劉思友
(云天化國際云峰分公司儀修廠,云南 宣威 655426)
100kt/a合成氨裝置高壓液位控制的優化
劉思友
(云天化國際云峰分公司儀修廠,云南 宣威 655426)
針對100kta/a合成氨裝置冷凝塔、氨分離器高壓液位測量、控制的難題,提出了高壓液位測量、自動控制的改進方法,取得了明顯的經濟效益和環保效益。
高壓液位;測量控制;改進
云天化國際云峰分公司年產100kt/a合成氨裝置,是1972年建成投產的老裝置,公司現用兩套合成氨系統,分別為φ800和φ1 000氨合成系統,操作壓力均為≤31.3MPa。兩套系統氨分離均為兩級分離,一級設在水冷器后,分離溫度約為45℃;一級設在氨蒸發器(氨冷器)后,分離溫度約為0℃。分離后的液氨排入液氨貯槽,操作壓力為≤1.6MPa。兩級液氨分離液位設計有手動調節回路和自動調節回路。自動調節回路采用DCS控制,帶緊急切斷功能,可以實現一鍵緊急停車。
冷凝塔、氨分離器屬于高壓設備,工作壓力為≤31.3MPa。分離的液氨排入液氨貯槽,液氨貯槽屬低壓設備,工作壓力為≤1.6MPa。液氨屬于危險化學品。如這兩處液位調節控制不能正常使用,可能使高壓部分氣體大量竄入低壓部分導致超壓,造成爆炸和氨泄漏。若液位過高時,液氨帶入氨合成塔,一是液氨氣化吸收大量熱量;二是造成進入催化劑氣體氨濃度急劇增高,抑制氨合成反應,導致催化劑床層溫度急劇下降,低于催化劑反應活化溫度,將無法維持生產,造成工藝事故;同時液氨帶入循環氣壓縮機,輕則損壞密封填料,重則因液擊損壞氣閥,更嚴重可能因液擊造成設備爆炸,導致氨、氫氮氣泄漏,形成化學爆炸危害更大。液位過低時,部分氫氮氣隨液氨排入液氨貯槽,造成原料氣損失,增加原料氣消耗,增加合成氨成本。
1.φ1 000系統工況
壓縮七段送來合格的N2、H2混合新鮮氣體與循環機出口的氣體在濾油器混合,分離油水后,進冷凝塔上部冷交的管內(上進上出)換熱后,進入氨蒸發器(冷凝),出氨蒸發器的氣體進入冷凝塔下部分離器分離液氨后(0±5℃),進冷凝塔上部管間,與管內氣體換熱后出冷凝塔(約35℃),氣體分成兩股:一股約30%~ 35%氣體直接進入冷管束(這股氣體由兩部分組成,一部分是入塔氣體;另一部分是出塔氣體,兩部分氣體在塔外管道匯合進入冷管束)。
另一股是入合成塔氣體中約65%~70%的氣體,從合成塔上部進入,從(沿)合成塔高壓外筒與內件環隙向下冷卻保護高壓外筒,從塔底出合成塔后,進塔外換熱器(管間),與廢熱鍋爐出口氣體在塔外換熱器(管內)換熱,出塔外換熱器后(約180℃)二次入合成塔,進入合成塔下部的換熱器管間,(與管內反應氣換熱)氣體加熱到350~390℃,經中心管進入催化劑層表面。通過第一絕熱層反應后,氣體溫度升到460~470℃,與冷管束出來的氣體在菱形混合分布器內混合,溫度降到400~430℃,進入第二絕熱層、冷管層和下絕熱層反應,430~440℃的反應氣經塔下部換熱器,降至310~340℃出塔。出塔氣經廢熱鍋爐進塔外熱交換器管內,上進下出,(由上部)進入水冷器,水冷器出口氣體(約45℃)經氨分離器分離液氨后,進入循環機,開始新的一輪循環。
2.φ800系統工況
φ800氨合成系統:合成塔出口氣體進入后鍋回收熱量,后鍋出來進入高壓水冷器,水冷后進入氨分離器分離液氨后,氣體再進循環機加壓,進行下一次合成。由壓縮來的氣體→濾油器(與循環氣)混合→冷凝塔上段換熱→氨蒸發器→冷凝塔下段分離→分主、副線進入合成塔→后置鍋爐→高壓水冷器→氨分離器→循環機入口→濾油器。
為了嚴格對冷凝塔、氨分離器液的監控,該高壓液位測量原采用差壓變送器和γ射線料位計(Co-60放射源)同時測量,在使用過程中,兩液位計測量示值經常大幅度的波動,不能準確判斷液位的高低,給遠程監控、操作造成很大困難,甚至造成跑氣,減小合成氨產量;如果控制不好造成嚴重帶液,就直接導致工藝事故。為此,取消差壓變送器和放射線料位計測量儀表及
調節閥,重新選型電容式物位計及自動調節閥,實現了100kt/a合成氨裝置高壓液位控制優化及應用。
UYB電容式電容式物位計由電容式物位傳感器和檢測電容的線路組成,根據輸出電容與液位的關系制成的物位測量儀表。電容式物位計傳感器是根據圓筒電容器原理進行工作的。直接把物位變化轉換成電容的變化量,達到測量物位高度的一種測量原理。如圖1所示。

圖1
內電極導電圓柱和測量筒形成一個同軸電容C,則:

式中:h1—液面高度;
k1h2—氣體部分形成的圓柱電容;
k2h1—液體部分形成的圓柱電容;
k1、k2—與被測介質性質結構有關的常數。
由此可見,電容C與液位h1成線形關系,檢測探極電容C的變化即可測量液位的高度。電路原理如圖2所示。

圖2
可調電容C0是為了抵消C中由氣體部分所形成的電容k1h2而設置的調零電容。激勵源產生一個所需要的特定激勵信號來驅動差動電容檢測電路,差動電容檢測電路將C與C0的差值轉換成一個微弱的小電流I1。調整C0= k1H則有:

因此I1是與液位高低h1成線性比例的小電流,將I1放大即可得到與液位高度h1成線性比例的4~20mA電流信號。
從電容式物位計原理可看出,測量原理相對簡單,容易掌握,而且技術成熟,精度高。
在舊設備上安裝電容式物位計占有較高的優勢,利用原來設備上的取壓口、排污口均可,在底部、上中部也可安裝,并且安裝簡單、方便,根據設備的安裝口、壓力等級、液位控制高度來確定電容式物位計電極的長度,儀表選型簡單,圖3為復雜的冷凝塔內插式安裝。

圖3
合成氨廠冷凝塔、分離器液位調節閥改造前,采用傳統的“側進底出”式高壓液位調節閥,由于調節回路為液氨介質,其溫度范圍在3~10℃,調節閥前、后壓差范圍在27~29.727MPa(表壓)之間,調節閥內件結構只有一級減壓方式,使用3個月左右的時間就由于高壓差沖蝕造成閥芯,閥座損傷,泄漏量增加;導致合成氨冷凝塔、分離器液位控制不能實現自動調節。操作人員必須在現場用工藝閥門輔助調節,既增加操作人員的勞動強度及儀表工的維護工作量,合成氨產量還難以提升,操作時稍微疏忽就有可能造成跑氣,減小合成氨產量,如果控制不好造成嚴重帶液,就直接導致工藝事故。
為了提高自動調節質量,避免工藝事故的發生,選用美國Masoneilan(墨索尼蘭)公司生產的“底進出側”高壓角式氣動調節閥,該調節閥為6級減壓式,型號為:78460(LLG)6STEPS,口徑:1~1/2in,針對高壓差沖蝕造成閥芯,閥座損傷的問題,選材為:閥體材質(Matl booy):astma216Gr-Wcc,閥芯材質(PLUG):410SS,閥座材質(SEAT):630(H900)SS。
圖4為調節內件結構圖,閥芯結構采用多級(6級)減壓結構。
圖5為工藝介質(氣體、液體)經過調節閥內件流向圖,即紅色箭頭所示,采用多級減壓式結構,有效的減少高壓差對閥內件的沖蝕,還能降低流體流過時產生的噪聲,延長了閥門的使用壽命。
高壓液位測量改用電容式物位計成本低,安裝簡單,使用周期3年,增加了液位檢測的穩定性和可靠性,精
度比原來提高了兩倍;選用原裝進口多級(6級)減壓調節閥(成本相對國產高,使用周期提高了6倍),有效的減少高壓差對閥內件的沖刷、氣蝕,使用16個月以來,沒有發生由于高壓差沖刷、氣蝕造成閥芯,閥座損傷、泄漏量超密封墊級的現象發生,實現了合成氨冷凝塔、分離器液位自動控制的優化、應用;減少“跑氣”及“帶液”事故的發生,增加了合成氨產量。降低了操作人員的勞動強度;減少了檢修帶來的安全風險。
1.產生的環保效益
取消γ射線料位計(Co-60放射源)后,消除了放射源對現場環境及人員的輻射危害,降低了安全、環保帶來的風險。
2.產生的經濟效益
(1)每年減少維護費支出為1.15萬元。
(2)項目實施后,平均每天增加合成氨12.3t,若儀表貢獻率按50%計算,每天至少能增加合成氨產量6t,每月可增加180t合成氨,每年按11個月計,增加的合成氨產量為1 980t,按2 800元/t計(市場價),減去改選調節閥、電容式物位計等投入資金合計67萬元后,每年新增效益487.4萬元。

圖4

圖5
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1671-0711(2014)08-0036-03
2014-01-22)