劉 濤王旭凱鐘 開
(1.北京天山新材料技術(shù)股份有限公司 北京)
(2.北京國電清新環(huán)保技術(shù)股份有限公司 北京)
現(xiàn)場對(duì)3套真空皮帶脫水機(jī)排查,各系統(tǒng)真空室密封性、摩擦塊、摩擦帶及濾布透氣性均無異常。檢查重型橡膠輸送帶時(shí),發(fā)現(xiàn)3條輸送帶非承載面的排水孔周圍,出現(xiàn)橡膠層不均勻脫落的情況,并已露出織物。由于輸送帶的橡膠層不均勻脫落,導(dǎo)致輸送帶與摩擦帶壓合時(shí)間隙不均勻,造成真空度失穩(wěn)、石膏濾餅含水量波動(dòng)。
真空皮帶脫水機(jī)輸送帶縱向剖面見圖1所示。輸送帶的非承載面由3層織物與4層橡膠疊加而成。由于輸送帶排水孔常年浸水作業(yè),導(dǎo)致排水孔內(nèi)的3層織物直接暴露在水中,織物在水的浸泡下不僅體積發(fā)生膨脹,而且織物與橡膠層的粘附強(qiáng)度亦降低。由于維護(hù)不到位,滑臺(tái)沒有及時(shí)更換,輸送帶下部與滑臺(tái)接觸,形成相互摩擦,致使皮帶膠皮剝離。
根據(jù)輸送帶狀況,選擇系統(tǒng)中破損最嚴(yán)重的一條輸送帶,采用可賽新橡膠冷修復(fù)技術(shù)進(jìn)行修復(fù)。具體工藝:停機(jī)排水→表面烘干→粗化處理→清洗干凈→刷涂底劑→刷涂高分子耐磨材料→孔壁封閉處理→養(yǎng)護(hù)48 h→投入使用。
2013年12月初完成現(xiàn)場修復(fù)后即投入使用。截至2014年4月,該真空皮帶脫水系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好,出力恢復(fù)設(shè)計(jì)水平,石膏餅含水量亦無波動(dòng)。
通過對(duì)真空皮帶脫水系統(tǒng)的排查分析,脫水機(jī)出力低的原因是輸送帶排水孔下部橡膠層脫落。采用可賽新橡膠冷修復(fù)技術(shù),對(duì)橡膠脫落最嚴(yán)重的一條輸送帶進(jìn)行修復(fù),可以有效提高輸送帶修復(fù)效率。修復(fù)后連續(xù)跟蹤4個(gè)月,修復(fù)效果達(dá)到真空皮帶脫水系統(tǒng)的運(yùn)行要求。