劉 洪 胡道豐 邱藝靈
(新余鋼鐵集團(tuán)公司安全環(huán)保處,江西 新余 338000)
一鋼廠轉(zhuǎn)爐一次除塵改造及實(shí)踐
劉 洪 胡道豐 邱藝靈
(新余鋼鐵集團(tuán)公司安全環(huán)保處,江西 新余 338000)
介紹新鋼公司100t轉(zhuǎn)爐改造情況及改造后的效果。
轉(zhuǎn)爐;除塵;改造
新鋼公司一鋼廠現(xiàn)有3座100t氧氣頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,先后于2003年、2005年投產(chǎn),原設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)鋼300萬(wàn)t,出鋼量為105t/爐,轉(zhuǎn)爐一次除塵采用OG濕法除塵。近年來(lái),隨著產(chǎn)量不斷攀升,2011年實(shí)際年產(chǎn)鋼435萬(wàn)t,轉(zhuǎn)爐實(shí)際出鋼量為115t/爐,大大超過(guò)原設(shè)計(jì)能力,導(dǎo)致煙氣凈化效果不理想,轉(zhuǎn)爐煤氣含塵量高達(dá)150mg/m3,風(fēng)機(jī)葉輪積灰嚴(yán)重,造成20天左右就需停爐清灰,制約了轉(zhuǎn)爐作業(yè)率的提升,同時(shí)對(duì)周邊環(huán)境影響巨大。
系統(tǒng)工藝流程如圖1所示

圖1
轉(zhuǎn)爐在冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的煙氣,由于煙氣中CO含量高,能源價(jià)值高,可以做為冶金企業(yè)的燃料進(jìn)行二次利用,對(duì)減少?gòu)U氣排放,提高能源利用率,實(shí)現(xiàn)負(fù)能煉鋼具有很大意義。轉(zhuǎn)爐采用OG濕法除塵,轉(zhuǎn)爐在冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的1 200℃高溫?zé)煔猓紫冗M(jìn)入活動(dòng)煙罩、固定煙罩,然后進(jìn)入氣化冷卻煙道進(jìn)行冷卻,溫度降為900℃左右,然后進(jìn)一文進(jìn)行飽和冷卻、降溫、除塵,使煙氣溫度再次降低至70℃左右,同時(shí)煙塵被水滴捕集和潤(rùn)濕的煙塵互相碰撞而凝聚成較大的顆粒,使煙氣得到凈化,效率可達(dá)95%以上,經(jīng)粗除塵和冷卻后的煙氣,進(jìn)入RD可調(diào)文氏管,進(jìn)一步冷卻和除塵后(除塵效率可達(dá)99%以上)進(jìn)入風(fēng)機(jī),符合回收條件,氣經(jīng)三通閥、水封逆止閥、進(jìn)煤氣柜,不符合條件的煙氣經(jīng)放散塔點(diǎn)火放散。
1.轉(zhuǎn)爐標(biāo)況爐氣量的計(jì)算:
按“OG”法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式,假定吹煉期平均爐氣量為1,考慮到強(qiáng)化吹煉和加礦石時(shí)爐氣量突然增大的因素,取其最大值為1.8,其計(jì)算公式為:

式中:Q—按經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算的爐氣量,m3/h;
G—鐵水最大裝入質(zhì)量,1kg;
C1—冶煉前鐵水中平均含碳量,%;
C2—冶煉后鐵水中平均含碳量,%;
22.4— 1kmol氣在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的體積,m3/kmol;
12—碳原子量,m3/kmol;

t—吹氧時(shí)間,min。
目前一鋼廠轉(zhuǎn)爐裝入量為115t,鐵水平均含C量為4.5%,終點(diǎn)含量為0.06%,終點(diǎn)含量為0.06%,吹氧時(shí)間14min,則標(biāo)況爐氣量為:

2.轉(zhuǎn)爐工況煙氣量的計(jì)算
轉(zhuǎn)爐煙氣量是指氣體在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下所產(chǎn)生的標(biāo)況體積。而工況體積QI因受d、p、t的影響則需校正,其公式如下:

式中:Q工—工況下的煙氣量,m3/h;
Q—轉(zhuǎn)爐在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下產(chǎn)生的煙氣量,m3/h;
d— 單位體積濕煙氣中含水汽質(zhì)量,kg/m3(煙氣凈化設(shè)計(jì)參考資料查得:55℃時(shí)d=0.15、65℃時(shí)d=0.265、70℃時(shí)d=0.359、72℃時(shí)d=0.408、75℃時(shí)d=0.497);
γ0— 在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下水蒸汽的比重,18/22.4=0.804kg/m3;
t—風(fēng)機(jī)入口煙氣工況溫度,℃;
P—當(dāng)?shù)卮髿鈮簭?qiáng),Pa;
ΔP—系統(tǒng)前阻力,Pa。
(1)如取風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)煙氣工況溫度為65℃,風(fēng)機(jī)入口處負(fù)壓20 000Pa,大氣壓為1x105Pa,取值計(jì)算:

則工況煙氣量為Q工=73 526.4×1.33×1.24×1.25= 151 574m3/h。
(2)現(xiàn)根據(jù)目前的工況參數(shù),風(fēng)機(jī)入口處煙氣工況溫度為70℃,風(fēng)機(jī)入口處負(fù)壓20 000Pa,大氣壓為1x105Pa,則取值計(jì)算:

則工況煙氣量為Q工=73 526.4×1.45×1.26×1.25 =167 919m3/h。
由此可見(jiàn):現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)的煙氣量已超過(guò)設(shè)備理論設(shè)計(jì)量約5%,所以在冶煉反應(yīng)劇烈及加料操作時(shí),其瞬時(shí)煙氣量會(huì)超過(guò)設(shè)備處理能力,產(chǎn)生大量煙塵外溢。
3.系統(tǒng)現(xiàn)狀分析
(1)煙氣溫度升高影響煙氣流量。
當(dāng)風(fēng)機(jī)入口溫度為70℃時(shí),煙氣量為167 919m3/h,而風(fēng)機(jī)入口溫度為65℃時(shí),煙氣量為151 574m3/h。由此可見(jiàn),如將現(xiàn)有煙氣溫度降低5℃可大幅減少煙氣量。
(2)系統(tǒng)煙氣水霧含量高、煙氣流量能力差。
①系統(tǒng)設(shè)計(jì)供水量較大,一文、二文總水量達(dá)到560m3以上。
②彎頭脫器與水霧分離器脫水效果較差,導(dǎo)致煙氣中水分含量高。
(3)文氏管除塵效果差。
①一文噴嘴易堵塞,霧化效果差,導(dǎo)致除塵效果差。
②二文RD喉口堵塞嚴(yán)重且氫氣指針因堵塞嚴(yán)重?zé)o法正常工作,同時(shí)RD喉口由于微差壓控制無(wú)法有效實(shí)現(xiàn),導(dǎo)致RD喉口無(wú)法調(diào)節(jié),爐口微正壓無(wú)法實(shí)現(xiàn),導(dǎo)致?tīng)t口煙氣外溢,同時(shí)喉口氣流速度達(dá)不到要求,除塵效果差。
(4)由于RD喉口除塵效果差,導(dǎo)致進(jìn)入風(fēng)機(jī)的煙氣含塵量增大,從而使風(fēng)機(jī)葉輪積灰嚴(yán)重,風(fēng)機(jī)振動(dòng)加大,同時(shí)回收的轉(zhuǎn)爐煤含量大增,影響轉(zhuǎn)爐煤氣質(zhì)量。

1.增設(shè)高效噴霧洗滌塔
取消現(xiàn)有的溢流文氏管,重力脫水器,改造為高效噴霧洗滌塔。目的是降低一文阻力。
目前一文現(xiàn)有阻力為4 500Pa左右,改造為洗滌后阻力可降為500Pa左右。一文阻力降低后,一方面系統(tǒng)流量可提高12%,同時(shí)可調(diào)大二文壓差,提高煙氣流量,改善降塵效果。
2.應(yīng)用大流量防堵塞噴嘴
在高效洗滌塔及二文中改用大流量防堵塞噴嘴,提高噴嘴的霧化效果,在最小噴水量的狀況下,通過(guò)調(diào)節(jié)喉口壓差(因?yàn)樗殉浞朱F化)提高二文精除塵效果,滿足爐口壓力控制,提高煤氣回收水平。
噴水進(jìn)行煙氣冷卻有兩種不同的冷卻熱值,一種是飽和冷卻,就是通過(guò)水升溫來(lái)吸取煙氣的熱量實(shí)現(xiàn)煙氣的冷卻理論上每千克水吸熱量?jī)H為209kJ另一種量蒸發(fā)冷卻,也就利用水蒸汽的潛熱吸取煙氣的熱量實(shí)現(xiàn)煙氣
的冷卻。理論上每kg水的蒸發(fā)潛能為2 093kJ,是飽和冷卻的10倍,因此冷卻同樣的煙氣所需的水流量大約是飽和冷卻的1/100,采用高效噴嘴,水充分霧化就以實(shí)現(xiàn)從飽和冷卻至蒸發(fā)冷卻的改變。經(jīng)計(jì)算可降低一文用量約250t/h。
3.脫水器改造
將目前水霧分離器改進(jìn)為不銹鋼材質(zhì)使其表面不易積灰與腐蝕,可提高水霧分離效果,同時(shí)在水霧分離器出口增加一套濕旋脫水器,進(jìn)一步提高脫水效果,減少煙氣流量。
4.改造風(fēng)機(jī)葉輪
增大風(fēng)機(jī)葉輪寬度,提高流量10%左右,可以基本滿足風(fēng)機(jī)的風(fēng)量的要求,減少煙塵外溢。

提高了除塵系統(tǒng)的效果,有效減少和杜絕現(xiàn)場(chǎng)爐口煙塵外溢及廠房屋頂冒黃煙效果,同時(shí)外排煙塵及達(dá)到環(huán)保要求。
提高煤氣回收量10m3/t鋼,轉(zhuǎn)爐煤氣含量<20mg/m3。
延長(zhǎng)了風(fēng)機(jī)葉輪的清灰周期,清灰周期由原20d/次左右,提高到40d/次,提高了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)作業(yè)率,每年提高鋼產(chǎn)量8 000t,同時(shí)減輕了員工的作業(yè)強(qiáng)度。
減少水處理量。一文、二文冷卻用水量由500t/h,減少為360t/h,每小時(shí)可減少用水量200t。
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