李美富,王 旭
(1.安徽開發礦業有限公司, 安徽 霍邱縣 237404;2.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南 長沙 410012)
③
2011年4月由原安徽開發礦業(李樓鐵礦)與諾普鐵礦(吳集鐵礦北段)合并組建安徽開發礦業。李樓鐵礦和吳集鐵礦(北段)聯合建設規模為采選750萬t/a,其中李摟鐵礦采礦規模530萬t/a ,吳集鐵礦(北段) 采礦規模220萬t/a。選礦廠處理能力750萬t/a。首采中段為-400 m中段,中段高度100 m,采場寬度20 m。-400 m水平為主出礦水平,布置有采場出礦的底部結構,底部結構為三角礦柱,采場回采結束后,龐大的底部結構若不回采,則會損失大量礦石,為此,對底部結構回采方案進行了試驗研究。
李樓鐵礦和吳集鐵礦均為大型沉積變質型鐵礦床,集中賦存于周集倒轉向斜兩翼中的新太古界霍邱群周集組、吳集組地層中,所在的范圍內大部分被第四系覆蓋,由老至新分布有新太古界霍邱群吳集組(Ar4W)、周集組(Ar4Z),新上元古界青白口系劉老碑組(Qnl),中生界侏羅系毛坦廠組(J3m)、黒石渡組(J3hs)及第四系地層。
李樓鐵礦礦體厚度為32.68~130.03 m,平均厚度50 m,礦床主要為厚層第四系松散巖層所覆蓋。礦體頂板巖石主要為片麻巖、角閃巖、大理巖、片巖,裂隙基本不發育,整體完整性較好,穩定性較好,但在受外力影響下易沿片理裂開,其穩定性相對較差。礦體底板巖石主要為大理巖,片麻巖,裂隙、巖溶基本不發育,巖石完整性較好。吳集鐵礦礦床分為5個工程地質巖組,即松散巖組、古老變質巖區風化巖組、碎屑巖~火山巖巖組、古老變質混合巖組、巖漿巖組。礦體頂底板巖石主要為黑云斜長片麻巖、含磁鐵礦角閃斜長片麻巖、含磁鐵礦石榴石英片巖、磁鐵礦石榴石英鐵閃片巖,與礦體一般為漸變過渡,屬堅硬巖石。地質條件為簡單類型。地表有村莊建筑、農田、河道等,不允許塌陷,開采要保證地表建筑物不發生采動損害。
(1) 礦塊構成要素。礦體均屬于中厚型,礦塊垂直礦體走向布置,分一步驟和二步驟采場分步回采,一、二步驟采場寬度均為20 m,礦塊階段高度為100 m,礦塊長度為礦體厚度,平均長度50 m,鑿巖分段高度25 m,在脈外沿脈巷每隔120 m布置一條礦石溜井和通風天井。
(2) 礦塊采準切割。
采準工程主要有鑿巖聯巷、出礦巷、出礦進路、受礦巷、分段鑿巖進路、切割巷、通風天井、礦石溜井等。-400 mm水平為出礦水平,布置有底部結構,出礦巷垂直礦體走向布置,兩個礦塊共用一條出礦巷,出礦巷間距40 m,出礦進路與出礦巷成45°角、間距10 m布置。每個礦塊內設3個鑿巖分段,鑿巖分段高度25 m。各分段鑿巖聯巷與采區斜坡道、電梯井相通。通風天井 、礦石溜井布置在礦體下盤脈外,間距120 m。
(3) 鑿巖爆破。選用Simba1354型液壓采礦鑿巖臺車施工上向扇形中深孔,炮孔直徑為Φ80 mm,炮孔排距1.7 ~1.8 m,孔底距2.6~3.0 m,中深孔施工結束后,在鑿巖進路及受礦巷內自上而下呈階梯狀進行爆破。采用Romec型裝藥車裝藥,采用乳化炸藥(或銨油炸藥)爆破,非電起爆系統雙路起爆,一次爆破1 ~ 2排炮孔,回采炸藥單耗量為0.45 kg/t。
(4) 采場出礦。出礦采用TORO1400E型電動鏟運機,斗容6 m3,每臺鏟運機負擔兩個礦塊出礦,采場內礦石利用鏟運機運往礦石溜井。采場溜井下部采用FZC4325型振動給礦機放礦。
待一步驟采場回采結束并在空區充填前,利用一步驟采場出礦進路進行回采。在出礦進路鉆鑿礦柱回采孔對礦柱進行退采式爆破回采[2]。
(1) 礦塊布置及采準切割。礦塊布置及采準切割工程利用一步驟采場-400 m水平現已形成的工程,鑿巖進路為原出礦進路,切割拉槽工程為一步驟采場爆破空區。
(2) 鑿巖爆破。在原出礦進路內,自原鑿巖巷爆破空區開始,采用YGZ-90型鑿巖機鑿上向扇型孔,每條進路控制進路左右兩邊各一半的礦柱。炮孔直徑Φ60 mm,孔底距2.0~2.2 m,排距1.4~1.6 m。用BQF-100型裝藥器裝藥,采用導爆索非電微差雷管起爆,采用端部擠壓爆破。崩礦步距為1~2排,必要時可為3~4排。采用大孔距小抵抗線爆破和小崩礦步距3;回采后兩排爆破時間隔裝藥或孔口段不裝藥,增大末排孔及其前排孔之間起爆微差時間,降低爆破震動對出礦巷破壞。
(3)出礦。利用原有的6 m3電動鏟運機或是遙控鏟運機出礦。自每條進路退采式端部出礦運至采場附近溜井。
(1) 每條進路回采礦石量為3712 t,需布置中孔1000 m,中孔爆破每米有效崩礦量為3.7 t/m。
(2) 回采底部結構前,其礦量損失占采場損失的9%~10%,而回采量占原損失量的46%,即回采底部結構后,采場的損失率減少了4%~5%。
(3)平均礦體厚為50 m,平均每個采場需對3條進路進行布孔回采,中孔施工3000 m,回采礦石量約1.2萬t。中孔施工、爆破、出礦時間大概需2.5個月(如提前施工中孔,周期將會縮短),在允許空區暴露時間之內。
通過對底部結構的回采,降低了采場損失率,給礦山帶來了直接效益。與其他回采方案對比,有效的利用原有工程,降低了回采成本;回采結束后一次性充填,提高了作業安全性,并解決了其他回采方案面臨空區充填接頂等問題[4],為以后礦山對礦柱回采提供了經驗。
參考文獻:
[1]中冶京城(秦皇島)工程技術有限公司.李樓鐵礦和吳集鐵礦(北段)聯合建設工程實施方案[R].秦皇島:中冶京誠(秦皇島)工程技術有限公司,2007.
[2]張立新.李樓鐵礦采礦方法和充填工藝探討[J].礦業研究與開發, 2012,32(2):1-3.
[3]韋華南,古德生.某礦分段鑿巖階段礦房嗣后聯合充填采礦法試驗研究[J].黃金. 2010(6):23-27.
[4]王喜兵,龐計來,李紅橋.新型全尾砂膠結充填采礦工藝技術[J].采礦技術, 2010,10(3):1-5.