曹敬秋
【摘 要】為充分利用余熱余能,實現降本增效,改造蒸汽輪機抽汽,并優化蒸汽管網,不但解決了高壓蒸汽減溫減壓帶來的能源浪費,而且保證了低壓蒸汽的生產需求,滿足冬季供熱需要,創經濟效益約703萬元。
【關鍵詞】蒸汽輪機;抽汽;高壓蒸汽;減溫減壓;節能改造
0 前言
近年來,隨著鋼鐵市場持續惡化,鋼鐵企業面臨的形勢越來越嚴峻,如何實現轉型,大力開展余熱余能開發創收增益,堅持技術創新、管理創新推動能源資源高效利用開發,成為鋼鐵企業生死存亡的關鍵所在。
某公司220t鍋爐和3200高爐汽鼓風項目投產后,冬季低壓蒸汽全部由次高壓蒸汽母管經過減溫減壓后供應。此種供應模式,不僅造成了資源、能源的極大浪費,而且也會造成蒸汽系統的動態調整波動頻繁,生產組織難度加大,因此,進行低壓蒸汽供應系統的優化和再分配迫在眉睫。
1 現狀分析
汽輪機供熱系統工藝流程為:
汽輪機→抽汽逆止閥(水控)→液壓快切閥(可調整)→電動閥門(MV3102)→減溫器→手動閥門→電動閥門(新裝)■抽汽供汽母管→用戶(潤原化工、110t除氧、220t除氧、藍星供汽、120燒結、藍星低壓、化工廠)。
燃氣發電系統正常情況下運行4套燃機,該區域低壓蒸汽產量約30t/h,除氧器消耗約50~70t/h(與鍋爐負荷相關),外銷約30t/h,缺口50~70t/h。
2 改造方案
經過嚴格的熱力計算和校核計算,具有18級葉輪的原型機,進口蒸汽壓力為6.77MPa,溫度為465℃。蒸汽經過葉片做功后,蒸汽壓力、溫度隨之降低,到第6級末端,蒸汽參數數值為1.3MPa左右,(根據蒸汽壓力波動),一部分蒸汽通過抽汽口抽出,令一部分繼續做功直至變為乏汽排入凝汽器。經過核算,可抽出最大流量為50t/h蒸汽(單臺)。此蒸汽各項參數完全滿足實際生產組織需要。
因此,主要改造部位是在原機型的第六級隔板后,下汽缸的兩側面各開一個附加抽汽口,接出兩條¢219×6的蒸汽管道,然后合并為一條¢325×10的主供汽管道,經過減溫調節后,分別分配蒸汽至內部用戶及廠區供熱管道。
3 改造要求
3.1 由于工藝進汽參數變化(范圍:5.70-6.77MPa),該機組最大進汽量為130-150 t/h。
3.2 當進汽參數為5.70 MPa.a,465℃,抽汽工況為50 t/h時,該工況下,抽汽壓力為1.326 MPa,溫度為300.4℃,抽汽的位置在五級后,要保證抽汽50 t/h,則須增加兩個DN200的抽汽口,需要增加相應的蒸汽管道和閥門,去掉第六級隔板,將第七級至第十四級隔板的汽道數分別改為72、84、90、86、98、58、64、72。
3.3 由于熱平衡圖數據均為計算值,且因機組已投產運行相當長時間,機組各方面性能均有所下降,因此,改造后實際考核值允許偏差3-6%。
3.4 抽汽用戶所需蒸汽壓力可以通過兩種方式調整,實現互為備用功能。一種是改變汽輪機進汽壓力范圍;另一種是調整塊切閥開度。
4 系統調試步驟
4.1 在經過系統蒸汽參數調整后,逐漸升高#7汽輪機進汽壓力至試驗要求值(5.7MPa),通過調整抽汽調節閥開度,增加抽汽流量,接近最大抽汽量50t/h,滿足工況一(5.7 MPa;進汽溫度:465;抽汽50t/h)所需條件,記錄汽輪機功率,待抽汽供汽系統穩定工作后,快關抽汽調節閥,停止外供汽,觀察此時汽輪機各重要參數變化。
4.2 檢驗汽輪機對抽汽系統突然發生劇烈變化時的適應能力,實踐證明,對熱井水位有一定影響(5分鐘內水位在其他不變情況下,抽汽短時增加到50t/h由+800mm降至+300mm,待調整后恢復正常)。在汽機系統自身負荷調整結束后,達到試驗工況二(5.7 MPa;進汽溫度:465;不抽汽)條件要求,記錄發電機功率。
4.3 繼續投入抽汽系統運行,逐漸開打抽汽調節閥開度,提升抽汽流量,盡量調整汽輪機近汽壓力維持在5.7MPa左右,直至抽汽流量不再增加,達到抽汽量極限值。恢復各系統至正常狀態。
4.4 參數對比:
以上圖表內容可以看出:
1)9:30分開始做試驗,整個過程汽輪機主汽壓力基本保持不變,為試驗順利進行奠定了基礎。隨著抽汽流量增加,當10:03分左右,抽汽量穩定在50t/h時,發電機功率為25.6MW,與附表工況一數據對標,基本滿足試驗要求。
2)當退出抽汽運行,在10:06分左右,汽輪機發電機功率為30.1MW,控制進汽參數變化,發電機功率還有上升趨勢,與附表工況二對標,接近設計值。
3)抽汽調節閥打開后,繼續增加抽汽量,發電機功率開始減少,10:47分左右,抽汽流量達到67t/h,繼續開大調節閥開度,抽汽流量不再增加,可以確定在汽輪機進汽壓力為5.7MPa、溫度為455℃時,最大抽汽量為67 t/h,此時發電機負荷為21.8MW。
抽汽流量滿足設計要求,可以實現正常供應。
5 蒸汽調整方式
5.1 用戶總需求穩定,汽輪機進汽參數變化
當供熱各個用戶所需蒸汽壓力、流量穩定的情況下,密切關注汽輪機進汽蒸汽壓力、抽汽調節閥前壓力變化,通過調整抽汽調節閥開度,滿足供汽母管供應壓力(0.6—0.8MPa)、流量(30—50t/h)。關注熱井水位波動情況,可通過補水進行微量調整,保證熱井水位在標準范圍內。
5.2 汽輪機進汽資源穩定,各用戶需求有差異
當汽輪機抽汽閥前蒸汽參數穩定時,各別用戶需要降低蒸汽壓力或流量時,減小此支路電動閥門開度,滿足用戶要求后,根據供熱蒸汽母管調節閥閥后壓力、流量變化情況,如果壓力變化較大,其它用戶不需要補充,可適當降低母管調節閥開度,節約蒸汽資源,節約實用蒸汽資源;各別用戶需要升高蒸汽壓力或流量時,增大此支路電動閥門開度,滿足用戶要求后,根據供熱蒸汽母管調節閥閥后壓力、流量變化情況,可適當增加母管調節閥開度,保障供熱的能量余量。這種不平衡狀態下的調整,調整原則是微調,緩慢調整,保證系統不會出現大的波動,在日常生產實踐中,這樣的操作方式也是最見的,要求操作人員熟練掌握供熱系統工藝,適應“牽一發而動全身”的生產調整模式,做好供熱與電負荷協調配合工作。
6 效果分析
該項目投運后,將原設計參數與實際運行參數進行對比,完全滿足供熱需求,同時,汽輪機機組各項運行指標良好(抽汽參數表見附表1、附表2)。
抽汽參數滿足設計要求1.0MPa、250℃低壓蒸汽,抽汽量也能滿足最大80t/h用量,置換原減溫減壓外供蒸汽包括藍星化工廠10t/h、山塑15 t/h、高爐煤氣鍋爐除氧用蒸汽15t/h,共計40t/h蒸汽(采暖季外供量相應增加),有效解決高壓蒸汽減溫減壓使用帶來的能量浪費問題,增加發電量,同時填補低壓蒸汽缺口,滿足冬季供熱需要。
自2012年11月23日至2013年7月1日,設備累計運行5208小時,累計抽汽流量15.6萬t,平均抽汽流量30t/h,實現收益約703萬元。
【參考文獻】
[1]高英權,等.低真空抽凝式汽輪機排汽供熱的研究及其改造[J].節能技術,2005(2):166-176.
[責任編輯:楊玉潔]