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600?MW機(jī)組給水系統(tǒng)試運中的問題分析及處理

2014-04-25 00:38:22楊建波張偉江李長松
電力安全技術(shù) 2014年1期
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)振動

楊建波,濮 霞,張偉江,李長松

(1.河北建投沙河發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 沙河 054000;2.軍械工程學(xué)院,河北 石家莊 050003;3.國網(wǎng)河北省電力公司電力科學(xué)研究院,河北 石家莊 050021)

600?MW機(jī)組給水系統(tǒng)試運中的問題分析及處理

楊建波1,濮 霞2,張偉江3,李長松3

(1.河北建投沙河發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 沙河 054000;2.軍械工程學(xué)院,河北 石家莊 050003;3.國網(wǎng)河北省電力公司電力科學(xué)研究院,河北 石家莊 050021)

對某廠600 MW機(jī)組給水系統(tǒng)在試運期間出現(xiàn)的給水泵汽輪機(jī)備用汽源無法投運;汽泵停運2 h后再啟動2號軸承振動大,啟動困難;除氧器運行時前置泵啟動再循環(huán)管路振動大等問題進(jìn)行了分析,提出了有效的處理措施,使問題得到了妥善解決。

備用汽源;振動;軸封溫度;再循環(huán)管道;氣液兩相流

1 概述

某廠新投產(chǎn)2臺600 MW超臨界空冷機(jī)組,每臺機(jī)組給水系統(tǒng)設(shè)2臺50 %容量的汽動給水泵組及1臺30 %容量的電動調(diào)速型給水泵組,每臺汽動給水泵組配1臺電動前置泵。機(jī)組正常運行時,2臺汽動給水泵運行。給水泵汽輪機(jī)主汽門前設(shè)有切換閥,在機(jī)組啟停時汽源可自動在四抽與再熱冷段或輔汽間切換,滿足在任何工況下汽泵都能運行。電動給水泵設(shè)計入口流量為750 t/h,最大出口壓力為18 MPa,并且僅在機(jī)組啟停時使用。

2 汽動給水系統(tǒng)存在的問題及處理方法

2.1 給水泵汽輪機(jī)備用汽源無法投運,機(jī)組低負(fù)荷時汽泵無法運行

由于再熱冷段至輔助聯(lián)箱管路設(shè)計得偏小,未考慮機(jī)組啟停及低負(fù)荷時小機(jī)啟動用汽的需要。并且由于機(jī)組采用中壓缸啟動方式,在啟動過程中冷再壓力一直維持在1.0 MPa左右,冷再至輔汽汽源投運,啟動鍋爐停備,在保證汽封用汽和除氧器加熱調(diào)整閥開度不超過15 %的情況下,輔汽聯(lián)箱壓力僅能維持在0.5 MPa,無法使給水泵汽輪機(jī)啟動用汽。

再熱冷段至給水泵汽輪機(jī)汽源投運后,主汽門前切換閥在開度反饋不變的情況下,門前壓力在0.3~1.5 MPa之間波動,汽泵轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定,造成該路汽源不能投運,使汽泵在機(jī)組低負(fù)荷時不能啟動,此時電泵僅為30 %容量,只能滿足機(jī)組200 MW負(fù)荷上水的需要,并且在機(jī)組升負(fù)荷時必須有1臺汽水泵參與上水。由于給水泵汽輪機(jī)汽源只有四段抽汽一路能夠正常投運,同時在200 MW負(fù)荷時四抽壓力僅為0.4 MPa,因此無法滿足汽泵上水的需要。

由于電泵、汽泵均不能滿足200 MW負(fù)荷以上鍋爐上水的需要,因此,在機(jī)組升負(fù)荷時汽泵與電泵并聯(lián)運行共同提供鍋爐上水,電泵及汽泵運行參數(shù)如表1所示。

表1 200 MW負(fù)荷汽泵與電泵并聯(lián)運行時的參數(shù)

由表1可知,在四抽壓力為0.4 MPa時,給水泵汽輪機(jī)調(diào)門開度為43 %,仍有調(diào)整余量,能夠滿足機(jī)組升負(fù)荷的需要。在升負(fù)荷過程中,機(jī)組主汽盡量維持低壓力,以保證電泵出力正常。隨著四抽壓力的升高可以逐漸增加汽泵出力,在機(jī)組負(fù)荷為250 MW時,第2臺汽動給水泵沖車,在機(jī)組負(fù)荷升至300 MW,四抽壓力在0.50 MPa左右時,第2臺汽泵并入運行,電泵退出,鍋爐上水由2臺汽泵一同提供。

2.2 汽泵停運2 h再啟動2號軸承振動大

該工程4臺汽泵在試運過程中均出現(xiàn)停機(jī)2 h后給水泵汽輪機(jī)啟動困難,沖車至1 600 r/min左右時,因2號軸承(排汽端)振動大而發(fā)生跳機(jī)的情況。汽泵停機(jī)后投連續(xù)盤車,2 h后,當(dāng)前汽缸金屬溫度達(dá)到160 ℃時,偏心在35 μm左右,真空約為-90 kPa。根據(jù)說明書以熱態(tài)啟動方式進(jìn)行,在啟動過程中不暖機(jī),升速至1 300 r/min左右時,2X、2Y號軸承振動快速增大,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至1 500 r/min左右時,2X號振動達(dá)到140 μm,2Y號振動達(dá)到200 μm以上,瓦振在40 μm左右,振動大跳閘,按熱態(tài)曲線啟動數(shù)次均失敗。此后按冷態(tài)啟動方式試驗,由于轉(zhuǎn)速在1 000 r/min暖機(jī)時給水泵汽輪機(jī)排汽溫度增長較快,將轉(zhuǎn)速升至1 200 r/min暖機(jī),時間為1h,暖機(jī)過程中各軸承振動均不超過25 μm。暖機(jī)結(jié)束后升速,升速率為400(r/min)/min,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至1 400 r/min左右時,2號軸承振動同樣快速增大,升速至1 600 r/ min左右時,2Y號軸承也同樣出現(xiàn)振動大跳閘的情況。

4臺給水泵汽輪機(jī)出現(xiàn)的情況基本相同,經(jīng)多次反復(fù)啟動均不能成功,只能破壞真空,停運軸封供汽。大約5 h后,等前汽缸金屬溫度降至120 ℃左右時再次啟動,按此方式雖然每次轉(zhuǎn)速均能夠順利升至2 850 r/min,但卻大大延長了汽泵的啟動時間,對機(jī)組的安全性造成很大影響。

經(jīng)過分析,認(rèn)為造成給水泵汽輪機(jī)沖車時振動大的的原因是:給水泵汽輪機(jī)軸封供汽溫度不合理。按照設(shè)計圖(見圖1),給水泵汽輪機(jī)前軸封供汽來自主機(jī)軸封減溫器前,蒸汽溫度在300 ℃左右;后軸封供汽來自主機(jī)軸封減溫器后,蒸汽溫度在155 ℃左右。由于主機(jī)軸封減溫器無法正常投運,造成軸封減溫器前后溫度一致,使得后軸封供汽溫度比設(shè)計值約高150 ℃。汽泵停運后,由于無排汽或噴水冷卻,在軸封蒸汽的加熱下,排汽缸溫度遠(yuǎn)高于設(shè)計值。經(jīng)過就地測量發(fā)現(xiàn):在汽泵停運2 h后,給水泵汽輪機(jī)排汽缸上部溫度達(dá)180 ℃,而下部溫度只有80 ℃左右,過大的溫差造成排汽缸彎曲,使得后軸封間隙減小,在沖車過程中引起轉(zhuǎn)子與軸封碰摩,碰摩造成的彎曲又使軸封間隙進(jìn)一步減小,又加重碰摩,在雙重作用下,2號軸承振動快速增大造成振動大跳機(jī)。

針對以上分析,利用主機(jī)停機(jī)機(jī)會對主機(jī)軸封減溫器進(jìn)行優(yōu)化,確保軸封減溫器正常投運,將軸封減溫器后蒸汽溫度控制在155 ℃左右,使給水泵汽輪機(jī)后軸封蒸汽溫度達(dá)到設(shè)計值,4臺給水泵汽輪機(jī)停運再啟動時未再出現(xiàn)以上問題。

圖1 給水泵汽輪機(jī)軸封蒸汽管道系統(tǒng)

2.3 除氧器投運啟動前置泵后,再循環(huán)調(diào)門后管路振動劇烈

汽動給水泵再循環(huán)管道減壓器布置在再循環(huán)調(diào)門前,再循環(huán)調(diào)門后管路長約5 m且經(jīng)過2個90彎頭進(jìn)入除氧器。前置泵機(jī)械密封冷卻水來自凝結(jié)水,對機(jī)械進(jìn)行密封冷卻后進(jìn)入泵內(nèi)。除氧器投運后啟動前置泵,再循環(huán)調(diào)門后管路振動劇烈,發(fā)出強(qiáng)烈的撞擊聲,約10 min后才逐漸消失,給設(shè)備的正常啟動和機(jī)組的安全運行帶來很大影響。

經(jīng)過分析,造成給水泵再循環(huán)管道振動的原因為:當(dāng)前置泵停運后,隨著低溫密封水的進(jìn)入,前置泵、主泵以及進(jìn)口管道內(nèi)的水溫逐漸降低;當(dāng)前置泵啟動后,除氧器中的高溫飽和水進(jìn)入泵內(nèi),與低溫水混合,進(jìn)入再循環(huán)管路,經(jīng)過再循環(huán)減壓器時壓力降低、流速增加,部分水汽化產(chǎn)生汽泡形成氣液兩相流,使汽水流動失去穩(wěn)定性,產(chǎn)生沖擊,管道劇烈振動。前置泵運行一段時間后,泵組及管道內(nèi)的水全部為除氧器中的飽和水,經(jīng)過減壓器后,兩相流現(xiàn)象基本不存在,管道振動現(xiàn)象也隨之消失。

根據(jù)以上分析得出:要提高流體汽化的臨界溫度,就需要提高流體的壓力。因此在不改變管路系統(tǒng)的情況下,啟動前置泵前應(yīng)關(guān)小再循環(huán)閥后手動門,利用其節(jié)流來提高減壓器后的壓力,既減小了減壓器前后壓差,破壞了介質(zhì)汽化的條件,又減輕了減壓器后介質(zhì)發(fā)生汽化的幾率。當(dāng)前置泵運行十幾分鐘后,泵體及再循環(huán)管路中的水幾乎全部為除氧器中的飽和水后再全開閥門,再循環(huán)減壓裝置后管道振動問題基本得到解決。

3 結(jié)論

通過對600 MW超臨界空冷汽輪機(jī)組汽動給水系統(tǒng)在試運過程中所遇到問題的分析與處理,解決了泵組在設(shè)計和設(shè)備本身存在的的問題,保證了汽動給水泵組的安全運行,從而保證了汽輪發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運行。

1 施維新,石靜波.汽輪發(fā)電機(jī)組振動及事故[M].北京:中國電力出版社,2008.

2 李春偉,唐 璐.600 MW機(jī)組凝結(jié)水再循環(huán)管道振動原因分析及處理[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2012(1).

3 陸江云,楊 春.凝結(jié)水再循環(huán)管道振動原因分析及處理[J].廣西電力,2008(5).

2013-08-21。

楊建波(1965-),男,工程師,從事運行管理工作。

濮 霞(1977-),女,講師,從事電工電子教學(xué)研究。

張偉江(1975-),男,高級工程師,從事汽機(jī)專業(yè)的機(jī)件調(diào)試與故障診斷工作。

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