程國江
(中國黃金集團公司, 北京 100011)
河南某金礦主礦體為1#礦體和3#礦體。1#礦體位于礦區上部,主要賦存在-20~-630 m標高,主要采用機械化盤區上向分層充填法開采;3#礦體為盲礦體,位于-430~-732 m標高。隨著礦體開采深度的增加,與礦山上部1#礦體比較,3#礦體的地質成因與開采技術條件發生了重大改變,該礦體具有深井開采特征,礦石品位中等偏高,平均品位為3.5 g/t,是復雜的、有多重開采困難和不利因素的、開采價值中等偏高的緩傾斜破碎厚礦體,是國內外開采難度最大的礦床類型。如何解決3#礦體開采安全、礦石貧損率低、采場生產能力大、成本低等技術難題,亟需對3#礦體采礦方法進行深入研究。
礦山開采的采礦方法取決于礦體的賦存條件、開采技術條件和生產能力的要求。3#礦體埋藏深,主要礦體分布在距地表500~900 m以下;礦體傾角較緩,平均40°,礦體存在分支復合現象,且礦巖界限不清;礦體厚度大,最大水平厚度達到120 m以上,但礦體走向長度短,僅為160~180 m,可供布置的采場數量有限。同時,礦山要求生產能力大,即單位面積內礦體的回采強度大,從而導致礦床開采年平均下降速度快,高出正常礦山近1倍。
3#礦體的礦化極不均勻,高品位礦石賦存于節理裂隙發育處,而低品位礦石則賦存于相對穩定的礦巖中;礦石爆破后易成粉礦,落于充填體中易造成較大的貧化損失。礦體上盤為斷裂帶,有局部地段緊貼礦體,斷裂帶巖層破碎,很不穩固,揭露后極易垮落和失穩。礦體及下盤圍巖穩固性也差,F系數為6~8,頂板與側幫暴露面積小。同時,礦體上部為肥沃的農田和人口稠密的村落,并有國道穿過,地表不允許塌陷和發生大的位移和變形。
由此可見,該礦3#礦體的賦存條件和開采技術條件較差,為典型的復雜難采型礦體。
采礦方法的選擇取決于技術與經濟兩個方面,其中技術方面受制于礦體賦存條件和安全要求,而經濟方面則取決于開采成本和開采能力。根據該礦的礦體賦存特點和開采技術條件,結合所選采礦方法的技術要求,初步選擇上向分層下向分段膠結充填采礦法(方案1)、鑲嵌式無筋下向分段膠結充填采礦法(方案2)和盤區階梯式無間柱連續充填采礦法(方案3)等3種采礦方法作為可采用的采礦方法,進行方案設計和技術經濟比較,以便確定最優的采礦方法。
對上述3種初選采礦方法進行方案設計,確定出各采礦方法的主要技術經濟指標及優缺點,在此基礎上進行了比較,其結果見表1。
從表1可知,3種采礦方法均有各自的優點與技術特色,在使用條件與技術工藝上均適合3#礦體地質情況、巖層穩固情況與開采技術特點,回采的作業安全性好,生產能力相對較高,回采貧損率低,效率高等。但生產實際中,通過與礦山工程技術人員的交流與反復協商,考慮到生產工藝的復雜性與技術難度等問題,最終確定選用盤區階梯式無間柱連續充填采礦法作為3#礦體初選方案(見圖1)。

表1 充填采礦方案主要技術經濟指標與優缺點

圖1 盤區階梯式無間柱連續充填采礦法
經沿坐標線布置進路、沿礦體走向布置進路、沿礦體垂直方向布置進路3個方案的對比研究,最終確定沿礦體走向劃分盤區,在礦體的中厚位置設立上下盤區。盤區內劃分進路,進路的方向與礦體的走向方向垂直;為加大礦塊生產能力,上下盤區需要同時作業且互不影響,因此,上盤區工作面通常高出下盤區作業面,形成階梯狀,確保礦體工作面同時作業。進路垂直礦體走向布置方式見圖2。
通過盤區劃分,進路的長度大多只有40~60 m左右,最長不超過60 m,不僅進路長度適中,通風、充填等問題得到解決,而且礦體的盤區數量增加了一倍,充填澆面層的平整度也提高,礦塊的貧損率下降、生產能力得到提高。

圖2 進路垂直礦體走向布置方式
礦體的上盤(即I、II、III盤區)是礦塊最先開采的盤區,待其開采3個分層后,回采礦體的下盤盤區(即Ⅳ、V盤區)的第1分層,并依次開采。這樣,在整個礦體開采期間,3#礦體上下盤的盤區在空間上形成不同平臺,礦體最厚大部位靠上盤處最先回采,實現先難后易的原則,確保礦體開采安全和多盤區階梯式無間柱連續開采。
盤區沿走向劃分,每個盤區長40 m,中段高50 m,分段高16 m,進路高4.5 m,進路寬5 m。主要采準切割工程量見表2。

表2 單個盤區主要采準工程量
3#礦體盤區階梯式無間柱連續充填采礦法試驗自2010年8月~2012年8月,工業試驗主要在-530m至-480 m階段進行。在充分利用礦山先進的無軌采礦設備的基礎上,通過近兩年的試驗,證明該采礦方法機動靈活,作業安全性好,盤區生產能力大,施工簡便可靠,適合于該金礦深部礦巖破碎穩固性差、礦體形狀變化大等開采技術條件。
試驗礦塊劃分多個盤區,盤區又劃分多條進路,分一步采和二步采,其中:一步采場進路規格為(7~5)m×4.5 m;二步采場進路規格為5 m×4.5 m。先采的一步采場先打3 m×2.8 m的進路,然后涮幫壓頂至設計斷面,整個開采過程中,塊體被完全采掉,沒有留下礦柱。
采場作業時,每天3班作業,每班由采礦工灑水沖洗工作面頂幫及礦堆降塵,并處理凈頂幫浮石后由鏟運機出礦,然后進行錨桿支護、鑿巖、爆破。利用換班時間噴霧降塵、通風排煙,等待下班次作業。主要回采工序為:
鑿巖:第1步,采用桶形掏槽,用液壓鑿巖臺車或7655鑿巖機進行巷道掘進式回采,其掘進斷面尺寸為3.0 m×2.8 m。第2步,以小斷面進路為自由面刷幫壓頂,將斷面擴大到設計斷面(7~5.0) m×4.5 m。
爆破:采用2#巖石乳化炸藥,毫秒差非電導爆雷管起爆系統。
出礦:采場礦石用ST-2D、JXCY-2A、ST-3.5或ST-6C柴油鏟運機鏟裝至分段巷道一側的礦石溜井,通過溜井底部的振動放礦機將礦石裝入坑內卡車(MT-413或ASJK-12),由坑內卡車經溜井聯絡道、中(分)段巷,直接倒至礦山主溜井。
充填:采場回采結束,驗收合格后,由充填架管工架設充填管路,封閉擋墻、并與專職充填工一起看護充填,確保充填質量。采場充填結束后,養護5~7 d后,繼續下一分層(進路)回采。
通風:采場爆破后,借助全礦主風壓進行通風。新鮮風流通過分段平巷進入分層聯絡道,清洗采場進路后,通過充填通風天井,到達上中段回風道。對于通風困難的進路或工作面,則采用局扇進行通風。
經統計分析,工業試驗采場共出礦50余萬t;開采回采率由原來的92.6%提高到95.5%;貧化率則從7%下降到5.6%;礦塊生產能力提高1倍。
本試驗研究表明,盤區階梯式無間柱連續充填采礦法在該金礦3#復雜難采礦體的應用是成功的,開采回采率由原來的92.6%提高到95.5%;貧化率則從7%下降到5.6%,試驗采場出礦50余萬t;礦塊生產能力提高1倍。該試驗的成功不僅實現了井下無礦柱連續開采,降低了損失率和貧化率,大大提高了礦塊生產能力,而且確保了礦山穩產高產。
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