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催化熱裂解CPP催化劑流化中斷原因及處理

2014-03-24 18:29:13吳小平姜立輝李曉華王興軍路玉娟
當代化工 2014年1期
關鍵詞:催化劑

吳小平,姜立輝,李曉華,王興軍,路玉娟

(沈陽石蠟化工有限公司, 遼寧 沈陽 110141)

催化熱裂解(CPP)工藝技術是以常壓重油為原料,采用專門研制的酸性分子篩催化劑,應用流化催化裂化技術,選擇適宜的溫度、短停留時間、在提升管反應器中進行反應,達到多產乙烯和丙烯的目的。CPP可以充分利用催化劑的催化作用,除多產乙烯外,還兼顧丙烯的生產,其乙烯和丙烯收率分別達到20、18%(wt)以上,三烯產率達45%(wt)以上。并可以根據市場的需要,通過催化劑配方和操作條件的調整,靈活地多產乙烯或多產丙烯。

沈陽化工集團沈陽石蠟化工有限公司50萬t/a催化熱裂解(CPP)制乙烯裝置于2009年7月建成投料試車,并一次開車成功。經過幾個月的生產運行和調整優化,CPP制乙烯裝置運行平穩。

2013年3月10日出現再生系統跑劑,3月23日停工處理,4月8日再次開車噴油,開壓縮機出現兩器流化中斷,最終被迫停車檢查,提出整改方案,目前裝置運行狀況良好。

1 CPP裝置運行存在問題

2013年2月10日再生系統出現跑劑,每班三旋到四旋,每天都卸劑,為維持系統催化劑藏量,每班都大量補催化劑,同時立即排查引發再生系統催化劑跑損的因素,外取熱器、催化劑強度、粒度等原因,補充平衡劑200多噸,3月23日裝置被迫停工搶修,檢查發現再生系統外取熱器氣相返回管脫落,砸在料腿拉筋,引發1#二級旋分器灰斗與料腿焊口脫開,串氣,引發催化劑跑損。恢復原設計焊口襯里重做。

4月8日,CPP裝置反再系統下午開始加劑升溫轉劑,分餾系統塔外三路循環改塔內循環,兩器流化正常,沉降器頂部溫度升至450 ℃時噴油,反應溫度控制600 ℃,解吸氣壓縮機由1 500 r/min沖轉至6 000 r/min時,沉降器頂壓力由80 kPa降至34 kPa,分布板壓差達到66 kPa,瞬間催化劑流化不正常,沉降器床層料位急劇上漲,而汽提段料位下降,待生斜管密度下降,提沉降器壓力,給事故汽仍然沒有恢復,被迫切斷進料,催化劑轉回再生器燒焦,重新轉劑流化,重復幾次仍然如此,把沉降器壓力提至由0.08 MPa(G)提至 0.01 MPa(G),反應出口分布板床層催化劑還是流不到汽提段,懷疑沉降器某處襯里脫落堵到人字板上與器壁之間,阻止催化劑下落,4月9日,退料停工處理。對沉降器詳細檢查,沉降器汽提段打開后檢查結果:

(1)汽提段內提升管反應器延長約45 cm,致使反應器分布板頂部側壁4個導流槽移出導軌,其中西側導流槽與導軌脫開且導軌偏移。

(2)汽提段喇叭口周圍外側襯里大面積脫落損壞。

(3)汽提段人字擋板檢查結果:

第10塊與第9塊擋板兩沿間距10~12 cm;

第9塊與第8塊擋板兩沿間距100~120 cm;

第8塊與第7塊擋板兩沿間距11~13 cm;

第6塊與第5塊擋板兩沿間距26~27 cm;

第4塊與第5塊擋板兩沿間距25~26 cm;

第2塊與第1塊擋板兩沿間距30 cm。

蒸汽第一個環管與第7塊擋板基本持平,間隙5 cm,并且有脫落襯里堵住。反應器延長致使反應器側面人字板位置上移,而汽提段器壁人字板位置不動,致使反應器側壁人字板與汽提段人字板的間距變短。

經多次分析,認為環形擋板間距變小的根本原因是提升管被拉長,通過對汽提段環形擋板間距、蘑菇頭處導向槽的測量得出提升管比 2009年設備原始狀態被拉長45 cm左右;而提升管器壁厚度由10 cm減薄到9.4 cm。以往每次停工檢查,感覺人字板間距在縮短,間隙不足以造成流化中斷,沒有得到足夠重視。

2 分析引發汽提段內提升管拉長原因

設計院設計人員到達現場立即對反應器、汽提段進行檢查,告知當初設備專業只接到工藝專業提供分布板正常工況時壓差設計10 kPa,而沒有提供開車工況及事故工況的差壓,所以按照正常工況進行設計,沒有考慮開車工況及事故工況,因此計算出來的反應器器壁厚度10 mm,本企業 DCC裝置40萬t/a,反應器內提升管壁厚度16 mm,反應溫度545 ℃,CPP反應溫度600 ℃,器壁薄于DCC裝置,顯然是設計原因。

按照設計分布板開孔率開車工況時,轉劑勢必分布板差壓超過10 kPa(設計盲板力為13 t);最高達到60 kPa(盲板力為98 t);事故狀態或停電,沉降器床層催化劑堆積為恢復催化劑流化采用加大蒸汽流量,造成提升管分布板壓差達加大,正常生產時差壓在15 kPa,有時30~40 kPa,分布板盲板力遠遠超過設計值,引發汽提段提升管在高溫狀態下瞬間內外壓差過大,盲板力超過其設計負荷,同時溫度過高,逐次、逐年累計導致發生提升管壁蠕變增長。

3 沉降器臨時處理措施

3.1 結構處理

按照檢查結果,在不更換內部提升管的情況下,為保證裝置下次能夠繼續開車催化劑流化正常,人字板間距加大,經與設計溝通同意采取割除10、7、6、3、2塊板,留有5塊汽提擋板。為降低分布板壓差,采取增加分布板開孔率,增加66個噴嘴的方法,開孔面積增加0.2 m2,開孔率由8.46%增加值9.99%。

3.2 操作注意事項

為此,在今后的開停工、正常生產或是事故狀態下,反應崗位都需將提升管壓差做為重要監控指標,確保其在設計指標范圍內,其他崗位要無條件給予配合(提升管設計壓差不大于15 kPa)。

3.2 開工過程提升管壓差控制方案

將提升管總壓降 PDI-41212和分布板壓降PDI-41213組態至反應主操作2#畫面上,方便隨時監控。

(1)兩器升溫,放空先開到位的情況下:主風引進反應部分時要先緩慢開待生滑閥,開到一定后,再緩慢打開再生滑閥將主風引進提升管,同時觀察分布板前后壓差變化,按照壓差的大小控制滑閥開度。

(2)趕空氣拆盲前,主風退回再生器大部分撤出后,給蒸汽趕空氣時,適當關小沉降器頂放空和油氣管線放空,然后看分布板差壓緩慢打開與提升蒸汽及霧化汽(壓差不要超)。撤蒸汽時不會影響壓差。

(3)拆盲板階段,縮短調油氣大盲板時間,避免反應器整體溫度下降過低,以減少兩器沒進料情況下吹汽時間,減少因系統含微量水引起的提升管壓差波動過大。在調盲板前,請施工人員將前期工作準備好,力爭在1~1.5 h將油氣大盲板、急冷器6塊小盲板調通。

(4)拆盲之后,開始兩器升溫,蒸汽進反應部分同樣注意上訴問題,同時壓力采用分餾塔蝶閥控制沉降器壓力,決不能出現瞬間失壓;

(5)加轉劑階段,系統裝劑過程中系統裝至120 t開始再生器噴燃燒油升溫,系統藏量達到190 t,再生溫度達到700~730 ℃開始轉劑。轉劑時,因熱劑過來與蒸汽接觸,蒸汽體積迅速膨脹,所以轉劑要緩慢,觀察分布板差壓及沉降器壓力,調整流化正常,如波動較大需適當關小再生滑閥。待兩器溫度達到噴油條件。

(6)噴油時要緩慢,逐漸提高進料量至正常,在此過程中注意兩器差壓的穩定,分布板差壓恒定在裂解氣壓縮機2 000轉暖機時,將反應進料量提至60~65 t/h、反應溫度控制在600 ℃、反應壓力控制在(90±5)kPa;同時,乙丙烷裂解爐最大量回煉DCC丙烷,將COT調整到正常操作指標。反應崗位未調整到位前,壓縮機崗位嚴禁升速。

(7)準備就緒后,裂解氣壓縮機沖轉,由2 200轉升至5 100 r/min,待提升管壓差正常后再升至可調轉數5 632 r/min以上;隨著壓縮機轉數的升高,壓縮機升速過程中更要注意沉降器壓力的變化,不能突然失壓,造成分布板壓差瞬間增大,反應及壓縮機崗位要協調控制好放火炬,控制好反應壓力。

(8)正常生產階段注意觀察提升管壓差情況如果過大及時對蒸汽注入量、進料量等進行調整。

4 整改后運行情況

CPP裝置于4月22日重新開車,11:30轉劑,兩器流化正常,12:50進料,乙丙烷裂解爐同時開車,壓縮機升速反應崗位控制放火炬及時沉降器壓力沒有波動。提升管分布板壓差4 kPa。由于人字板減少至5塊,汽提段的密度高達700 kg/m3,再生斜管催化劑密度350~400 kg/m3波動,待生斜管出現擺動,幅度達1.5 cm, 頻率每分鐘為3次,經分析原因是汽提段催化劑密度過大,斜管出現架橋,到一定密度出現振幅性塌方,引發待生斜管立管振動,經過3 d調整,減少汽提段藏量,增加汽提段底部蒸汽量,加大待生斜管拐彎處松動氣量,汽提段的密度降至550 kg/m3,待生斜管密度降至300 kg/m3,振動狀況得到解決,生產運行正常。

5 遺留問題

因汽提段反應器器壁已拉伸減薄,目前還不具備整改條件,只能維持繼續開車,雖然采取些措施,但還存在風險,同時提出一旦反應器被拉斷時的現象及處理手段,防止事故擴大等方案。

待下次停車檢修對汽提段內提升管進行更換,壁厚加至16 mm。

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