王現富 張冰林
(青島市技師學院,山東 青島 266229)
傳統的B2012A系列龍門刨床的電氣控制系統是上世紀50年代研制的,是傳統繼電器控制系統,硬件接線,工作臺采用了G-M-G調速系統。其連線多而復雜,體積大,功耗大,交磁擴大機噪音大,故障率高等諸多弊端,現在企業中的B2012A系列龍門刨床已經大部分進行了改造,作為職業學校的龍門刨床電氣控制柜急需改造更新,跟上企業的步伐。
本設計提出通過采用PLC對其龍門刨床進行電氣改造改造是因為PLC很容易實現比較復雜的控制邏輯,可省去大量的控制繼電器,節能降耗,降低運行成本,且改變工藝控制簡便易行,而且PLC是無觸點電路,反應快、噪音小、壽命長等優點,在實現同樣功能的基礎上彌補了繼電器邏輯控制的不足,大大提高機床的工作效率,達到預期電氣改造的目的。
龍門刨床是大型機加工機床,它主要由床身、工作臺、立柱、橫梁、左右側及垂直刀架組成。龍門刨床的工作臺帶著工件作直線往復運動。橫梁上裝有兩個垂直刀架,刀架可沿橫梁作橫向進給運動,橫梁通過絲杠可沿立柱做上下運動,一般在兩個立柱上還安裝有可沿立柱上下移動的左、右側刀架。工作臺回程時刨刀復位,刀架通過抬刀電磁鐵抬起。
龍門刨床工作臺是頻繁往復運動的。根據工藝要求前進進程是切削行程,后退不作切削,只讓工作臺為下一步切 削做準備,由于不同的金屬材料和不同的加工工藝,在實際工作中為了提高生產的效率,工作臺的運動需要具有慢速切入—工作速度—慢速退出—快速返回—慢速回到原點。
本設計將根據龍門刨床加工工藝的特點,以及控制系統所具備的要求,運用所學的電氣控制方面的專業知識,采用PLC對其B2010A型龍門刨床傳統的控制系統進行簡單的改造,以達到投資小、改造周期短、節能降耗等目的,彌補繼電器控制的不足,充分發揮PLC的優勢,以提高龍門刨床的生產效率。
1 龍門刨床控制柜改造步驟
(1)通過對B2012A系列龍門刨床的研究,根據龍門刨床加工工藝分析其對電氣控制系統的要求。(2)改造整體方案的選定,討論的方案:①主要邏輯控制線路用PLC,工作臺的拖動用變頻器帶動三相異步電動機代替原來的G-M-G調速系統。②主要邏輯控制線路用PLC,工作臺的拖動用伺服驅動器帶動伺服電機代替原來的G-M-G調速系統。這樣兩個方案都是把原來龍門刨床一共13臺電機改為8臺電機。每個方案各有利弊,方案一造價低,改造設備成本低,在實際中存在低速輸出轉矩小的問題需要變速箱配合,另外適合刨削大工件,高速刨削小工件時工作臺快速往返,會出現變頻器相應慢的問題。方案二用大功率的伺服系統,造價昂貴。根據現有設備的實際情況和教育教學的需要選用方案一。(3)根據通用變頻器的選型原則(可查閱電工手冊),確定變頻器的型號:TD3000-4T0550G變頻器。(4)根據PLC選型的原則和功能要求,兼顧性價比等各種因素確定PLC的型號為:三菱FX2N-80MR-001。(5)PLC的I/O分配和接線圖(6)PLC的程序設計(基本控制編程和相應的保護以及抗干擾措施設計)(7)設備改造的接線、調試、試運行。(8)驗收、交付
2 控制系統改造后的效果
根據工藝對控制系統的要求,對電氣控制系統進行總體的設計。主拖動采用調速范圍寬、節能效果顯著的變頻器,用PLC取代傳統繼電器控制方式,實現開關量邏輯控制和變頻電動機的轉速控制,充分發揮PLC可靠性高、功耗低、維修方便等優勢,對龍門刨床進行電氣改造,以達到投資小、改造周期短、降低能量損耗等目的,彌補繼電器控制方式的不足和缺點,以提高龍門刨床的生產效率,滿足加工工藝的要求,大大提高了刨床的效率和加工精度,加強了刨床的可靠性和穩定性。

圖1 設備技改前

圖2 設備技改后
通過采用PLC對龍門刨床的電氣系統進行改造,突現了PLC性能遠優于傳統繼電器控制系統,具有簡單易懂,便于安裝,體積小,低耗能等優點,控制系統構成簡單,通用性強,深受廣大使用者的歡迎。目前,以PLC為核心的控制系統廣泛應用于石油、冶金、化工、電力、建材、機械制造、汽車、輕工、環保等行業。隨著技術的發展PLC功能更加強大,性能更加穩定,價格比的不斷提高,其應用領域將不斷擴大。
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