柳日東+張自成+邊道鵬
摘要:印度JSG電廠4×600MW機組運行中輸灰系統(tǒng)頻繁發(fā)生堵灰、管道磨損等故障,經(jīng)改造采用了雙套管氣力輸灰技術后,運行的可靠性大幅提高。這些技改措施有力的促進設計技術的提高,對其它工程有重要借鑒意義。
關鍵詞:雙套管;氣力輸灰技術;技術改造;高灰份機組
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)07-0041-02
1 除灰系統(tǒng)簡介
印度JSG電廠4×600MW亞臨界機組工程,總承包方為山東電力建設第三工程公司,設計方為山東電力設計院,主機為哈爾濱鍋爐、東方汽輪發(fā)電機。除塵系統(tǒng)由2電場靜電除塵和3電場布袋除塵器組成,浙江菲達環(huán)公司生產(chǎn)。原除灰系統(tǒng)由上海中芬公司設計及供貨。每臺爐共有6個輸送單元。每臺機組輸灰系統(tǒng)采用二級輸送系統(tǒng),第一級輸送到中轉(zhuǎn)灰?guī)欤诙壿斔偷浇K端灰?guī)臁C績膳_機組公用兩臺500m?中轉(zhuǎn)灰?guī)旌蛢膳_2000m?的終端灰?guī)臁?/p>
一級輸送系統(tǒng)數(shù)據(jù)如下:除塵器區(qū)域輸送用氣109Nm3/min;省煤器空預器輸送用氣24Nm3/min;每座庫考慮兩臺爐的空氣量265Nm3/min;每座庫上設兩臺布袋除塵器除塵器過濾面積147m2;
二級輸送系統(tǒng)數(shù)據(jù)如下:二級輸送用氣97Nm3/min;灰?guī)鞖饣L11Nm3/min;每座庫考慮兩臺爐的空氣量216Nm3/min;預留灰?guī)旄苫疑⒀b機排氣20Nm3/min;每座庫上設兩臺布袋除塵器除塵器過濾面積147m2。
根據(jù)合同原始設計數(shù)據(jù):該項目采用印度當?shù)孛篏ar janbahal block coal fields of MCL為主要燃料,最大耗煤量設計煤種435.8t/h;最差煤種480t/h。從煤質(zhì)分析資料可看出,當?shù)孛簩儆谪毭海伊看螅紵裏嶂档停赡バ韵禂?shù)高,底灰含量比一般機組均高。
原除灰系統(tǒng)運行中故障頻繁、維護量大。業(yè)主方由STEAG公司負責運行維護,一方面原除灰系統(tǒng)設計存在缺陷,另一方面由于印度人維護效率較低,經(jīng)常發(fā)生輸灰管線嚴重堵灰狀況,漏灰、就地放灰現(xiàn)象頻發(fā),嚴重影響了電廠的安全、文明生產(chǎn)。近年來,隨著印度國家對環(huán)保、節(jié)能的要求越來越高,原除灰系統(tǒng)的缺陷越來越突出。作為EPC總承包商,經(jīng)過多次組織與業(yè)主、國內(nèi)專家研究、分析,最終決定改用雙套管輸灰技術,并在2012年5月完成了對2號爐除灰系統(tǒng)的改造。該系統(tǒng)改造引進印度BSBKENGINEERSPVT.LTD公司技術和設備。從實際運行效果來看,雙套管輸灰技術相對于單管系統(tǒng)具有明顯的技術優(yōu)勢。
2 單管系統(tǒng)存在的主要問題
2.1 除塵器灰斗及輸灰管道堵灰頻繁
燃燒劣質(zhì)煤或煤油混燒不充分,原除灰系統(tǒng)受設計限制,電除塵區(qū)域、中轉(zhuǎn)灰?guī)靺^(qū)域在移交運行半年后,堵灰現(xiàn)象比較頻繁,業(yè)主方STEAG公司經(jīng)常搶修,我方也與業(yè)主方一起研究對策,幫助處理。
2.2 單管系統(tǒng)采用氣動單閥板插板閥,故障及維護頻繁
此種閥門屬于單閥板氣動插板閥,需要專人在現(xiàn)場值班隨時維護,閥芯磨損也較嚴重,經(jīng)常影響輸灰;一旦出現(xiàn)故障,需將閥芯整體抽出進行檢修更換,維護時間較長。另外,此種插板門的選型不能實現(xiàn)在線密封監(jiān)護功能,插板閥密封性差。
2.3 一級中轉(zhuǎn)灰?guī)旖?jīng)常發(fā)生正壓現(xiàn)象,造成布袋除塵器振動及鼓裂
一級輸送原設計采用獨立的6個輸送單元(預熱器省煤器一個、布袋除塵器一個、電除塵四個),6個輸送單元之間相互獨立輸灰。所以存在6個單元同時向中轉(zhuǎn)灰?guī)燧敾业臓顟B(tài),用風量標定裝置檢驗后,發(fā)現(xiàn)實際輸送氣量最高能達到120Nm3/min,然而庫頂實際提供的脈沖布袋除塵器設計計算過濾面積為147m2,處理氣量為110Nm3/min。所以每座中轉(zhuǎn)灰?guī)觳即龎m器一用一備運行模式,滿足不了原輸灰系統(tǒng)輸送氣用量,經(jīng)常發(fā)生正壓現(xiàn)象。
2.4 氣力輸送系統(tǒng)出力不足
由于閥門經(jīng)常故障,密封不嚴等原因,原設計的氣力輸送系統(tǒng)出力不足。
2.5 環(huán)境污染嚴重
廠內(nèi)由于氣力輸灰系統(tǒng)頻繁故障,造成飛灰泄漏嚴重污染環(huán)境。
3 改造方案設計
3.1 雙套管輸送技術簡介
紊流雙套管輸灰技術,具有不堵管(即使管道內(nèi)存有部分物料,仍可順利疏通)、流速低(一般起始流速≤5m/s,末端流速≤15m/s)、低損耗(能量消耗小30%)、輸送距離長、出力大等特點(出力增大30%),可取消原排堵門至灰斗管線。雙套管除灰技術是一項正壓濃相輸送技術,其作用是通過管道利用氣流將固體顆粒物由起點輸送至終點。雙套管的結(jié)構為大管套小管,即:在普通管道上部裝設有一直徑較小的內(nèi)管,內(nèi)管每隔一定的間距開設有一特定的開口。把雙套管作為輸灰管道應用于氣力輸送的水平管道,可以有效的防止灰管堵塞,其防堵的機理就在于雙套管的特殊結(jié)構。當灰氣混合物在管道內(nèi)流動時,干灰開始沉積將要堵管時,壓縮空氣會通過小管流過,經(jīng)過小管開孔和節(jié)流孔板的作用,對堵塞的部分進行擾動,將沉積的干灰逐漸吹動,從而避免管道堵塞。
3.2 改造系統(tǒng)簡介
改造的范圍包括省煤器及預熱器下輸灰管線、電除塵下輸灰管線、布袋除塵器下輸灰管線,中轉(zhuǎn)灰?guī)煜到y(tǒng),終端灰?guī)煜到y(tǒng)。
(1)輸送單元配置:
A、B單元:電除塵左側(cè)第一電場的2個倉泵串聯(lián),第二電場的2個倉泵串聯(lián),然后并聯(lián)后連接到中轉(zhuǎn)
灰?guī)臁?/p>
C、D單元:電除塵中右側(cè)第一電場的2個倉泵串聯(lián),第二電場的2個倉泵串聯(lián),然后并聯(lián)后連接到中轉(zhuǎn)灰?guī)臁?/p>
E單元:布袋除塵器第一電場、第二電場、第三電場內(nèi)部串聯(lián)后,然后并聯(lián)輸送到中轉(zhuǎn)灰?guī)臁?/p>
F單元:省煤器灰斗下輸灰管線和空預期灰斗下輸灰管線內(nèi)部串聯(lián)后再并聯(lián)一起直接輸送到終端灰?guī)臁?/p>
(2)輸送管線閥門配置:所有雙套管控制閥門采用圓頂閥,圓頂閥有充氣密封裝置,可在線監(jiān)測閥門密封性。
3.3 改造后效果
2號機組經(jīng)雙套管氣力輸灰改造后,運行兩年多,效果明顯,主要表現(xiàn)在:
(1)除塵器灰斗及輸灰管道未發(fā)生堵灰現(xiàn)象。
(2)雙套管氣力輸灰管線采用氣動圓頂閥,能在線監(jiān)控密封情況,一旦閥門密封不嚴,就直接更換密封圈,維護簡單,閥門密封嚴實,節(jié)省了氣量。
(3)一級輸送中轉(zhuǎn)灰?guī)煳窗l(fā)生正壓現(xiàn)象。改造后5個輸送單元輸?shù)街修D(zhuǎn)灰?guī)欤∶浩骷邦A熱器灰斗下輸灰管線直接通過雙套管輸送到終端灰?guī)欤瑴p少了中轉(zhuǎn)灰?guī)旌臍饬浚瑢崿F(xiàn)了中轉(zhuǎn)灰?guī)烀}沖布袋除塵器一用一備的運行模式,灰?guī)煲参闯霈F(xiàn)正壓狀況。
(4)氣力輸送系統(tǒng)出力滿足要求。在最差煤質(zhì)下和設計最大燃煤量下,改造后氣力輸灰能力均能達到
要求。
4 結(jié)語
通過雙套管氣力輸灰技術改造后,有效克服了輸灰系統(tǒng)堵灰、出力不足造成對機組穩(wěn)定運行的影響,大大提高了系統(tǒng)的可靠性。這里把優(yōu)化改造經(jīng)驗總結(jié)出來,為今后印度市場上類似氣力輸灰問題提供了可借鑒的經(jīng)驗,國內(nèi)電廠也可進行同樣的改造。
參考文獻
[1] 山東電力設計院.印度JSG電廠設計圖紙和說明.
[2] 山東電力建設第三工程公司.EPC總承包合同技術
規(guī)范書.
[3] 印度國家電力部CEA火電廠設計導則.
[4] 上海中芬公司設計及供貨資料.
作者簡介:柳日東(1964—),男,山東電力建設第三工程公司工程師,印度JSG電廠4×600MW工程項目總工程師、副經(jīng)理,研究方向:火電EPC總承包工程設計、采購、施工、調(diào)試、運行技術管理、電站總承包項目管理。