
1.故障現象
1臺沃爾沃L180E型裝載機作業時突然出現制動系統充壓失效、制動壓力偏低、發動機高溫等報警信號。此時冷卻風扇轉速很慢,約為300r/min(正常轉速為1200~1500r/min)。發動機高速運轉時,檢測中心閥塊PFF處壓力只有5MPa(正常應為20.5MPa)。
2.工作原理
沃爾沃L180E型裝載機液壓系統工作原理如附圖所示。該機液壓系統設置了3個變量柱塞液壓泵。在中心閥塊作用下,這3個液壓泵的流量可根據負荷情況合理分配。冷卻及制動系統采用載荷感應電控液壓系統,其壓力油由P3泵提供。
P3泵輸出的壓力油從PF進入中心閥塊后分為2個回路:一路進入冷卻系統,即液壓油從中心閥塊PFF接口進入,經風扇馬達12、前橋冷卻泵一馬達5、后橋冷卻泵一馬達8、前橋橋油與液壓油冷卻器7、后橋橋油與液壓油冷卻器10、液壓油冷卻器11、回油冷卻器13流回到液壓油箱內。通過前、后橋冷卻泵一馬達驅動,使前、后橋橋油分別循環流動,以降低橋油溫度。另一路進入制動系統,即經中心閥塊內部減壓閥,將壓力調整為16MPa,再從PB接口連接至制動系統蓄能器閥塊1,然后分別到腳制動閥4、手制動閥2,以實現制動作用。
V-ECU接收到各部高溫信號后,向比例電磁閥MA202發出指令,自動調節P3泵流量,以提高風扇轉速,降低冷卻系統溫度,從而達到理想的冷卻效果。
當制動系統壓力低于12MPa時,壓力開關SE504向V-ECU輸入高電壓信號,V-ECU同時向電磁閥MA502及比例電磁閥MA202輸出信號。電磁閥MA502接收到電信號后閥芯動作,并定位在節流位置,以減小冷卻系統壓力油流量,保證優先向制動系統供應壓力油。比例電磁閥MA202接收到電信號后閥芯動作,將回油口封住,并通過調節器增加P3泵壓力和流量,使控制油路LSF壓力升高。當制動系統壓力高于13.7MPa時,SE504向V-ECU輸入低電壓信號,制動系統自動解除充壓,P3泵變為小流量狀態。
當轉向或工作液壓系統工作且壓力超過12MPa時,通過轉向優先閥、中心閥塊PW接口,P2泵、P1泵可從中心閥塊內的梭閥經減壓閥向制動系統充壓。
當制動系統壓力低于9MPa時,壓力開關SE502向V-ECU輸入低電壓信號。該信號傳送到儀表控制單元I-ECU,顯示屏即顯示報警信息。直到壓力超過9MPa時,壓力開關SE502向V-ECU輸入高電壓信號,警報隨即解除。
3.故障排查
結合原理圖分析,制動系統和冷卻系統同時出現故障,其原因主要有以下2個方面:一是P3泵或其電控系統存在故障,二是制動系統或冷卻系統有嚴重內泄漏。按照先易后難的原則,逐一進行以下排查。
(1)檢查P3泵及中心閥塊
不久前曾經更換P3泵,且檢查時P3泵也運轉正常,由此排除其存在故障的可能性。檢查中心閥塊無泄漏。檢查P3泵電控系統,測量電磁閥MA202、MA502電阻為22Ω,在正常值10~30Ω之內,表明這2個電磁閥正常。
(2)檢查制動系統
啟動發動機,連續踩踏腳制動踏板,使制動系統處于充壓狀態,測量V-ECU至電磁閥MA202的輸出電壓正常(24V),由此判定V-ECU輸出信號及電路正常。
拆下中心閥塊至風扇液壓馬達的油管,用螺塞堵住PFF接口處(即切斷冷卻系統油路),啟動發動機后檢測PFF處壓力為20MPa,在正常范圍。
檢測蓄能器閥塊M處壓力在12~16MPa之間變化,由此判斷壓力開關sE504良好,制動系統工作正常,油液泄漏處應在冷卻系統。
(3)檢查冷卻系統
更換1個新的風扇馬達,啟動發動機,發現風扇轉速仍然較慢,由此說明風扇馬達正常。
(4)分析故障部位
由液壓原理圖可知,在風扇馬達正常情況下,前、后橋油冷卻馬達若有泄漏,會使冷卻系統壓力變低、風扇馬達流量增大。風扇轉速加快。但是實際情況并非如此,由此可確定冷卻系統無嚴重泄漏。
根據上述狀況分析可知,制動系統和冷卻系統2個并聯回路均未發現泄漏處,于是懷疑P3泵未達到最大流量,不能同時滿足制動系統、冷卻系統所需的流量。至此將故障部位鎖定在P3泵控制系統。
(5)檢修P3泵控制系統
在拉緊檢查V-ECU至電磁閥MA202間的連接線時,發現其中1根導線虛接。
分析認為,因該電線虛接,雖然測量電磁閥MA202處的電壓值正常,但是該機運行時電磁閥MA202不能接收到正確的電信號,由此造成P3泵流量和壓力不能達到正常工作狀態,導致制動系統充壓失效、制動壓力偏低、發動機高溫。更換新的連接線后試機,故障消失。