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150 kt/a雙加壓法稀硝酸裝置運行總結(jié)

2014-03-23 23:58:05汪孔斌
氮肥與合成氣 2014年8期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)設(shè)計

汪孔斌

(安徽華爾泰化工股份有限公司 安徽東至247260)

安徽華爾泰化工股份有限公司的150 kt/a雙加壓法稀硝酸裝置于2012年9月開工建設(shè);2013年 6月底安裝工作結(jié)束,7月中旬進(jìn)入試壓試漏、管線吹掃、設(shè)備單體試車和聯(lián)動試車階段,8月初投料進(jìn)行試生產(chǎn)。

1 工藝流程

空氣經(jīng)過濾、壓縮并除濕后與氣氨混合進(jìn)入氨氧化爐進(jìn)行反應(yīng),氨氧化采用DEC型鉑銠合金二元催化網(wǎng),氧化溫度850~870 ℃,氧化壓力0.4 MPa,產(chǎn)生的高溫氮氧化物氣體降溫后送至冷凝酸分離漂白器,分離冷凝酸后進(jìn)入氧化氮壓縮機(jī)經(jīng)壓縮后送至吸收塔,吸收壓力1.1 MPa,吸收后的尾氣通過氨選擇性催化還原,其中控制氮氧化物質(zhì)量濃度<100 mg/m3(標(biāo)態(tài))經(jīng)排氣筒放空。從吸收塔出來的成品稀硝酸中硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥68%,氨氧化產(chǎn)生的高溫氮氧化物氣體經(jīng)廢熱鍋爐副產(chǎn)蒸汽,在滿負(fù)荷生產(chǎn)時,產(chǎn)生3.82 MPa蒸汽 27 t/h,其中用于驅(qū)動壓縮機(jī)的汽輪機(jī)20 t/h,對外輸出 7 t/h 蒸汽。

2 試運行情況

2.1 設(shè)計特點及優(yōu)化改進(jìn)

(1)由于裝置地處南方,空氣濕度大,故設(shè)計了空氣除濕系統(tǒng)。空氣被壓縮后,溫度達(dá)到200 ℃,通過換熱器降溫、冷卻器冷卻分離,除去空氣中夾帶的水分,同時消耗了少量循環(huán)水,然后經(jīng)換熱器恢復(fù)至降溫前狀態(tài),溫度降至180 ℃,熱量損失很少,去除水分的干空氣與氣氨混合進(jìn)入氧化爐內(nèi)反應(yīng)。系統(tǒng)產(chǎn)生的冷凝酸中硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)得到了有效提高,達(dá)到40%以上,為成品酸中硝酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到68%提供了可靠保證。

(2)傳統(tǒng)設(shè)計的低壓反應(yīng)水冷凝器為臥式,由于氮氧化物氣體在降溫冷卻后產(chǎn)生了冷凝酸,易腐蝕管板和管束,即使采用內(nèi)孔焊,仍會出現(xiàn)泄漏,一般2~3年就需要更換。為此,將臥式低壓反應(yīng)水冷凝器和氧化氮分離器合二為一,并增加了漂白段,組成立式的冷凝酸分離漂白器,很好地解決了腐蝕問題。

(3)將傳統(tǒng)的尾氣預(yù)熱器和高壓反應(yīng)水冷凝器合二為一,并設(shè)計為立式。為防止設(shè)備腐蝕,將尾氣預(yù)熱器材質(zhì)由原設(shè)計的鈦材改為304L。從目前裝置運行的情況看,改進(jìn)效果比較好,且節(jié)省設(shè)備投資。

(4)廢熱鍋爐產(chǎn)生的飽和蒸汽需經(jīng)蒸汽過熱器過熱后驅(qū)動汽輪機(jī),傳統(tǒng)設(shè)計的過熱蒸汽溫度控制方法是飽和蒸汽經(jīng)噴水后形成濕蒸汽進(jìn)入廢熱鍋爐上部蒸汽過熱段盤管(此處高溫氣體溫度為850~870 ℃),通過調(diào)節(jié)噴水量的大小來控制過熱蒸汽的溫度。在裝置運行初期,管道雖經(jīng)吹除和清洗,管道內(nèi)仍有些殘存的雜質(zhì)堵塞噴水系統(tǒng)的噴頭,造成過熱段盤管溫度超高,易引起盤管爆管,被迫停車來疏通噴頭和處理爆管問題。現(xiàn)設(shè)計的流程是飽和蒸汽進(jìn)入廢熱鍋爐中部的過熱段盤管(工藝氣體溫度為440~460 ℃)后,再進(jìn)入汽包內(nèi)的盤管降溫,由三通閥進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,保證汽輪機(jī)入口的蒸汽溫度,運行較平穩(wěn)。

(5)傳統(tǒng)設(shè)計的氨蒸發(fā)器換熱管材質(zhì)為碳鋼。該設(shè)備使用后不久就會因腐蝕而出現(xiàn)泄漏,導(dǎo)致氨漏入循環(huán)水中,水中的固體懸浮物在堿性狀態(tài)下易沉積并堵塞管道或結(jié)垢,影響設(shè)備的傳質(zhì)、傳熱。為此,新裝置中氨蒸發(fā)器換熱管換熱管束材質(zhì)由20#鋼改為304不銹鋼,杜絕了列管腐蝕內(nèi)漏的問題,延長了設(shè)備的使用壽命。

(6)汽輪機(jī)抽真空系統(tǒng)原設(shè)計為高壓蒸汽噴射抽真空,對管道材質(zhì)的要求較高,運行中經(jīng)常出現(xiàn)閥門填料和法蘭處泄漏、列管式換熱器內(nèi)漏、真空度不穩(wěn)等現(xiàn)象。現(xiàn)將汽輪機(jī)抽真空系統(tǒng)改為水力抽真空,系統(tǒng)設(shè)計簡單,只需增加1臺清水泵和1臺水力噴射器即可達(dá)到工藝要求,操作平穩(wěn)且真空度穩(wěn)定在90 kPa左右。

(7)酸吸收是放熱過程,產(chǎn)生的熱量需用循環(huán)水通過吸收塔內(nèi)置的冷卻盤管移出。為提高吸收率、利用液氨蒸發(fā)成氣氨所釋放的冷量,專門設(shè)計了閉路循環(huán)水系統(tǒng)。原設(shè)計的循環(huán)水泵為碳鋼離心泵,由于設(shè)備制造和長周期使用的原因,吸收塔內(nèi)的冷卻盤管有可能出現(xiàn)酸滲漏而使循環(huán)水呈酸性,腐蝕管道和水泵泵體,導(dǎo)致水泵打液量下降,影響吸收塔的換熱效果,為此,將循環(huán)水泵泵體的材質(zhì)由碳鋼改為不銹鋼。

2.2 試運行中出現(xiàn)的問題及解決措施

(1)壓縮后的空氣和氨氣在氨空混合器內(nèi)混合后進(jìn)入氨氧化爐,由于氨空混合器制造錯誤,將其尾部的2級葉片螺旋角度由30°錯制成60°,這造成氨空混合器的壓力降達(dá)到0.035 MPa(設(shè)計值<0.015 MPa);氨氧化系統(tǒng)的負(fù)荷在70%時,空氣經(jīng)軸流壓縮機(jī)壓縮后的出口壓力就達(dá)到了0.410 MPa(設(shè)計值<0.400 MPa,聯(lián)鎖跳車壓力0.420 MPa),運行點距離防喘振線很近,只要氨氧化系統(tǒng)稍有波動,就會引起聯(lián)鎖跳車。具體表現(xiàn)為氨氧化系統(tǒng)的阻力大、軸流壓縮機(jī)運行效率低、向外界輸出蒸汽量少、系統(tǒng)不能滿負(fù)荷運行。為此,利用系統(tǒng)檢修機(jī)會,更換了氨空混合器,開車后系統(tǒng)運行正常。

(2)由于國內(nèi)某企業(yè)生產(chǎn)的氨調(diào)節(jié)閥穩(wěn)定性差、反應(yīng)慢、動作不靈敏、投自動后跟蹤時間長,引起氨空比(氨與空氣體積比)超高,造成工藝系統(tǒng)聯(lián)鎖停車達(dá)3次。為此,將調(diào)節(jié)閥的定位器更換成進(jìn)口產(chǎn)品,運行狀況才有所好轉(zhuǎn)。因此,在今后選用氨調(diào)節(jié)閥時,一定要選用進(jìn)口或國內(nèi)知名品牌的產(chǎn)品。

(3)為了防止酸霧和液滴不隨氣流帶入氧化氮壓縮機(jī)而腐蝕機(jī)體,在氧化氮壓縮機(jī)的進(jìn)口設(shè)計了除霧器,安裝在冷凝酸分離漂白器的分離段,且對除霧器的過濾精度要求較高。由于設(shè)計原因,仍有部分液體沒有被徹底分離,故在氧化氮壓縮機(jī)的進(jìn)口管道上又加裝了1只過濾器,雖然過濾效果不太理想,但起到了一定作用,進(jìn)一步減少了帶液量。今后還應(yīng)進(jìn)一步核算除霧器的有關(guān)參數(shù),再加以改造。

(4)在突然跳車時,為了不讓氣流倒回至軸流壓縮機(jī)機(jī)體內(nèi)而使機(jī)體受腐蝕,不受氣流沖擊引起壓縮機(jī)倒轉(zhuǎn)、不受氣流沖擊掀翻氨氧化爐內(nèi)催化網(wǎng),原設(shè)計在軸流壓縮機(jī)及氧化氮壓縮機(jī)的出口均設(shè)置了DN400 mm和DN300 mm的止回閥。但是氨氧化系統(tǒng)內(nèi)的氣體受到2只止回閥的控制,在突然停車時氮氧化物氣體被封氨氧化系統(tǒng)內(nèi),時間長了便會形成冷凝酸,聚集在空氣除濕系統(tǒng)內(nèi),會腐蝕設(shè)備及管道。為此,在2只止回閥中間的管道上安裝1只DN200 mm閥門,配管至排氣筒,在突然停車后,緩慢打開此閥門,將封存在氨氧化系統(tǒng)內(nèi)的氣體經(jīng)排氣筒排放至大氣,保護(hù)了氨氧化系統(tǒng)的設(shè)備及管道。

(5)為了能使吸收塔的閉路循環(huán)水系統(tǒng)及時補(bǔ)水和釋放溢出水中的氣體,在塔頂部設(shè)計了1臺敞口形式的高位水槽,與閉路循環(huán)水系統(tǒng)用管道連接,原設(shè)計通過補(bǔ)水控制高位水槽的液位。但在實際操作中補(bǔ)水量不易控制,補(bǔ)充過多會從高位水槽的溢流口流出,再從吸收塔頂部飄下,影響現(xiàn)場環(huán)境。為此,將高位水槽改為封閉式,原溢流口用管道接至地面處,并增設(shè)控制閥門;定期開啟該閥門向閉路循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水至高位水槽滿且稍有溢流水,同時也排放了水中溢出的氣體。

3 目前裝置仍存在的問題及建議

(1)閉路循環(huán)水系統(tǒng)增設(shè)補(bǔ)充循環(huán)水槽和補(bǔ)充循環(huán)水泵。一旦吸收塔冷卻盤管出現(xiàn)泄漏,閉路循環(huán)水系統(tǒng)的循環(huán)水就會因漏酸而呈酸性,腐蝕管道和設(shè)備。建議新增1臺補(bǔ)充循環(huán)水槽并安裝pH在線檢測裝置,臨時將堿液加至補(bǔ)充循環(huán)水槽中,用補(bǔ)充循環(huán)水泵將補(bǔ)充循環(huán)水槽中的堿性水加至循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi),使循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán)水呈中性或微堿性,減輕對設(shè)備及管道的腐蝕,再擇機(jī)停車查漏并處理。

(2)冷凝酸分離漂白器內(nèi)除霧器不達(dá)標(biāo)。臨時在氧化氮壓縮機(jī)進(jìn)口管道上安裝了管道分離器,仍有酸霧和液滴隨氣體夾帶至氧化氮壓縮機(jī)的機(jī)體內(nèi),腐蝕機(jī)體,起不到保護(hù)壓縮機(jī)的作用。建議在氧化氮壓縮機(jī)進(jìn)口再增加1臺分離器,以徹底分離氮氧化物氣體中夾帶的酸霧和液滴。

(3)裝置不能滿負(fù)荷運行。目前該裝置只能在93%負(fù)荷下運行,運行狀態(tài)比較平穩(wěn),但軸流壓縮機(jī)的出口壓力已達(dá)到0.410 MPa,而額定出口壓力為0.400 MPa,運行點距離防喘振線很近,沒有達(dá)到設(shè)計運行負(fù)荷。經(jīng)過分析,認(rèn)為氧化氮壓縮機(jī)的效率較低,氧化氮壓縮機(jī)進(jìn)口壓力為0.365 MPa、出口壓力在1.000 MPa左右,壓縮比沒有達(dá)到設(shè)計值,故需進(jìn)一步探索稀硝酸生產(chǎn)裝置中關(guān)鍵設(shè)備(四合一機(jī)組)的匹配設(shè)計。

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