全云根范志強
(1.杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司;2.杭州鋼鐵集團公司設備計量管理處,浙江 杭州 310022)
棒材冷床液壓系統油缸破損事故分析及改進
全云根1范志強2
(1.杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司;2.杭州鋼鐵集團公司設備計量管理處,浙江 杭州 310022)
通過分析棒材線冷床卸料小車油缸破損原因,對液壓系統進行校驗,合理改進液壓控制回路,減小液壓沖擊。
液壓沖擊;背壓;單向節流
某80萬t棒材線的生產能力及裝備都具有國際先進水平,其步進式冷床長126m,棒材在冷床上步進冷卻后由卸料小車從冷床上移動至輸送輥道,然后輸送至冷剪機剪切成成品。冷床卸料小車由6只并聯油缸控制上升和下降動作,電磁鐵1得電時,油缸活塞桿伸出,卸料小車下降;電磁鐵2得電時,油缸活塞桿收縮,卸料小車上升。該棒材線自2006年投產以來,卸料小車在下降過程中,液壓系統每年均會出現幾次管線焊疤拉裂、油缸缸體螺栓斷裂等事故,影響生產,并產生大量的漏油。圖1為冷床卸料小車液壓系統圖。
通過壓力表檢測,油缸在動作完畢后產生很高的壓力峰值。經分析,造成液壓系統液壓沖擊的原因如下。
1.單向節流閥在油缸剛動作時有節流作用,但在插裝閥開啟后,該液壓系統因缺乏適當的背壓節流,造成速度失控。
2.小車由于自重原因,油缸動作時處于無負載工作狀態。
3.在管線布局上,液壓系統布置的控制閥臺與油缸距離過遠(50m),也是造成液壓沖擊的一個重要因素。

圖1 改進前液壓回路
從以上分析可以看出,液壓沖擊振動發生在小車的下降工況。該油站配3臺液壓泵,開2備1,單臺泵的能力Q泵=130L/min,設計壓力12MPa,單臺蓄能器容積V=24.5dm3;充氣壓力8MPa,共配備4件。卸料小車油缸活塞直徑180mm;油缸行程L為203mm。如此可計算出油缸啟動到停止的理論時間:油缸動作所需油液V總容積= 6×1/4πd2×L = 31L,油缸所需油液一部份由蓄能器供給,一部份由液壓泵供給。
蓄能器補充油液,觀察到油缸在下降過程中管線壓力低于蓄能器的充氣壓力,故可根據圖2蓄能器的狀態計算出油缸動作時蓄能器的排液容積△V。

圖2 蓄能器充氣、充液、供油3種狀態
已知P1=8MPa;P2=12MPa;P3=8MPa,則

由此可得:2Q泵t + △V總= V總容積,故t = 1.3s。
油缸下降到位制動后,插裝閥1在壓力作用下迅速關閉,閥臺至油缸引起強烈的液壓沖擊,其本質是動量變化引起沖量。
若不考慮鋼管彈性,則液壓沖擊波的傳播速度為C =√(E/ρ)。液壓油彈性系數取700MPa,密度ρ取900kg/m3,得出液壓沖擊波的傳播速度C = 882m/s;液壓沖擊波傳遞再返回的時間t1= 2L/C,L取50m,計算得出t1= 0.11s。則液壓沖擊波周期T = 2t1= 0.22s。
一般換向閥響應時間均<0.1s,可以判斷該液壓沖擊為完全液壓沖擊,則液壓沖擊引起的壓力增量△P =ρCV。V為管線中液體流速,V = Q/A,Q = V總容積/t = 23.8L/s。管線設計為φ89mm×10mm,計算得出V = 6.4m/s;△P = 900×882×6.4 = 5.1MPa。
其數據和實際現場測得基本一致,由此可見,該液壓沖擊力是相當大的,必須采取必要措施進行控制。
1.延長插裝閥1的響應時間,響應時間>T/2時,將完全液壓沖擊轉化為非完全液壓沖擊。
2.根據液壓沖擊引起壓力增量△P =ρCV公式中得出,降低管線中流體的速度可降低液壓沖擊。
在該棒材線冷床卸料小車液壓回路中,根據現場工況適當增加油缸下降時間并不影響生產節奏,所以采用降低油缸下降速度這一相對簡單的方案,即在液壓回路中增加背壓節流。公司在每只油缸回油管線中串聯了單向節流閥(閥2),調節單向節流閥節流開度,即可調節油缸的運動速度。經過調試,使卸料小車油缸下降時間延長為5s,液壓系統改進后,閥臺及管線的振動明顯減小。圖3所示為增加單向節流閥后的液壓系統圖。

圖3 改進后液壓回路
[1] 周士昌.工程流體力學[M].東北工學院出版社,1987.
[2] 官忠范.液壓傳動系統(第三版)[M].機械工業出版社,2011.
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