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特超稠油區塊含硫化氫產出液的處理

2014-03-09 14:44:36魏鋼中國石化勝利油田石油開發中心有限公司
油氣田地面工程 2014年4期

魏鋼 中國石化勝利油田石油開發中心有限公司

特超稠油區塊含硫化氫產出液的處理

魏鋼 中國石化勝利油田石油開發中心有限公司

王莊鄭411區塊為特超稠油區塊,在生產過程中部分油井發現了硫化氫氣體,且含高濃度硫化氫油井的比例逐年增加。自2010年6月~2012年12月,在鄭411、坨826區塊15口井上安裝了HJ—2型吸附劑硫化氫治理裝置。實踐證明,在日平均產氣量小于1000m3/d、硫化氫含量小于800mg/m3時,該裝置最長安全運行時間可達270天左右,檢測口硫化氫濃度一直保持為0,脫除硫化氫效果良好;同時該裝置內部反應介質為固體顆料,吸附劑飽和后常溫下不會揮發出來,對環境、人體無影響。為了更直觀地反應各階段試驗的效果,依據評價標準表對三個階段的試驗方案進行評價,從對比結果可以看出,五級干式反應法優于濕式反應法,更具推廣價值。

稠油開采;硫化氫;脫硫;試驗

1 硫化氫產出情況

勝利油田王莊鄭411區塊油藏埋深1300m以上,原油黏度高達40×104~70×104mPa·s,為特超稠油區塊,采用HDCS方式開采。生產過程中部分油井發現了硫化氫氣體,且含高濃度硫化氫油井的比例逐年增加。統計結果顯示,硫化氫濃度變化呈現兩個規律:一是位于鄭411區塊西南部的靠近邊水油井的H2S濃度較高;二是隨吞吐輪次的增加,硫化氫濃度逐漸變高。

2 產出液硫化氫成因分析

2.1 硫化氫成因

(1)硫酸鹽熱化學還原反應[1](TSR)。硫酸鹽熱化學還原反應發生的3個必要條件是硫酸鹽、烴類和高溫(高于120℃)。鄭411塊區塊蒸汽吞吐溫度達300℃以上,另外,注入水中有硫酸根離子,因此有生成硫化氫的可能。

(2)有機硫的熱化學分解[2](TDS)。含硫烴原巖及含硫化合物在熱力作用下,含硫的雜環斷裂,產生硫化氫。但是這種方式不可能形成高濃度硫化氫氣體。鄭411塊原油屬低含硫原油,其硫含量大都在0.6%~1.5%之間,因此不是該區塊的主要成因。

2.2 影響因素

(1)邊底水影響。TSR反應多位于油水邊界,鄭411—P7、鄭411—P43井受到區塊邊底水侵入的影響,地層水中SO42-大量侵入使硫酸鹽熱化學還原反應速度提升,導致硫化氫濃度升高。

(2)硫酸根離子影響。該區塊稠油蒸汽吞吐的注水系統中含有SO4-2,是硫酸鹽熱化學還原反應發生的物質基礎。

3 硫化氫脫除工藝流程設計

(1)工藝原理。傳統的濕式反應脫硫工藝不能滿足現場生產需要,采用干法脫硫工藝進行攻關試驗。采用的脫硫工藝是使用高效吸附劑進行物理吸附,其脫硫反應機理為FeOOH+H2S→FeOSH+ H2O。物理吸附法脫硫是利用活性固體吸附劑來吸收硫化氫氣體,然后用一定方法把吸附的硫化氫氣體轉換儲存起來。HJ—2型高效吸附劑,有選擇性的吸附硫化氫氣體,而不會與二氧化碳、氮氣發生反應。

(2)工藝流程。HJ—2型吸附劑硫化氫治理裝置分為三段五級反應。油罐中的氣體第一階段進入氣、水兩相分離器中,將氣和水進行初步分離,第二階段進入二級反應罐中通過活性炭吸附進行再脫水及吸附,第三階段進入三級吸收反應罐,通過硫化氫干式反應達到硫化氫氣體的排放濃度為零[3]。

(3)工藝參數。設備處理參數:進氣量≤5000m3/d,硫化氫含量≤1800mg/L,設備出口硫化氫含量≤5mg/L。操作溫度為30~40℃;操作壓力為0.10MPa。

4 礦場應用效果

4.1 試驗數據及其相關規律

(1)試驗第一階段:NaOH試驗階段。將儲油罐密閉,罐內氣體通過集氣管線放出,集氣管線出口引入容積為1m3的反應箱,反應箱內放置反應液,利用化學中和的原理,脫除硫化氫氣體。在反應箱內注入600kg清水,首先加入50kg氫氧化鈉試劑。通過試驗數據對比可以看出,加注氫氧化鈉效果不理想。加注的氫氧化鈉與氣體反應速度較快,加入50kg氫氧化鈉僅能維持2h左右(不超過10mg/L),更換溶液勞動強度較大,加注的藥劑具有腐蝕性[4]。

(2)試驗第二階段:二乙醇胺試驗階段。清空NaOH溶液后,加入試驗藥劑(800kg二乙醇胺溶劑),加完10min后檢測,反應液pH值為11,出口硫化氫濃度為12mg/L,2h后濃度上升為60mg/L,4h后濃度超過100mg/L。乙二醇胺與氣體反應速度比氫氧化鈉更快,證明此方法不可行。

(3)試驗第三階段:五級干式反應階段。將油罐中的氣體引入1號氣水兩相分離器中,將氣和水進行初步分離;伴生氣體繼續進入2、3號反應罐中,充分接觸后,氣體與水完全脫離,2、3號反應罐可先行吸附一部分硫化氫氣體;氣體引入三級吸收反應器,經吸附劑處理使硫化氫氣體被充分吸收,最終實現硫化氫零排放。該裝置自6月11日~27日共16天的時間里,出口硫化氫濃度保持為0,說明脫除硫化氫效果良好。

4.2 現場試驗效果及綜合評價

自2010年6月~2012年12月,在鄭411、坨826區塊15口井上安裝了HJ—2型吸附劑硫化氫治理裝置。實踐證明,在日平均產氣量小于1000m3/d、硫化氫含量小于800mg/m3時,該裝置最長安全運行時間可達270天左右,檢測口硫化氫濃度一直保持為0,脫除硫化氫效果良好;同時該裝置內部反應介質為固體顆料,吸附劑飽和后常溫下不會揮發出來,對環境、人體無影響[5]。為了更直觀地反應各階段試驗的效果,依據評價標準表對三個階段的試驗方案進行評價,從對比結果可以看出,五級干式反應法優于濕式反應法,更具推廣價值。

[1]王順華.油田開發生產安全技術[M].東營:中國石油大學出版社,2009.

[2]吳拓,楊俊印,林仲,等.稠油注蒸汽開發區塊H2S成因研究[J].特種油氣藏,2012,12(6):35-36.

[3]馬強.稠油熱采油田硫化氫生成機理研究[J].吐哈油氣,2012,9(3):273-275.

[4]范洪富,劉永建,鐘立國.油層礦物對蒸汽作用稠油組成與黏度變化的影響[J].油田化學,2001,18(4),299-301.

[5]劉偌伍.稠油油田伴生氣的硫化氫處理研究[J].特種油氣藏,2006,13(增刊):232-234.

(欄目主持 張秀麗)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.4.026

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