張勇 ZHANG Yong
(中鐵九局集團有限公司,沈陽 110000)
(China Railway 9th Bureau Group Co.,Ltd.,Shenyang 110000,China)
哈大客專部分路基車站地處濱海平原及沖洪積平原,地形平坦、開闊,主要為軟土地基。地表覆蓋粉黏土、黏土、淤泥土和砂類土,厚度7-50m。下伏片麻巖、千枚巖、花崗巖或角閃巖,風化程度較高。部分地段有鹽漬土及軟土分布。軟土地基含水量高、透水性差、壓縮性高和流變性強。
設計采用CFG樁復合地基處理,CFG樁與攪拌樁交叉呈三角形布置,CFG樁樁長30m,攪拌樁樁長12m,并于樁頂設0.6m厚碎石墊層,于墊層內鋪設兩層土工格柵。通過進行工藝試驗、試樁和補充地質鉆探發現該區域松軟土層厚度大于50m,并與流塑狀飽和粉質粘土互層,在試樁過程中出現相鄰樁基竄孔、縮頸、擴徑以及樁基灌注完成后,混合料初凝前,混凝土面顯著下沉現象,混凝土超灌嚴重。在多次邀請專家現場分析指導后,認為原設計方案不能滿足路基工后沉降及不均勻沉降要求,提出了變更設計。在正線軌道板下1:1范圍內樁長30m,樁頂加C30鋼筋混凝土板,厚0.5m,軌道板以外兩側樁長變為25m,站臺下樁長變為20m,樁頂設砂夾碎石墊層,厚0.6m,墊層內夾鋪兩層高強度土工格柵。站臺下樁間距為1.6m,其余均為1.5m。攪拌樁維持原設計不變,正線樁長為12m,布置形式、間距與CFG樁相同,并與之呈三角形交叉布置。

圖1 樁頂剖面管沉降-位置-時間曲線
現場試驗針對所選試驗斷面,通過在試驗斷面工區內埋設測試元件,測試路基各組成部分的受力、變形情況。主要包括CFG樁受力情況,鋼筋混凝土板受力情況,土工格柵變形情況以及路基沉降情況等,其中路基沉降分析是重點內容?,F場試驗測試數據量龐大,分析過程復雜,本文對路基沉降做簡單分析說明。
①沉降值關于路基中線對稱,測量過程中樁頂最大沉降為41.7mm。
②左右路肩線間曲線波動幅度較小,CFG樁頂上部為鋼筋混凝土板結構,屬剛性結構,剛度較大,將上部路基填土荷載盡量的均勻分配給CFG樁和樁間土,CFG樁和樁間土的沉降差異相對較小。
③路基基底隨著時間的增加沉降數值不斷加大,預壓土堆載1個月后,路基基底最大沉降為42mm,路基基底沉降隨時間變化緩慢,路基基底沉降趨于收斂。根據實測基底沉降曲線的變化規律,結合計算結果,本工點復合地基的工后沉降完全控制在15mm以內,符合變更設計初衷。
④樁板基礎CFG復合地基起到了類似實體深基礎的作用,將上部荷載有效地傳遞給了深層土體。上部荷載主要由CFG樁承擔,其次為水泥土攪拌樁,樁間土承載很小。樁板結構明顯減小地基不均勻沉降,鋼筋混凝土板范圍內加固區表面沉降比較均勻,整個地基表面沉降曲線呈盆狀。
⑤與常規結構相比較,樁板結構復合地基的作用除減小沉降外,主要是調節樁土應力分布,削減路基底平面處的不均勻沉降。
①清表放樣。采用大型機械對原地面進行整平,清除表層約30cm種植土、建筑垃圾等,清表后頂面高程按樁頂標高增加50cm控制。根據攪拌樁布樁圖,用全站儀放出布樁控制點,再用放出每個樁位,在樁位中心做好標記,并做好記錄。
②鉆機就位。鉆機就位時,應用鉆機的垂球檢查塔身導桿,校正位置,由技術人員進行樁位對中及垂直度檢查,并做好觀測記錄。
③預攪下沉。將攪拌樁機吊起,連通砂漿泵開動電機,逐漸攪拌切土下沉至設計加固深度,下沉的速度控制在0.38-0.75m/min。
④提升噴漿攪拌。攪拌機達到設計深度開啟灰漿泵,以0.3-0.5m/min的速度提起攪拌機,邊噴漿邊攪拌,完成一次攪拌過程。
⑤重復預攪下沉、提升噴漿攪拌。再次將攪拌機攪拌下沉,樁端原位攪拌時間時間約2min,至設計加固深度后提升噴漿攪拌完成。
⑥檢測。攪拌樁達到28d齡期后,進行抗壓強度試驗,保證2‰抽檢率每批次不少于3根,抗壓強度不小于1.2MPa。并采用平板荷載試驗做復合地基承載力試驗,地基承載力不小于0.15MPa。
①測量放樣。作業區域內水泥攪拌樁施工完成檢測合格后重新進行場地平整,測量放樣并做好標記,結合本工點地質特點,采用隔三跳打法。
②鉆機就位。鉆機就位時,采用垂球法調整垂直度,確保容許偏差不大于1%。
③鉆進成孔。鉆頭泵送閥關閉后,放下鉆桿開始鉆進,先慢后快,同時檢查鉆孔的偏差并及時糾正。進入持力層時降低速度,避免鉆機搖晃,防止樁孔偏斜并減小對土層的擾動。
④灌注成樁。鉆孔至設計高程后,將鉆桿緩慢提升約30cm開始泵料灌注。待鉆桿芯管充滿混合料后提升拔管,保證拔管的連續性并嚴格控制拔管速率,約2-3m/min。預留50cm樁頭,灌注完成后封頂養護。
⑤樁頭處理。清除樁間土后,用小型機械截除樁頭,樁頭修整至設計高程以上3-5cm時,再用人工修鑿直至露出新鮮混凝土面。清除后樁的有效長度應滿足設計要求,樁頂允許偏差0-20mm。
⑥CFG樁檢測。齡期達到28天后進行檢測,包括低應變樁身質量檢測和單樁承載力的檢測,靜載試驗數量取樁總根數的2‰,且不小于3根,樁身質量檢測率不低于10%。
褥墊層施工順序:20cm碎石→5cm砂墊層→土工格柵→10cm砂墊層→土工格柵→5cm砂墊層→20cm碎石,碾壓密實。樁板底鋪設厚度為10cm,樁板兩側鋪設厚度為60cm。
①鋼筋施工。碎石墊層鋪設完畢后,在需施工鋼筋混凝土板的范圍內鋪設一層2cm厚的C20混凝土找平層,進行精確放樣及準確定位,綁扎鋼筋并注意設置好混凝土保護層墊塊。
②模板施工?,F場采用1.5m*0.6m鋼模,結合鋼管及扣件進行加固。模板表面平整,拼縫平整嚴密,不漏漿,并以雙面海綿膠填縫,保證結構外露面美觀,線條流暢。模板安裝穩固牢靠,表面清理干凈并均勻涂刷隔離劑。
③混凝土澆注。采用C30混凝土進行澆注,板厚為50cm,沉降縫2cm,泡沫板相隔。澆筑前,對模板、鋼筋等進行自檢,并做好記錄。澆筑混凝土時,分層、均勻、對稱進行,每層厚度不超過30cm。灌注時做到不欠搗、不漏搗,振搗時避免撞擊模板及鋼筋。
④養護?;炷翝仓旰螅采w灑水養護,冬季施工時采取了保溫措施。
CFG樁板復合地基主要施工控制要點為:樁身的完整性、強度、標高控制、混凝土板的施工連續性及伸縮縫的設置等,控制環節基本覆蓋了整個施工過程。掌握控制要點并做好現場監控記錄尤為重要。
①攪拌樁施工時控制其輸漿速度及供漿的連續性,根據試樁工藝使注漿泵出口壓力保持在合適的值,并應使攪拌提升速度與輸漿速度同步。
②在漿液達到鉆頭出漿口后,應噴漿座底超過30s,保證樁端施工質量。施工過程中隨時檢查施工記錄,對每根樁進行質量評定。攪拌機噴漿提升的速度和次數必須符合施工工藝要求。
③成樁過程中若因故停漿,繼續施工時應將攪拌機下沉至停漿點以下0.5m,待恢復供漿時再噴漿提升。若停機超過3h,應拆卸輸漿管路,清洗干凈,在原樁位旁進行補樁。
①樁位偏移。軟土地基的壓縮性及流變性變化復雜,要準確進行測量放樣,確保在機械行走中不會造成樁位的偏移。要合理分布工每臺鉆機的工作面,每臺鉆機的工作面分兩次放樣施工,使前一次工作面土體表面水分經過蒸發晾曬,加大了土體表面強度,減少樁位的偏移。
②樁孔傾斜。鉆機就位前反復檢查鉆桿的垂直度,同時,在鉆進過程中,保持速度均勻,遇到硬土層時放慢鉆進速度,必要時一提一鉆。
③堵管、爆管。堵管是長螺旋鉆孔、管內泵壓混合料灌注成樁工藝常遇到的主要問題之一,它直接影響CFG樁的施工效率,增加勞動強度,造成材料浪費等,嚴重時造成CFG樁混合料失水或結硬,給施工帶來很多困難。處理解決方法如下:
1)對混合料配合比進行合理控制,保證混合料的和易性。2)嚴格控制混凝土的坍落度,使其在160mm-200mm以內。3)按照規范要求進行施工,開始泵送混合料前,排出管內空氣,泵送量要與鉆桿提拔速度協調匹配,泵送量過大或鉆桿提拔速度過慢,會使混凝土料擠壓密實,傳輸受阻,造成堵管。4)冬期施工時混合料輸送管及彎頭均需做防凍保護。5)合理選用設備的彎頭曲率半徑,避免彎頭過多,保證彎頭與鉆桿垂直連接,混合料輸送管定期清洗,確保管內無結塊。
④縮徑與擴徑。在軟土地層、松散砂土層及地下水豐富的地層中經常出現縮徑與擴徑現象。輕則使樁體出現夾泥、空心及串孔,嚴重時可發生斷樁。處理方法:采取隔樁、隔排跳打方法,既能減少縮徑與擴徑現象的發生,又便于樁位識別,缺點是施工進度較慢。結合本工點地質特點,采取隔3打1,保證成樁質量。成孔時,避免鉆桿提升過快,防止孔壁發生坍塌,成樁時,注意拔管速度及泵料的及時連續性,避免形成夾層,造成斷樁。
①本工點CFG樁板復合地基處理工程完全滿足變更設計初衷,保證了使用功能。路基工后沉降小于15mm、差異沉降小于5mm,滿足設計要求。
②實驗證明:樁板結構復合地基的作用除減小沉降外,主要是調節樁土應力分布,削減路基底平面處的不均勻沉降。上部荷載主要由CFG樁承擔,其次為水泥土攪拌樁,樁間土承載很小。在路基填筑和堆載施工階段地基沉降較快,約完成沉降總量的69%;而堆載預壓階段沉降較慢,預壓180天后,固結度可達到85%。按高速鐵路無碴軌道的設計要求,工后沉降不超過15mm,保持3m的堆載高度約90天即可達到目標。
③實踐證明,CFG樁板結構復合地基起到了一個類似實體深基礎的作用,將上部荷載有效地傳遞給了深層土體,鋼筋混凝土板起到了減小地基不均勻沉降的作用?!案羧蛞弧钡氖┕ご胧┛山档拖噜彉妒┕び绊懀瑢ΡWC施工質量和加固效果起到了重要作用。
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