張延秀(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
聚喇360轉油放水站節能降耗研究
張延秀(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
聚喇360轉油放水站是喇嘛甸油田北東塊聚合物驅產能站,設計轉油能力1.4×104m3/d,實際轉油1.05×104m3/d,每天運行2臺74 kW電動機,年耗電69×104kWh。通過簡單的工藝改造和加裝計量儀表即可實現來液的自壓外輸,工藝運行過程安全可靠,年節約用電69×104kWh,達到節能降耗的目的。
自壓流程 工藝改造 節能降耗
聚喇360轉油放水站是喇嘛甸油田北東塊聚合物驅產能站,投產于1995年11月。該站包括兩個生產環節:一部分為轉油部分,擔負著采油408隊12座計量間來液的氣、液分離和轉輸任務,設計轉油能力為1.4×104m3/d,實際轉油1.05×104m3/d;另一部分為放水外輸部分,擔負著360、230、470、380四座聚驅站的油、水分離及外輸任務,設計游離水沉降能力為4×104m3/d,實際處理來液2.6×104m3/d,放水含油小于或等于3000 mg/L。生產工藝流程見圖1。

圖1 轉油放水站生產工藝流程示意圖
聚喇360轉油部分主要包括分離器三座、轉油緩沖罐一座,轉油泵三臺(在運2臺)排量為280 m3/h,腰輪流量計兩臺DN200。年轉油泵耗電69×104kWh。經過投產多年的生產實踐以及反復的試驗論證,該站的轉油部分流程從經濟性和實用性方面還有待于進一步改進。
目前生產工藝中虛線部分的主要功能是緩沖、計量、輸送本站所轄的12個計量間的來液量,計量主要是兩臺LLQ-200型腰輪流量計,此腰輪流量計的運行壓降為0.02~0.13 MPa,由于分離器的出口壓力一般不超過0.21 MPa,而游離水脫除器的壓力又必須超過0.13 MPa,才能將液量自壓到360污水。也就是說分離器到游離水脫除器的壓力差只能維持在0.08 MPa的范圍之內,這個壓力不足以驅使腰輪流量計正常運轉,因此,就必須投運轉油泵和緩沖罐來驅動腰輪流量計持續穩定的運行。此部分工藝流程比較復雜,一旦轉油泵出現故障或者突然停電就必須倒冷輸流程,此時至少要在7~13 min之內關閉2個DN 200的閥門和2個DN 350的閥門并且同時開啟1個DN300閥門,操作稍不及時輕則氣管線充油,重責冒罐跑油。另外,此工藝流程的運行和維修費用也比較高,僅兩臺轉油泵(其中一臺變頻)年耗電就高達69×104kWh,再加上流量計、電動機、泵、機械密封、變頻器等等維修費用每年至少要超過44萬元。因此,本著繁中求簡、節能降耗的原則對此流程進行了詳細的剖析,發現了問題的所在。認為只要把流量計的運行壓降降低到0.08 MPa以內,就有可能將轉油泵和緩沖罐停掉,而不影響流量計的正常運行,從而達到節能降耗的目的。
我們先從流量計入手,先后查閱了大量的資料,欲找到一種運行壓降在0.08 MPa以內的計量儀表,但是幾乎沒有一種產品能夠符合要求。在這種情況下,根據本地區的原油的物理性質以及原油含水率等諸多因素,做了長期大量的實驗,根據技術要求和相關生產廠家的配合研制出了一種通徑、無壓阻、大口徑的計量儀表。這種流量計的各項性能指標都達到或超過了設計要求,并在采油礦290轉油站實驗取得了滿意的效果。因此,建議將此種新型流量計應用到轉油系統中,在保持原有轉油計量流程不變的情況下,將此流量計裝在分離器油出口的匯管上,利用轉油部分的冷輸流程進行生產,此時,可將原有計量系統(圖1虛線部分)停掉,即圖2所示。此流程的優點是既可以利用新型流量計進行計量,同時也可以隨時啟動原有的計量系統進行雙系統計量或串聯校驗,因而,不但達到了繁中求簡、節能降耗目的,而且大大提高了轉油計量系統運行的安全性和可靠性[1]。

圖2 改進后的生產工藝流程示意圖
綜上所述,本站轉油系統的冷輸流程可以長期運行,而新式流量計加在分離器油出口匯管上,對轉油冷輸系統又不會造成任何影響,因此說,本站轉油系統可以改為雙系統計量。即平時可以將轉油泵、緩沖罐、腰輪流量計停運,倒冷輸流程,用新式流量計計量本站來液量,當需要校驗流量計時,倒在線流量計標定流程,啟用轉油緩沖罐和轉油泵,實現兩臺流量計串聯同時校驗。
3.1 工藝部分的改動
1)將408隊12座計量間所管轄的油井全部停運,預計停180 min。
2)將1#—3#分離器到轉油緩沖罐Φ377×7的匯管截斷;配法蘭將新式流量計安裝到位。(2付法蘭DN350、3個閥門PN16 DN350、2個彎頭DN350、10 m管線Φ377×7)。
3.2 儀表部分的改動
1#和2#分離器液位檢測儀表,原設計為浮球單點高位報警。可利用上下浮球安裝點,加裝差壓液位變送器兩臺,信號連接至微機控制系統實現連續在線顯示控制。新式流量計的通訊采用的是485信號協議,可通過微機控制系統實時顯示介質的溫度、壓力、瞬時流量、累計流量。改動流程部分見圖3。

圖3 改動流程部分示意圖
1)節能效果。該工藝流程的改造是對轉油站地面工藝必要的改進和完善,不僅使工藝流程簡單、合理、便于操作,每年節省電力55×104kWh,對油田的挖潛增效、節能降耗、安全生產有著積極的意義,對采油廠已建或同類站具有很好的推廣前景。
2)效益預測。停運兩臺轉油泵節電為44萬元;停運電動機、轉油泵、腰輪流量計,由此節約維護費用10萬元,日獲效益1479元。年獲效益54萬元。
3)資金回收期。工藝和儀表改造總投入資金10萬元;資金回收期=總投資/日增效益=68天。
[1]潘丕武.石油計量技術[M].北京:中國計量出版社, 2009.
10.3969/j.issn.2095-1493.2014.005.003
2014-03-15)
張延秀,2007年畢業于中國電子科學院,從事采油生產技術管理工作,E-mail:zhangyanxiu@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司第六采油廠第四油礦,163114。