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影響濕法脫硫效率的因素分析

2014-03-23 04:36:06崔鵬飛王明旗
電力安全技術(shù) 2014年12期
關(guān)鍵詞:液位煙氣效率

崔鵬飛,王明旗

(山西漳澤電力股份有限公司漳澤發(fā)電分公司,山西 長治 046021)

影響濕法脫硫效率的因素分析

崔鵬飛,王明旗

(山西漳澤電力股份有限公司漳澤發(fā)電分公司,山西 長治 046021)

針對某公司脫硫系統(tǒng)脫硫效率逐漸下降的現(xiàn)象,查找脫硫系統(tǒng)運行和檢修過程中存在問題,分析影響脫硫效率的因素,指出各因素對脫硫效率的影響,并提出提高脫硫效率的方案措施和改造建議,確保達到良好的脫硫效果。

濕法脫硫;脫硫效率;吸收塔漿液

某發(fā)電分公司4臺機組脫硫系統(tǒng)均采用目前最成熟的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,一爐一塔設(shè)計,處理煙氣量為1 006 810 Nm3/h,3,4號脫硫煙氣入口SO2濃度為2.1 %,5,6號脫硫煙氣入口SO2濃度為1.8 %。此脫硫系統(tǒng)由中電華益實業(yè)環(huán)保設(shè)計有限公司自主設(shè)計和安裝,分別于2006年10月和2008年6月投運。在運行過程中,該系統(tǒng)的脫硫效率越來越難達到設(shè)計要求,煙氣系統(tǒng)出口SO2濃度難以控制,影響脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟運行。對此,根據(jù)脫硫系統(tǒng)的運行調(diào)整情況和設(shè)備狀況,分析和總結(jié)了影響脫硫效率的因素,并根據(jù)影響因素采取了相應(yīng)的控制措施。

1 影響脫硫效率的因素

影響脫硫效率的因素很多,如吸收塔漿液pH值、濃度、Cl-含量、CaSO3·1/2H2O含量等,同時液氣比、入爐煤含硫量以及吸收塔液位、CRT (陰極射線管顯示器)顯示的準(zhǔn)確性,CEMS(煙氣排放監(jiān)測系統(tǒng))傳輸數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等因素也將直接影響脫硫系統(tǒng)的運行。控制好吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)條件是提高脫硫效率的有效措施,保證系統(tǒng)和設(shè)備正常運行,如漿液循環(huán)泵、氧化裝置以及攪拌裝置等,是提高脫硫效率的有效途徑。

1.1 吸收塔漿液pH值

吸收塔漿液pH值是石灰石濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的重要運行參數(shù)。漿液pH值升高時,一方面會由于液相傳質(zhì)系數(shù)增加,使其對SO2的吸收速率增大;另一方面,由于在pH值較高的情況下,脫硫產(chǎn)物主要是溶解度低的CaSO3·1/2H2O,且隨著SO2被吸收,漿液pH值逐漸下降。CaSO3·1/2H2O的增加在石灰石顆粒表面形成一層液膜,而液膜內(nèi)部CaCO3的溶解又使pH值升高,其溶解度的變化使液膜中CaSO3·1/2H2O析出并沉積在石灰石顆粒表面,形成一層外殼使石灰石表面鈍化。鈍化的外殼阻礙了石灰石的繼續(xù)溶解,抑制了吸收反應(yīng)的進行,導(dǎo)致脫硫效率下降。漿液pH值降低,則SO2的吸收速率下降幅度減緩;當(dāng)pH值降至4.0以下時,漿液幾乎不再吸收SO2。

1.2 吸收塔漿液濃度

吸收塔漿液濃度的持續(xù)升高,會逐漸減小CaSO3·1/2H2O與O2的接觸機會,壓縮氧化時間和空間,使得石膏漿液中CaSO3·1/2H2O含量慢慢增加,并沉積在石灰石顆粒表面形成一層包膜,使石灰石溶解度降低,漿液pH值逐漸下降。pH值下降會增大供漿量,導(dǎo)致漿液濃度提高,石灰石過飽和凝聚,最終使參加反應(yīng)的石灰石表面積減小。

1.3 吸收塔漿液中的Cl-

漿液中的Cl-對石灰石的消溶有明顯抑制作用。吸收塔漿液中的Cl-濃度及雜質(zhì)的增加,改變了脫硫系統(tǒng)的理化性質(zhì),影響塔內(nèi)化學(xué)反應(yīng)的正常進行和石膏晶體長大。漿液中Cl-與Ca2+生成CaCl2,因離子效應(yīng)導(dǎo)致液相的離子強度增加,從而阻止了石灰石的消溶反應(yīng)。漿液中Cl-主要來自燃煤中的氯,漿液生成的CaCl2通過影響H+的活動強度來降低脫硫劑的堿度,進而影響脫硫效率。

1.4 吸收塔漿液中的CaSO3·1/2H2O

吸收塔漿液中CaSO3·1/2H2O含量高會抑制吸收反應(yīng)的進行,導(dǎo)致脫硫效率和石灰石利用率下降。當(dāng)CaSO3·1/2H2O含量逐漸升高時,漿液pH值會逐漸降低。為了維持pH值,運行人員會不斷增加供漿量;吸收塔漿液連續(xù)在高pH值工況下運行,會抑制CaSO3·1/2H2O的氧化和碳酸鈣的溶解。

2009年1月,3,4號機脫硫系統(tǒng)CaSO3·1/2H2O含量持續(xù)超標(biāo),4號機脫硫系統(tǒng)CaSO3·1/2H2O含量最高達到9 %, pH值難以維持,脫硫效率下降,脫水系統(tǒng)無法正常投運,只得通過向除灰系統(tǒng)排放不合格漿液、連續(xù)置換來維持系統(tǒng)運行。經(jīng)分析,造成CaSO3·1/2H2O含量高的因素較多,主要有以下幾點。

(1) 入爐煤含硫量高。為了保證出口SO2濃度符合環(huán)保要求,需要不斷提高供漿量,維持高pH值,導(dǎo)致漿液中CaSO3·1/2H2O含量逐漸升高。

(2) 吸收塔液位。2009年1月,4號吸收塔CaSO3·1/2H2O持續(xù)超標(biāo),吸收塔液位顯示為12 m以上。就地測量吸收塔實際液位只有8.4 m,吸收塔液位過低使氧化裝置距液面沒有足夠的浸沒深度,導(dǎo)致氧化空氣在漿液中的停留時間短,CaSO3·1/2H2O氧化不充分,造成CaSO3·1/2H2O含量升高。液位校對正確后,CaSO3·1/2H2O含量逐漸下降。

(3) 氧化裝置的設(shè)計。在采用管網(wǎng)噴射式的基礎(chǔ)上,氧化風(fēng)管3根配管的末端分別裝有1根長1 m的向下開口的管子。當(dāng)氧化空氣系統(tǒng)運行時,大部分氧化空氣從末端的管子排出,造成CaSO3·1/2H2O氧化不充分。

(4) 攪拌器的設(shè)計。3,4號脫硫系統(tǒng)設(shè)計2層推進式攪拌器,下層4臺相對安裝,上層2臺相對30°安裝。在運行過程中攪拌器分別向兩邊擾動,可增加氧化空氣在漿液中的停留時間、氧化空氣的均布和漿液的懸浮能力。但施工過程中沒有按設(shè)計要求安裝,上層2臺攪拌器相對安裝沒有任何角度。在實際運行過程中,沒有安裝攪拌器的兩側(cè)出現(xiàn)盲區(qū),尤其是氧化裝置配管末端的管子處,漿液濃度低,氧化空氣在漿液中的停留時間縮短,不能和CaSO3·1/2H2O充分接觸氧化,影響氧化效果。

1.5 液氣比

液氣比是再循環(huán)吸收漿液或溶液的流量和吸收塔出口煙氣流量的比值,它決定了液體吸收酸性氣體的表面積。提高液氣比能增大吸收塔內(nèi)漿液的噴淋密度及液氣間的接觸面積,提高對SO2的吸收速率及脫硫效率。

在脫硫系統(tǒng)運行過程中,液氣比會逐漸達不到設(shè)計要求,影響液氣比的因素有以下幾點。

(1) 煙氣中的灰塵含量高,堵塞漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)。當(dāng)高溫?zé)煔庥龅较侣涞膰娏軡{液阻力后,煙氣中的灰塵與噴淋漿液中的石膏會堆積在吸收塔入口干濕界面處。當(dāng)堆積物達到一定數(shù)量時,會掉入吸收塔漿液中被循環(huán)泵吸附在入口濾網(wǎng)上,堵塞濾網(wǎng),造成循環(huán)泵流量下降、循環(huán)泵氣蝕、液氣比降低。2010年3月,3號脫硫系統(tǒng)停運以后,檢查發(fā)現(xiàn)循環(huán)泵入口濾網(wǎng)堵塞在70 %以上,且堵塞物比較堅硬,檢修人員需使用鈍器才能清理干凈。

(2) 循環(huán)漿液噴淋層支管斷裂或噴嘴堵塞。2010年3月,3號脫硫系統(tǒng)停運以后,檢查漿液循環(huán)噴淋噴嘴,有部分堵塞,堵塞物主要是從循環(huán)泵進出口管道上脫落的襯膠碎片,造成從噴嘴到主管道的支管全部結(jié)垢堵死,不容易清理。2012年8月,5號脫硫系統(tǒng)停運后,檢查漿液噴淋層,有部分支管斷裂和變形。

(3) 漿液循環(huán)泵氣蝕。3,4號脫硫系統(tǒng)停運以后,分別檢查其漿液循環(huán)泵,發(fā)現(xiàn)葉輪葉片均變小且表面呈蜂窩狀,其中3,4號脫硫系統(tǒng)的4號漿液循環(huán)泵最嚴重。在管網(wǎng)噴射式的基礎(chǔ)上,3,4號脫硫系統(tǒng)的氧化空氣系統(tǒng)在3根配管的末端設(shè)計了1根長1 m的向下開口的管子。當(dāng)攪拌器運行時,氧化空氣就會隨著漿液進入4號漿液循環(huán)泵;當(dāng)漿液循環(huán)泵吸入空氣超過3 %(體積)時,泵的效率、揚程、流量陡降,加劇了泵的氣蝕。

1.6 煙氣中灰塵含量

燃煤市場變化較大,購入的入爐煤參差不齊。燃煤灰分在2012年1月至5月平均為36.3 %,最高達到45.7 %。由于3,4,5號機組袋式除塵器投產(chǎn)運行已超過30 000 h,濾袋破損嚴重,通過袋式除塵器的大部分灰塵留在了吸收塔漿液中。漿液中的灰塵在一定程度上阻礙了石灰石的消溶,降低了石灰石的消溶速率,導(dǎo)致漿液pH值下降。當(dāng)pH值降至5.1時,煙氣中F-和Al3+化合成復(fù)合物,形成包膜覆蓋在石灰石顆粒表面,使石灰石活性下降,利用率降低,脫硫效率下降。同時灰塵中的重金屬離子會抑制Ca2+與HSO3-的反應(yīng),進而影響脫硫效率和石灰石的利用率。

1.7 CRT畫面顯示參數(shù)

吸收塔漿液pH值、濃度以及吸收塔液位在CRT畫面上顯示的準(zhǔn)確性直接影響運行人員對系統(tǒng)的調(diào)整。pH值顯示不準(zhǔn)確影響運行人員調(diào)整供漿量,影響系統(tǒng)能耗;漿液濃度顯示不準(zhǔn)確,影響脫水系統(tǒng)的正常投運和吸收塔內(nèi)的氧化反應(yīng);吸收塔液位顯示的不準(zhǔn)確,容易造成CaSO3·1/2H2O氧化不充分,漿液循環(huán)泵氣蝕。

1.8 CEMS傳輸數(shù)據(jù)

CEMS傳輸不準(zhǔn)確將導(dǎo)致控制系統(tǒng)或人為判斷出現(xiàn)問題,影響脫硫效率。當(dāng)SO2顯示偏高時,需要不斷輸送石灰石漿液才能維持出口不超標(biāo),系統(tǒng)能耗升高,脫硫效率降低。從環(huán)保部門檢測站對脫硫系統(tǒng)每季度的實地測量結(jié)果可以看出:CEMS傳輸?shù)紺RT畫面的數(shù)據(jù)高于測量值,會影響運行人員的正確調(diào)整。

2 提高脫硫效率的措施

2.1 控制吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)條件

為了保證吸收塔內(nèi)漿液正常反應(yīng),提高脫硫效率,必須控制好吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)條件。控制吸收塔漿液pH值維持在5.4~5.6;吸收塔漿液濃度維持在10 %~15 %;CaSO3·1/2H2O含量不超過1 %;控制吸收塔液位在11.5~12.5 m,并盡量維持在12 m以上運行,以確保有足夠的氧化空間,防止低液位運行漿液循環(huán)泵氣蝕。

2.2 合理摻燒入爐煤,穩(wěn)定調(diào)整供漿量

根據(jù)每日來煤情況,制定摻燒措施,合理制定摻燒比例,保證入爐煤硫分維持在設(shè)計值之內(nèi),避免大幅波動影響脫硫系統(tǒng)的運行。在供漿調(diào)整中,控制供漿量pH值為5.4~5.6,避免pH值大幅波動,影響吸收和氧化反應(yīng)的正常進行。

當(dāng)吸收塔CaSO3含量升高時,調(diào)整漿液pH值,控制出口SO2濃度在合格排放范圍內(nèi)。因3,4號脫硫系統(tǒng)之間可通過漿液抽出泵相互輸送漿液,當(dāng)CaSO3濃度超過1 %時,可以把不合格的漿液輸送至另一系統(tǒng)的吸收塔進行氧化反應(yīng)。控制漿液CaSO3含量在1 %以下,當(dāng)CaSO3含量超過1 %且無法控制時,還可以通過向除灰系統(tǒng)排放漿液進行置換,直到吸收塔漿液CaSO3含量合格為止。

2.3 控制漿液中Cl-濃度

該發(fā)電公司沒有設(shè)計專門的廢水箱,當(dāng)漿液中Cl-濃度過高時,可將旋流器頂流作為水力輸灰系統(tǒng)的補水排至除灰系統(tǒng),直到CI-濃度合格后回收。通過氧化風(fēng)機向漿液中鼓入空氣,加快SO2吸收的反應(yīng)進程,增加H+的活性,有利于SO2的吸收,從而降低漿液中的Cl-濃度,提高脫硫效率。

2.4 及時更換袋式除塵器濾袋

2013年,該發(fā)電公司在機組脫硝改造期間將袋式除塵器濾袋全部更換,濾袋材質(zhì)改為國內(nèi)目前最好的100 %PTFE基布,面層50 %PPS+50 %PTFE混紡針刺,袋籠經(jīng)過有機硅處理。更換濾袋后,經(jīng)過168 h試運,并通過市環(huán)保監(jiān)測站和山西電科院測試,除塵器出口濃度滿足≤30 mg/Nm3的標(biāo)準(zhǔn)要求,除塵器出口灰塵排放合格。

2.5 改造和維護設(shè)備

2011年3月,該發(fā)電公司在3號機組等級檢修期間對脫硫氧化空氣系統(tǒng)進行了改造。將氧化風(fēng)管材料更換為不銹鋼,去掉了3根配管末端長1 m的向下開口的管子,在靠兩側(cè)的配管上加裝了支管,增加了氧化裝置的噴嘴數(shù)量。改造后,脫硫氧化空氣系統(tǒng)的氧化效果明顯增強,達到了預(yù)期效果,循環(huán)泵氣蝕現(xiàn)象也大有改觀。在3號吸收塔上層增加了2臺攪拌器,解決了上層攪拌裝置懸浮和分配能力不足的問題,增加了漿液懸浮濃度和氧化空氣停留時間,使氧化空氣和CaSO3充分接觸,確保CaSO3氧化充分。更換變形和堵塞的噴淋管道以及氣蝕嚴重的漿液循環(huán)泵,利用等級檢修對泵入口濾網(wǎng)和出口漿液噴淋噴嘴進行清理,保證漿液循環(huán)泵正常運行。

2.6 制定定期化驗制度

機組經(jīng)過煙氣脫硫改造以后,組建了專業(yè)的化驗室,并逐步完善了日、周、月化驗制度。通過實際化驗數(shù)據(jù)與CRT顯示進行比對,確保吸收塔漿液pH值、濃度顯示正確,漿液中CaSO3·1/2H2O、Cl-濃度在規(guī)定范圍內(nèi)。減小CRT顯示與實際值的偏差,并定期對CEMS標(biāo)定和比對,確保CEMS的準(zhǔn)確投運,起到正確指導(dǎo)運行調(diào)整的作用。

2.7 加強管理、定期培訓(xùn)

制定吸收塔液位定期校驗、氧化裝置定期沖洗、pH計定期沖洗等制度。嚴格執(zhí)行巡回檢查、設(shè)備定期切換制度,優(yōu)化運行方式。定期對運行人員進行培訓(xùn),對出現(xiàn)的問題進行總結(jié)和分析。加強理論知識和運行調(diào)整技能的培訓(xùn),對系統(tǒng)和設(shè)備提出合理化建議并進行改造,確保系統(tǒng)安全、經(jīng)濟運行。

3 結(jié)束語

濕法脫硫系統(tǒng)工藝復(fù)雜,影響脫硫效率的因素較多,各種因素之間又互相影響。在電廠實際運行中,只有加強運行管理和設(shè)備維護資金投入,在運行調(diào)整中不斷摸索,總結(jié)調(diào)整經(jīng)驗、相互交流,才能達到良好的脫硫效果。

2014-08-25。

崔鵬飛(1970-),男,技師,主要從事除灰、脫硫?qū)I(yè)的運行管理工作,email:cuiwen7073@sina.com。

王明旗(1968-),男,技師,主要從事輸煤、化學(xué)、除灰、脫硫的檢修管理工作。

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