加很多的接線,對工期影響很大,且S7-300本身的質量也比不如S7-400。
(2)對ABB這套系統,情感上講,我是又愛又恨。畢竟它太完美了,尤其是對電機同步的控制上,做得相當好。即便是使用已超過20年的老產品,放在今天也絕對是首屈一指、獨占鰲頭。這套系統最大的缺點是:內部程序是固化的,ABB要技術保密,不向外界提供可視程序,給故障排除帶來相當大的困難,只能忍痛割愛。用S7-400來執行ABB的功能,雖稍顯不足,但從實用性和性格比上看,還是有吸引力的。企業畢竟不科研院所,要以追求利潤最大化為目的的。設備實用,造價低廉,何樂而不用?
(3)電機,要根據變頻器來選擇,用1FT6系列也就順理成章。只是要適當地考慮電機功率、軸徑、轉速和扭矩。PLC、變頻器、電機都可以在原位置安裝,不必額外增加電器柜。
(4)新上兩臺工控機,是為了替代原來的PG750編程器和文本/故障顯示器。
(5)在工期的設計上,由于公司要求比較嚴格,最多為一個月。具體分配是:舊設備拆除、新設備安裝,7天;單機調試,7天;空載調試,7天;負荷調試,7天;共計28天。最后7天實際上是正常生產。工期為連續的28天,中間沒有休息日。
針對此技術方案,公司組織相關技術、管理、操作人員進行了評審,最終通過了此技術方案。
該項目經過嚴格的招投標程序,由西門子工廠自動化有限公司中標。
3 項目實施
施工開始前,西門子工廠自動化工程有限公司制定了比較詳細的施工進度計劃,工期為28天。第一周的工作計劃很詳細,對每天的工作任務和工作時間都進行了安排;后三周的工作計劃,考慮到工程施工中的可變因素,對每周的進度計劃、每個關鍵節點的時間和計劃做了詳細設定。
經過全體人員的努力,BMD氣沖線電控系統技術改造項目,于2010年7月31日完成全部安裝調試任務;8月1日,BMD氣沖線正式投入運行,確保每個班次產量都在300箱以上,日產量保持在600箱以上。
實際調試過程也驗證了一個之前一直困擾我的問題:S7-400+CU320+S120的組合能否做同步控制。這是事關這次改造成敗的關鍵問題。實踐證明:這個組合做同步控制,雖然不是百分之百的完美,但應付這種精度不是很高的同步控制,也足夠了,其性價比是比較高的。
改造過程中,我們積極與施工方協商,對施工順序進行了部分調整。目的就是為了保證工期和質量。
4 結束語
項目完工之后,技術人員對本次改造進行了總結,明確了改造過程中的成功與不足之處。
成功之處:技術方案考慮得比較完善;工期設計比較合理,施工緊湊,時間浪費少;施工過程中,工序安排比較合理。
不足之處:合同履行與施工開始時間間隔較短,準備工作比較倉促;有關器件的選擇上應充分考慮。日常工作中要加強對技術人員的培訓,提高他們的技術水平,讓他們把學到的知識,應用到實際工作中去,促進企業設備管理水平的提高。加強設備的使用管理,尤其進口設備的管理。
設備改造完畢,經過三年的運行,結果符合我們預期的要求:故障率降低,單次維修時間縮短,生產效率提高。