


液力變矩器油溫過高會造成工程機械相關零件損壞,甚至導致其不能正常工作。2009~2011年,我公司維修中心承修了10多臺壓裂車用艾里遜品牌液力變矩器,其中7臺因油溫過高造成了損壞。筆者根據實踐經驗,對液力變矩器油溫過高的原因進行分析,并結合實際故障案例講述故障排除過程。
1.液力變矩器工作原理
壓裂車用液力變矩器主要通過變矩器、閉鎖離合器、分流器系統和多擋行星齒輪組實現動力傳遞,并通過控制油路實現系統的冷卻。
控制油路主要由液壓泵1、油底殼2、粗濾器3、細濾器4、變矩器5、主調壓閥6、出口壓力閥7、主控制閥8、旁通閥9、閉鎖閥10和冷卻器11等組成,如附圖所示。
油底殼2中的油液被液壓泵1通過粗濾器3吸入,再經過細濾器4過濾后分別進入變矩器5及主調壓閥6。輸入變矩器5的油液在泵輪、渦輪和導輪內流動,可以將泵輪的動力傳遞到渦輪。變矩器5的出油口安裝的出口壓力閥7,用于控制出口壓力。主調壓閥6輸出的油液進入主控制閥8、旁通閥9、閉鎖閥10。主控制閥8用于控制行星齒輪組多個擋位離合器的接合和分離,從而使變矩器實現換擋。旁通閥9輸出的油液進入液力變矩器主油道,對液力變矩器各軸承及齒輪進行潤滑。閉鎖閥10用于控制閉鎖離合器閉鎖。以上4路控制油路的油液經冷卻器11冷卻后流回油底殼2。
2.液力變矩器油溫過高原因
經分析認為液力變矩器油溫過高原因有5點:一是油液黏度不合格或數量不足;二是濾油器堵塞;三是冷卻器和油管堵塞;四是機件異常摩擦;五是使用不合理。
(1)油液黏度不合格或數量不足
液力傳動油黏度過大,會造成油液在液力變矩器內的流動阻力加大,導致油溫過高。液力傳動油黏度過低,會造成行星齒輪組的擋位離合器打滑,導致油溫過高。
若未按照該液力變矩器使用說明書推薦用油,或隨意向系統中加入液壓油或機油,均可造成液力變矩器油溫過高。
若液力傳動油過少,將造成運動部件潤滑不良、摩擦生熱以及冷卻效果下降,從向導致油溫過高。若液力傳動油過多,則會造成運動部件運動阻力增加,引起油溫升高。
(2)濾油器堵塞
液力變矩器磨損下來的雜質,會被液壓泵吸至進油口的粗濾器。若粗濾器堵塞,會造成吸油阻力增大,導致系統的散熱不良,引起油溫升高。若細濾器堵塞,會造成雜質隨油液其旁通閥進入潤滑系統,導致摩擦阻力加大。引起油溫升高。
(3)冷卻器和油管堵塞
冷卻器的作用是對變矩器排出的熱油進行冷卻。如果冷卻器和油管堵塞,則通往冷卻器的油量就會減少。變矩器油液得不到冷卻,便會致使油溫升高。
(4)機件異常摩擦
變矩器在工作時,齒輪、軸承、離合器片等機件正常配合(或嚙合)摩擦產生熱量很少,很快就能被油液帶走。如果這些機件損壞,產生大量的摩擦熱量,也會導致油溫過熱。
(5)使用不合理
在溫度較低的環境下使用時,由于溫度低,油液黏度太高。造成潤滑油難以在機件上形成油膜,導致金屬零件干摩擦和機件快速磨損。當使用環境溫度較低時,應掛空擋運行10~15min進行預熱,待油溫達到10~15℃時才可掛擋運行。
3.故障案例
(1)故障現象
1臺配裝D P8962型液力變矩器的1050型壓裂車作業時,出現液力傳動油油溫過高現象,且不能正常換擋。
(2)故障排查
首先,對這臺液力變矩器用油進行化驗,發現其為發動機機油。其次,檢查細濾器內有黑色粉末,粗濾器磁棒吸附大量鐵末及雜質。再次,將變矩器拆解。發現多個換檔離合器片嚴重磨損,部分離合器片的摩擦材料已脫落,如圖2所示。最后,檢查主控制閥,發現主控制閥中有金屬雜質,仔細觀察這些金屬雜質為離合器片磨損下來的金屬物質。
按照說明書要求,該型號液力變矩器需加注美孚ATF220型液力傳動油,且每1500h需更換一次。詢問該壓裂車操作人員得知,該機油已2000h未更換。且由于施工比較緊張。壓裂車操作人員冬季沒有將變矩器在空擋下進行預熱。
分析認為:用油不當、換油不及時,冬季變矩器沒有在空擋預熱,造成液力變矩器內換檔離合器片磨損變薄,導致離合器接合后打滑,并導致油溫升高。離合器片磨損下來的雜質進入主控制閥,造成主控制卡滯,導致換擋離合器接合壓力不平穩,不能將離合器片結合,最終導致變矩器無法換擋。
(3)維修
對液力變矩器進行徹底清洗,并更換了細濾器、離合器片、分流器等部件。再根據變矩器的裝配技術要求對變矩器進行組裝,按規定的型號添加液力傳動油。
將修理好的液力變矩器安裝在試驗臺上,將壓力表、油溫表、轉速表連接到變矩器上,按照測試規范進行調試。變矩器各工作狀況時主油道壓力、潤滑壓力、閉鎖壓力、閉鎖轉速、油溫及各擋位輸出轉速如附表所示。由附表可以看出,各項指標完全符合該液力變矩器的技術要求。
經過60min運行后,測試該變矩器油溫在55℃左右;發動機轉速達到1450r/min時,該變矩器處于閉鎖狀態,換擋迅速平穩,且無異響、漏油現象,各擋位輸入輸出傳動比均符合技術要求。