施俊杰,耿 亮,王占理,徐 剛,劉增強,李建忠
(渤海裝備巨龍鋼管公司,河北 青縣062658)
渤海裝備巨龍鋼管公司制管一廠的內(nèi)外焊機組已經(jīng)使用10余年。自2012年以來,該機組在使用過程中出現(xiàn)的斷弧燒穿缺陷率明顯升高,雖然這些焊接缺陷可以通過補焊或切除的方法進行修復(fù)和去除,但卻增加了企業(yè)的經(jīng)營成本,降低了關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量[1]。因此,如何降低斷弧燒穿缺陷率成為企業(yè)技術(shù)質(zhì)量活動的一個課題。
對2012年6月—12月出現(xiàn)的斷弧燒穿缺陷進行了統(tǒng)計,并分析了產(chǎn)生缺陷的原因。統(tǒng)計的斷弧燒穿缺陷率為2.68%,主要原因分為7種:①焊接車卡阻爬行,占28%;②預(yù)焊及預(yù)焊修補焊縫淺,占21%;③電氣故障,占16%;④焊接崗位操作人為原因,占10%;⑤焊絲卡阻,占13%;⑥鋼管成型質(zhì)量,占7%;⑦其他原因,占5%。
可見,焊接車卡阻爬行造成的熔池線能量瞬間過高而產(chǎn)生的斷弧燒穿缺陷是產(chǎn)生該缺陷的主要原因。預(yù)焊和預(yù)焊修補后局部焊縫淺,造成斷弧燒穿缺陷占21%,這是由于焊接車行進過程中出現(xiàn)卡阻爬行現(xiàn)象,且焊點又處在較淺焊縫時,容易造成斷弧燒穿缺陷。統(tǒng)計結(jié)果表明,造成斷弧燒穿缺陷的最主要原因是焊接車行進時卡阻爬行,因此,亟需解決。
(1)原設(shè)計焊接車道軌與運管橫移車道軌為同水平標高的交叉道軌,為了保證焊接車和橫移車的車輪輪緣能夠通過,必須將焊接車和橫移車的道軌在交叉處各留160 mm的斷口[2]。焊接車在經(jīng)過道軌交叉斷口處時卡阻爬行現(xiàn)象較為嚴重,焊接電流會出現(xiàn)較大的提升和波動,容易產(chǎn)生斷弧燒穿。
(2)焊接車共有兩節(jié)車體,通過連桿連接。由于每節(jié)車體需要經(jīng)過焊接車道軌斷口,按原設(shè)計每節(jié)車體一側(cè)設(shè)置4個導(dǎo)向輪,另一側(cè)設(shè)置4個平輪,共8個車輪。這種設(shè)計車輪數(shù)量過多,當(dāng)一側(cè)的4個導(dǎo)向輪出現(xiàn)不同程度的磨損時,容易產(chǎn)生咬軌,表現(xiàn)為行進速度時快時慢,位置隨機,而且連續(xù)發(fā)生,焊接電流就會產(chǎn)生明顯的波動。此現(xiàn)象可以通過道軌側(cè)端面和導(dǎo)向槽輪輪緣的磨損情況觀察出來。
(3)焊接車采用鏈條傳動方式驅(qū)動,為保證鏈條與鏈輪的間隙,需經(jīng)常調(diào)節(jié)鏈條的松緊度,鏈條過松過緊都會影響焊接車行進的平穩(wěn)性。
針對上述問題,經(jīng)過反復(fù)論證,最終確定采用將焊接車道軌與橫移車道軌水平高度錯開的改造方案。即保留原焊接車道軌標高,并將原焊接車帶斷口的道軌更換為通直道軌,同時使用一組墊板將橫移車道軌墊高,根據(jù)橫移車車輪的輪緣高度為18 mm,將橫移車道軌升高23 mm,這樣就可保證橫移車車輪經(jīng)過焊接車道軌時有5 mm的間隙,具體設(shè)計如圖1所示。

圖1 橫移車道軌墊高
焊接車道軌通直無斷口后,可將焊接車每個車體的車輪減半,保留車體四角的車輪,并全部換新。同時去除鏈條傳動,整個焊接車只有一組驅(qū)動輪。這樣就增加了單個車輪的摩擦力,使得焊接車行進定位更加理想,改造前后車體結(jié)構(gòu)對比如圖2所示。

圖2 焊接車車體結(jié)構(gòu)改造前后對比
由于橫移車道軌增加23 mm的高度,焊接車車體在經(jīng)過橫移車道軌時會產(chǎn)生位置干涉,所以在焊接車車輪輪組與車體之間增加30 mm厚的過渡墊板,將車體整體升高,消除位置干涉。焊接車車體升高后,設(shè)置在車體上的行走編碼器與車輪的垂直高度增加,更換型號為316XL037的加長齒形帶,改造后的結(jié)構(gòu)如圖3所示。同時將原焊接車行走減速機固定板重新打安裝孔,使減速機降低30 mm與原先位置吻合,這樣可繼續(xù)使用原零部件。

圖3 焊接車車體改造
原設(shè)計的橫移車行走減速機下端面與焊接車道軌位置干涉,所以焊接車道軌開出400 mm的斷口使得橫移車能夠正常通過焊接車道軌。若將焊接車道軌改為通直道軌,即使橫移車道軌升高,此位置依然干涉,因此要將橫移車減速機的位置升高。根據(jù)橫移車尺寸選擇型號SWC150BH的十字萬向聯(lián)軸器,重新制作車輪軸和減速機軸,通過在原有安裝孔位上增加過渡墊板,將減速機提升80 mm,消除與焊接車道軌的位置干涉,改造前后比對如圖4所示。

圖4 橫移車減速機改造后對比
利用年度設(shè)備維修和生產(chǎn)間隙對上述內(nèi)容實施改造。改造后通過目視觀察和焊接電流波動測試發(fā)現(xiàn),焊接車行進中卡阻爬行現(xiàn)象得以明顯改善。改造后對2013年1月—9月的斷弧燒穿缺陷進行統(tǒng)計,成因比例有所變化,具體為:①預(yù)焊及預(yù)焊修補焊縫淺,占21%;②電氣故障,占20%;③焊絲卡阻,占16%;④焊接崗位操作人為原因,占13%;⑤鋼管成型質(zhì)量,占12%;⑥其他原因,占10%;⑦焊接車卡阻爬行,占8%。
2013年1月—9月的斷弧燒穿缺陷率為1.31%,較2012年6月—12月的2.68%降低了1.37%,同比降低了51.12%,缺陷率的變化趨勢如圖5所示。

圖5 2013年1月—9月斷弧燒穿缺陷率走勢圖
2013年1月—3月斷弧燒穿缺陷率依然較高,考慮到新?lián)Q車輪和道軌之間需要一個磨合的過程,并且當(dāng)時焊管工藝要求的焊速較慢,焊接車行走減速機變頻電機的頻率只有5 Hz,焊接車行走的穩(wěn)定性相對于高焊速時有較大的差異。
這個現(xiàn)象可以通過比對焊接電流和變頻電機電流的波動頻率多少得出:當(dāng)發(fā)生卡阻爬行時,變頻電機電流和焊接電源電流幾乎同時升高。而焊速提高后,變頻電機工作頻率提高,焊接車行走更為平穩(wěn),發(fā)生卡阻爬行的幾率下降,斷弧燒穿缺陷概率就降低了。
現(xiàn)在焊接車從快速移動到最慢焊速之間的速度范圍較大,行走變頻電機工作頻率也較寬,快速移動時頻率達到了40 Hz,而慢速焊接時只有幾赫茲。對于這個問題,如果可以通過適當(dāng)降低焊接車快速移動的速度,同時增加行走減速的減速比,使焊接車在慢速焊接時,增加變頻電機的頻率,理論上可以提高焊接車行走速度的分辨率。
焊接車輸送系統(tǒng)經(jīng)過改造后對焊接質(zhì)量的促進作用是明顯的,直接減少了斷弧燒穿的概率,并且由于焊速更為穩(wěn)定,也減少了咬邊、夾渣等缺陷的出現(xiàn)幾率,達到了改造目的。
[1]劉遲,韓顯柱,盧衛(wèi)卓,等.埋弧焊管自動補焊與手工補焊的焊縫性能對比研究[J].焊管,2013,36(04):18-22.
[2]聞邦椿.機械設(shè)計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.
[3]濮良貴,紀名剛.機械設(shè)計[M].北京:高等教育出版社,2006.
[4]吳宗澤.機械設(shè)計實用手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.
[5]汪超,郭錦龍,馬立立.簡析直縫埋弧焊管焊接接頭常見缺陷[J].鋼管,2013(02):51-54.
[6] API SPEC 5L(第 45 版),鋼管管線規(guī)范[S].
[7] 李曉紅.我國焊管生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].鋼管,2008,32(03):193-196.
[8] GB/T 9711—2011,石油天然氣工業(yè)管線輸送用鋼管[S].
[9]馬會元.大口徑直縫埋弧焊管制造技術(shù)[J].機械研究與應(yīng)用,2010(02):1-6.
[10]孫恒.機械原理[M].北京:高等教育出版社,2006.