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DECKEL—FP4CC 數控銑Z軸伺服驅動技術改造

2014-04-17 16:28:03李勇明孟寬林
價值工程 2014年10期

李勇明+孟寬林

摘要: DECKEL-FP4CC數控銑是90年代生產的設備,由于Z軸伺服電機故障而無法使用,且同型號電機已不生產,經多個方案比較,以松下伺服驅動系統替代原Z軸伺服系統,改造后機床運行良好,為老機床解決相似故障提供一種借鑒和思路。

Abstract: DECKEL-FP4CC NC milling machine is produced in 90's,which could not operate because of the fault of Z axis servo motor, and same type motor had no production, so the Panasonic servo drive system substitute for Z axis servo system, and after the transformation, the machine runs well, providing a useful reference for the old machine tool to solve the similar fault.

關鍵詞: DECKEL-FP4CC數控銑;松下伺服驅動系統替代;技術改造

Key words: DECKEL-FP4CC NC milling machine;Panasonic servo drive system substitution;technological transformation

中圖分類號:TG547 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)10-0035-02

1 設備簡介

DECKEL-FP4CC數控銑是德國DECKEL公司90年代生產的設備,該數控銑數控系統采用DECKEL公司專用的數控系統,控制軟件采用DECKEL公司自己開發的DIALOG 11 CNC控制軟件,伺服驅動系統采用BOSCH SM系列伺服模塊,伺服電機采用SIEMENS 1FT系列電機,位置反饋采用HEIDENHAIN系列光柵尺,組成全閉環伺服系統。該設備機械性能穩定,精度較高。CNC系統采用菜單操作方式,各種診斷齊全,使用方便。在我公司使用近二十年。該設備一直較穩定,但再好的設備也有出問題的時候,去年該設備在工作中Z軸出現報警,經過技術人員檢查,發現Z軸伺服電機損壞,經過咨詢西門子公司,同型號的電機已不生產,也沒有替代產品,考慮到該設備機械性能穩定,幾何精度沒有喪失,公司決定對其進行改造。

2 改造方案的選擇

方案1:保留原機床機械結不變,保留原來的光柵反饋系統,拆除原CNC系統、驅動模塊和伺服電機。采用成熟的數控系統和伺服驅動對該機床進行全面的升級改造,費用大約需25萬左右,改造周期大約兩個月。

方案2、保留原機床機械結構和CNC系統不變,保留X、Y軸和主軸驅動不變,只拆除Z軸驅動和伺服電機。只對Z軸驅動模塊和Z軸電機進行技術改造。由于原CNC系統伺服控制采用模擬量控制,故這個方案較易試驗,費用大約只4萬元,改造周期二周。

方案1雖成熟,沒有風險,但費用較多,周期較長,且該機床已使用近二十年,機械性能雖然較穩定,但也接近壽命期,花費是否值得。方案2費用低,周期短,也不改變原操作界面和習慣,使用方便,但原CNC系統與新配的驅動系統之間能否對接,由于沒有成熟的經驗,存在一定的風險。雖然方案2存在風險,經綜合考慮決定采用方案2。

3 改造方案的實施

3.1 技術準備

3.1.1 分析原機床原理圖 原機床的CNC控制系統采用DECKEL DIALOG11數控系統,CNC與Z軸驅動模塊信號如圖1。①速度模擬量信號±10VDC。②伺服使能信號24VDC。③伺服驅動模塊到CNC系統的信號只有兩個伺服故障報警信號BT1和BT2(24VDC)。④光柵位置反饋信號直接接入CNC系統。⑤PLC輸出的Z軸電機的剎車信號(24VDC)。

3.1.2 伺服模塊及電機的選擇 根據原來CNC驅動信號的要求,選擇技術成熟先進的松下伺服驅動系統,型號MFDDTB3A2。根據原電機扭矩和速度的要求,選擇與只配套的伺服電機:型號MSMA502P1H功率5KW電壓3相200VAC電流28.5A轉速3000r/min,自帶反饋編碼器和24V抱閘。

3.2 線路設計及安裝

3.2.1 線路設計 由于MFDDTB32伺服模塊供電電壓為3相200V,要增加一臺3相380V變3相200V 5KVA的變壓器T3。伺服模塊報警輸出端只有一個,可以接一個24V繼電器Kin1,再利用Kin1的兩對觸點做BT1和BT2的輸入。PLC輸出的驅動使能信號連接一個繼電器Krun1,Krun1的觸點連接24V到MFDD模塊的運行控制端。電源直接從原電源模塊前接入,增加一個14A的負荷開關QF3用于保護。電氣原理如圖2。

3.2.2 電氣安裝 原控制柜內空間較大,在柜底適當位置安裝變壓器T3,伺服模塊安裝在柜內后板上,適當位置裝負荷開關QF3和繼電器Kin1和Krun1,走線注意電磁干擾。

3.2.3 機械安裝 由于原滾珠絲杠與電機采用同步帶傳動,不改變原主從同步輪的齒比,由于新的電機比原來的電機尺寸要小很多,必須重新制作電機安裝法蘭和電機軸安裝同步輪的襯套,具體尺寸實際測繪。

3.3 伺服模塊參數設定和調試

3.3.1 主要參數設定 在按下緊停按鈕情況下機床通電,新的伺服模塊上電,設定伺服模塊的參數:參數Pr02設為1,表示 S模式(速度控制模式)。Pr21設為6(慣量自動學習)。參數Pr50為速度控制模擬電壓值,單位為(r/min)/v,它的大小決定著Z軸運行速度的準確度。Pr50值與Z軸的最高G0速度S、Z軸絲杠螺距T、模擬量最大電壓值V、主從同步輪的齒比P有關,如下公式:Pr50﹦S÷T÷P÷V。在此機床中S=10000mm/min,T=10mm,V=10v,P=1/2,故Pr50=200。參數Pr51設定速度模擬電壓的方向,如果實際運行方向與理論給定方向不一致,請改變這個參數設定0或1。

3.3.2 上電調試 松開緊停按鈕,其他軸伺服上電,新的伺服模塊使能加上,檢查抱閘信號,確認抱閘松開(通電前可以在Z軸下方墊一塊枕木,防止意外滑落),將進給倍率調到最小,點動Z軸上升,同時觀察實際位置和理論顯示是否變化,確認Z軸實際上升,但Z軸上升到一定距離就出現Z軸跟隨誤差過大報警。將顯示屏幕切換到跟隨誤差監視界面,發現隨Z軸移動距離越大,Z軸跟隨誤差就越大,這說明實際速度與理論速度有誤差,伺服模塊的參數Pr50設定不正確。仔細檢查各個參數的選擇,發現絲杠螺距測量不正確,應該是8mm而不是10mm。Pr50應設為250。修改參數后Z軸運行平穩,定位準確,滿足生產要求。

4 總結

這次改造技術可能不是最先進的和最好的,但達到了原來預想的目的,為公司節約了改造經費,為老機床解決相似故障提供一種借鑒和思路。

參考文獻:

[1]宋濤,張清泉,張勇,安晨輝,張飛虎.基于PMAC的直線電機進給控制系統研究[J].航空精密制造技術,2009(05).

[2]程登元.一種雙電機消隙伺服系統[J].雷達科學與技術,2009(05).

[3]薛漢杰.雙電機驅動消隙技術及其在數控設備中的應用[J].航空制造技術,2009(17).

摘要: DECKEL-FP4CC數控銑是90年代生產的設備,由于Z軸伺服電機故障而無法使用,且同型號電機已不生產,經多個方案比較,以松下伺服驅動系統替代原Z軸伺服系統,改造后機床運行良好,為老機床解決相似故障提供一種借鑒和思路。

Abstract: DECKEL-FP4CC NC milling machine is produced in 90's,which could not operate because of the fault of Z axis servo motor, and same type motor had no production, so the Panasonic servo drive system substitute for Z axis servo system, and after the transformation, the machine runs well, providing a useful reference for the old machine tool to solve the similar fault.

關鍵詞: DECKEL-FP4CC數控銑;松下伺服驅動系統替代;技術改造

Key words: DECKEL-FP4CC NC milling machine;Panasonic servo drive system substitution;technological transformation

中圖分類號:TG547 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)10-0035-02

1 設備簡介

DECKEL-FP4CC數控銑是德國DECKEL公司90年代生產的設備,該數控銑數控系統采用DECKEL公司專用的數控系統,控制軟件采用DECKEL公司自己開發的DIALOG 11 CNC控制軟件,伺服驅動系統采用BOSCH SM系列伺服模塊,伺服電機采用SIEMENS 1FT系列電機,位置反饋采用HEIDENHAIN系列光柵尺,組成全閉環伺服系統。該設備機械性能穩定,精度較高。CNC系統采用菜單操作方式,各種診斷齊全,使用方便。在我公司使用近二十年。該設備一直較穩定,但再好的設備也有出問題的時候,去年該設備在工作中Z軸出現報警,經過技術人員檢查,發現Z軸伺服電機損壞,經過咨詢西門子公司,同型號的電機已不生產,也沒有替代產品,考慮到該設備機械性能穩定,幾何精度沒有喪失,公司決定對其進行改造。

2 改造方案的選擇

方案1:保留原機床機械結不變,保留原來的光柵反饋系統,拆除原CNC系統、驅動模塊和伺服電機。采用成熟的數控系統和伺服驅動對該機床進行全面的升級改造,費用大約需25萬左右,改造周期大約兩個月。

方案2、保留原機床機械結構和CNC系統不變,保留X、Y軸和主軸驅動不變,只拆除Z軸驅動和伺服電機。只對Z軸驅動模塊和Z軸電機進行技術改造。由于原CNC系統伺服控制采用模擬量控制,故這個方案較易試驗,費用大約只4萬元,改造周期二周。

方案1雖成熟,沒有風險,但費用較多,周期較長,且該機床已使用近二十年,機械性能雖然較穩定,但也接近壽命期,花費是否值得。方案2費用低,周期短,也不改變原操作界面和習慣,使用方便,但原CNC系統與新配的驅動系統之間能否對接,由于沒有成熟的經驗,存在一定的風險。雖然方案2存在風險,經綜合考慮決定采用方案2。

3 改造方案的實施

3.1 技術準備

3.1.1 分析原機床原理圖 原機床的CNC控制系統采用DECKEL DIALOG11數控系統,CNC與Z軸驅動模塊信號如圖1。①速度模擬量信號±10VDC。②伺服使能信號24VDC。③伺服驅動模塊到CNC系統的信號只有兩個伺服故障報警信號BT1和BT2(24VDC)。④光柵位置反饋信號直接接入CNC系統。⑤PLC輸出的Z軸電機的剎車信號(24VDC)。

3.1.2 伺服模塊及電機的選擇 根據原來CNC驅動信號的要求,選擇技術成熟先進的松下伺服驅動系統,型號MFDDTB3A2。根據原電機扭矩和速度的要求,選擇與只配套的伺服電機:型號MSMA502P1H功率5KW電壓3相200VAC電流28.5A轉速3000r/min,自帶反饋編碼器和24V抱閘。

3.2 線路設計及安裝

3.2.1 線路設計 由于MFDDTB32伺服模塊供電電壓為3相200V,要增加一臺3相380V變3相200V 5KVA的變壓器T3。伺服模塊報警輸出端只有一個,可以接一個24V繼電器Kin1,再利用Kin1的兩對觸點做BT1和BT2的輸入。PLC輸出的驅動使能信號連接一個繼電器Krun1,Krun1的觸點連接24V到MFDD模塊的運行控制端。電源直接從原電源模塊前接入,增加一個14A的負荷開關QF3用于保護。電氣原理如圖2。

3.2.2 電氣安裝 原控制柜內空間較大,在柜底適當位置安裝變壓器T3,伺服模塊安裝在柜內后板上,適當位置裝負荷開關QF3和繼電器Kin1和Krun1,走線注意電磁干擾。

3.2.3 機械安裝 由于原滾珠絲杠與電機采用同步帶傳動,不改變原主從同步輪的齒比,由于新的電機比原來的電機尺寸要小很多,必須重新制作電機安裝法蘭和電機軸安裝同步輪的襯套,具體尺寸實際測繪。

3.3 伺服模塊參數設定和調試

3.3.1 主要參數設定 在按下緊停按鈕情況下機床通電,新的伺服模塊上電,設定伺服模塊的參數:參數Pr02設為1,表示 S模式(速度控制模式)。Pr21設為6(慣量自動學習)。參數Pr50為速度控制模擬電壓值,單位為(r/min)/v,它的大小決定著Z軸運行速度的準確度。Pr50值與Z軸的最高G0速度S、Z軸絲杠螺距T、模擬量最大電壓值V、主從同步輪的齒比P有關,如下公式:Pr50﹦S÷T÷P÷V。在此機床中S=10000mm/min,T=10mm,V=10v,P=1/2,故Pr50=200。參數Pr51設定速度模擬電壓的方向,如果實際運行方向與理論給定方向不一致,請改變這個參數設定0或1。

3.3.2 上電調試 松開緊停按鈕,其他軸伺服上電,新的伺服模塊使能加上,檢查抱閘信號,確認抱閘松開(通電前可以在Z軸下方墊一塊枕木,防止意外滑落),將進給倍率調到最小,點動Z軸上升,同時觀察實際位置和理論顯示是否變化,確認Z軸實際上升,但Z軸上升到一定距離就出現Z軸跟隨誤差過大報警。將顯示屏幕切換到跟隨誤差監視界面,發現隨Z軸移動距離越大,Z軸跟隨誤差就越大,這說明實際速度與理論速度有誤差,伺服模塊的參數Pr50設定不正確。仔細檢查各個參數的選擇,發現絲杠螺距測量不正確,應該是8mm而不是10mm。Pr50應設為250。修改參數后Z軸運行平穩,定位準確,滿足生產要求。

4 總結

這次改造技術可能不是最先進的和最好的,但達到了原來預想的目的,為公司節約了改造經費,為老機床解決相似故障提供一種借鑒和思路。

參考文獻:

[1]宋濤,張清泉,張勇,安晨輝,張飛虎.基于PMAC的直線電機進給控制系統研究[J].航空精密制造技術,2009(05).

[2]程登元.一種雙電機消隙伺服系統[J].雷達科學與技術,2009(05).

[3]薛漢杰.雙電機驅動消隙技術及其在數控設備中的應用[J].航空制造技術,2009(17).

摘要: DECKEL-FP4CC數控銑是90年代生產的設備,由于Z軸伺服電機故障而無法使用,且同型號電機已不生產,經多個方案比較,以松下伺服驅動系統替代原Z軸伺服系統,改造后機床運行良好,為老機床解決相似故障提供一種借鑒和思路。

Abstract: DECKEL-FP4CC NC milling machine is produced in 90's,which could not operate because of the fault of Z axis servo motor, and same type motor had no production, so the Panasonic servo drive system substitute for Z axis servo system, and after the transformation, the machine runs well, providing a useful reference for the old machine tool to solve the similar fault.

關鍵詞: DECKEL-FP4CC數控銑;松下伺服驅動系統替代;技術改造

Key words: DECKEL-FP4CC NC milling machine;Panasonic servo drive system substitution;technological transformation

中圖分類號:TG547 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)10-0035-02

1 設備簡介

DECKEL-FP4CC數控銑是德國DECKEL公司90年代生產的設備,該數控銑數控系統采用DECKEL公司專用的數控系統,控制軟件采用DECKEL公司自己開發的DIALOG 11 CNC控制軟件,伺服驅動系統采用BOSCH SM系列伺服模塊,伺服電機采用SIEMENS 1FT系列電機,位置反饋采用HEIDENHAIN系列光柵尺,組成全閉環伺服系統。該設備機械性能穩定,精度較高。CNC系統采用菜單操作方式,各種診斷齊全,使用方便。在我公司使用近二十年。該設備一直較穩定,但再好的設備也有出問題的時候,去年該設備在工作中Z軸出現報警,經過技術人員檢查,發現Z軸伺服電機損壞,經過咨詢西門子公司,同型號的電機已不生產,也沒有替代產品,考慮到該設備機械性能穩定,幾何精度沒有喪失,公司決定對其進行改造。

2 改造方案的選擇

方案1:保留原機床機械結不變,保留原來的光柵反饋系統,拆除原CNC系統、驅動模塊和伺服電機。采用成熟的數控系統和伺服驅動對該機床進行全面的升級改造,費用大約需25萬左右,改造周期大約兩個月。

方案2、保留原機床機械結構和CNC系統不變,保留X、Y軸和主軸驅動不變,只拆除Z軸驅動和伺服電機。只對Z軸驅動模塊和Z軸電機進行技術改造。由于原CNC系統伺服控制采用模擬量控制,故這個方案較易試驗,費用大約只4萬元,改造周期二周。

方案1雖成熟,沒有風險,但費用較多,周期較長,且該機床已使用近二十年,機械性能雖然較穩定,但也接近壽命期,花費是否值得。方案2費用低,周期短,也不改變原操作界面和習慣,使用方便,但原CNC系統與新配的驅動系統之間能否對接,由于沒有成熟的經驗,存在一定的風險。雖然方案2存在風險,經綜合考慮決定采用方案2。

3 改造方案的實施

3.1 技術準備

3.1.1 分析原機床原理圖 原機床的CNC控制系統采用DECKEL DIALOG11數控系統,CNC與Z軸驅動模塊信號如圖1。①速度模擬量信號±10VDC。②伺服使能信號24VDC。③伺服驅動模塊到CNC系統的信號只有兩個伺服故障報警信號BT1和BT2(24VDC)。④光柵位置反饋信號直接接入CNC系統。⑤PLC輸出的Z軸電機的剎車信號(24VDC)。

3.1.2 伺服模塊及電機的選擇 根據原來CNC驅動信號的要求,選擇技術成熟先進的松下伺服驅動系統,型號MFDDTB3A2。根據原電機扭矩和速度的要求,選擇與只配套的伺服電機:型號MSMA502P1H功率5KW電壓3相200VAC電流28.5A轉速3000r/min,自帶反饋編碼器和24V抱閘。

3.2 線路設計及安裝

3.2.1 線路設計 由于MFDDTB32伺服模塊供電電壓為3相200V,要增加一臺3相380V變3相200V 5KVA的變壓器T3。伺服模塊報警輸出端只有一個,可以接一個24V繼電器Kin1,再利用Kin1的兩對觸點做BT1和BT2的輸入。PLC輸出的驅動使能信號連接一個繼電器Krun1,Krun1的觸點連接24V到MFDD模塊的運行控制端。電源直接從原電源模塊前接入,增加一個14A的負荷開關QF3用于保護。電氣原理如圖2。

3.2.2 電氣安裝 原控制柜內空間較大,在柜底適當位置安裝變壓器T3,伺服模塊安裝在柜內后板上,適當位置裝負荷開關QF3和繼電器Kin1和Krun1,走線注意電磁干擾。

3.2.3 機械安裝 由于原滾珠絲杠與電機采用同步帶傳動,不改變原主從同步輪的齒比,由于新的電機比原來的電機尺寸要小很多,必須重新制作電機安裝法蘭和電機軸安裝同步輪的襯套,具體尺寸實際測繪。

3.3 伺服模塊參數設定和調試

3.3.1 主要參數設定 在按下緊停按鈕情況下機床通電,新的伺服模塊上電,設定伺服模塊的參數:參數Pr02設為1,表示 S模式(速度控制模式)。Pr21設為6(慣量自動學習)。參數Pr50為速度控制模擬電壓值,單位為(r/min)/v,它的大小決定著Z軸運行速度的準確度。Pr50值與Z軸的最高G0速度S、Z軸絲杠螺距T、模擬量最大電壓值V、主從同步輪的齒比P有關,如下公式:Pr50﹦S÷T÷P÷V。在此機床中S=10000mm/min,T=10mm,V=10v,P=1/2,故Pr50=200。參數Pr51設定速度模擬電壓的方向,如果實際運行方向與理論給定方向不一致,請改變這個參數設定0或1。

3.3.2 上電調試 松開緊停按鈕,其他軸伺服上電,新的伺服模塊使能加上,檢查抱閘信號,確認抱閘松開(通電前可以在Z軸下方墊一塊枕木,防止意外滑落),將進給倍率調到最小,點動Z軸上升,同時觀察實際位置和理論顯示是否變化,確認Z軸實際上升,但Z軸上升到一定距離就出現Z軸跟隨誤差過大報警。將顯示屏幕切換到跟隨誤差監視界面,發現隨Z軸移動距離越大,Z軸跟隨誤差就越大,這說明實際速度與理論速度有誤差,伺服模塊的參數Pr50設定不正確。仔細檢查各個參數的選擇,發現絲杠螺距測量不正確,應該是8mm而不是10mm。Pr50應設為250。修改參數后Z軸運行平穩,定位準確,滿足生產要求。

4 總結

這次改造技術可能不是最先進的和最好的,但達到了原來預想的目的,為公司節約了改造經費,為老機床解決相似故障提供一種借鑒和思路。

參考文獻:

[1]宋濤,張清泉,張勇,安晨輝,張飛虎.基于PMAC的直線電機進給控制系統研究[J].航空精密制造技術,2009(05).

[2]程登元.一種雙電機消隙伺服系統[J].雷達科學與技術,2009(05).

[3]薛漢杰.雙電機驅動消隙技術及其在數控設備中的應用[J].航空制造技術,2009(17).

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